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[已答复] 小件球铁加工较硬

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该用户从未签到

发表于 2010-3-19 10:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

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我们现在做一种耐热球铁件,RQTSi4重量在20到50Kg,壁厚15到25mm,球化要求达到3级以上,铁素体含量大于95%,电炉熔炼,冲入法加球化剂,稀土含量7%,镁含量9%,Si孕育量1%,终成分为C:3.3~3.6  Si:3.8~4.2  Mn:0.5%以下,加少量Mo,铸件不做热处理,结果在加工中发现有局部发硬的现象,肉眼观察发现有针眼大的小白点,非得热处理后才能去除。我们不想热处理啊。
! J3 E9 @8 W( \- `) S( |$ {请问大家是什么原因造成的?

该用户从未签到

发表于 2010-3-19 11:18:34 | 显示全部楼层
不知Ti 含量多少?Ti 高可能会出现球铁加工困难。仅供参考。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-26 14:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-3-19 11:22:18 | 显示全部楼层
    采用的那种孕育方式?可能是你的孕育剂粒度大的缘故,孕育后没有充分融化,造成局部过硬;还有球化剂稀土、镁含量过高,残留量大,造成白口。看看金相吧。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-8-9 11:10
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-3-19 12:41:34 | 显示全部楼层
    电炉熔炼用7-9型球化剂不妥
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-3-19 13:36:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyzhlan 于 2010-3-19 13:37 编辑
      m; q! \; G& G# M0 F7 u8 l% K
    ; `1 O  \8 I: P( E/ L/ R8 J不知楼主是不是对稀土有特殊要求,如无特殊要求稀土含量偏高了
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-9-29 09:19
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-3-19 15:23:48 | 显示全部楼层
    回复 1# 天涯海角 - G5 F& B/ \* {% G% I7 H) e* g
    # j$ C) k! {3 K2 T8 @2 F6 A
    生产铁素体球铁的产品稀土含量7%,这么高啊. K. m" u8 O! X) e. ]
    我们生产48kg的转向桥QT450-10的产品,使用球化剂Mg:5.5-6.5%;Re:0.8-1.5%;MgO<0.7%
    $ [3 g/ {" C6 A8 d过高稀土白口倾向大,75SiFe孕育量0.6%就可以了,随流孕育0.1%

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2010-3-20 15:36:06 | 显示全部楼层
    我想先采用低稀土球化剂,看看效果如何
    . R9 m& A0 ?& @' G3 a4 T! Q  B8 b回六楼  孕育量大是为了球化达到3级,况且我们生产的铸件含硅量为3.8-4.2%,大了有什么不好啊
    ! ]' C3 u; F1 X8 r9 H. f回五楼  低稀土不会导致球化不良吧?
    ( B# `7 J: s7 f8 I. w回三楼  熔化不充分是否通过热处理的办法可解决加工发硬的问题
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-3-22 17:48:08 | 显示全部楼层
    稀土一般在球铁中的主要作用是中和铁水中的有害元素,如果原材料用的好可以用低稀土球化剂,楼主还是检查一下铸件的稀土和镁的残留量吧。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-1 10:30
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2010-3-22 23:22:16 | 显示全部楼层
    电炉铁水不用这么高镁和稀土含量的球化剂,不知球化剂加入量是多少
  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-16 21:55
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-3-23 12:27:56 | 显示全部楼层
    现更换球化剂用含Mg的一些的吧。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-3-23 12:52:34 | 显示全部楼层
    大家都分析很到位,本人更倾向二月天下老师的观点,感觉孕育粒度大,造成未熔化行成硬点的可能性很大
  • TA的每日心情

    6 天前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-3-23 14:20:05 | 显示全部楼层
    呵呵,反白口
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    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-3-23 21:45:24 | 显示全部楼层
    估计残留MG 和残留RE多了造成偏析,难加工部位在那个位置?20--50KG的件不应该这样
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-8 17:20
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-3-23 22:20:53 | 显示全部楼层
    铸件壁厚较薄 冷却速度快 硬度高正常
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    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-3-24 08:45:21 | 显示全部楼层
    壁厚15-25耐热球铁硅够高了,按理不会加工困难,楼主有球化后的成分单吗
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-26 14:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-3-24 09:58:12 | 显示全部楼层
    回复 7# 天涯海角
    7 d* K; s4 P# u7 ?% I1 f" l* N9 ]3 @9 \

    7 ^. z2 J: d, N3 L, A2 S- G4 x* F    对于局部硬质点,有可能是未融化的孕育剂,他会造成局部元素偏析,通过热处理使得其扩散从而达到降低硬度,这种现象过去在其他材质上遇到过。你可截取金相块,让金相工程师分析一下硬质点的组织,找出原因和采取对应措施。
  • TA的每日心情

    2015-8-3 08:14
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-3-24 10:42:25 | 显示全部楼层
    未融化的孕育剂成份大体是Fe3Si化合物,熔点大约1220度.6 W2 J5 |4 w$ f8 c5 d5 V
    通过热处理使得其扩散:是未融化孕育剂消失,还是能降低残留未融化孕育剂的硬度呢.
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