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[已答复] 一个灰铁件的铸造工艺,请帮忙看看如何改善

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    无聊
    2017-11-6 15:36
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-2-21 21:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    要求:* ]' b1 b( ^1 x6 _& s4 I
    铸件成分C:3.2-3.35,Si:1.85-2.15,Mn:0.6-0.7,Cr:0.3-0.5,Mo:0.25-0.35
    2 M" |% u, ^7 A) G. L1 m硬度(HB)170-220,是金属型铸造的模具。加工后用来重力浇铸灰铸铁件,一型4件。) z* u8 y% ^) O" p( m' V
    要求使用寿命至少达到浇注次数4000次以上(一般报废原因是浇口杯-直浇道龟裂)
    + T$ W' t" }' {1 T5 z+ T8 O) N: A对方之前是从日本进口此产品,使用次数上万,不过价格太高。, V! @- e+ e4 M$ Q: r
    原成分,铸造和热处理工艺都是日本厂家当时提供给客户的。8 d  Z5 W5 B* H6 o4 C: D! Z. p
    我们是中频炉熔炼,日本厂家应该也是。/ {5 ?6 [, O! v- f) }# d
    * p1 ]  R9 K- y; w5 Q5 h
    因为和客户签了保密合同,太精准的实样不好拿出来,4 b* m+ w& W, R; q
    就画个简化的图大概描述一下:毛坯是重量150公斤,主体650mm×370mm*70mm厚(加强筋50厚),
    - F1 g! y* B7 q后面中间一条冷却水道35mm高。大平面是主要工作面,造型时候放三块7-8mm的隔砂冷铁如图
      V, K; r- ?$ v8 t% J尺寸: 2#   400×150×50       3#   220×160×50
    1 V2 {4 H4 d' A" i, Y- a8 o- q# W6 H- ]
    & x! C6 Q0 d9 `& m$ e& Q) e原浇注系统如图:
    & E! j3 K# N/ k: }# { 模型.JPG # t+ T3 K- H. J/ o! q* x% r
    浇注出来的产品上箱红圈处常有缩陷,内废率很高。使用次数也难以稳定达到要求。# ~# G: W% Z/ R; F# I
    ! Z# P: Y4 B, l! P2 U
    缩陷.JPG % f6 N) ~# |8 w( J( `6 c, x
    7 M2 {5 \, E( F, C" c; r+ D
    现在我改成平做立浇雨淋式的:% X& p( O" X! G6 ]
    模型2.JPG
    : C  Q1 C; D# h" T
    ! t3 I' n- j: c+ k- H2 I1 ^靠浇口附近有缩孔,但是因为这样做缩孔处远离重要部位(加工离上方最近也有约100mm),
    2 b5 O" f! u7 C+ q$ Q应该不可能影响使用寿命,用生铁焊条把外观修补好退火,但是使用寿命仍然难以达到要求。
    * g6 {1 \0 E7 M; T4 f原来的工艺没测过浇注温度,我们都是尽量压低到,刚好能浇入不冷隔,估计应该是1320度左右,& m! _; q0 i( r& T; h& z
    因为高温浇过一批,外表上看缩陷反而很少,但是使用寿命下降,客户说据他们观察晶粒太粗,4 p3 g' V0 q$ S1 P& u' ]# p6 d
    现在立浇测过温度,1270度浇注粗加工后铁豆气孔类缺陷很多。1320度就基本没有了。
    * k& B/ J) B* z9 B5 `( G0 z- i# B' o, [, [& D8 |  E" l0 X) L

    . y4 _4 R; T* A, Z9 Z/ g) f- q热处理:日本提供的热处理工艺只需要560度去应力退火即可。+ y, |8 s' f/ V  ~* C' E
    我这里几个厂都试过了,不用石墨化退火工艺的话硬度就超过HB220。" m; z: [7 D2 z5 ^. ^" _& b$ z1 }
    3 j2 p: l( m7 P3 E# w( I! F. f
    日本做的这个使用寿命能上万,这个差距也太大了,我听说玻璃模具都加滤网,这个对使用寿命影响有多大?; b" n2 Z$ {, G9 W
    孕育剂原来是用稀土硅包内孕育,但是我的浇注温度似乎熔不了……所以用锶硅铁……' x  k3 N* o3 y7 [7 p
    现在也考虑硫的影响,化验硫在0.023~0.04,然后我加大了孕育量,是用0.4%锶硅铁孕育。
    冷铁.JPG

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    该用户从未签到

    发表于 2010-2-21 21:23:00 | 显示全部楼层
    楼主此贴图文并茂,有难度,有内涵,看好成为2010第一火贴。偶其实是来学习滴,工艺方面提不出改善方法,坐等高人。

