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[交流] 技术含量较高的讨论(QT450-10转向节铸造)

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该用户从未签到

发表于 2010-4-14 09:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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目前我厂开发的一个转向节遇到了难题。该转向节是配套日本车的,大家知道,日本人的要求很高,对本体要求球化率70%以上,铁素体含量70%以上,材质为QT450-10.我们试了几次,附块能达到要求,本体壁厚小的部分也能达到要求,但在壁厚比较厚的根部(30mm左右),以及进水口位置,则经常出现蠕虫,球化率在60~65%。首末箱都有这种情况。我起初认为是这些厚大的热节部分,不容易散热,造成球化衰退。但是理论上浇注温度高点,对提高球化是有好处的,这点实际与理论相矛盾。也许还应该探讨其他原因。有位高工提出是石墨二次析出造成的。现征求各位高手意见!

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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-4-14 09:31:17 | 显示全部楼层
另外,我们采用的是双联熔炼,S一般含量在0.02以上。上次试验的时候经过二次脱S,将S降低到0.02以下,还是会有部分本体球化率70%以下的情况。降S的含量是有作用的,但降S应该不是完全能影响厚大部位的球化。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-4-14 10:21:38 | 显示全部楼层
    回复 1# ttooyy ' m/ W* _: F1 A6 O
    你的问题提出很好!几年前有位年轻朋友提出如何提高我们的球铁的石墨球化率问题,因为我国普遍球铁的球化率没有国外的高,现在结合风电大断面球铁的熔炼工艺来看,控制原铁水中有害元素的含量,降低原铁水的硫含量在0.01%左右,是提高球化率的首要条件。! g( O9 [# w- O& H
    结合你的铸件,在局部地方出现球化率低,除了上面说的之外,要局部加强冷却。不对请指正。

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    2018-6-11 13:41
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-4-14 11:12:18 | 显示全部楼层
    你的这种现象在厚大断面球墨铸铁生产中很普遍,我们也经常遇到这样子的问题。一般的方法是加强孕育,采用长效孕育剂;降低硫含量;增强局部冷却速度。顺便说一下,蠕虫状的石墨性能其实也挺好的,在某种程度上也可以与球状石墨媲美。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-4-14 22:00:19 | 显示全部楼层
    本体要求70的球化率应该还是可以做到的,楼主先给出你的化学成分看看,必要做一些尾包的化学成,主要看看残余镁,稀土和硫的含量
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    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-4-15 09:40:26 | 显示全部楼层
    转向节要求的不单单是球化率,对组织的微观缺陷也很严.我以前也干过转向节球化率比楼主的要高的多,感觉你们处理工艺是否有问题,请把光谱成分和金相图片上传(干转向节的材料都得用上等的)
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    2017-9-29 09:19
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-4-15 10:46:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 fscafy 于 2010-4-15 10:49 编辑 - j. A7 E+ E: m6 P+ |  i

    2 d/ Y) m$ m7 _% b* jQT450-10的转向节很普通的啊,GF都在生产QT700-10的转向节了。控制Mn,S,有害元素要低。        Mn:0.2-0.3%,S≤0.015%,P≤0.035%,Ti≤0.035%  ;Si:2.2-2.4(低冲)2.5-2.8(常规)。 原铁水要求纯净,使用优质生铁、废钢、球化剂及相关合金   本体球化率一般80%以上。 球化剂:低稀土的,建议:Mg:5.5-6.5 ;RE:0.8-1.2
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-4-15 12:14:25 | 显示全部楼层
    楼主,希望你用实际参数与图片说明问题,铸件壁厚位置特别是冒口位置相比之下是容易出现衰退问题,但结构决定了,况且比你做的铸件壁厚厚的多的铸件都在做,所以这个原因你不要考虑,查查你的成分吧。你说提高浇注温度对球化有好处,不是吧。相比之下高温衰退的快,你高工说的应二次石墨析出导致,我认为也不是,我做的铸件很多都会有二次石墨,(对壁厚不均匀铸件相反有很好作用,在铸件 凝固后期可以适当补缩独立热解),当然这个与现在很多人要求石墨大小均匀相违背。不过我认为只要能满足机械性能与铸件内部致密才是关键的。

