纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 10592|回复: 37

[讨论] 飞轮粘砂缺陷

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-9-10 11:30
  • 签到天数: 2049 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2009-11-26 20:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    本帖最后由 kyboZ 于 2009-12-22 16:16 编辑
    1 k, G$ ^) Y; b8 p
    ! B: R* j; H5 k# E+ f大家看看这飞轮的缺陷是什么原因造成的
    . c4 n$ t0 ~- R混砂机处型砂检验结果
    # J& t) a: q& S* j3 E水分:3.32    紧实率:42     湿压强度:0.192Mp    破碎指数:81.9# u: d4 m9 \7 k
    吸蓝量:70ml     发气量:11.29! f; E  E8 ?6 i8 h1 J/ s2 a% p3 u9 u( t
    浇注温度:1370度左右! y! N3 ~6 d8 e9 Y2 m$ L1 l
    材质HT200
    IMG_0012.jpg
    IMG_0013.jpg
    IMG_0015.jpg
    IMG_0017.jpg

    评分

    参与人数 1热加工币 +8 收起 理由
    范庆志 + 8 鼓励交流!

    查看全部评分

    该用户从未签到

    发表于 2009-11-26 22:10:56 | 显示全部楼层
    温度1280就行了,这个最明显,或者煤粉多加点,背砂面砂分开

    该用户从未签到

    发表于 2009-11-27 06:58:58 | 显示全部楼层
    将铸型紧实度提高至90以上,浇温调至1320至1350度,如型砂调不好可喷涂料。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-10-16 16:59
  • 签到天数: 200 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-11-27 07:36:59 | 显示全部楼层
    主要是型砂的问题,要考虑适当排放旧砂,增加新砂的加入量,另我在日本看到他们为了防止铸件表面粘砂,在砂型的表面喷红色的粉末,后来问他们才知道是氧化铁粉,你可以考虑喷氧化铁粉试一试,应该很有效。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-12-9 08:17
  • 签到天数: 1833 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2009-11-27 07:55:55 | 显示全部楼层
    同意二楼观点,浇注温度降低到1280就行,是垂直造型线吗?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-9-10 11:30
  • 签到天数: 2049 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2009-11-27 20:19:33 | 显示全部楼层
    是水平静压造型线,用的是单一砂,砂型表面硬度92~95

    该用户从未签到

    发表于 2009-11-28 11:12:40 | 显示全部楼层
    浇注温度应当没什么事
    6 U/ t- @/ \- _) ?6 o0 p: r可以考虑多加点煤粉改善一下
    9 m3 G  _! m; j这样大面积的粘砂,应当是型砂表面有问题
    0 r/ O# V7 [6 a8 x' S3 e9 G1.可能造型后没有及时浇注,导致铸型表面水分凝聚,浇注后发生了爆炸性粘砂!' Z) v5 l+ _8 d
    2.型砂结构可能不太好,下如楼上所说,提高一下紧实度!

    该用户从未签到

    发表于 2009-11-30 12:20:00 | 显示全部楼层
    不知你浇注时有无高压水爆炸?即爆放焰火,有爆炸声,如这种现象铸件肯定粘砂严重。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2015-8-29 14:34
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-11-30 14:22:22 | 显示全部楼层
    8# s-xy9957
    % T) m; @" I3 f: o. G6 j2 I7 J4 @7 w* I8 V) Y; L3 [# g
    浇注系统也有关系,把冒口加高,气针降低,或者直接把气针去掉

