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[已解决] QT600-3产品表面气孔!谢谢各位前辈了

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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-6-19 09:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 翔龙铸造 于 2009-6-23 21:29 编辑 ' \% L% g7 P/ b2 p9 ~

    6 x5 t$ h" U5 w& u# h谢谢各位前辈的指导' Z4 p# X5 p4 S- }* o* N
    学习了很多东西/ X4 Q- n, ~; o, D% N0 r
    昨天化验结果出来了:4 _4 ?  j! n  Y4 [
    锰.稀土.美的残余量都大了  \8 f& H3 Y& I0 P* O1 E
    可能是新炉子...温度达不到,温度一底.球化就没有以前剧烈了
    - [; f& T! b% p. ~4 @残余量也就大了
    6 b; P, e! @$ k0 D/ Q0 N( k3 D  ]需要重新配料
    # I: D& K7 U- T1 |
    + _5 h2 b' K2 X! V* ]$ x  W昨天没有开炉
    " ?" r% {/ g* O. p5 f今天开炉3 I! o" C8 k; M6 L' ^! V
    明天第一时间把结果发上来
    0 N8 o) t0 L& {* L6 m谢谢各位朋友的帮助
    % ?- O, z4 y  r6 s7 w非常感谢0 b1 K8 A0 N& P5 u' i: ~4 Y
    ```````````- M: u. c7 L& I' T* x) G# s3 r. Q
    原因基本找出来了!
    9 [! y* f3 E  R4 w1 n8 C, ^4 W一是铁水的原因(稀土过高)
    $ [- @0 e$ B3 u二是红煤粉问题
    $ [. K9 o) m+ E因为一直下雨砂字湿度大.再加上新进的一批煤粉有点问题
    . k8 Y: h# Q( m* w8 W8 j' E- ]0 ^; P# B
    昨天到其他公司拉了点砂子回来做结果成品率达到90%以上(但是还没加工,加工没有气孔才算合格)4 w4 d3 v9 ?# z" @! G# Y
    而且我们公司自己的砂子还是一样的气孔,但是没有以前那么多
    ! o1 V4 g% i' G  O* k0 |# m
    " V" I* }* _  ^& N8 |. V7 W0 p明天把砂子重新处理下/ X& j5 X# Q# U0 A. n. ~3 i+ H
    还有珠光体只有60%
    8 A: e8 |, Z; R6 x
    8 o  f" ]1 Z5 [3 c- @因为是刚刚接触铸造- C# N/ B1 X0 m. |# X/ e
    准备产品全部合格后写个终结8 }, x) X$ U2 m# S5 m
    也把数据拿出来(数据都在工程师那)) m" c# C4 a; o
    0 O# T' {. C9 {7 W
    再次感谢5 m/ M; K2 b3 \( ?7 h
    这个论坛真的很不错
    9 V! {1 U# S3 z; y; {. K以前一直潜水
    0 H* J& W9 g$ O' t学习到很多东西
    & |4 O, v* F0 |9 T# t谢谢大家
    ' L. W3 E0 }/ K6 Q
    ! A& \# p; O/ h1 g; Z
    , T$ w2 E" ?* W( L1 n3 ~/ r. y
    8 Z9 t* q/ F$ J$ {
    1 i4 R! n" ^& B. e
    / T% s9 ~7 M: l  u
                                   
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    8 B- i2 c% V1 A. ~& i% T这个的收缩很大.比以前的大
    8 I2 u; F7 h/ d

    $ V- E: a5 L$ M; y                               
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    & }( f8 x$ |' K! V! l3 z                               
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     楼主| 发表于 2009-6-19 09:30:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 翔龙铸造 于 2009-6-19 09:37 编辑
    - R  a3 J' j8 e5 ]
    ; \5 c9 Z* j1 W! E+ [8 X- s4 ?用的是电炉配料:. M* J' s1 s; O. t: U
    生铁:490) i3 m' s3 C2 U  B. T9 s
    废钢:70
    1 G  e. x1 Z! ?" |1 `# d7 M1 r7 |电解铜:2.3* |+ {4 N% P5 J$ s. P0 n2 }( L2 _
    75硅:3.5  e7 P; H: U: U8 n7 B: }
    锰铁:4
    3 H4 r6 p- J2 q; @& X" y球化剂(5-8):8.4
    , @# @6 x' J) y) |# w9 S2 {+ u/ l1 Z9 |4 Q. L
    生铁是徐州的:C 4.21   SI 1.12   Mn0.20 P 0.057  S 0.026 
    6 T$ q2 U4 `7 g1 f! u+ d- s
    4 y7 B9 B" Y" _- c; S谢谢各位了
      G8 a, C' {( S& d+ y9 a: u$ e# j" B6 `" Z7 Z7 P
    % f5 n/ [- u3 |+ p- m
    全是生铁 没有加回炉料
    ; c' q2 {0 c6 k6 l- N# s; C配方肯定有问题的: s. I$ b$ q; ]' n+ I1 o1 g' T5 [

