纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 4086|回复: 4

[已解决] 20CrMnTi锻造余热淬火(沸水)加高温回火能代替正火吗?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-4-8 12:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

x
20CrMnTi锻造余热淬火(沸水)加高温回火能代替正火吗?   2 l5 A$ |2 j6 N8 m$ d2 M4 P3 @( p
这段时间老板提出用20CrMnTi锻造余热淬火代替正火问我是否可行。, w: Z, e7 z& B' O, Z, h( c
我考虑到20CrMnTi锻造余热在900度以上,直接淬水的话硬度在45HRC以上+高温回火66~700度的话硬度应该能接近正火硬度,但内部组织不是铁素体+珠光体,而是接近于球化不良的组织,铁素体基体上分布着球状与片状珠光体。
- r8 c9 P8 q5 I9 z: o0 f& d20CrMnTi锻造余热淬火用沸水冷却至500~700度(提高结晶数量)出水加高温回火能代替正火吗?. B, ?: Q" U/ X+ E* b1 [! m2 t
主要是在后续的渗碳淬火处理对零件变形量的影响是未知数???; }5 u; s+ H$ t0 ~: j
& u6 C/ z% u: ~; _8 z8 S' k8 q' X
[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-4-15 09:07 编辑 ]

评分

参与人数 1热加工币 +3 收起 理由
wwjxgz + 3 鼓励交流!

查看全部评分

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-4-11 13:04:28 | 显示全部楼层
我试验了20CrMnTi锻造余热在900度以上,直接淬水的话硬度在45HRC以上+高温回火700度硬度188~192HBW,硬度偏高,下次打算缩短冷却时间冷至500~700度出水、再在沸水中加吹压缩空气来降低硬度,
) B; m9 o% ~" w内部组织不是铁素体+珠光体,而是接近于球化不良的组织,铁素体基体上分布着球状与片状珠光体
  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-18 15:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-4-12 08:45:07 | 显示全部楼层
    20CrMnTi的正火温度为920~950℃,硬度在1260~207HB。不清楚你正火后用途,从前面描述“直接淬水的话硬度在45HRC以上+高温回火700度硬度188~192HBW”看,硬度应该符合正火范围。; T1 C3 e' t. q
    另外,你没说明工件大小。2 n: _6 x4 i/ \, D- u; V. ]
    1、工件尺寸不大:可以考虑将终锻温度控制在920℃左右,直接空冷
    5 S, k: \& T6 i0 |2、工件尺寸较大时:实测终锻温度只是表面温度,而内部温度要高得多,直接水淬势必造成组织不均匀,甚至导致淬裂;700℃高温回火正好接近球化退火温度(Ac1≈740℃)区域,所以内部会出现球化不良组织,如果温度再高30℃,实际上就相当于球化退火了。* |) t8 F3 B9 G5 a# K! C7 t
    3、锻后余热处理确实是一种比较环保节能的工艺,但是锻后温度均匀性、内外温度差等控制难度较高,容易造成产品的性能不合格,对过程控制的要求很高6 R. F1 b0 x; W) c# h
    综上所说,对于小工件可考虑直接正火,对于大型工件,最好将正火工艺作为渗碳的预处理。由于锻后表面肯定存在温差,余热处理组织也会有一定差异,渗碳后的变形要比正火的严重些,至于具体数据就要在实践中摸索了,对此我也很感兴趣,希望楼主能告知结果。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-4-13 14:32:32 | 显示全部楼层
    20GrMnTi用沸水淬火加700度高温回火,行不通因组织不符GB/T13320-1991《钢质模锻件 金相组织评级图标准》要求,硬度偏高185~190HBW。是无法通过下方单位验收的。6 |5 a4 }% T6 i3 y, C7 ^# s
    现改锻后余热强制风冷正火,现以试验成功,金相组织符合GB/T13320-1991《钢质模锻件 金相组织评级图》第二组图标准,达到心部2级,表面0~2mm组织为2.5~3级,距表面2~5mm组织为2.5级。硬度为161~165HBW,晶粒度个别晶粒4.5级,一般6~8级。; X  B- A4 h% p$ i$ M/ M& G. l7 k+ k
    下星期开始正式大批量生产。产品是490的柴油机齿轮
  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-18 15:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-4-13 16:01:22 | 显示全部楼层
    恭喜你试验成功,但是我还是要提醒你随时要注意工艺的控制,防止性能、组织的严重不均
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2024-11-1 07:57 , Processed in 0.235532 second(s), 27 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表