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卡车制动毂疏松问题

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该用户从未签到

发表于 2008-5-25 03:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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我公司试制制动毂,采用底注工艺.C:3.4--3.5; SI:1.3--1.4. MN:1.1-1.2.CU:0.4--0.51 y1 `1 `  [! q9 F
CR:0.4--0.5.浇口附近有疏松.不知有何好办法解决.

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  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2008-5-25 05:07:17 | 显示全部楼层
    做的是HT250吧,制动毂多少?内浇道几个?最好你把铸件简图发上来能更好的帮你。, i/ ]- F* e0 I! P3 ~3 Y8 C( ^5 W
    我有做制动毂 盘 轮毂 4年的经验

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    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2008-5-25 09:48:59 | 显示全部楼层
    [local]浇道六个均步

    Doc1.doc

    27 KB, 下载次数: 259

  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2008-5-25 12:59:15 | 显示全部楼层
    首先把它改成雨淋浇注系统万物一失.也可以改成顶注试的但容易有缺陷,你这个低注的工艺出品率到是很高但不可行(阶梯的就OK了)因温度场不合理出现缩 孔,你要是还想用这种工艺,建议内浇道改薄顶部用两个压边明冒口,浇注时点冒口应该回好多了

    该用户从未签到

    发表于 2008-6-13 08:29:08 | 显示全部楼层
    同意范先生的意见,另外,成份上有点问题,C高Si低

    该用户从未签到

    发表于 2008-6-21 09:30:03 | 显示全部楼层
    楼主,你发上同资料看了.没看懂,铸铁在什么地方?浇口缩松,估计是凝固时此部位铸件还处于液-固状态,形成了浇口对铸件形成了倒拉现象;解决方法:1。看断面是否有渣子现象,可考虑用陶瓷过滤器过滤铁水保证材质洁净;2。成分上象上面的楼主所说,把WC调整在2。8~3。2%之间,WSI调整在1。2~1。5%之间,含SI量增大后有利于形成致密的铸件;3。工艺方面:你的材料牌号我觉得应该是耐磨铸铁或合金铸铁,不是HT。凝固方式上你可考虑在浇口处进行激冷。即想办法变糊状疑固为顺序凝固
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-28 23:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2008-6-26 14:06:49 | 显示全部楼层
    看了浇注系统示意图.这种浇注系统最容易在内浇口产生缩松,缩孔.工艺上可将横浇道加高加宽,作为冒口使用,其他都不变即可解决此类问题.
  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2008-7-6 18:23:56 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    熔炼,造型工艺都要详细介绍,否则别人无法帮助。铸造的事情牵扯面太广,这是谁都知道的。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-10-1 07:28
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2008-7-27 18:33:56 | 显示全部楼层
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    开心
    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-7-29 12:36:17 | 显示全部楼层
    1,是否有暗边冒口?暗边冒口颈和冒口高度合适吗?冒口应该比件高80-100mm
    : j8 O+ I& u; }: y0 \- c2,砂型硬度够吗?
    ) l" f! @' k# p/ F' S7 T+ y3 [3,采用座胎、底反水口、暗边冒口、水口通过冒口,这是做刹车毂的通用工艺。6 x- Z" H6 }% Y- ]- T
    4, 做盘毂类汽车铸件的标准。C:3.1--3.4; SI:1.6--2.1. MN:0.6--0.9  .CU:0.4--0.5" a, A8 }) O2 V  `
           CR:0.25--0.3。机械性能100%会合格。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-7-29 12:58:33 | 显示全部楼层

    刹车毂通用工艺

    产品不同,方案会有差别。
    曲线.bmp
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    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2008-8-1 20:01:20 | 显示全部楼层

    回复 10楼 的帖子

    这个成分很好,只是锰要取下限。如考虑成本,可以将铜降一半,补冲入一点锡,0.02-0.03%,即可。
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    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2008-8-14 23:26:42 | 显示全部楼层
    这个是做刹车鼓的老工艺.2000年我刚毕业时山东那边就已经很少这样做了(除农用车上的)都吊砂胎了
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    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-8-15 13:03:57 | 显示全部楼层
    各家有各家的高招。我是偏向座胎,可以减少进脏的机会、可以避免冲砂、减少缩松的机会。不利的一面就是气孔,但可以用温度和型砂解决。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-4-6 10:09
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-8-18 12:23:17 | 显示全部楼层
    我们制造的制动毂直径300,单件18kg,树脂砂造型,一模四件顶注,放陶瓷过滤片,设两个直径80的侧边浇冒口工艺。铸件质量高,工艺出品率高。
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    开心
    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-8-18 13:35:30 | 显示全部楼层
    原帖由 jigong 于 2008-8-18 12:23 发表 2 W! c9 B. l6 q, e
    我们制造的制动毂直径300,单件18kg,树脂砂造型,一模四件顶注,放陶瓷过滤片,设两个直径80的侧边浇冒口工艺。铸件质量高,工艺出品率高。
    4 B' U1 X1 h( A( B/ K0 c
    ; i6 E$ M9 R1 A; g  Q' B
    陶瓷过滤片解决了工艺上的很多问题。值得推荐。
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    开心
    2021-8-4 02:06
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2008-9-13 20:45:49 | 显示全部楼层
    制动鼓的碳是不允许降低的。LZ可以考虑靠近铸件的内浇道适当加厚,5 Y1 t% @1 \; R3 j2 z1 `
    靠近圆盘的内浇道更厚,从内浇道到圆盘形成顺序凝固。% `  a& V+ f9 E' W/ y1 g. W4 t4 K+ ]/ M- f
    3 k, E* `. A: _. E) r& `* V: [
    [ 本帖最后由 youjie5678 于 2008-9-13 20:48 编辑 ]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2008-9-16 20:38:03 | 显示全部楼层

    制动毂工艺

    我公司生产制动毂工艺在试制初,采用底注工艺。Z1410C机械造型采用中注工艺,模具在中间处分型。
  • TA的每日心情

    2025-12-12 11:57
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2008-9-19 09:25:05 | 显示全部楼层
    用掉砂可以保证大平面,有利与均衡凝固
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-7-1 14:03:35 | 显示全部楼层
    如果中心低注,建议一定快浇。
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