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[已答复] 铁素体基体的HT250

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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-1-27 14:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    有一牌号为HT250的灰铸铁,要求热处理后的硬度为120-150,但试棒不需要热处理,抗拉强度大于250,生产时候控制如下化学成分:
    3 T! F( ?  ^* X& Y8 a( s. {" i* q. s5 y
    C3.3,Si2.1,Mn0.6,P0.03,S0.01,Cr0.25,铸态情况下珠光体约90,硬度在190左右,试棒强度合格,热处理后硬度也满足要求,但客户进行初步机加工后说料偏硬,加工困难,我们检查金相也没有发现白口和珠光体超标的情况,请大家帮忙看看是什么原因.
    ) n( A: r; B+ P1 S
    3 ]$ i0 A4 {) e% X. w/ h5 u! E) A6 n, t! {4 q

    * w; h* ~9 \* V1 R3 p9 [7 z8 P  r/ ~1 G) ?) R# {4 V
    DSCN3614.JPG 0 |$ Y9 ~: n' D% X: @* @: M. C: L

    9 B. e: }2 @+ r; ]8 P* Z- y7 l
    $ ^* O. B" k6 Q. j DSCN3615.JPG
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     楼主| 发表于 2010-1-27 14:45:25 | 显示全部楼层
    从边界处看应该有脱碳层存在,打断后断口边层明显要比中心部位细密.了解了下下热处理的情况,可能和炉内保温冷却时间过长有关系.照片拍得不是太好,但能看出石墨明显比中心部位少.在铸态下有什么办法能够减少热处理脱碳层的深度吗?客户现在不肯加工,说刀具磨损大,很头痛.

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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-1-27 16:35:12 | 显示全部楼层
    估计是这批产品里面有少量硬度超标的
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     楼主| 发表于 2010-1-27 17:03:41 | 显示全部楼层
    原来一批货就抽检一两件,现在检查30件,仅发现一件硬度在156,怎么来控制这种情况,再说对加工上而言,硬度差异10度左右就会这么难加工吗?想不通
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-1-27 19:55:36 | 显示全部楼层
    楼主做的什么产品啊?铸件壁厚多少,我们也做HT250的产品,按照楼主的成分我们的产品铸态硬度也就160-170 + W& W/ ~4 q3 Z; n, M
    很难达到铸态硬度190.不知你们是什么样的生产方式.我看就是你们的客户故意刁难.
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-2-1 09:01:09 | 显示全部楼层
    120-150的硬度,应该很好加工的,但对于新开发的客户来讲,都有个习惯问题,前提是不要超出标准,习惯就会慢慢改变过来的

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    发表于 2010-2-1 10:48:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 风来疏竹 于 2010-2-1 14:08 编辑 9 \4 h. F! w3 ?
    , b4 S8 _. L2 \; T- p  \
    1、查一下你们刀具有没有质量问题,现在好多厂家生产的刀具红硬性均不达标;$ f8 A; E' M+ H" v( A# G1 w1 Z& p
    2、检查一下机加工参数,是否存在切削量太大的缘故(为了提高效率而增加进给量);( E+ T, R% i$ z) Y
    3、检查一下铸件表面是否存在白口。

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-1 10:52:25 | 显示全部楼层
    回复 1# fishmanwang . _5 c* k& b6 A8 ?
    + @* F$ j) S& X; |- s4 J
    请问楼主:你的HT250真的是以铁素体为基体的吗?
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     楼主| 发表于 2010-2-1 11:01:27 | 显示全部楼层
    回复 8# 风来疏竹
    7 P3 x& G, U$ X$ {% Y
    4 e, t; b- g* D  e' `4 o" s& j9 [
    , V; ]3 b7 W& u9 T6 ?  f3 r
    3 t( [& e7 D0 h; s) F$ ~
    我们检查过金相,铸态下有90%的珠光体,热处理后只有15-25%左右的珠光体,这点肯定没问题,只不过脱碳层太深了,给清理和抛丸工作带来很大的麻烦,有时抛2个小时都依然能见到有氧化皮粘附在铸件上面.现在的问题就在这里.要达到牌号HT250,最好是加入合金,同时带来珠光体90%以上的金相,客户又要求铁素体大于80%,只能通过长时间的退火来达到这个目的,结果就是脱碳层过深影响到加工,不知道这种现象和装炉温度及炉子密封性是否有关系?

