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[已答复] 请大家看看此间的底面,讨论下是什么引起的气孔?

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    2022-11-7 08:06
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-8-18 08:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    大家好,我公司最近做出一个件的底面,有大量气孔。因为我公司是使用底注式,所以底面的状况不是很好,常有残渣,但是这种气孔确是最近才出现的,这是第三件,底面加工了10mm。& [: ~5 I1 b: d7 @2 t
    我分析可能是因为我公司最近原材料内的含锌废钢加多了,这件的成品含锌量就有0.130。! t: {) {7 D3 _" s- W  p% ]
    成品的化学成分为:C:2.96;  Si:1.59;  Mn:0.80;  P:0.018;  S:0.010;  Zn:0.130;+ a  z& E3 h# W
    我们领导又说是因为排气不畅,对了,我公司是使用呋喃树脂,实型铸造,这个件重10吨,取铁水是13吨进行浇注作业。 P8170123.JPG P8170131.JPG P8170134.JPG

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-8-18 09:10:50 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-8-18 09:31 编辑
    6 @* Z7 E1 s' Z# |, I* A0 L2 K
    ( }3 p5 L! Z% U! g4 I看形态大部分是内反应气孔.孔内有小金属豆和渣滓,是否充型不稳.
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-8-18 10:15:19 | 显示全部楼层
    2# castengineer 2 Z" O- k1 E0 J+ a+ C; l0 m) i
    % z! ~8 f0 P# J+ W

    + y. X6 c1 ~& b/ o- T再传张近照,大家仔细看看,泡沫实型铸造,浇注时铁水冲型过程中,泡沫剧烈燃烧,整个过程不会是平稳进行的。# o: e% O  ^- V  R* ]; T$ e0 ~. b
    P8170138.JPG
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-8-18 10:33:35 | 显示全部楼层
    可能是炉料有问题,含有低熔点元素,产品浇注后在冷却过程中,有低熔点及气体成分析出,形成气孔,并有渗出物存在,见上图。将渗出物化验一下,看结果。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-8-18 12:41:11 | 显示全部楼层
    楼主,你这个铸件的底面气孔严重吗?是皮下气孔还是表面气孔?我如果其它工艺都没有更改,我建议换换原材料,不用镀锌高的废钢,试试。如果底面气孔严重,你浇注同时做没做三角试块,三角试块有气孔吗?如果是排气不好导致的气孔,我认为这个几率比较小。
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-8-18 13:29:13 | 显示全部楼层
    谢谢各位,含锌废钢便宜,所以领导要求必须用,还要多用。
    - u; I, q$ W6 a* s我们以前没有发生过类似问题,就是使用了大量的含锌废钢后才有的,  r$ {$ Y9 [$ @; U( K
    铸件加工后才出现的这些气孔,表面看不出来。1 h8 B' K( v" e  h" L3 l" H
    我们自己没做三角试验,* Q1 |- D) y: S) B
    因为是底面,此件重新焊接处理就可以了。& `9 @* e9 N. d9 G
    昨天与领导说了,希望降低含锌废钢使用量,今天他说不应该是含锌废钢的问题,& `! G) q2 H9 j1 t- g3 M
    说是排气不畅,我也是拿不准了,就想请大家帮忙看看!  d* G) q* q- U/ W# T; M0 E
    领导要用便宜材料,还要生产好产品, 5 N, A3 r) |' }9 z) x' Q
    现在有时问题出的莫名其妙,前两个个月,突然出现两炉球化不良,3 m& i9 u: h7 [
    以后就又没事了,让人找原因都找不出来!
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-8-18 13:52:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-8-18 14:00 编辑 & ^% ?) |5 A5 u+ X1 q, o
    9 Q- }9 b2 _  c( b" `! B
    看此图为"呛"孔.是否增加一下浇注时间.开始浇慢一点,浇温提高一点.有利于降低铁水瞬时气化泡末模型时的降温负效应.尽量合理的排布出气冒口.使充型时有一个合理的金属液--气化泡末的推进边界,有利于燃烧气体外排.
    ( a# p7 G- s2 E+ C7 ~" X0.13的锌不会造成气孔缺陷.微量锌可以变质铸铁.加大量后锌会与铁形成固溶体,并均匀分布在基体中(这一点有专著说明)2 U* w, @5 X1 B, {9 l
    供参考.
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-8-18 14:01:29 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyzhlan 于 2009-8-18 14:05 编辑 " s' I4 {6 x9 S) c" V1 N7 k

