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[已答复] 看看这个缺陷如何解决

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-10-19 10:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 jishuke213213 于 2009-10-19 10:03 编辑 4 R6 ]  I7 `; G( u' o

    8 o  e4 m. X4 U DSC02109.JPG
    9 q" P7 T8 J( K; U3 y* |: h8 a7 T" V

    1 ^& J, k/ I9 G* v! [* @3 z材料为QT400-15,浇注温度1325,自硬砂造型。冒口根部存在缩孔,冒口为发热冒口。我怀疑是冒口小了。另外就是发热冒口的排气如何解决??

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    参与人数 1热加工币 +6 收起 理由
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  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-13 08:56
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-10-19 10:27:23 | 显示全部楼层
    是冒口颈长了吧或者是发热冒口不行,哪个公司的,复士科的吗?
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2009-10-19 11:02:15 | 显示全部楼层
    2# pigeon 1 u7 P* ?$ u: W) v3 k
    ; n7 m% q/ P; W' C7 s

    + o7 u: I6 b: w' k! V( V; C9 b冒口是圣泉的
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 14:13
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-10-19 11:24:17 | 显示全部楼层
    建议你切开这个有缺陷冒口,拍个照片发上来看看!

    该用户从未签到

    发表于 2009-10-19 11:31:10 | 显示全部楼层
    冒口形状可以改成锥形,补缩更好。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-9-10 11:30
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2009-10-19 12:10:04 | 显示全部楼层
    冒口肯定不够补的
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    2022-12-6 17:34
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-10-19 12:48:32 | 显示全部楼层
    看你的图片好像是气缩孔。用这种样式的冒口如果顶部不扎通是很容易出现这种缺陷的。建议顶部加排气针使铁水溢出一点或改变冒口方式,采用侧冒口。
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    郁闷
    2017-6-11 13:54
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-10-19 13:43:56 | 显示全部楼层
    我觉得是冒口颈先于铸件凝固了。
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2009-10-19 13:51:08 | 显示全部楼层
    DSC02116.JPG 4# 范庆志
    " j: ]+ X/ ~- T) A( E, c8 j+ T4 W, r& o2 p% N% t) p2 ^

    . j9 f0 ^* a- l, ]6 a这是切开的冒口!
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2009-10-19 13:53:05 | 显示全部楼层
    就是说嘛,我也是第一次用这种冒口,排气到底应该怎么样来解决??不知道哪位前辈指点下??
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    2021-1-10 14:13
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-10-19 15:00:38 | 显示全部楼层
    冒口要全图,看看冒口顶上的缩孔多大?
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    2021-1-10 14:13
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-10-19 15:17:14 | 显示全部楼层
    本帖最后由 范庆志 于 2009-10-19 15:21 编辑 3 A+ G8 T* p9 {' h

    - H8 \$ s3 e( ~% f, m- U8 S! m你这是发热冒口还是保温冒口?有点怀疑!看不见件出现缩孔位置的厚度,单看冒口可是不小了!虽然我没用过保温冒口,但我不明白冒口颈为什么是长方形的?为什么不是圆形的?要是圆形的相对于模数可以做的更小一点,更容易敲下来.
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2009-10-19 17:03:24 | 显示全部楼层
    12# 范庆志
    8 X5 u' y& c6 _% W  P+ V+ A: d4 Y0 ]/ o' \, u; \) Z

    ; F2 y( j/ t/ `发热保温冒口套,冒口径是为了与另外铸件统一做成长方形的。
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-10-19 18:02:54 | 显示全部楼层
    意思只有冒口套是发热保温的,冒口并不是
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    郁闷
    2022-12-6 17:34
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-10-19 18:17:58 | 显示全部楼层
    看切开的冒口并没有起到好的作用,反而形成了工艺热结,楼主不能把该处冒口改成热冒口吗,或者该处下冷铁。
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    2020-8-22 08:43
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-10-19 19:40:26 | 显示全部楼层
    1# jishuke213213
    , y, L* h( h6 U3 ~9 f1 f; ^7 o: z! j3 ^& g: Q

      E2 {7 ]/ \% ^" U1 A6 h1、把冒口颈截面积减小试一下
    + z; d) ^4 V1 H3 c5 R) g3 k2、圣泉的发热冒口顶部有排气孔的,和砂型接触的相应位置扎通即可
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-10-19 21:18:20 | 显示全部楼层
    个人感觉象气孔不像缩孔。加强排气试试?
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    2021-1-10 14:13
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-10-20 08:23:02 | 显示全部楼层
    应该是冒口颈小了,热节还处于初始液态时,冒口颈顶部已经提前凝固了,冒口上的这点缩松是件反抽所致,我看不到整个冒口的图片不敢妄下结论!!
  • TA的每日心情
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    9 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-10-20 08:33:54 | 显示全部楼层
    这个情况与本厂的情况较类似,也是使用的发热冒口,是福士科的。
    6 M+ s9 y$ U0 t' ?具体可以参考一下我这里的经验:
    0 M2 h$ i5 L. ~2 W& D9 B5 q7 E. H+ R8 ?1:冒口下易切割片的尺寸可以收小一点,可以调整尺寸进行实验,选取合适的尺寸。
    3 E' }1 A6 l* w% R  Z2:如有可能,可以调整浇注系统,尽量避免冒口与铸件本体结合部位形成新的热节。
    . e( a- o5 o& G, t5 a3 u3:铁液自身的质量问题,在保证球化的基础上尽量减少合金加入量,也有一定的效果。% O, g- ~; F* v) e7 J5 v
    请楼主参考。
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2009-10-20 11:22:08 | 显示全部楼层
    下一步即将采取的措施:: H  T' ?: P1 d- q  k
    1、此处使用冷铁;! r. N2 c6 U9 b, E/ l; \
    2、此处使用大冒口或明冒口。0 Y  D; w/ e' p' {1 _
    看看效果怎么样吧,有结果再上传!
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