    / f/ V( _; {7 `. D新进了一批生铁 邯郸的
    " P2 b& n, N3 _! ]8 A. [7 y7 RC 4.1 SI 1.12  MN0.13  P0.05   S0.016  
    ) K. k6 X$ }% {5 z1 n6 K2 j) U我该怎么配料?: i. R/ _% W" x9 J  r9 n2 ~
    谢谢各位了
    5 N( m# L, A6 n3 b. M, A& R今天开炉
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 10:13:45 | 显示全部楼层
    有朋友帮分析下吗?
    + ?$ W0 _& A9 _' i* b! M工程师说可能是铜的原因  g, R) q! O2 ]/ O5 _
    直接放的紫铜线
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 10:17:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyzhlan 于 2009-6-19 10:25 编辑
    7 U, G% B# c4 `2 ]8 n& ^
    - {% Y: m5 D! ^+ z% L) \呵呵,你要把成分说清楚,应该是碳当量太高,降低碳量吧,与铜是没有关系的,电驴的球化剂加入量达到1.5%,太高啦,残镁高,出现气孔的几率大。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 10:20:17 | 显示全部楼层
    3# 翔龙铸造 8 ?* ]# Z# x) f8 s3 B
    有工程师在,难道还不知道怎么配料吗?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 10:21:18 | 显示全部楼层
    刚刚做了金相分析
    % M5 D+ t) W+ D- X& G* G5 N球化等级:3; _# i9 M/ h0 x0 ?" F% \5 X
    & ]' e" ]: f# y4 U0 `" F
    碳当量应该不是太高
    ) ]2 _$ n$ K( u% g以前做qt450的产品从来没有发生这样的问题' I, |) v+ p8 w0 }9 B6 ?6 c
    谢谢xyzhlan
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 10:22:46 | 显示全部楼层
    碳当量高了会引起气孔吗?
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 10:28:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyzhlan 于 2009-6-19 10:30 编辑
    0 t6 P+ u9 n- _# l' l$ g% U
    , b2 P% Q' i) @ 6# 翔龙铸造
      [. r- a0 C5 n2 k0 y* I应该是,你化验啦吗?如果没有化验就不要乱说,你先搞个准确的化学成分吧,原铁水的。,还有就是你的气孔出现的比例有多大?
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    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 10:34:05 | 显示全部楼层
    原配料成分(%);C3.6-3.7,Si2.4-2.6,Mn0.5-0.6,Cu0.4,P\S合适,电炉熔化浇注温度不会有问其题,问题出在型砂质量,粘土砂水份,煤粉的灰分与挥发物含量可能高。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 10:37:55 | 显示全部楼层
    9# daguzl-425 6 x: b9 ^5 p( q* @5 S' `# |
    我不赞同,我还是认为他出在铁水上,楼主怎不回答你的气孔比例是多少
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    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 10:56:26 | 显示全部楼层
    铜在球化处理前加入电炉中不会有任何问题
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    昨天 08:12
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 10:59:22 | 显示全部楼层
    楼主,原材料配比,生铁60~70,废钢20~15,回炉料20~15,8 z" |7 [0 e/ z% B1 j: ?
    原铁水成分(%);C3.6-3.7,Si2.4-2.6,Mn0.5-0.6,Cu0.4,P\S合适,  y- P* ]3 s8 L
    型砂问题。: k( u, A. H( B4 L
    解决方法:% I* i+ k9 F$ v6 Y9 h3 a& R
    加新砂20%,加煤粉(量可以大一些),调节型砂性能,
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 11:52:17 | 显示全部楼层
    原配料成分(%);C3.6-3.7,Si2.4-2.6,Mn0.5-0.6,Cu0.4,P\S合适,电炉熔化浇注温度不会有问其题,问题出在型砂质量,粘土砂水份,煤粉的灰分与挥发物含量可能高。 ...+ C# `9 h8 Y. H- a  o
    daguzl-425 发表于 2009-6-19 10:34
    4 {! F  f5 V9 ]' R
    我也感觉是这个问题
    ; I8 z; `. a# X/ d9 }前面一批货做的是其他产品
    ) i0 N) S2 ?5 `/ @煤粉放的少5 L! q- j# {, W- h
    : o1 e2 b% t4 h1 a6 V
    今天这个透气性很差  W9 i5 h# A; H, |) n
    以前产品浇铸时透气孔5 x- }" F+ {% }5 Z( l
    火很多
    1 F6 g+ U' E+ Q& j0 U今天缺很少
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     楼主| 发表于 2009-6-19 11:53:29 | 显示全部楼层
    铜在球化处理前加入电炉中不会有任何问题8 ?, t) C6 S# l/ R& w+ ^
    daguzl-425 发表于 2009-6-19 10:56

