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QT600-3轮形产品

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  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-5 16:19
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2009-6-18 08:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    我们生产的一种电梯上的轮子,前期一批产品在客户处,加工后就出现裂纹,整批退货。为了保证硬度,我们的Mn量偏高,不知会不会是产生裂纹的主要原因,请高手指教!!!附件是客户本体取样的委托研究所检测的数据和实物图片。 1-2.JPG 根部裂纹 2-1.JPG 螺纹孔处裂纹
    2-2.JPG
    1-1.JPG
    1.JPG
    2.JPG
    3.JPG
    4.JPG
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    8.JPG
  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-6-18 09:11:02 | 显示全部楼层
    看你上面的照片,你的石墨球形态不是太好呀,大量的破碎状石墨可能因为应力产生裂纹源
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-6-18 09:21:30 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-6-18 09:50 编辑 * `" p- W8 x/ i/ B# _
    3 s4 B$ n; p* e* M* s1 _
    铸件化验后残镁.稀土量.以及铸件的冷却过程大该叙述一下.
  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-19 08:54
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2009-6-18 09:42:42 | 显示全部楼层
    我们不能麻木的相信所谓的检测报告,我个人认为金相组织还凑合。这种圆整度不至于说产生这么明显的裂纹。对于机械性能的报告是指本体取样还是试棒。关键延伸率不太好。请告知你们公司自己的该炉的试棒性能和委外检测的取样部位。以及上述本体裂纹的概率。是全军覆没还是1%左右?????
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-6-18 09:42:51 | 显示全部楼层
    1.07的Mn太高了,建议不要加Mn。加Cu处理
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-18 09:55:45 | 显示全部楼层
    Mn太高了,要降低,再说600的牌号也不需要那么高的Mn。可能是偏析太严重了把,若要提高硬度是否可以加点Sn呢?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-18 09:57:58 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyzhlan 于 2009-6-18 10:03 编辑 / z( y+ c* F& k+ \2 j9 W2 z" \
    , v3 D" j* v" h! X& J% ?
    楼主的MN居然高达1.07%,可从检测报告中,基本上找不到什么毛病,像4楼说的,你的力学性能检测是哪取的样,金相组织是这个试棒的吗,珠光体大于90%,而碳化物约1%,石墨形态也不是很差,抗拉应该不应该只有这么低,不过从金相图中看出有小石墨存在。 截图02.jpg ,能否搞张裂纹照片,自己应该对裂纹处做做金相
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-6-18 10:25:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyzhlan 于 2009-6-18 10:53 编辑
    - s; q/ Q+ f: I% h/ W9 t" t% M% r. T, G4 `
    锰太高了啊 石墨球不圆整分支太厉害,相对于锰,硅太低了硅大于2.4才能完全抑制碳化物的析出 可能会存在晶间碳化物用过硫酸铵腐蚀一下就能很清晰的看到,断裂部位都是收缩拉应力部位这么高的锰量坑定更严重,600-3不用这么高的锰啊
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-28 23:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2009-6-18 12:27:46 | 显示全部楼层
    这是电梯上的曳引轮,是安全件.9 p- s' X. C( c# C  Z2 t4 q
    以前福特公司采用高锰(高到1.2%)球铁来提高耐磨性,产生了大量断裂事故.经过铸造界的技术攻关,现在几乎没有企业再采用高锰工艺了.高Mn在晶界会产生严重偏析.# A) x$ u$ J4 f" S
    楼主可以Cr,Cu复合合金化,既能达到性能要求又能降低成本.
  • TA的每日心情
    擦汗
    2025-3-29 11:09
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-6-18 16:06:28 | 显示全部楼层
    同意辉工所说,MN是一种很容易在晶界处产生严重偏析的元素,从力学检测数据可见一斑,500多点的强度延伸率才1.3%,提高硬度不能单纯的靠加MN解决,因从其他方面考虑
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-9-29 09:19
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-6-18 18:52:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 fscafy 于 2009-6-18 18:53 编辑
    3 |' n8 C/ X; ^. g3 f2 a. d' |5 Q- H
    9 k4 |8 i1 @; Z+ U, Y* ? 10# qngbfvcel
    . S! t4 s6 X& x! I4 i$ r  ]0 t9 ~$ ?8 ?" @0 [
    建议加点 Cr或者Sn 加入量Cr:0.15~0.25  Sn:0.02~0.03  
    $ Q( i4 v7 `7 v" S2 m; h600-3的铸件Mn:0.4~0.6% Cu:0.5%左右  按铸件尺寸不同配以适量的Cr,Sn等  C适当高点 3.44偏低了
    : g& K+ s) Q# c" G: H; z; x对于电梯上的安全件,建议坐下时效处理
  • TA的每日心情
    开心
    2025-5-5 11:18
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-18 19:15:22 | 显示全部楼层
    Mn太高了,建议加点 Cu把Mn量降下来。
    ' s3 W3 U9 W4 YQT600-3的铸件按以下成分:C:3.4~3.6%;Si:2.6~2.8%;Mn:0.4~0.6% ;Cu:0.5%左右
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    开心
    2021-4-5 16:19
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:21:36 | 显示全部楼层
    谢谢大家的帮忙! 那个取的是本体试样!
  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-5 16:19
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2009-6-19 13:22:28 | 显示全部楼层
    报废达4%左右,其它的可能有隐性的问题,我们的单注试棒
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    开心
    2021-4-5 16:19
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2009-6-19 13:23:37 | 显示全部楼层
    单注试棒,610-3
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-6-19 13:42:41 | 显示全部楼层
    我认为楼主使用的炉料不是合格的吧? 分析为原因偷工减料.
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-20 10:52:58 | 显示全部楼层
    建议:Mn0.2-0.4%,Cu0.4-0.6%,Sb0.01%
  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-27 14:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-6-20 10:58:41 | 显示全部楼层
    QT也会有这么严重的裂纹  长见识了

    该用户从未签到

    发表于 2009-6-25 11:04:44 | 显示全部楼层
    应降低Mn含量,加0.5的Cu,0.2的Cr,还不行在加0.03的Sn。将生铁加的90%。

    该用户从未签到

    发表于 2009-6-26 12:44:40 | 显示全部楼层
    1.07的Mn太高了,晶界偏析严重!!!建议0.5~0.8
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