    该用户从未签到

    发表于 2009-11-30 19:39:12 | 显示全部楼层
    更换煤粉试试!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-9-10 11:30
  • 签到天数: 2049 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2009-12-2 09:53:54 | 显示全部楼层
    8# s-xy9957 . X  Q. Y7 D: l' J. V& u
    以前有铁水喷射现象,现在没有啊,前几天干把煤粉量加大,强度降低些,紧实率降低些,铸件好多了,谢谢各位指点
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-10-8 11:35
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-12-11 13:59:53 | 显示全部楼层
    从楼主上传的铸件照片,提供改进的思路如下:
    2 }/ I; I* f* Q, L, b+ e4 B6 e1.煤粉的质量特性(可以看看刘传拭的论文),最主要的是看煤粉的焦渣特性5-7级6 E  \# @+ C( B7 S2 C
    2.原砂的粒度分布(砂粒偏大、而有效土偏低,型砂透气性高,铁水很容易浸透在砂粒之间形成粘砂)! O, F. d: s' D$ {. s+ L/ ]
    3.旧砂不能反复使用而不添加新砂。反复使用旧砂仅仅靠砂芯补充旧砂量的不足,结果就是旧砂表面包裹了一层耐火度低的物质,而且砂粒越来越大。
    5 R- O9 \0 `5 R% D4 j4.如果仅仅是针对这种铸件出现粘砂,生产其他产品时根本就没有粘砂现象,可以从产品的浇注工艺上进行改进(如降低浇注温度、分散入水及造型参数等方面解决)
    , t0 I' W/ p9 c# R& Z5 M& i5.水分有点高
    - {; q3 D4 E5 M* k: ?2 P* q建议的措施:砂子的粒度分布50、70、100、140目四筛分布,AFS粒度值大于60小于70;如果型砂的全粘土低于10%,补加一部分除尘灰;使用高质量的煤粉和膨润土+ y+ N- S' l6 l) g& r8 o4 Y
    个人见解请高人指正。

    评分

    参与人数 1热加工币 +8 收起 理由
    范庆志 + 8 感谢支持!

    查看全部评分

    该用户从未签到

    发表于 2009-12-12 08:30:37 | 显示全部楼层
    煤粉多加点
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-9-10 11:30
  • 签到天数: 2049 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2009-12-12 10:39:18 | 显示全部楼层
    12# zhaoyangyang
    ) ^7 D* w1 I: P4 s; ~9 z# v5 n现在型砂各项指标:
    & M% m. I5 ~  j2 m5 i2 w2 e( Y水分:3.2    紧实率:42    湿压强度:0.16    破碎指数:70    透气性:140
    * j8 v& c" \8 B( T% i, s型砂粒度100/50,AFS:57
    + J0 ?8 u5 B3 z煤粉的焦渣特性5级,煤粉加入量1.25%% L1 |( j6 x; r1 `
    全粘土含量12. s4 P  k  X% p* ^; @$ X
    浇注温度1380) \* ]$ [. e. O" ?
    还有少量粘砂现象,不过比原来好多了
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
  • 签到天数: 931 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-12-12 12:42:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xiayaxi 于 2009-12-12 08:50 编辑
    3 }, U' s* s% ^
    , o# [" h3 B9 C2 N; s9 ?( n楼主:如果你有意我们可以交流.我们分厂有一条线专用生产国内各品牌汽车主机发动机飞轮.
      s% y6 [" `. l0 s我图标为生产线
    090713-1.jpg
    09022453.jpg
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-9-10 11:30
  • 签到天数: 2049 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2009-12-22 17:52:21 | 显示全部楼层
    现在大面基本解决了,侧面(大外圆)还有,而且后序加工时打刀很严重
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-9-10 11:30
  • 签到天数: 2049 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-1-13 18:34:36 | 显示全部楼层
    侧面粘砂问题依旧很严重,期待解决办法

    该用户从未签到

    发表于 2010-1-13 20:40:25 | 显示全部楼层
    回复 14# kyboZ 9 w4 r' C& Y* i& U1 E' L6 m
    紧实率42,水分3.2,紧/水=13,一般10-12,说明含泥量偏少,新砂多,透气性高,铁水容易钻入型砂中形成粘砂。含泥量一般10-13,检测下含泥量,若偏低,可提高含泥量。

    该用户从未签到

    发表于 2010-1-13 20:40:43 | 显示全部楼层
    回复 14# kyboZ : k+ L; Q0 b1 U! h
    紧实率42,水分3.2,紧/水=13,一般10-12,说明含泥量偏少,新砂多,透气性高,铁水容易钻入型砂中形成粘砂。含泥量一般10-13,检测下含泥量,若偏低,可提高含泥量。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-10-8 11:35
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-1-13 20:52:05 | 显示全部楼层
    煤粉加入量1.25%,是不是太多了?
    * h" ]6 Z9 H6 g' D; p1 u8 V) O5 \, ^不知砂系统的砂粒度是否进行了调整( K; I4 K8 h# D. R  k6 }3 W8 }
    膨润土不能减少(抗压强度不应该降低)
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-22 19:58 , Processed in 0.269305 second(s), 30 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表