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-1 11:12:26 | 显示全部楼层
    回复 9# fishmanwang
    $ E& ?* m; Z) u: E. I, Q) n! e3 B1 g
    , k' W+ `2 y  k7 n9 X% i, ~
        你们的客户是谁家?要求牌号为HT250,又要求80%以上铁素体?
    * ?5 c7 y& d' A) R2 H鱼与熊掌不可兼得。
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     楼主| 发表于 2010-2-1 11:46:19 | 显示全部楼层
    回复 10# 风来疏竹 0 @! r6 F3 \  v3 d2 T& |2 p! b9 ~" J

      }/ U, D! k7 ]3 W) }7 X  r8 `9 V6 F9 p
        最终客户我们也不知道,反正件是从上海过来的,他们正在安排车间改造,我们只是临时性的帮忙.
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     楼主| 发表于 2010-2-1 11:49:22 | 显示全部楼层
    回复 5# fbai
    ( T  P5 a1 l; F4 \9 f" |
    : s6 n; D8 s+ D% n1 `
    $ C; E/ d0 @9 }( k7 a/ c; @  k    硬度和化学成分,冷却及造型方式,孕育效果,铸件壁厚等关系很大,当然硬度检测位置也会硬响到检测结果.

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-1 14:10:18 | 显示全部楼层
    “80%的铁素体+片状石墨”这样的组织结构,其抗拉强度能达到250MPa吗?
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     楼主| 发表于 2010-2-1 16:32:59 | 显示全部楼层
    回复 13# 风来疏竹   a( K+ M& {& P2 c( E! f8 d
      |: g& q8 \+ r5 [6 V# C1 }

    + L  X! P& g' n1 V; _: d# g    铸态试棒验收机械性能,热处理后的铸件验收硬度和金相,就是这种毫无道理的要求,但还是得硬着头皮生产.

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-1 18:24:38 | 显示全部楼层
    回复  风来疏竹
    3 `( [' b, X# ?& N* j3 J4 I, v  X
    $ d8 O9 p3 p  {% ?) \2 H* E  P% F0 A4 q% ~. Z( c* y- F; i
        铸态试棒验收机械性能,热处理后的铸件验收硬度和金相,就是这种毫无道理的要求,但还 ...
    * P5 v; W: ]7 Z* ?: h& l# dfishmanwang 发表于 2010-2-1 16:32
    $ R8 y" N& o9 b
    $ [& \& |5 S+ Q0 R2 J( O3 q
    " }1 n7 e# u+ O6 G6 |1 Y
        其上金相组织和力学性能并不矛盾,但是要说是 80%的铁素体能达到250MPa,确实是个难题,不妨再核实一下相关合同是否有笔误。
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     楼主| 发表于 2010-2-3 08:01:20 | 显示全部楼层
    回复 15# 风来疏竹
    9 ?( y( @$ w; t/ F
    2 x1 U* o! h) E" |: h/ l' S: |# g: J! R2 }* [; J' E
        我现在都在怀疑客户在转换牌号的时候是不是弄错了,是不是把美国标准的G2500直接转换成我们的国家标准HT250了.
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    开心
    2019-9-19 08:54
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-2-3 09:16:20 | 显示全部楼层
    楼主的表述基本清楚了。
    * [1 Q+ w2 Q. d% x. u对于此问题:我认为从两方面看。4 }* T1 D- _% S( S
    第一是脱碳问题。楼主依据金相照片中的石墨形态来判别表面脱碳程度。这个值得商榷。表层与心部石墨形态的不一致应该由成分合金元素的配比、熔炼技术、孕育浇注的手法及壳型冷热界面交换特性等一系列因素的综合作用,而非一个脱碳这么简单。即便是需判别脱碳的程度,也似乎该腐蚀基体来判读。而上述照片只是石墨形态,并为腐蚀基体。
    7 G0 Z" G" r0 Y: }0 X第二是机加工的问题。按常理这么低的硬度应该不会造成加工过硬费刀(奥氏体基体的铸件除外)。之多可能有粘刀嫌疑。这种材质就这个特性,没办法改变,这个也是机加工部门要解决的问题。
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     楼主| 发表于 2010-2-4 15:08:20 | 显示全部楼层
    nthdnhb1979 发表于 2010-2-3 09:16 [/quote]
    ' b! J1 F# ~, V( z5 _" u! B! _  Q

    % a) [2 |/ u. Z3 U    即便是需判别脱碳的程度,也似乎该腐蚀基体来判读。而上述照片只是石墨形态,并为腐蚀基体。+ X' {6 L) ~; b1 ]- ^' f. X
    ; N1 D/ o2 u8 e" c. ]

    + |" J4 E4 f+ [$ z
    ! `& {- |' C5 @; y3 \3 @" J3 \0 p; W- G/ s. M( ^3 n& ?
    请问该如何从基体上判断脱碳.

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    发表于 2010-2-4 20:42:58 | 显示全部楼层
    硫含量太低,影响石墨话,石墨形态不好,250牌号没有必要加合金(除非客户要求)

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-4 21:11:35 | 显示全部楼层
    你们跟客户没搞好关系,客户故意刁难
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