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-21 21:51:49 | 显示全部楼层
    晶粒太粗$ E/ A& i7 E# B" y- {8 G: h

    + |6 I$ U* V/ |' A6 M( F从晶粒入手看
    2 M! O+ B, Q  |3 |' E0 K+ Q6 U# M6 F# G/ F5 ^
    金属模的冷却快,晶粒细化。
  • TA的每日心情

    2015-8-3 08:14
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-2-21 22:28:42 | 显示全部楼层
    铸件成分C:3.2-3.35,Si:1.85-2.15,Mn:0.6-0.7,Cr:0.3-0.5,Mo:0.25-0.35

    8 A$ Z5 `9 D+ O. p/ }此模具成份只不过一般合金铸铁.达10000次寿命.准确么.是你用过的.还是听说的.浇注黑色金属件.用铸铁模具寿命不会超过2000次.主要是龟裂.
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    无聊
    2017-11-6 15:36
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2010-2-22 09:34:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 Eluard 于 2010-2-22 09:36 编辑
    / F& T, ]/ D8 w5 U; T# v$ V% Q( f" I# b/ d
    3 \5 z; _* W( m- w1 @
    是客户说的,我认为是真实的……而且不说上万,至少我希望稳定上4000,
      G# {+ D. P. W' T: T& i5 x我附近原来有间厂,他们做的时候都比较稳定的在4200次左右。我觉得孕育的作用很大。+ C$ j8 O1 H9 H5 T8 p, A5 g
    这间厂是国营的,倒闭后我们才接手了这笔生意,也是原厂的人来做。
    ; u3 T: l  S, R# y, N& {) f他们的炉子只有半吨,稀土硅炉内孕育,一炉浇3件……
    1 a3 Z$ u! s  _我们用1吨炉的时候一炉6件,炉内和包内试过都差不多,
    ' t9 c9 z% C$ |质量勉强能上4000次,后来改上了1.5吨炉,一炉10件,质量就更差了……8 e" Z" R2 A8 g5 D6 l
    因为包内稀土硅1300度左右其实熔不掉,也试过扔炉内,一炉水扔三次,
    9 b1 ]# N, }  N4 S+ S( Z但是这样质量也不稳定。后来改用锶硅铁,包内是熔掉了,但是似乎也没什么改善。
    + M; L7 b8 \5 T* q* s我现在甚至搞不清楚现在的缩松是过量孕育,还是孕育不足,再或者工艺本身问题很大……
    : a; w0 B8 F7 R9 I5 M3 t因为我的灰铁件只有这一单生意,没什么经验。
    , P: B. C1 X: Z6 n+ s4 ]另外,晶粒度我想应该是主要影响因素,因为如果工人没好好放隔砂冷铁,
    " ^$ B! W& u4 p2 b% O使用次数也下降很多,这应该不能用缩松来解释……
    " g2 h5 i+ J+ r5 X- O金属模铸这个对我们来说似乎不太现实,而且冷却速度太快的话我担心工作面白口……. o1 J' j) I- x" V
    现在隔砂有时都偶尔有些白口,不然的话我会试试改用直冷冷铁……
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    无聊
    2017-11-6 15:36
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2010-2-24 16:42:54 | 显示全部楼层
    这两天试了直冷铁,也试了陶瓷滤网,不过结果至少要等一个月。) j3 t. z; v% ]6 J
    希望可以再多试点东西……这两天在论坛看了《铸铁的孕育》,里面提出:$ E! C$ k( L* q4 ]- `7 N) K
    感应炉铁水常见的错误有! g' Z# Q6 C" p$ q7 v5 z3 i
    1:配料中只用少量废钢降碳。
    ' J) }8 Q( w  x. @! s2:铁水过热温度不高,而且常不做高温保温8 b8 b) S7 c% U6 n! q! N7 x& u& S
    3 O  s4 Q$ N) N6 Q" ^+ ~
    我现在的废钢一般是10%,回炉料60~70%,熔炼温度大概也就1400度。
    " g# P0 V. U8 ^8 @但是这两条似乎都有增加白口倾向,增加铸件硬度的危险。* n1 m$ R" `, v7 ~
    而且我还不太明白,铁水过热到多少度,保温多久是合适的……
    ; P/ g- ?) Y' J7 H' \7 [% y3 Y! Y帖子沉得好快,各位高手都还在过年休假么?