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     楼主| 发表于 2010-4-23 16:53:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyzhlan 于 2010-4-23 16:56 编辑 " c4 ~: `* [# p1 ^# b& W! w
    + Q, r8 n: l4 A7 T- q
    各位朋友,不好意思,这段时间出差,没有来得及更新帖子。今天把上次试验结果通报下,请大家发表意见。" V2 N  r+ y  m! C5 L7 M
      原铁水 CE:3.934%  C:3.69%   Si:1.517 % P:0.049 % S:0.017% Sn:0.002% Cu:0.026%: `- b* ]6 a$ d. o
     第1包水成份%:CE:4.557  C:3.700         Si:2.550  P:0.031  S:0.012  Mg:0.041         Mn:0.130  Ti0.020  La0.004  Ce0.028 2 Q+ c, ~3 L- m
     第2包水成份%:CE:4.565         C:3.680 Si:2.620  P:0.030  S:0.013  Mg:0.038  Mn:0.130 Ti:0.020  La:0.005 Ce:0.022  第3包水因光谱试样孔眼太多,没法打出成份。
    4 I6 }  A( O  [. G6 T2 \! a" ^ 第1包水球化剂,孕育剂采用A厂产品,球化反应时间1分18秒;第2包水球化剂采用B厂球化剂,孕育剂使用高钡长效孕育,球化反应时间1分钟;第3包水使用B厂球化剂,孕育剂为普通孕育剂,Si: 70%~74%   Ca : 1.0%~2.5%。第1,2包水的球化剂,孕育剂没有检测,是临时拿来用的。我们暂时不去纠结孕育剂球化剂的成份。先看结果:第1包水:首箱1#部位球化率(下同):80 2#:80 3#:70 4#:70 5#:65 6#:65 末箱:1#80 2#80 3#70 4#80 5#65        6#65 第2包水:首箱:1#80 2#80 3#70 4#70 5#65 6#65 末箱:1#80 2#80 3#70 4#80 5#65 6#70 第3包水:首箱:1#80 2#80 3#75 4#70 5#60 6#55 末箱:1#80 2#80 3#65 4#80 5#65 6#65 " t! \' \$ T9 I' {/ z* o6 s5 ]
     另外将试验的边界条件说明下:1)我们是双联熔炼,平时S含量在0.02%左右,这次在电炉前多脱了一次S后,将铁水倒回电炉,所以S含量比平时低一些 2)球化剂,孕育剂,随流孕育剂加入量分别为1.3%,1%,0.1%,三包水加入量相同;3)检测部位因为要为客户保密,不便把图纸放上来,但可以说明的是,1#,2#,4#部位比较薄,在10~30mm,3#,5#比较厚,在50mm左右,6#部位为进水口,做过转向节的其实可以想象得到,转向节都差不多。这也说明了该转向节的难点在于厚大部位不合格。本体付块金相80%,本体机械性能都是合格的。有位朋友说蠕铁的机械性能还挺好的,我只能说,没办法,TMD日本鬼子的要求就是高。4)我的感觉:这次试验因为降了S,所以,合格部位比原来要多,原来的在1,2,4等薄的部位都有不合格的,这次薄的部位全部合格。好的球化剂,长效的孕育剂是有作用的,相比之下第3包水末箱合格部位就少1个。本次C的含量高了,能控制在3.5~3.6比较好。' G$ _5 W9 L. p/ h9 a. A: g$ E+ \
     实际与理论联系:我查了下书本上关于大断面球铁生产的部份,其中要“采取严格控制化学成份,加强工艺措施,特别采用强制冷却等措施” 又,“在化学成份上,除严格控制低的P(<0.04%),S(最好<0.01%)以及其他杂质元素,希望有适中的CE(4.1~4.44%),以及偏低的含Si量(2.0~2.4%)。另外,断面厚大,凝固冷却速度慢,共晶转变时间长,由此造成的组织特点是石墨数量少,石墨的形状差(易出现碎块石墨),而且直径大。”事实上,金相照片显示碎块石墨多,而且有些很大块的石墨。这也证明加强局部冷却是有道理的。也许下次试验可以考虑。
    : V' c# j) r7 X, s3 p- d$ E3 Y 好了,各位朋友,后面有什么进展,我会及时更新报告的,也请大家不吝赐教!特别谢谢艺人老前辈,大小斑竹。哈哈。 

    第1包末箱6号部位

    第1包末箱6号部位

    该用户从未签到

    发表于 2010-4-23 18:48:59 | 显示全部楼层
    适当降低浇注温度对球化率的提高有很大的好处,同时还要降低S含量,采用复合孕育
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    无聊
    2018-9-21 08:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-6-11 14:28:52 | 显示全部楼层
    楼主怎么没再继续更新信息,问题解决没有,如何进行的,原因查清了?
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    郁闷
    2022-12-6 17:34
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2010-6-11 15:50:04 | 显示全部楼层
    看楼主的含镁量0.041/0.038不是太高,提高到0.05左右不行吗
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    2018-5-28 23:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-6-11 20:11:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 辉精英 于 2010-6-11 20:13 编辑
    ) o# C7 Y# a; U5 Z) n  u- f6 s& y2 U5 i0 }
    楼主没有将一些重要工艺参数陈述出来:1.出炉温度?2.浇注温度?3.反应结束至浇注结束用时多少?做球铁过程控制至关重要。
      ?- G( W: ?7 w( {8 k. {1 t帖子题目看起来挺雷人的

    该用户从未签到

    发表于 2013-11-3 23:45:08 | 显示全部楼层
    为何不用重稀土球化剂呢?专治厚大部位衰退。
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    2021-1-10 19:46
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-11-4 10:27:26 | 显示全部楼层
    个人觉得残留镁0.041/0.038 很低,不知道其中有效镁含量多少,还有残留稀土量0.028 /0.022 控制的有点高,控制在0.015左右为好
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    奋斗
    2025-5-22 15:38
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-11-5 08:04:36 | 显示全部楼层
    回复 15# 刘中华 + Y$ O1 C( S. L% Q
    ! N9 `% j  r1 K+ O
    0 H* m4 R. ^- o# [3 x% v; N
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