TA的每日心情 | 无聊 2017-11-6 15:36 |
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要求:* ]' b1 b( ^1 x6 _& s4 I
铸件成分C:3.2-3.35,Si:1.85-2.15,Mn:0.6-0.7,Cr:0.3-0.5,Mo:0.25-0.35
2 M" |% u, ^7 A) G. L1 m硬度(HB)170-220,是金属型铸造的模具。加工后用来重力浇铸灰铸铁件,一型4件。) z* u8 y% ^) O" p( m' V
要求使用寿命至少达到浇注次数4000次以上(一般报废原因是浇口杯-直浇道龟裂)
+ T$ W' t" }' {1 T5 z+ T8 O) N: A对方之前是从日本进口此产品,使用次数上万,不过价格太高。, V! @- e+ e4 M$ Q: r
原成分,铸造和热处理工艺都是日本厂家当时提供给客户的。8 d Z5 W5 B* H6 o4 C: D! Z. p
我们是中频炉熔炼,日本厂家应该也是。/ {5 ?6 [, O! v- f) }# d
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因为和客户签了保密合同,太精准的实样不好拿出来,4 b* m+ w& W, R; q
就画个简化的图大概描述一下:毛坯是重量150公斤,主体650mm×370mm*70mm厚(加强筋50厚),
- F1 g! y* B7 q后面中间一条冷却水道35mm高。大平面是主要工作面,造型时候放三块7-8mm的隔砂冷铁如图
V, K; r- ?$ v8 t% J尺寸: 2# 400×150×50 3# 220×160×50
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& x! C6 Q0 d9 `& m$ e& Q) e原浇注系统如图:
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浇注出来的产品上箱红圈处常有缩陷,内废率很高。使用次数也难以稳定达到要求。# ~# G: W% Z/ R; F# I
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现在我改成平做立浇雨淋式的:% X& p( O" X! G6 ]
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! t3 I' n- j: c+ k- H2 I1 ^靠浇口附近有缩孔,但是因为这样做缩孔处远离重要部位(加工离上方最近也有约100mm),
2 b5 O" f! u7 C+ q$ Q应该不可能影响使用寿命,用生铁焊条把外观修补好退火,但是使用寿命仍然难以达到要求。
* g6 {1 \0 E7 M; T4 f原来的工艺没测过浇注温度,我们都是尽量压低到,刚好能浇入不冷隔,估计应该是1320度左右,& m! _; q0 i( r& T; h& z
因为高温浇过一批,外表上看缩陷反而很少,但是使用寿命下降,客户说据他们观察晶粒太粗,4 p3 g' V0 q$ S1 P& u' ]# p6 d
现在立浇测过温度,1270度浇注粗加工后铁豆气孔类缺陷很多。1320度就基本没有了。
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. y4 _4 R; T* A, Z9 Z/ g) f- q热处理:日本提供的热处理工艺只需要560度去应力退火即可。+ y, |8 s' f/ V ~* C' E
我这里几个厂都试过了,不用石墨化退火工艺的话硬度就超过HB220。" m; z: [7 D2 z5 ^. ^" _& b$ z1 }
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日本做的这个使用寿命能上万,这个差距也太大了,我听说玻璃模具都加滤网,这个对使用寿命影响有多大?; b" n2 Z$ {, G9 W
孕育剂原来是用稀土硅包内孕育,但是我的浇注温度似乎熔不了……所以用锶硅铁……' x k3 N* o3 y7 [7 p
现在也考虑硫的影响,化验硫在0.023~0.04,然后我加大了孕育量,是用0.4%锶硅铁孕育。 |
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