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[已解决] QT600-3产品表面气孔!谢谢各位前辈了

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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-6-19 09:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 翔龙铸造 于 2009-6-23 21:29 编辑 , U9 Q8 w$ v6 v- g) j1 k

    7 X$ _) d( ^* m$ U* W# L8 F谢谢各位前辈的指导, O0 x/ a  G8 d" ]0 J6 p9 P( Y4 R: ?
    学习了很多东西
    # c$ i- L# g" G8 K/ ?: Z7 p昨天化验结果出来了:
    5 W% O& o" X% z0 k: N  `锰.稀土.美的残余量都大了* _* `- H- B! s  i3 T, {
    可能是新炉子...温度达不到,温度一底.球化就没有以前剧烈了
    ! |) v$ g/ P8 d残余量也就大了
    6 U: j" F9 f7 o+ ~( E需要重新配料* V3 Y. s! k* w. g, W) ~
    ( u2 `* `8 J) F5 [# E0 P- T3 `
    昨天没有开炉
    7 J' w, i1 r; D' h. b今天开炉
    " E+ i, H) h, ?: E2 `1 x/ k明天第一时间把结果发上来
    ' Q( I6 n) Z0 g  a$ N0 v谢谢各位朋友的帮助9 |& R8 q) G2 w. \
    非常感谢9 u" V/ g  T' c! a
    ```````````7 C5 Q# r0 q$ ~5 D9 X+ P
    原因基本找出来了!: q% |; _' o; x" w& f
    一是铁水的原因(稀土过高)7 k' M6 _. f: J7 \; f$ X
    二是红煤粉问题% i1 L! u+ ?& _: h' P
    因为一直下雨砂字湿度大.再加上新进的一批煤粉有点问题- O/ j* C2 P% \# @3 u1 w
    3 Q5 b5 F6 X# ^
    昨天到其他公司拉了点砂子回来做结果成品率达到90%以上(但是还没加工,加工没有气孔才算合格)
    8 ^! R' ]% k6 y9 @' h  ]% B1 _, N" [/ T而且我们公司自己的砂子还是一样的气孔,但是没有以前那么多
    ! a" W: l$ E1 Z9 X( P  p0 s$ l3 X0 c1 b8 `( p/ r
    明天把砂子重新处理下
    5 Z6 G! Y; G& r9 c) `+ y" N1 c5 Z还有珠光体只有60%
    ( Y+ h% z* K5 @% |* U' F  \# O( C: z4 V) T+ @. O' Q
    因为是刚刚接触铸造. y0 A. G# n3 p7 r' v7 C6 D
    准备产品全部合格后写个终结2 J6 h2 p+ ^2 e, P5 ~+ s$ U
    也把数据拿出来(数据都在工程师那)
    0 a9 l, P* J) f) T- m
    $ J# U8 W1 j7 V$ ]再次感谢0 z" l0 j, i: e
    这个论坛真的很不错! C' u' g& L  F# V5 }+ Z
    以前一直潜水
    6 t# G! x- i5 s. |$ U- `学习到很多东西( H/ R9 x5 `8 b( Z
    谢谢大家. g, a* ~' i# v7 e6 Y0 O4 }1 C

    4 U5 p+ A8 `& c3 X0 l) z5 I) n9 O. N

    ' _" {, O5 w- A- }9 o/ w5 o6 h' k# I) F; [" `$ r: J
    5 Z# c: b) U, Z& c+ O
                                   
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    * g' M7 t( R) U- y0 \3 q
    这个的收缩很大.比以前的大
    % {8 w  ^+ i5 E2 _' w
    4 S6 u9 o* {) Y5 l
                                   