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-24 20:36:28 | 显示全部楼层
    解决热节问题。红园处重要部位厚冷却慢,铁液冷却凝固得不到补缩引起缩松。建议放冒口试一下。
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    开心
    2025-10-13 18:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2010-2-24 21:15:55 | 显示全部楼层
    松下的金型毛坯,什么砂型、硫多少?
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    无聊
    2017-11-6 15:36
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2010-2-25 09:14:30 | 显示全部楼层
    本帖最后由 Eluard 于 2010-2-25 11:37 编辑 ' }4 t4 S  C/ ^! g- s( f3 o% n
    , o& u" V  g) g% Z) ?# u) L
    CO2水玻璃砂型,楼上的意思是原工艺对砂型刚度要求比较高?
    6 K0 F4 u( {; x$ E2 r. \9 M: V这个应该会有改善……我有几批叫工人尽量打紧,感觉废品率有减少,但没去统计。! U8 w+ q3 N" \( \3 p: u. H3 g
    而且清砂困难一些,工人实际操作也经常偷懒就没坚持下去。* ^5 X/ Z; G1 [0 Z0 B
    或许我应该使用风锤而非手工,然后长期坚持下去看看。
    ' [( }4 H( `6 {1 i9 g
    0 P$ I# j5 T' P5 P) f# O; R! X第一贴说了,化验硫在0.023~0.04,然后我加大了孕育量,现在是用0.4%锶硅铁孕育。
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    无聊
    2017-11-6 15:36
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2010-2-25 11:18:33 | 显示全部楼层
    本帖最后由 Eluard 于 2010-2-25 11:20 编辑
    3 H0 i( x( C. O; S3 P
    解决热节问题。红园处重要部位厚冷却慢,铁液冷却凝固得不到补缩引起缩松。建议放冒口试一下。 ...
    : F; e8 t& q  T- f$ ^9 G5 ]7 stz88886065 发表于 2010-2-24 20:36
    1 {; y3 Q$ |) @5 k; R
    $ e7 o7 J0 n, x' u. r
    无冒口铸造有郁闷之处。但灰铸铁放冒口也教人头痛,) f% }, J5 N4 p: J0 ~# c! F
    顶冒口总是根部缩孔,或者周边缩陷,压边的好些,但也不能完全避免,而且收得率大大减少0 W5 O) w5 L7 e. }6 P2 Q
    关键是使用寿命没有提高,为减少表面缩陷引起内废的话我宁愿现在这样用雨淋
    , }' j# _: o" m1 j- ~1 J现在影响寿命的应该不是缩松而是熔炼、孕育、细化组织。' D3 u4 P! B9 f) X8 j% y
    其实这个件原来的工艺我感觉是非常好的,如果可以解决缩陷的问题。* e. [1 K, a/ @; X* h
    我很希望能用回原来的浇注系统,特别是昨天放直冷铁的件出箱后,  D/ Q9 I) N, w: O, P8 o
    表面很不好,冷铁接触的铸件表面都是冷隔铁豆,! u9 F  X3 L9 a' g, K$ y
    应该是因为这样的雨淋浇注怎么也无法不让铁液飞溅到冷铁上,' D7 S1 |% F; ?
    原来隔砂冷却速度不快,稍微提高温度液面升上来后还能重新熔合。直冷就没办法了。% Y* Q7 v/ k! H# {4 J- n
    但是铸件硬度和白口方面没有问题。
    ( s) s! D$ @. I: i( r6 B2 _6 ~7 e2 Q; T2 F" h+ F5 N% q) W! [
    对原工艺我有两个问题,一是两道横浇道间的这两块薄片浇道尺寸,特别是厚度应该是多少。
    / z* M  |0 Z0 S+ T1 I8 a原来的模具浇道是木制的,移交到我们厂里时已经比较残旧,3 K, ~; T. e0 S) O1 n& v' f% k
    一段时间后这块薄片和三个内浇道都拿钢板加工换掉了,不知道是不是我的心理作用,! n" a! |2 @: C( u- {3 j' V6 P% G5 A- z
    有一次看到份资料,说无冒口工艺的控制,是靠这样一个薄片来控制通道冷却时间。7 G! K* }" B. z
    浇注后薄片在适当的时候冷却截断补缩通道,靠石墨膨胀自补缩。那时就总觉得质量出问题是换浇道后开始的
    : c9 x9 [" t+ \' z3 w我们当时车的这块薄片是6mm厚,之前的尺寸弄不清楚了。我印象要薄一些# P; B* c$ j! O: k2 P' M4 o$ l6 |
    换薄片前,我们浇注的时候,一开始必须急浇,有时工人一下转包不够快。就会浇不进去
    & T. I/ Y; G- i* @; ]" W+ K/ a. _4 e换了以后几乎没出现这样的事。所以我认为换厚了。
    : [' T2 Y- C$ q, F# W% V) T2 O% v改成了4mm,可能是太薄了,当时工人连续几箱浇不进,后来的都提高了浇注温度,
    0 r, z7 @2 i( L那批就反映晶粒粗大,使用寿命下降……但是只有一两块出现缩陷!!!
      H9 @+ f: a) w4 Q' l4 u后来改成5mm,缩陷又多起来,不过似乎还是比原来6mm好一点……
    ! z+ j# W0 ]! t. K; P内浇道的尺寸我觉得车过后也比之前大了,不过一直没动。不知道要是改成更多道小尺寸的话会不会有改善。

