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[已答复] 请大家看看此间的底面,讨论下是什么引起的气孔?

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    2022-11-7 08:06
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-8-18 08:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    大家好,我公司最近做出一个件的底面,有大量气孔。因为我公司是使用底注式,所以底面的状况不是很好,常有残渣,但是这种气孔确是最近才出现的,这是第三件,底面加工了10mm。+ y& j7 I1 Z' o, h7 }
    我分析可能是因为我公司最近原材料内的含锌废钢加多了,这件的成品含锌量就有0.130。+ T3 P+ F8 W  f# ^( M5 ?" T* I
    成品的化学成分为:C:2.96;  Si:1.59;  Mn:0.80;  P:0.018;  S:0.010;  Zn:0.130;! ~- z  a& }+ z% x% _
    我们领导又说是因为排气不畅,对了,我公司是使用呋喃树脂,实型铸造,这个件重10吨,取铁水是13吨进行浇注作业。 P8170123.JPG P8170131.JPG P8170134.JPG

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-8-18 09:10:50 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-8-18 09:31 编辑 ; c) r$ B9 I" h  P; `/ [4 {

    3 `$ f( B, L6 d+ U- H# [3 g2 l看形态大部分是内反应气孔.孔内有小金属豆和渣滓,是否充型不稳.
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-8-18 10:15:19 | 显示全部楼层
    2# castengineer $ |: R9 ?" Q8 M

    1 M* Y$ M& G7 W4 Z( c& L9 o+ I
    5 n; F+ R/ w8 v  f3 M再传张近照,大家仔细看看,泡沫实型铸造,浇注时铁水冲型过程中,泡沫剧烈燃烧,整个过程不会是平稳进行的。7 |* D0 F* f! c8 t# _( Y
    P8170138.JPG
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-8-18 10:33:35 | 显示全部楼层
    可能是炉料有问题,含有低熔点元素,产品浇注后在冷却过程中,有低熔点及气体成分析出,形成气孔,并有渗出物存在,见上图。将渗出物化验一下,看结果。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-8-18 12:41:11 | 显示全部楼层
    楼主,你这个铸件的底面气孔严重吗?是皮下气孔还是表面气孔?我如果其它工艺都没有更改,我建议换换原材料,不用镀锌高的废钢,试试。如果底面气孔严重,你浇注同时做没做三角试块,三角试块有气孔吗?如果是排气不好导致的气孔,我认为这个几率比较小。
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-8-18 13:29:13 | 显示全部楼层
    谢谢各位,含锌废钢便宜,所以领导要求必须用,还要多用。
    % d( F9 M' L  m) l, R  K3 S我们以前没有发生过类似问题,就是使用了大量的含锌废钢后才有的,9 o" V: R- Z( G4 Q& e
    铸件加工后才出现的这些气孔,表面看不出来。/ p' _' k$ E3 k/ {5 x
    我们自己没做三角试验,  F6 F: d$ }+ I
    因为是底面,此件重新焊接处理就可以了。. O6 a9 C! C' L) @3 T
    昨天与领导说了,希望降低含锌废钢使用量,今天他说不应该是含锌废钢的问题,
    * ?: ^* P) |2 y( O: L说是排气不畅,我也是拿不准了,就想请大家帮忙看看!1 l' K2 q+ H' B
    领导要用便宜材料,还要生产好产品,
    + A/ Y1 h& r) {$ [现在有时问题出的莫名其妙,前两个个月,突然出现两炉球化不良,6 I: |9 z1 M( f* h
    以后就又没事了,让人找原因都找不出来!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-8-18 13:52:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-8-18 14:00 编辑
      X' z. v  M, _+ z& P5 K
    # \5 l8 M+ j" h1 I5 N* U看此图为"呛"孔.是否增加一下浇注时间.开始浇慢一点,浇温提高一点.有利于降低铁水瞬时气化泡末模型时的降温负效应.尽量合理的排布出气冒口.使充型时有一个合理的金属液--气化泡末的推进边界,有利于燃烧气体外排.
    / j. w) l0 x& a: N1 g+ v* G0.13的锌不会造成气孔缺陷.微量锌可以变质铸铁.加大量后锌会与铁形成固溶体,并均匀分布在基体中(这一点有专著说明)
    . h3 F( i5 x; p# N" I4 X0 l供参考.
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-8-18 14:01:29 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyzhlan 于 2009-8-18 14:05 编辑
    ) A5 B  Q8 g9 f5 k- I8 z9 ~9 v& k7 B% H/ m- {: B$ j
    6# yinfl99 . j$ C$ v: t3 W+ m- }) Z
    是不是原材料,试验一炉就知道啦,这也不浪费多少钞票呀,结合大家说的,搞两个方案出来试验一下不就知道问题出在哪了吗?领导毕竟不是什么都对的,既然领导强调是排气的问题,你首先确保排气畅通,试验一下,做好相应记录,如果不好再更换原材料试试,这样领导也没有话说。还有重要的一点就是,一炉铁水浇注几件,是不是这炉铁水浇注的铸件都是这样的缺陷,如果是,哪铁水的问题就是主要的。
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     楼主| 发表于 2009-8-18 15:28:59 | 显示全部楼层
    这一件10吨呢,我们两个六吨的电炉进行熔炼的。9 q* v* a5 j4 I# n1 ]
    这种情况不常出的,只是最近出来了三件有这种情况,
    4 i3 u' f5 V1 L其中有两件是一炉出来的,底面同一问题。1 a* D. j. q" Y% L9 j/ ?1 I! W# ]
    谢谢“xyzhlan ”版主的指点,毕竟实践才是最正确的。
    ) m7 ^8 A: _8 A; w% m请问“castengineer ”,Zn 的含量在0.15以下时绝对不会影响铸件出现大量的气孔么?
    3 ~5 k1 M8 L% _% M/ P+ n如果冲型时间速度过快,是不是也非常容易产生这种气孔?
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    发表于 2009-8-18 16:42:15 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-8-18 20:48 编辑 ( E& a2 m# G. K' U( x7 X
    : J" M& w: b3 q+ ?0 M# b( N7 s- m
    A:对,0.13锌不会影响.
    - }% u8 `7 o. ~0 G. h( DB:
    % g' z6 U! _5 V2 T1:充型快时有影响.因为泡沫迂铁水的气化.燃烧.排出.分以下几个过程:热变形---熔融---解聚一(纯气化)---解聚二(气化,局部燃烧)---解聚三(极度裂解气化燃烧)---解聚四(急剧裂解气化燃烧).几个过程.但在我们眼中只是一瞬间的过程.在一到四的过程中如果有小微粒泡沫卷如铁水中,必然要在以后在铸件中产生如照片中(大气孔照片)的气孔.尤其是你铸件加强筋的网格结构更加强铁水的紊流和泡沫的卷入.在泡沫塑料燃烧完后,要加大浇注速度.& R5 a0 {$ k3 J8 u4 \
    2:这6个过程对你铸型用的泡沫的体积是一样的.如开始浇注速度放低.有助于6个过程在时间上的完成.所以建议要提高浇注温度,以抵消铁水遇泡沫后要完成前3个过程需要的热量.增加初始过程的完成.
    $ X7 O9 z' {( X$ h; ]) e3:建议合理按排出气冒口.因为最好的排气方法是泡沫燃烧.这样.:一:燃烧需要氧气.有助于氧气对气体燃烧的需求.2:燃烧气体瞬间膨胀.出气冒口有助于减少型内压力.则有助于氧气的充填.3:合理的排放冒口也有助于型内燃烧的气体外排.
    # w, E$ k& m8 t6 ^树脂砂消失模铸造.是靠自然负压排出泡沫燃烧物,这一过程控制不好是对铸件有影响的./ j: }0 I) ~, v6 T2 U: ^
    一点看法,供参考.

