纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 2844|回复: 14

型芯变形问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-30 14:22
  • 签到天数: 480 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-17 09:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    现在单位使用PEPSET树脂砂造型,型芯起模后需要经过刷涂料然后烘干的工序,最后再研箱套箱浇注。型芯包括上盖芯、底盘芯、左侧芯、右侧芯,现在存在一个问题就是型芯尤其是底盘芯存在大小不一的变形(0-3mm),底盘芯尺寸大约1m*0.5m*0.15m,烘干温度是200摄氏度,起模时间为8分钟,树脂加入量基本上是固定的。不知道有谁遇到过这种情况,并有解决措施???

    评分

    参与人数 1热加工币 +3 收起 理由
    s-xy9957 + 3 鼓励交流!

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    开心
    2025-5-5 11:18
  • 签到天数: 505 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-17 20:05:07 | 显示全部楼层
    可能是烘干的工序放置不当造成的。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-30 14:22
  • 签到天数: 480 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2009-4-18 08:26:14 | 显示全部楼层
    那你说烘干工序应该放在什么位置,我觉得这不是位置的问题,与烘干温度有一定的关系,前段时间调整了下烘干温度,型芯变形数量基本不变,尺寸变形量稍微减小,但是效果不是很明显,应该还有其他原因。望各位不吝赐教!& ]2 \: U/ n4 Q0 K9 Y
      \# c" w5 q/ {* \4 y. y% F6 e* Y
    [ 本帖最后由 jishuke213213 于 2009-5-11 09:03 编辑 ]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-4-18 15:31:12 | 显示全部楼层
    烘干时能慢慢逐步升温可能就就好了芯子厚硬透不彻底,进炉后温度高砂子膨胀引起的

    该用户从未签到

    发表于 2009-5-10 18:14:41 | 显示全部楼层
    PEPSET砂芯脱模后,在自由状态下继续后期的固化过程,在此过程中,树脂粘结桥中不溶于水的溶剂将逐渐挥发,粘结桥将完全固化,强度将达到最大值。由于砂芯各部位的壁厚差异,不同部位的溶剂挥发和后期固化速度存在着明显差异。特别是在上水基涂料后的烘干过程中,烘干板表面不平度超差,升温速度过快、保温温度过高,将导致砂芯发生不同程度的变形。
    9 G; d! ^( r; m3 t- u; f3.2.对策+ }+ y+ h; T" Z
    1)适当提高出盒强度,控制二次固化强度的上升百分比。减少在自由状态下的二次固化上升的强度废,二次固化上升的强度与出盒强度的百分比应控制在≤50%。  |+ ?! `, u+ F; w' R, \6 f
    2)工位器具要有足够的精度。砂芯出盒后要经过运输、加工、上涂料、烘干工序,此时承载的工位器具应有足够的刚度,表面不平度应≤0.5mm,应及时清除涂料滴,保特清洁,烘干时平放,冷至室温时侧放。% `5 F( A, ]7 v! h, }
    3)尽快涂覆水基涂料。砂芯出盒后,在可能的条件下应尽快涂覆水基涂料。此时,树脂桥中的溶剂大部分尚未挥发,它可以阻止水分向砂芯内层的过渡渗透,这既可以预防水分对尚未完全固化树脂桥的损伤,又可以缩短干燥时间。
    % U7 i5 h3 j3 L% n4)适宜的升温速率和烘干温度。砂芯二次固化的速度随着温度的升高而加快,过快的反应速度则使砂芯内产生较大的内应力,据测定,PEPSET砂芯在3分钟内将温度升至250℃时,将会产生1~1.5‰热变形。因此,适宜的升温速率和烘干温度就显得非常重要。通过多年的试验研究,将砂芯上水基涂料后的升温速率调整至25~30℃/min,烘干温度控制在120~150℃内,收到了较好的效果。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-30 14:22
  • 签到天数: 480 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2009-5-11 09:12:23 | 显示全部楼层
    感谢楼上2位前辈的答复,可是在现有的情况下,逐步升温的可能性很难实现,因为,烘干窑 的长度不够长,基本上进窑口的温度就70-80度(具体没测过),然后在往里逐渐升高,最高至180度。对于s-xy9957前辈说的工位器具我们肯定保证。' u1 N: l7 o. x7 a3 E$ M3 z! Q7 p
    忘记说了,我们使用的是醇基涂料,因为考虑到水基涂料中的水分会与其中的组分2发生反应。

