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[已答复] 汽车制动盘HT250缺陷

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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2010-2-26 09:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    IMG0094A.jpg IMG0095A.jpg IMG0096A.jpg IMG0073A.jpg IMG0074A.jpg IMG0075A.jpg IMG0076A.jpg IMG0077A.jpg IMG0083A.jpg IMG0081A.jpg IMG0080A.jpg IMG0078A.jpg IMG0089A.jpg IMG0088A.jpg IMG0087A.jpg IMG0084A.jpg IMG0093A.jpg IMG0092A.jpg IMG0090A.jpg 我们生产的一种汽车制动盘出现一种匪夷所思的缺陷,在铸件表面形成圆形的翘皮比例在50%左右,不影响使用,但给后续的打磨抛丸造成麻烦,翘皮处面是芯子形成的,但芯子面光滑平整。工艺员认为是浇注温度过高导致芯子开裂所致。浇注温度在1380-1430,但有其它结构类似的制动盘浇注温度也是这个范围,没有这个缺陷。请大家分析分析

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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-2-26 10:19:39 | 显示全部楼层
    回复 1# ljy112511
    # O3 m2 N7 o& ]% T3 k# _, Y0 p7 r0 M+ O5 J; {- Q
    3 R' k1 A' v$ Z1 x
        从照片来看,是脉纹。是覆膜砂在浇注时裂开,铁液进入形成的。" X0 m: k  y2 f" R" x
       对策:1、采用耐高温温的覆膜砂;可以和北京仁创联系咨询
    ( O4 d0 M7 z4 V4 Y4 P  w- Y         2、采用与覆膜砂相配合的涂料;可以和上海欧区爱联系咨询

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-26 10:33:41 | 显示全部楼层
    这是典型的夹砂缺陷,俗称起格子,请从原砂石英含量、砂型紧实度、浇注系统三方面去解决。
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    2018-1-13 08:56
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-2-26 12:04:00 | 显示全部楼层
    与砂厂联系,调整配方,解决起来很简单,使用北方低硅砂就可以了,但价格可能要贵些.如果在南方解决起来更难些,不知楼主在什么地方
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-2-26 15:24:32 | 显示全部楼层
    大家说的都有道理,如果说改变覆膜砂比例或者更换覆膜砂才能解决,那我们库存的一个月芯子都要报废了,生产线,量较大,很可惜。我们结构类似的产品芯子覆膜砂配比一样没有此缺陷,如果说浇注系统可以解决,最好改浇注系统。大家可以从图片上看到,我们采用的是环行浇道,均布六个浇口,铸件全部在下箱。怎么改才能消除脉纹呢?
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-2-26 18:47:04 | 显示全部楼层
    看你的芯子强度不是很高!你局刷喷涂料试试,# ^: L: s- q4 k) L: V! d
    你们不对覆膜砂砂芯进行加强排气吗?中间为什么不加上个出气冒口?排气不畅会放炮,震动砂型的!  O6 z/ r0 m& Z, _
    你一包浇几箱?初浇温度可否降到1400度?) R; d& U/ Y2 c" _  o- t
    浇注时间几秒?铸件重量?
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-2-27 08:14:03 | 显示全部楼层
    回复 7# 范庆志 ( Y+ {8 q; Z3 h+ E9 m6 L1 z

    , S# Z- ^, s5 S4 B  l" z; z
    ! b8 c- ]# A: h' z3 g$ V" |    是加强排气,但不是在中间,盘面朝上,中间不好加,我们在两个盘偏边缘部装的有排气棒,上型是通的,主要就是考虑排气。之前气孔很多,加过后基本消除了。浇注温度高就是考虑气孔,现在可以适当降低1400应该会有小比例气孔。铸件重量7KG.
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-2-27 08:14:48 | 显示全部楼层
    回复 7# 范庆志   `# ^9 `1 R0 X$ c

