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[求助] 请大家帮忙分析此缺陷

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该用户从未签到

发表于 2010-2-23 15:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

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我们做的是风能产品,现在该产品用树脂砂造型,在做磁粉检测时发现有这种丝状的缺陷,定义为浮渣,想请各位大侠、前辈帮忙分析这是怎么产生的,该如何解决?
+ I( T5 W& L* N2 B4 c8 }7 a, _' M在此现谢谢大家了,祝大家虎年吉祥!
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  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-26 14:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-2-23 16:18:22 | 显示全部楼层
    能否说明一下,在图片上发亮的有发状的部位是磁粉还是打磨痕迹?看不太明白。在发亮周边看到有小沟槽,是否就是那样的缺陷?

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-23 19:29:41 | 显示全部楼层
    铸件什么材质,是球铁?

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-23 19:53:45 | 显示全部楼层
    打磨得光一点
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-9-10 11:30
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2010-2-24 10:35:00 | 显示全部楼层
    看不大清好像是缩松
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    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-2-24 11:35:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 blue_knife 于 2010-2-24 12:13 编辑
    4 Y# m2 Q6 I" x  @, N9 V3 I  }  T* Q) R; ^0 ~* k
    应该是球墨铸铁吧!是不是缺陷在冷铁面部位出现的比较多?" _' n, l. q2 u0 C
    我们也遇到过这类问题,初步分析可能的原因是:铁水充型过程有较严重的紊流,飞溅,流头铁水表面的氧化膜破裂卷入,当遇上激冷或铁水粘度大时就会吸附在表面和近表面形成夹渣,因此缺陷有状似裂纹冷隔样的细纹。
    . P! E$ {2 i" q- i8 D, p' O( J0 n" {解决的办法很简单,但做起来可能较难且不易掌握:尽可能的减少充型过程铁水紊流和飞溅,充型要平稳;另外我总结一点是,尽量减少铁水沿水平方向的流动,因为这样更容易引起铁水的紊流和卷动;当然,从源头上降低铁水的氧化程度,提高铁水的流动性更好。: o4 p* ~$ h" T3 H$ Y! r2 H+ v/ f
    不知道各位还有什么高见!!
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    开心
    2016-7-9 16:54
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-2-24 11:58:20 | 显示全部楼层
    看着好像是缩裂纹。
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    慵懒
    2024-3-26 21:26
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-2-24 12:39:21 | 显示全部楼层
    能否说一下是什么材质的,是否使用了涂料,我们的产品也有这种缺陷,主要是由于涂料造成的。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2010-2-24 14:18:16 | 显示全部楼层
    此产品为风电部件,材料:GJS 400-18U-LT,缺陷部位没有冷铁,是在上表面,另外说明下,该产品重量为135KG,平均壁厚>80mm,采用的无冒口工艺,树脂砂造型,刷的石墨涂料,请了很多专家,定义缺陷为浮渣。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2010-2-24 14:31:34 | 显示全部楼层
    缺陷部位为黑色的丝状,打磨下去7mm还有,UT检测不出来,只有在做MT时发现的。白色的为没有檫掉的反差剂,小沟槽为打磨痕迹。
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    开心
    2019-12-12 14:53
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-3-5 18:57:08 | 显示全部楼层
    回复 1# chenjunhh * E% a; x$ i: ~. Q

    " K0 |( w" q: z5 @1 X( r/ ]* p: Q' `7 i0 u8 f6 ?' L
        有可能是球铁特有的缺陷:黑渣
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    开心
    2021-7-26 14:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-3-5 19:52:31 | 显示全部楼层
    看了解释和图片,原来就是图中像头发丝的缺陷。根据楼主说的情况判断分析,估计和浇注温度、浇注系统比例、树脂的含氮量及孕育手法有关,建议:浇注温度稍高一些,浇注系统平稳充型,浇注速度慢些,必要时换一种树脂试试。愚人所见,供参考。

    该用户从未签到

    发表于 2010-3-5 21:33:09 | 显示全部楼层
    铸件上表面容易出现氧化夹渣
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    开心
    2022-9-16 08:07
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-3-7 12:36:27 | 显示全部楼层
    像是渣子,浇注时注意扒渣干净,

    该用户从未签到

    发表于 2010-3-7 14:13:11 | 显示全部楼层
    定义缺陷为浮渣有道理,建议将缺陷部位的作金相分析和化学成分分析,便于进一步判定。

    该用户从未签到

    发表于 2010-3-7 22:45:18 | 显示全部楼层
    浇注温度稍高一些
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-3-15 12:44
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-3-8 01:31:48 | 显示全部楼层
    作金相吧,要不还真不好判断,应该能解决掉,我以前也遇到过类似的问题.
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-3-8 08:42:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2010-3-8 13:18 编辑 : d. P' i# i& k. A/ w9 |5 R/ Q
    缺陷部位为黑色的丝状,打磨下去7mm还有

    8 v4 N, \0 ?2 ^' u如此厚度不应为浮渣.

    该用户从未签到

    发表于 2010-3-8 10:26:04 | 显示全部楼层
    从照片看应是夹渣类缺陷,主要是铁水不干净和紊流二次氧化导致,我的建议在浇铸系统中,设置陶瓷泡沫过滤片,效果会很好。注意陶瓷泡沫过滤片设计准则,前后面积比1:2--4.

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2010-3-8 16:56:11 | 显示全部楼层
    [img][/img] 762805-4 100X.jpg 762805-4 60X.jpg
    " {3 {/ d& G# s6 j这是该部位的金相。
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