    / f/ u! H% G/ o( q! y, _9 F3 J' { 6# yinfl99 6 B2 h: R& V' E+ k. q* F
    是不是原材料,试验一炉就知道啦,这也不浪费多少钞票呀,结合大家说的,搞两个方案出来试验一下不就知道问题出在哪了吗?领导毕竟不是什么都对的,既然领导强调是排气的问题,你首先确保排气畅通,试验一下,做好相应记录,如果不好再更换原材料试试,这样领导也没有话说。还有重要的一点就是,一炉铁水浇注几件,是不是这炉铁水浇注的铸件都是这样的缺陷,如果是,哪铁水的问题就是主要的。
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-8-18 15:28:59 | 显示全部楼层
    这一件10吨呢,我们两个六吨的电炉进行熔炼的。3 Y8 ?+ m/ @6 S% V( C: z( f' z
    这种情况不常出的,只是最近出来了三件有这种情况,
      C0 J5 b! W$ V$ l( A# }其中有两件是一炉出来的,底面同一问题。( n* G8 G0 Q3 B3 i$ i2 G$ O
    谢谢“xyzhlan ”版主的指点,毕竟实践才是最正确的。* d5 |! l4 ~1 u' N5 y
    请问“castengineer ”,Zn 的含量在0.15以下时绝对不会影响铸件出现大量的气孔么?; F- B5 r" Q: C$ I: g. N5 e/ H
    如果冲型时间速度过快,是不是也非常容易产生这种气孔?
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    发表于 2009-8-18 16:42:15 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-8-18 20:48 编辑
    / V; f( q4 k+ O% r: T  L% [5 l1 X/ c4 t
    A:对,0.13锌不会影响.
    + S. Q! R: Q. }2 ~( VB:& q5 r; A" K8 r4 a6 T8 M
    1:充型快时有影响.因为泡沫迂铁水的气化.燃烧.排出.分以下几个过程:热变形---熔融---解聚一(纯气化)---解聚二(气化,局部燃烧)---解聚三(极度裂解气化燃烧)---解聚四(急剧裂解气化燃烧).几个过程.但在我们眼中只是一瞬间的过程.在一到四的过程中如果有小微粒泡沫卷如铁水中,必然要在以后在铸件中产生如照片中(大气孔照片)的气孔.尤其是你铸件加强筋的网格结构更加强铁水的紊流和泡沫的卷入.在泡沫塑料燃烧完后,要加大浇注速度.$ _/ p; @2 ?, M* S6 C2 p; B
    2:这6个过程对你铸型用的泡沫的体积是一样的.如开始浇注速度放低.有助于6个过程在时间上的完成.所以建议要提高浇注温度,以抵消铁水遇泡沫后要完成前3个过程需要的热量.增加初始过程的完成.' K& w: d" e5 R
    3:建议合理按排出气冒口.因为最好的排气方法是泡沫燃烧.这样.:一:燃烧需要氧气.有助于氧气对气体燃烧的需求.2:燃烧气体瞬间膨胀.出气冒口有助于减少型内压力.则有助于氧气的充填.3:合理的排放冒口也有助于型内燃烧的气体外排.: C9 [  X% j+ @5 Q& X' k
    树脂砂消失模铸造.是靠自然负压排出泡沫燃烧物,这一过程控制不好是对铸件有影响的.0 [1 h0 k  V9 l  z' {# M
    一点看法,供参考.

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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-8-19 09:22:49 | 显示全部楼层
    谢谢,谢谢!" [* X2 i5 m7 _' p
    学习了!我们现在就针对排气孔的设置与浇注速度上下下功夫!

    该用户从未签到

    发表于 2009-8-19 11:15:50 | 显示全部楼层
    1# yinfl99 [/
    8 @- b$ I1 @& m) U  A" ^2 R) P5 e5 R, z  {8 s" ?- D

    3 G* ]: A/ e. S: H8 A" @浇注要平稳,注意排气

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-1 15:59:20 | 显示全部楼层
    锌在熔化时就已经烧掉了,是排气不好或实型密度太大。
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     楼主| 发表于 2009-9-1 16:25:46 | 显示全部楼层
    各位好,现在还有种说法,说原材料里的废钢如果含锈比较多的话,就会在熔炼过程中,铁锈会生成很多的杂质混到铁水内,温度升高到1450以上时这些杂质才会渐渐的排出去,现在我公司出现问题的铸件也大多是灰铁材质的,熔炼中最高温度在1420左右。感觉也有点道理,现在锈迹比较多的废钢全不再使用了。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-9-1 17:20:57 | 显示全部楼层
    废钢生锈严重,铁水容易氧化造成气孔,不知你的废钢加入量有多少?
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-9-1 19:48:27 | 显示全部楼层
    "0.13的锌不会造成气孔缺陷.微量锌可以变质铸铁.加大量后锌会与铁形成固溶体,并均匀分布在基体中(这一点有专著说明)"( U" K! j3 Y" p
           这个观点是对的,如果你只是在底面出现气孔,建议你做一下铸件的含AL量,可能会找得到答案。4 o5 |2 R7 Z- x5 ^. ?4 ?- {
    这是反应性气孔。
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-9-2 09:56:11 | 显示全部楼层
    废钢加入量在30%左右。前一段时间更换废钢后,现在铸件的加工结果还没有出来。
    " u5 l+ ^0 V8 L7 g0 b这里请问“zzh1385”铁水中的Al是怎么进入的呢?2 d( x  Z- b+ L& Q% w1 C* f& D
    只是孕育剂与球化剂中带入的么?
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    2018-5-21 18:09
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-9-2 11:20:16 | 显示全部楼层
    如果是实型铸造,可不可以考虑是实型燃烧后的结渣产物,我以前做消失模时也发现这种东西
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    慵懒
    2016-11-7 12:35
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-9-2 13:41:11 | 显示全部楼层
    静观事件发展
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