    # f8 O8 V3 j3 Q  r) E9 ~4 `/ ~! C  X. G, Q3 _
    我们直接加的漆包线
    / q4 X5 Q7 }) i* ?* b怀疑铜线不纯
    # M, G0 R, l0 ?' W9 p2 J! \不知道铜线外皮有没有影响?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 11:54:14 | 显示全部楼层
    9# daguzl-425 0 V2 D9 k- J) b
    我不赞同,我还是认为他出在铁水上,楼主怎不回答你的气孔比例是多少
      J+ W3 q5 A: O* T: j0 wxyzhlan 发表于 2009-6-19 10:37
    & \) q4 L* P9 l+ E3 `
    % }6 ?. j- t6 @$ c
    应该是一炉产品全部有气孔
    " w9 c4 y5 {& B& Y$ W' g2 r1 Q8 O
    好的没有几个..
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 11:55:52 | 显示全部楼层
    楼主,原材料配比,生铁60~70,废钢20~15,回炉料20~15,
    # G/ J" h2 J% o& @0 _% F. F  d原铁水成分(%);C3.6-3.7,Si2.4-2.6,Mn0.5-0.6,Cu0.4,P\S合适,% M& y/ ]% C* S4 W2 N2 a- t
    型砂问题。# @- j: W9 K- F
    解决方法:, A) z2 L6 }9 _! I2 M
    加新砂20%,加煤粉(量可以大一些),调节型砂性能, ...
    ; k& U6 ^& Y" U, B. k* n- zyang888 发表于 2009-6-19 10:59

    ; \, U6 w) ~; k5 ?/ T
    & ]% B! o* D+ w, N还有个怀疑2 O7 F# e2 G. L- ^. c' O
    这批沙在外面放很很长时间9 Q3 m; R4 w% H
    + Z1 h7 O0 j/ Z/ M
    会不会雨水多了有影响?
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    2025-9-2 09:45
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-6-19 11:59:15 | 显示全部楼层
    个人认为型砂出问题比较大。材料是次要的。还有你的工艺不是很好。天气热了型砂质量要注意,特别是操作工要注意合箱时间。水分混砂要控制,新沙加入量可以考虑多一点。
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    2025-9-2 09:45
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-6-19 12:01:23 | 显示全部楼层
    哦!忘了你的浇注温度低了。从你的图片上能看出很明显。

    该用户从未签到

    发表于 2009-6-19 12:02:30 | 显示全部楼层
    楼主,化学成分做了吗?原铁水、铸件。型砂检测结果能说一下?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:06:17 | 显示全部楼层
    哦!忘了你的浇注温度低了。从你的图片上能看出很明显。
    ; Z2 u7 v$ Q" Y7 A0 lywf1213 发表于 2009-6-19 12:01

    2 E+ [$ y! r( J, O! G  n) H0 L5 q3 J9 X4 Z
    昨天温度是有点低了!0 o+ A. y4 n7 T  n- Z5 Z

    4 c! v" W3 b) {+ Y但是今天温度不低9 h, b' C$ M( i8 [9 E5 D4 K
    就是收缩比较大7 `! |( [0 I" S
    0 h, Y7 o4 h# V# x6 O
    图片已经放了
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