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    , r& _8 _- Q( o' N$ W
                                   
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     楼主| 发表于 2009-6-19 09:30:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 翔龙铸造 于 2009-6-19 09:37 编辑
    4 P" E& A. [, R# N
    6 Y( c) j0 ]2 v3 O  d用的是电炉配料:
    ! o1 q& w3 m, S$ C2 ?; i# v  h生铁:490) f6 b  q, T+ P5 V
    废钢:70
    0 o: G" J5 ~6 n& G电解铜:2.32 R* p/ d7 a6 D
    75硅:3.5
    ) o' Z9 `/ C  H7 ?, T# l) C锰铁:4
    . g1 {" N4 T0 X4 M3 n球化剂(5-8):8.4+ V6 |* Q  `3 F2 N. ^
    : B/ @+ o* G" ^# H5 n
    生铁是徐州的:C 4.21   SI 1.12   Mn0.20 P 0.057  S 0.026 
    6 x' f3 |3 I- P3 ?  S" V; a% _% A- x3 {% e5 l6 q3 i4 Z
    谢谢各位了
    ' q  D0 O$ v- |) t
    & ]. _# I  w$ g$ L
    & k2 w! a+ Y; G! @- _: I' G  D全是生铁 没有加回炉料, l8 ^  `% P5 h$ H% r
    配方肯定有问题的
    / g( j; d' E' P: _1 P$ g) ], H0 `% y% O3 e' `4 j
    新进了一批生铁 邯郸的9 p! a: g" e  C
    C 4.1 SI 1.12  MN0.13  P0.05   S0.016  - M2 Q) J7 x1 ~' x
    我该怎么配料?
    0 M$ k: _2 a7 ^0 n2 A谢谢各位了
    % b/ ^/ a. e0 L; E. j! J今天开炉
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 10:13:45 | 显示全部楼层
    有朋友帮分析下吗?
      l5 J- H9 i4 |( O工程师说可能是铜的原因" g9 b( d* K* ]8 n7 M
    直接放的紫铜线
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 10:17:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyzhlan 于 2009-6-19 10:25 编辑
    / A% H, }4 r2 Q$ f9 n+ B
    & }; C2 H" U; ]4 a; O呵呵,你要把成分说清楚,应该是碳当量太高,降低碳量吧,与铜是没有关系的,电驴的球化剂加入量达到1.5%,太高啦,残镁高,出现气孔的几率大。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 10:20:17 | 显示全部楼层
    3# 翔龙铸造 3 l- C# n( X5 w
    有工程师在,难道还不知道怎么配料吗?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 10:21:18 | 显示全部楼层
    刚刚做了金相分析' T: d% U: I. j% v- `  j! c. Z
    球化等级:3
      e& m; M( z! B9 z  w& r1 [" P. A) @+ b3 p9 b
    碳当量应该不是太高( s  ~1 l3 l- r: m7 U
    以前做qt450的产品从来没有发生这样的问题5 V' T& |0 L% {: J& K  B7 L# [
    谢谢xyzhlan
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 10:22:46 | 显示全部楼层
    碳当量高了会引起气孔吗?
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 10:28:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyzhlan 于 2009-6-19 10:30 编辑 9 I1 i: w' g0 \0 x% n, t' B, S5 l
    9 e$ e( F' j0 P3 j' ]" }, Q! F9 B( F+ T
    6# 翔龙铸造
    7 D* b! V3 y: n2 a应该是,你化验啦吗?如果没有化验就不要乱说,你先搞个准确的化学成分吧,原铁水的。,还有就是你的气孔出现的比例有多大?
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    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 10:34:05 | 显示全部楼层
    原配料成分(%);C3.6-3.7,Si2.4-2.6,Mn0.5-0.6,Cu0.4,P\S合适,电炉熔化浇注温度不会有问其题,问题出在型砂质量,粘土砂水份,煤粉的灰分与挥发物含量可能高。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 10:37:55 | 显示全部楼层
    9# daguzl-425
    7 A4 p+ ^4 g6 k" r我不赞同,我还是认为他出在铁水上,楼主怎不回答你的气孔比例是多少
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    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 10:56:26 | 显示全部楼层
    铜在球化处理前加入电炉中不会有任何问题
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    12 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 10:59:22 | 显示全部楼层
    楼主,原材料配比,生铁60~70,废钢20~15,回炉料20~15," f6 W; p+ ^& W, G# c# t! y5 B; w0 _
    原铁水成分(%);C3.6-3.7,Si2.4-2.6,Mn0.5-0.6,Cu0.4,P\S合适,
    - g' w1 N; J) t/ F- x; o型砂问题。
    * i3 i6 L9 H) L$ t0 ^解决方法:
    % r) p* Z6 P) ~  e7 w7 x& m6 M: {* F加新砂20%,加煤粉(量可以大一些),调节型砂性能,
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 11:52:17 | 显示全部楼层
    原配料成分(%);C3.6-3.7,Si2.4-2.6,Mn0.5-0.6,Cu0.4,P\S合适,电炉熔化浇注温度不会有问其题,问题出在型砂质量,粘土砂水份,煤粉的灰分与挥发物含量可能高。 ...
    ( `& N6 ]8 I4 H( p: Z  ^daguzl-425 发表于 2009-6-19 10:34
    ( f1 v7 r/ P& u5 q: D1 ]& u
    我也感觉是这个问题7 A) k4 a" R/ @- R' G/ a
    前面一批货做的是其他产品
    1 d$ v5 Z( U- z' T* K煤粉放的少
    6 l; f1 V0 ]8 \
    : Y+ h- A( g6 N1 m: w9 u4 f+ s今天这个透气性很差
    & C$ B- q. ?4 q% S4 S: R以前产品浇铸时透气孔3 W0 i- o6 |  Y2 _  [- w; g
    火很多$ N* f9 M; n* c. B7 F, {7 J; V
    今天缺很少
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 11:53:29 | 显示全部楼层
    铜在球化处理前加入电炉中不会有任何问题
    - z( m; C0 y0 {4 F7 B; l! Kdaguzl-425 发表于 2009-6-19 10:56

