纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 3529|回复: 18

[已答复] 请大家看看此间的底面,讨论下是什么引起的气孔?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2022-11-7 08:06
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-8-18 08:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    大家好,我公司最近做出一个件的底面,有大量气孔。因为我公司是使用底注式,所以底面的状况不是很好,常有残渣,但是这种气孔确是最近才出现的,这是第三件,底面加工了10mm。
      E0 s( X9 w" x5 \  [我分析可能是因为我公司最近原材料内的含锌废钢加多了,这件的成品含锌量就有0.130。0 \, {  I, E0 x& u* Q
    成品的化学成分为:C:2.96;  Si:1.59;  Mn:0.80;  P:0.018;  S:0.010;  Zn:0.130;/ M: y( S( p1 Z- f* h$ I* W$ r" V
    我们领导又说是因为排气不畅,对了,我公司是使用呋喃树脂,实型铸造,这个件重10吨,取铁水是13吨进行浇注作业。 P8170123.JPG P8170131.JPG P8170134.JPG

    评分

    参与人数 2热加工币 +11 收起 理由
    zhaoyangyang + 5 鼓励
    xyzhlan + 6 鼓励原创!

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-8-18 09:10:50 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-8-18 09:31 编辑 5 a& |9 i- Y: c: d
    5 r; c& a4 G0 K$ r
    看形态大部分是内反应气孔.孔内有小金属豆和渣滓,是否充型不稳.
  • TA的每日心情
    无聊
    2022-11-7 08:06
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-8-18 10:15:19 | 显示全部楼层
    2# castengineer 7 u6 b: g: x" N* |( a
    3 B9 l5 f8 a# t/ ?) l' a8 y: R
    ) _# J* Z# E8 A: P, e
    再传张近照,大家仔细看看,泡沫实型铸造,浇注时铁水冲型过程中,泡沫剧烈燃烧,整个过程不会是平稳进行的。' z2 |  {" \& \/ @3 D; f9 A
    P8170138.JPG
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-6-28 11:38
  • 签到天数: 1088 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-8-18 10:33:35 | 显示全部楼层
    可能是炉料有问题,含有低熔点元素,产品浇注后在冷却过程中,有低熔点及气体成分析出,形成气孔,并有渗出物存在,见上图。将渗出物化验一下,看结果。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-8-18 12:41:11 | 显示全部楼层
    楼主,你这个铸件的底面气孔严重吗?是皮下气孔还是表面气孔?我如果其它工艺都没有更改,我建议换换原材料,不用镀锌高的废钢,试试。如果底面气孔严重,你浇注同时做没做三角试块,三角试块有气孔吗?如果是排气不好导致的气孔,我认为这个几率比较小。
  • TA的每日心情
    无聊
    2022-11-7 08:06
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-8-18 13:29:13 | 显示全部楼层
    谢谢各位,含锌废钢便宜,所以领导要求必须用,还要多用。
    0 C; S& O2 @; @% `我们以前没有发生过类似问题,就是使用了大量的含锌废钢后才有的,
    6 D4 v" ]/ B# P9 d& w1 j铸件加工后才出现的这些气孔,表面看不出来。, O6 D; c4 c* l0 {% m: n- s  n5 _, ?
    我们自己没做三角试验,
    0 c7 R  b. I  v* M1 H1 m6 b因为是底面,此件重新焊接处理就可以了。
    ) \% Y* @8 a8 q0 w, c; {昨天与领导说了,希望降低含锌废钢使用量,今天他说不应该是含锌废钢的问题," @/ X: {* }8 E& ^" z
    说是排气不畅,我也是拿不准了,就想请大家帮忙看看!+ Q* k7 t! d1 q' `
    领导要用便宜材料,还要生产好产品, # X6 P: P- }( X
    现在有时问题出的莫名其妙,前两个个月,突然出现两炉球化不良,: n  o# K- {+ N" ]* y( u- ?, \
    以后就又没事了,让人找原因都找不出来!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-8-18 13:52:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-8-18 14:00 编辑
    + \: t1 U" s7 C4 q6 m6 Z0 P$ q5 T# A+ |) o' o6 k  f- i2 S
    看此图为"呛"孔.是否增加一下浇注时间.开始浇慢一点,浇温提高一点.有利于降低铁水瞬时气化泡末模型时的降温负效应.尽量合理的排布出气冒口.使充型时有一个合理的金属液--气化泡末的推进边界,有利于燃烧气体外排.
    0 g# ?$ s1 J% L- u# k9 y9 n! q/ f0.13的锌不会造成气孔缺陷.微量锌可以变质铸铁.加大量后锌会与铁形成固溶体,并均匀分布在基体中(这一点有专著说明)" B2 j0 g, Y* s" y8 D0 O0 a
    供参考.
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-8-18 14:01:29 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyzhlan 于 2009-8-18 14:05 编辑 , Q0 C2 e* a, X* v1 I6 N# s8 y
    3 A) u% B6 g: u0 e8 R
    6# yinfl99 # j6 \! }9 y4 D  C
    是不是原材料,试验一炉就知道啦,这也不浪费多少钞票呀,结合大家说的,搞两个方案出来试验一下不就知道问题出在哪了吗?领导毕竟不是什么都对的,既然领导强调是排气的问题,你首先确保排气畅通,试验一下,做好相应记录,如果不好再更换原材料试试,这样领导也没有话说。还有重要的一点就是,一炉铁水浇注几件,是不是这炉铁水浇注的铸件都是这样的缺陷,如果是,哪铁水的问题就是主要的。
  • TA的每日心情
    无聊
    2022-11-7 08:06
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-8-18 15:28:59 | 显示全部楼层
    这一件10吨呢,我们两个六吨的电炉进行熔炼的。9 d' G1 m, T$ z; r; c
    这种情况不常出的,只是最近出来了三件有这种情况,
    3 k/ V# M; ?  Z! q( G- I其中有两件是一炉出来的,底面同一问题。
    . h% T6 B: c0 d/ G" N0 s) Z谢谢“xyzhlan ”版主的指点,毕竟实践才是最正确的。
    / a" n1 h, R) [- I& S请问“castengineer ”,Zn 的含量在0.15以下时绝对不会影响铸件出现大量的气孔么?
      v( z1 p; ]; D0 v. W8 F如果冲型时间速度过快,是不是也非常容易产生这种气孔?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-8-18 16:42:15 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-8-18 20:48 编辑 / t. H- J4 ?$ Y  V
    7 A* g& P  N! ~& ?6 S. w, Q
    A:对,0.13锌不会影响., N7 O  q0 J% `# h7 V# y
    B:/ K7 k. l" B2 e/ e" P1 h
    1:充型快时有影响.因为泡沫迂铁水的气化.燃烧.排出.分以下几个过程:热变形---熔融---解聚一(纯气化)---解聚二(气化,局部燃烧)---解聚三(极度裂解气化燃烧)---解聚四(急剧裂解气化燃烧).几个过程.但在我们眼中只是一瞬间的过程.在一到四的过程中如果有小微粒泡沫卷如铁水中,必然要在以后在铸件中产生如照片中(大气孔照片)的气孔.尤其是你铸件加强筋的网格结构更加强铁水的紊流和泡沫的卷入.在泡沫塑料燃烧完后,要加大浇注速度.) b0 \, L9 _9 z" w1 S
    2:这6个过程对你铸型用的泡沫的体积是一样的.如开始浇注速度放低.有助于6个过程在时间上的完成.所以建议要提高浇注温度,以抵消铁水遇泡沫后要完成前3个过程需要的热量.增加初始过程的完成.. X7 d8 t( O9 m0 d
    3:建议合理按排出气冒口.因为最好的排气方法是泡沫燃烧.这样.:一:燃烧需要氧气.有助于氧气对气体燃烧的需求.2:燃烧气体瞬间膨胀.出气冒口有助于减少型内压力.则有助于氧气的充填.3:合理的排放冒口也有助于型内燃烧的气体外排.; F( J0 y' t* n- {6 P& X" i
    树脂砂消失模铸造.是靠自然负压排出泡沫燃烧物,这一过程控制不好是对铸件有影响的.& i6 ]: a$ I4 `  O; f. T  l
    一点看法,供参考.