    该用户从未签到

    发表于 2009-5-11 14:34:21 | 显示全部楼层
    你用醇基涂料,你的烘干温度可降低100度左右,时间30分钟左右即可,这样可降低形变。另外能否说一下你们上涂料的方法?便于再提一些建议,供你参考。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-30 14:22
  • 签到天数: 480 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2009-5-11 15:18:28 | 显示全部楼层
    我们上涂料的方法就是用刷子 在成型面和浇道位置 刷涂料。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-30 14:22
  • 签到天数: 480 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2009-5-11 15:23:29 | 显示全部楼层
    s-xy9957前辈,照你的意思的话,我们的烘干温度可以调整至100摄氏度左右,对吧?但是我以前看过一篇论文也是说采用醇基涂料,所采取的烘干温度在160摄氏度左右,可惜,我电脑的硬盘坏了后把论文丢了。烘干时间的话,我们现在控制在45分钟左右吧。
    1 \5 P# H7 L& b* F& {3 M8 U
    : e0 e! m' ~! W+ b) |0 w[ 本帖最后由 jishuke213213 于 2009-5-11 15:24 编辑 ]

    该用户从未签到

    发表于 2009-5-11 18:11:39 | 显示全部楼层
    是的,我建议你将人工刷改为喷涂,手工刷除效率不高外,酒精渗入砂芯太深,我们的经验数据,每秒可达10到12mm,这对强度影响较大。我们长期以来,对缸盖底座芯喷醇基涂料烘干温度100至120度,时间30分钟,出炉前例立,基本没有变形。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-30 14:22
  • 签到天数: 480 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2009-5-12 08:29:08 | 显示全部楼层
    我们的型芯 是长方体(长宽高分别约为:1m*0.5m*0.15m),还有拔模斜度 ,侧立的话会比较困难,另外就是前辈你们在出炉前是否还有个随炉冷却的过程,要不然100多度的芯子是靠人工还是利用机械将其侧立?喷涂料的话,我们也考虑过,但是因为我们上涂料的地方距离表干窑口很近,喷的话怕不安全。

    该用户从未签到

    发表于 2009-5-12 13:39:47 | 显示全部楼层
    我们的缸盖底座芯外形尺寸1050/560/135,和你们差不多,1-2度的抜模斜度侧立应无问题。喷涂工序四周无明火,在对面加一吸风罩,应能保证安全。烘炉有一冷却段,砂芯出炉温度不大于室温25度。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-30 14:22
  • 签到天数: 480 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2009-5-12 13:56:36 | 显示全部楼层
    前辈,那改天按照您的建议去车间试验下,将温度在逐步往下降低看看(现在的温度是180度,逐渐往下调整看看效果)。另外就是这个温度降低的话,会不会对铸件的质量产生什么影响,最担心的就是烘干温度降低了以后,对型芯的强度有影响,因为是无砂箱造型,在型芯外面加套箱,如果强度低了,在浇注时发生芯子破裂的话,问题可就严重了。。。

    该用户从未签到

    发表于 2009-6-10 05:45:59 | 显示全部楼层
    13# jishuke213213 + @& n$ g# w6 l: B! Q  V. g9 R* ^0 |' m
    " \/ s+ u% K+ R
    试验结果如何?
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-30 14:22
  • 签到天数: 480 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2009-6-11 13:40:23 | 显示全部楼层
    14# s-xy9957 " N; j7 [& P( @
    $ |+ p# d3 Q0 R
    降低了下温度看了看,对砂型进行了下测量,发现型芯 的变形量 略有减小,但是型芯的变形的数量也是略有减少。但是个别型芯的变形量依然很大。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-7-12 00:11 , Processed in 1.607930 second(s), 26 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表