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[已答复] 低温球铁的生产

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该用户从未签到

发表于 2009-6-30 11:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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我有一朋友,他们单位试制低温球铁,石墨化退火前的强度500左右,退火后强度下降到370,不符合标准要求,请问退火曲线如何调整
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-10-8 11:35
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-6-30 12:29:02 | 显示全部楼层
    延伸率如何?(退火前后对比数据)
    + h9 h, `% k7 m. X估计退火温度过高、保温时间过长导致,铁素体含量变多了;铸件的壁厚如何?。
    & O5 G+ J: P. ^/ Z低温球铁含硅量肯定偏低,不易生产铁素体才对。如果铸件过厚,采用正火试试。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-6-30 18:21:54 | 显示全部楼层
    谢谢2楼的朋友。退火前延伸率18,退火后延伸率22

    该用户从未签到

    发表于 2009-6-30 19:24:06 | 显示全部楼层
    2楼说的很对,请降低你的退火温度和保温时间试一试,如果不保密的话,请将你的回火工艺告诉给大家,可以有大家帮你调整一下。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2025-3-29 11:09
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-7-1 07:13:55 | 显示全部楼层
    楼主,是不是你朋友的球铁含SI量太高了,就我分析可能是成分SI高,退火温度偏高,主要保温时间可能过长

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-7-1 11:49:41 | 显示全部楼层
    900-920度保温3小时,随炉冷却到720-750度,保温2小时,600度出炉

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-7-1 11:50:51 | 显示全部楼层

    6 @: J8 T5 s5 ^& x" s硅含量2.0
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    2025-3-29 11:09
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-7-1 12:15:38 | 显示全部楼层
    上面的退火工艺是试块的吗?若是的话,把高温保温时间减到1.5小时就可以,我几年前用热处理工艺做低冲产品时就是这样的。最好做一组中温石墨化退火试试,2.0的SI按说不用高温退火的,除非你的材料有点小问题。现在我做-20的小件树脂砂已经取消了退火工艺,冲击可以达到14到16左右。
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    2024-1-4 14:28
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-7-1 15:43:45 | 显示全部楼层
    冲击差别不是很大的化可以通过热处理来提高冲击,相反就不行了,成分我感觉还是要控制的
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