纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 6458|回复: 24

[交流] 飞轮铸件铸型工艺?

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-5-27 08:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    本帖最后由 xyzhlan 于 2010-5-27 12:02 编辑 7 r) L$ z" T  B$ Z3 o# E

    : m- ]" e& |4 \0 |% D% gQT500-7,  80Kg  树脂砂造型       ∮308  内插齿,           零件动平衡试验。' F3 x1 |' K$ b% U" a. P

    7 H3 D3 D( m& r1 h; D% C铸造工艺如何?   ( 第一次发图,如发不上,请版主相帮。)
    9 n9 w6 n, ]& O- A" O1 m; r
    9 Y; F. J/ e5 H- i
    3 k0 {1 R* s, C 未命名.jpg

    飞轮图纸.doc

    24 KB, 下载次数: 543

    评分

    参与人数 1热加工币 +10 收起 理由
    范恋雪 + 10 精彩主题!

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    无聊
    2018-9-21 08:47
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-6-12 15:23:45 | 显示全部楼层
    怎么没有高手相助? $ |: i* l7 S! Q. }0 Y# f; S( g# K
    楼主那里有无方案?0 D" n( p) E4 r) |6 `7 E. g6 X9 v
    我觉得边冒口足够。。。。

    该用户从未签到

    发表于 2010-6-13 11:35:05 | 显示全部楼层
    回复 1# dcg0531
    . S- n7 \( s5 W/ [! y+ V% w$ ^
    1 d) z9 _; l7 v" s% D. n9 T& `2 k$ W# Z5 _7 L0 h4 `5 e% O
        楼主,你计划怎么设计浇.冒系统?
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-6-13 11:57:04 | 显示全部楼层
    不好意思啊没有看到啊,大家都评论下这个件,这个件很有意思的。典型有难点,请问楼主你这个件现在做了吗?那个圆孔直径多大?提出了要做动平衡这个要大口向上了

    该用户从未签到

    发表于 2010-6-15 11:18:51 | 显示全部楼层
    回复 1# dcg0531 6 n# e( a; W- q4 b) D5 j
    0 l& o2 _- u4 l$ G$ z/ E7 S: }1 s

    # Z. o  {" U- X( ~, t* D$ m8 \    大口朝上,环形浇道,直径对称点处设过热侧冒口两只,最高端设扁排气冒口三只,对称分布.
  • TA的每日心情

    2025-12-12 11:57
  • 签到天数: 1057 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-6-15 11:43:07 | 显示全部楼层
    形状简单,但内孔插齿不允许有缩松,边冒口+孔内成型圆筒内芯骨
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2010-6-15 13:58:19 | 显示全部楼层
    开口朝下才行。我后把现行工艺传上。
  • TA的每日心情
    郁闷
    2022-12-6 17:34
  • 签到天数: 81 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2010-6-15 17:53:32 | 显示全部楼层
    开口朝下,180度对称布置两个热冒口,熔炼时用高碳当量;开口朝上的话372和479交接处易出现缩松
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2010-6-15 19:34:01 | 显示全部楼层
    飞轮工艺.jpg
    0 U' g  m0 C) y% x% A* {/ s0 k; Z7 z$ N' r' }+ U* \
    内浇口 40*8,4件;横浇口 36/40*40 双向 ;直浇口 ¢50 ;压边冒口 100*90*150 ,压边宽度 14 。! g! Q: y1 q1 z

    $ B& ~6 A3 U9 c  {9 H3 P/ O这是杂志上的一篇文章。
    $ n5 j4 G" d: i8 a: W8 J8 G& p. \9 l- i7 Y
    我上传此文的目的,,,,,,希望对此工艺有所讨论。' v7 ]% d  V6 c9 ^( T2 O. d

    3 M1 m4 p. f" I$ M- ^# p! ?3 s, [                如果是你,会用此工艺吗?  ' R3 ^/ `; s) L8 L0 q
    文章作者,开始采用开口朝上工艺,我后面文章传上,供大家学习!$ ]; Q8 p% X. \" D
    (不知此次图能否贴上)
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-6-15 22:45:39 | 显示全部楼层
    大家的意见都很好各有所长,我代表论坛感谢大家对论坛的支持。& e" k1 v) r7 c+ E+ |
    我曾经有一次经历就是改飞轮壳工艺,当时人家也是大口向上的但是废品多,大家忽略了芯子的发气量和铸件壁厚的关系,26-30的壁厚还是比较容易出现气孔的。当然要根据现场实际生产情况来考虑才行,祝愿楼主早日给大家结果
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2010-6-16 06:21:20 | 显示全部楼层
    9#就是结果。8 {% p4 D+ ^4 D
          我正找原文。
    # X- w! P4 b" {* P+ y4 }; E2 J
    “希望对此工艺有所讨论。如果是你,会用此工艺吗?”
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
  • 签到天数: 931 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-6-16 11:52:56 | 显示全部楼层
    我在生产此类铸件采用(479)在上型。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-6-16 12:47:17 | 显示全部楼层
    我以前做过重量40多公斤的此类件,开口朝下
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2010-6-16 14:17:41 | 显示全部楼层
    我把原文章发上:2 R6 n4 t+ a9 B" k% l

    " Y: P" Q+ U  L+ u 球铁飞轮工艺改进.pdf (163.75 KB, 下载次数: 676)
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2010-6-17 07:53:50 | 显示全部楼层
    对9#文补充:
    ) O# M- M- }3 o9 p* A, T5 L2 q9 E/ [   又仔细读原文,得知其 ¢308 内孔放 4 块 石墨冷铁。 这才是起作用的举措。6 o5 Y7 ^* Q+ L0 M. x, v. L
       
    , ?( ~# V1 |9 D       那么,其冷压边冒口,更值得商榷啦!

    该用户从未签到

    发表于 2010-6-28 12:15:11 | 显示全部楼层
    回复 9# dcg0531   ?2 M* F) J' d+ F# i; A
    按图纸尺寸及这些浇注系统数据建模并用华铸CAE模拟,感觉很可能会产生轴线缩松,但没能实际验证一下。我觉得这插齿面是否可以和客户协商一下,即不差于2级缩松?这样方便检验人员操作。另,我觉得可以采用鸭嘴缩颈明冒口试一下,为什么呢?这个杂志上的压过冒口觉得补缩距离不够。
  • TA的每日心情

    2025-12-12 11:57
  • 签到天数: 1057 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-6-28 14:25:19 | 显示全部楼层
    化学成分特别是碳当量和锰含量稳定也很关键
  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-2 15:30
  • 签到天数: 141 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-6-28 17:38:14 | 显示全部楼层
    如果是你,会用此工艺吗?% V5 B+ d/ C9 }' l8 {- j- H1 B
    此工艺进火口侧可能出现缩松,另外动平衡测试可能不过
  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-9 10:47
  • 签到天数: 928 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-6-28 19:36:30 | 显示全部楼层
    我们做过这个产品,要大口朝上,还要加冷铁,控制化学成分。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2010-6-29 11:07:21 | 显示全部楼层
    回16#伍新文 :7 J; ^1 e4 t/ s9 K
         我看,9# --这个件工艺成功在下 4  快内冷铁,0 a: Q8 w" i# l3 a
             冷压边冒口补缩功能甚小。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-21 22:31 , Processed in 0.166911 second(s), 29 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表