    ) O  K1 j6 g$ \: U$ Y. K1 Q" b* l. K8 F7 U4 z5 K
    我们直接加的漆包线
    0 Y) `3 I6 {* Q  M- L+ e怀疑铜线不纯: r9 o3 }! U( s5 _: X$ D; C
    不知道铜线外皮有没有影响?
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     楼主| 发表于 2009-6-19 11:54:14 | 显示全部楼层
    9# daguzl-425
    & e# E9 v" d" N1 F我不赞同,我还是认为他出在铁水上,楼主怎不回答你的气孔比例是多少
    : Z4 u/ W& _# P( S8 K& h' qxyzhlan 发表于 2009-6-19 10:37
    + K- a8 \  a4 p( q# @3 _- Y
    & E: c. b$ u* ~; N+ `0 l0 B2 U( m4 z) r
    应该是一炉产品全部有气孔7 o0 I( g% G5 N0 N: w, }/ t# M( p0 \* y
    9 L: Q3 y4 _3 P& a
    好的没有几个..
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 11:55:52 | 显示全部楼层
    楼主,原材料配比,生铁60~70,废钢20~15,回炉料20~15,
    2 L( f# o* f$ D) ?( _. H1 o' N原铁水成分(%);C3.6-3.7,Si2.4-2.6,Mn0.5-0.6,Cu0.4,P\S合适,
    ; `0 Q6 T# b+ o1 u: q型砂问题。3 _" i2 j: s+ w. H7 f! Q# f
    解决方法:7 c& O% h4 N- f" d& C; k' H
    加新砂20%,加煤粉(量可以大一些),调节型砂性能, ...- {- x1 Q+ b( H+ J! \
    yang888 发表于 2009-6-19 10:59
    ) H/ z8 H/ j$ Y; y' j
    * a2 _$ n9 G, S  h1 C' H. V0 K
    还有个怀疑- \5 |3 X/ }+ F  u1 H
    这批沙在外面放很很长时间
    - s* ^6 \3 ^6 F% U' ^. ^) i6 F, g, Y- e2 \, ?' L6 I2 F! f8 n
    会不会雨水多了有影响?
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    2025-9-2 09:45
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-6-19 11:59:15 | 显示全部楼层
    个人认为型砂出问题比较大。材料是次要的。还有你的工艺不是很好。天气热了型砂质量要注意,特别是操作工要注意合箱时间。水分混砂要控制,新沙加入量可以考虑多一点。
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    2025-9-2 09:45
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-6-19 12:01:23 | 显示全部楼层
    哦!忘了你的浇注温度低了。从你的图片上能看出很明显。

    该用户从未签到

    发表于 2009-6-19 12:02:30 | 显示全部楼层
    楼主,化学成分做了吗?原铁水、铸件。型砂检测结果能说一下?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:06:17 | 显示全部楼层
    哦!忘了你的浇注温度低了。从你的图片上能看出很明显。
    , O# }7 V- j8 Q" n: Gywf1213 发表于 2009-6-19 12:01
    0 l$ R0 p1 m" G) \! d

    & k5 o% X3 B5 k; k! V* [昨天温度是有点低了!
    9 M6 ^4 w) _1 V. o2 h$ O( o. w
    . k; u! n; L( ^0 {但是今天温度不低
    9 _2 H3 x/ K4 y& `; |# |# u' t* M* G就是收缩比较大+ D5 Z9 X  ^- M# W* @' @. Y7 H. }

    4 _# i& x( Y' x! M' E% }图片已经放了
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