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     楼主| 发表于 2009-8-19 09:22:49 | 显示全部楼层
    谢谢,谢谢!# y7 Z: G6 g6 {4 M% e
    学习了!我们现在就针对排气孔的设置与浇注速度上下下功夫!

    该用户从未签到

    发表于 2009-8-19 11:15:50 | 显示全部楼层
    1# yinfl99 [/
    7 H4 E/ {* }% q) o# u! w  m0 x: F. r% i% W5 H
    % l  V% M! S" @0 g; B# c
    浇注要平稳,注意排气

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-1 15:59:20 | 显示全部楼层
    锌在熔化时就已经烧掉了,是排气不好或实型密度太大。
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     楼主| 发表于 2009-9-1 16:25:46 | 显示全部楼层
    各位好,现在还有种说法,说原材料里的废钢如果含锈比较多的话,就会在熔炼过程中,铁锈会生成很多的杂质混到铁水内,温度升高到1450以上时这些杂质才会渐渐的排出去,现在我公司出现问题的铸件也大多是灰铁材质的,熔炼中最高温度在1420左右。感觉也有点道理,现在锈迹比较多的废钢全不再使用了。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-9-1 17:20:57 | 显示全部楼层
    废钢生锈严重,铁水容易氧化造成气孔,不知你的废钢加入量有多少?
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-9-1 19:48:27 | 显示全部楼层
    "0.13的锌不会造成气孔缺陷.微量锌可以变质铸铁.加大量后锌会与铁形成固溶体,并均匀分布在基体中(这一点有专著说明)"
    $ ]3 }% U' z! `4 [: d       这个观点是对的,如果你只是在底面出现气孔,建议你做一下铸件的含AL量,可能会找得到答案。
    ! |! a8 O1 V$ }) n* V( d这是反应性气孔。
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-9-2 09:56:11 | 显示全部楼层
    废钢加入量在30%左右。前一段时间更换废钢后,现在铸件的加工结果还没有出来。
    ( {: c- p, ], d$ `这里请问“zzh1385”铁水中的Al是怎么进入的呢?' L, M$ ^" V' H8 ?
    只是孕育剂与球化剂中带入的么?
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    2018-5-21 18:09
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-9-2 11:20:16 | 显示全部楼层
    如果是实型铸造,可不可以考虑是实型燃烧后的结渣产物,我以前做消失模时也发现这种东西
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    慵懒
    2016-11-7 12:35
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-9-2 13:41:11 | 显示全部楼层
    静观事件发展
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