    7 O) E/ A+ i8 B$ z$ f! I6 J
    . N0 N* A1 g' y  t; i: T$ W    浇注时间8秒左右。
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-2-27 10:01:20 | 显示全部楼层
    看你的工艺图片,中间完全可以加一个大的出气冒口,只排芯发气不排铁水,你现在说的边上排气,在型板上看不出来排气针,再说你一圈横浇道封闭死了,边排气量不大。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2010-2-27 10:34:40 | 显示全部楼层
    芯子没射实,强度不够
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     楼主| 发表于 2010-2-27 10:35:26 | 显示全部楼层
    回复 10# 范庆志
    7 B" I  P3 q- p, N8 v2 l2 [, h. {
    1 J* c$ [/ a/ ?, B+ Q+ J0 D+ X* ~! @+ T% _: ?) M% j' @6 `
        很有道理,谢了。我主要负责熔炼,工艺其他人在做,我会和他讨论讨论。型板上看不出来排气针,是因为是装在造型机上压实板上,有浇口棒那么大,也是排气不进铁。现在看这个模具可以在上型面加个大排气针,要比那个效果好,气应该在中间集中。这个气孔目前不是大问题,主要是盘凹槽里有翘皮,很麻烦。范老师看中间如果加排气针能不能消除翘皮?或者用其他办法?
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2010-2-27 10:43:04 | 显示全部楼层
    什么都不变动的情况下,将芯子下表面浸一下涂料吧
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     楼主| 发表于 2010-2-27 10:47:54 | 显示全部楼层
    回复 10# 范庆志 " x5 l7 X" F, G( {- r! r9 L

    # M$ a! N/ }6 q3 F8 ?# }2 G) P9 Y  B' f& K
            在图片上看到的砂芯,正面凹槽是没有用的,不形成铸件,不和铁水接触,反面就是翘皮的接触面。上砂型是平的,就是说砂芯中间凹处就相当于一个大冒口。之前没有说清楚,不好意思。范老师帮忙想想办法
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     楼主| 发表于 2010-2-27 10:49:45 | 显示全部楼层
    回复 13# kyboZ
    / C7 L1 L; d6 Y4 Z% {
    4 |% b, {9 A$ p5 j6 _5 b1 R. u  t/ O5 q4 q' x0 e
        涂料到可以试试,目前厂里没有,估计要等进了才能试,要等一段时间了
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-2-27 17:10:00 | 显示全部楼层
    感觉是排气不畅造成的,可不可以把盘反过来做,声明下我没搞过覆膜砂,所以只是建议,也许这种想法会带来更多的其它缺陷
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2010-2-27 19:11:14 | 显示全部楼层
    回复 14# ljy112511 9 v# ]; h" l) {: _* k+ F$ j
    3 w7 P2 K0 Q& H; k* `" q

    4 i$ m. G& v% G& i8 h/ f2 L* L6 { 可以先让厂家发点样品,试试,很快的
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-3-1 14:06:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dengniaiwo75 于 2010-3-1 14:08 编辑 6 L+ Z+ C# A8 _3 _% ?7 O

    , Y! V6 s7 e( V3 Q1 D9 p不知道是像素问题还是砂芯本身有问题,翘皮那点的砂芯看起来很毛,从射芯机和覆膜砂上找找问题。充型速度怎么样?
    " T5 e* w' s: S我们有一个同类型的产品,一模一件,芯子跟你这个一样花哨,只是进渣,加工2.5MM完全消除。
    " a7 r, I, ]$ R4 ^另外覆膜砂的排气有这么关键么。。。我怎么没什么感觉

    该用户从未签到

    发表于 2010-3-1 21:14:22 | 显示全部楼层
    用那么多覆膜砂成本能过?
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    开心
    3 天前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-3-3 11:25:33 | 显示全部楼层
    应该是覆膜砂问题,我们也曾经部分铸件出现过,从这方面找找
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    无聊
    2018-9-21 08:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-6-12 12:28:10 | 显示全部楼层
    请问搂主有没有后来的改善信息,分享下
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