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-25 17:03:29 | 显示全部楼层
    降低回炉料,增加废钢,Cr最好少加,多加点锰
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    开心
    2021-7-26 14:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-2-25 17:52:08 | 显示全部楼层
    这个铸件问题分三个方面讲:1.铸件缺陷问题;2.铸件浇注系统问题;3.铸件使用寿命问题。
    1 Z% [0 a& M+ k& \, G   1和2是工艺问题,建议在缺陷部位放置冷铁,铸型硬度要高,在冷铁和水玻璃砂型表面刷醇基涂料,浇系采用哪个都可;但原浇系存在一忌:两个簿片不应搭接,应该是连接(同一底面,同在上型,包括三个内浇道)。9 }7 ]3 s9 E1 t4 K0 c  ?* j
        铸件的使用寿命是材质控制问题,借鉴汽车制动鼓的使用状况,材质失效是热疲劳,浇口部位热应力循环作用,造成龟裂,建议提高材质碳含量,3.4-3.5%左右,共晶度控制在0.98左右,加强孕育,S的含量控制在0.06-0.08%,基体石墨形态以A型为主,石墨长度3-5级。加上合金铜、铬、钼的作用,使用寿命应该有所提高。8 S( w1 Z# V- P0 z0 g& Q
        以上供参考。
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    开心
    2025-10-13 18:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2010-2-25 22:48:44 | 显示全部楼层
    硫太低,控制在0.06-0.10%,硫低无论加入多少孕育剂都没什么效果;浇注温度可提高到1380℃。我做过这件铸件,有需要可与我联系。
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    无聊
    2017-11-6 15:36
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2010-2-26 08:59:46 | 显示全部楼层
    硫太低,控制在0.06-0.10%,硫低无论加入多少孕育剂都没什么效果;浇注温度可提高到1380℃。我做过这件铸件 ...0 r3 [2 N' I+ J9 i! e
    PYCHJM 发表于 2010-2-25 22:48

    % J( M) Q# \0 j( u4 B  G: @9 a/ Q/ X+ M
    & Z$ H+ q! T- t0 h: j6 P1 Z# L老哥,我找不到你的联系方式啊,有看到我给你发短信了么?
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    开心
    2025-10-13 18:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2010-2-26 09:43:38 | 显示全部楼层
    回复 14# Eluard
    # i, y. Y1 `; a6 A& o, A
    2 L: O: L* X5 o1 o9 ]4 ~9 `
    % S5 s9 ~/ e* J% F1 M    手机:13826273128
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    开心
    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-2-26 10:21:21 | 显示全部楼层
    12/13楼的建议很好的.个人也觉的S太低,是否可以控制到0.8-1.0  把石墨形态做好 过热温度1480-1500 浇温1380
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    开心
    2016-2-15 12:52
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-2-26 12:46:36 | 显示全部楼层
    RTCr-----------S0.8-1.2,Mn0.6-1.0,Cr0.5-1.0
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    2021-7-26 14:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-2-26 17:23:55 | 显示全部楼层
    本帖最后由 二月天下 于 2010-2-26 17:26 编辑 1 A1 M. L3 q0 t2 G( s5 s5 U

    * B) j8 d9 h& Y0 b: Q; D4 Q7 \回复 16# chp01861
    . }# \" @  R2 V) f3 F# V1 n. g  i- W& v
    # D: H/ }# S) ^. ^4 a% z
        0.8-1.0的S,要干啥?太高了吧。

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-26 21:30:32 | 显示全部楼层
    回复 1# Eluard
    4 X7 {* w! r$ G# I" g. g/ g! K原浇注系统出现画圆处出现缩的现象也很正常 1此处为一个热节2此处离内浇道最远铁水温度最低。能不能在上边加一个顶冒口补缩一下
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    开心
    2025-6-30 14:22
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-2-27 08:12:40 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jishuke213213 于 2010-2-27 08:14 编辑
    5 U% i, w' G7 q! L* l
    . I+ k: r* @0 t! ~2 c' ?4 `原浇注系统中你的浇注温度本来就低,1320,应该在红线处放置溢流冒口,将凉铁水排出型腔之外。
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