    评分

    参与人数 1热加工币 +5 收起 理由
    zhaoyangyang + 5 感谢应助

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-11-7 08:06
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-8-19 09:22:49 | 显示全部楼层
    谢谢,谢谢!
    5 G# b  N9 K' F' M学习了!我们现在就针对排气孔的设置与浇注速度上下下功夫!

    该用户从未签到

    发表于 2009-8-19 11:15:50 | 显示全部楼层
    1# yinfl99 [/( G/ C7 D7 i2 R8 i- W! X0 }
    9 q$ H  d7 m" K* M8 Y- v% ?

    ! f1 p% G5 Y1 r/ x; o2 n2 J" D浇注要平稳,注意排气

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-1 15:59:20 | 显示全部楼层
    锌在熔化时就已经烧掉了,是排气不好或实型密度太大。
  • TA的每日心情
    无聊
    2022-11-7 08:06
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-9-1 16:25:46 | 显示全部楼层
    各位好,现在还有种说法,说原材料里的废钢如果含锈比较多的话,就会在熔炼过程中,铁锈会生成很多的杂质混到铁水内,温度升高到1450以上时这些杂质才会渐渐的排出去,现在我公司出现问题的铸件也大多是灰铁材质的,熔炼中最高温度在1420左右。感觉也有点道理,现在锈迹比较多的废钢全不再使用了。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-9-1 17:20:57 | 显示全部楼层
    废钢生锈严重,铁水容易氧化造成气孔,不知你的废钢加入量有多少?
  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-30 09:41
  • 签到天数: 77 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-9-1 19:48:27 | 显示全部楼层
    "0.13的锌不会造成气孔缺陷.微量锌可以变质铸铁.加大量后锌会与铁形成固溶体,并均匀分布在基体中(这一点有专著说明)"
    7 e. a% t* N6 ?' e# D0 X% `6 y       这个观点是对的,如果你只是在底面出现气孔,建议你做一下铸件的含AL量,可能会找得到答案。
    * N$ P( g* ]1 v; I9 `" Z3 o( s4 F( n这是反应性气孔。
  • TA的每日心情
    无聊
    2022-11-7 08:06
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-9-2 09:56:11 | 显示全部楼层
    废钢加入量在30%左右。前一段时间更换废钢后,现在铸件的加工结果还没有出来。
    2 ^6 D. p5 K; z2 K这里请问“zzh1385”铁水中的Al是怎么进入的呢?
    $ y7 q/ f2 v7 x只是孕育剂与球化剂中带入的么?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-21 18:09
  • 签到天数: 93 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-9-2 11:20:16 | 显示全部楼层
    如果是实型铸造,可不可以考虑是实型燃烧后的结渣产物,我以前做消失模时也发现这种东西
  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-11-7 12:35
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-9-2 13:41:11 | 显示全部楼层
    静观事件发展
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-9-10 23:00 , Processed in 0.327217 second(s), 30 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表