纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 2981|回复: 19

[求助] 球铁行走车轮轴档内缩孔的原因

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
  • 签到天数: 491 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-11-25 11:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    本公司近期生产500型行走车轮(见图一),材料QT700-2,浇铸批10多件,加工后发现轴档内(轮幅中心位置); A1 |9 x: @  @6 c- o! t- C$ S3 u
    有明显的缩孔,一般是环形一圈,深4-5毫米,(见图二)。化学成分(%):C3.6-3.7,Si2.3-2.4,Mn0.25-0.3,
    4 l  g" _' |1 b9 C$ I7 oP0.04-0.06,S0.015-0.02,Mg0.045-0.055,Cu0.045-0.055,Sb微量。铸态试棒抗拉强度720N/mm2
    IMG_0265.JPG
    IMG_0266.JPG
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
  • 签到天数: 491 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2010-11-25 11:31:10 | 显示全部楼层
    Cu的含量应是0.45-0.55%,特此更正。请行家帮助分析缩孔原因及防止措施。谢谢!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-11-25 11:39:43 | 显示全部楼层
    1:给个铸件中心剖面图.+ \8 \/ [& S, d( d$ T6 q- W
    2:给个铸件浇,冒系统图片.
    7 u0 ?# h- U6 M/ F! n6 V& B7 g3:是否与图一箭头所指位置的水平位置相近.[quote][/quote]
    0 U6 K3 Z- I: M- M疑是砂芯缩孔.
    QQ截图未命名.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2017-4-14 17:42
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-25 11:42:44 | 显示全部楼层
    请问缩孔在下箱还是上箱
  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-13 07:42
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-25 11:58:32 | 显示全部楼层
    C3.6-3.7,Si2.3-2.4,Mn0.25-0.3,P0.04-0.06,S0.015-0.02,Mg0.45-0.55,Cu0.45-0.55,Sb微量的化学成分单铸试棒铸态的性能720N/mm2,可以了啊。
    5 n" O# i6 c; g$ j* m' ]: W
    , w' K- E" S/ ?. p" ?: M缩松防止可以增加冷铁试一下,再这砂型的强度怎么样?
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-25 12:22:37 | 显示全部楼层
    内孔有芯子吗?
  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-19 10:31
  • 签到天数: 168 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-11-25 12:38:12 | 显示全部楼层
    好像内孔没下芯
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
  • 签到天数: 491 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2010-11-25 18:06:25 | 显示全部楼层
    树脂砂造型,内孔有树脂砂芯,轴颈处上下箱皆有冷铁,缩孔均在轮幅中间,上下各一半处。
  • TA的每日心情
    开心
    3 天前
  • 签到天数: 722 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-11-25 18:39:27 | 显示全部楼层
    内孔可不可以做成实心的,把缩松引到中心,后期打出中心孔
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-23 20:56
  • 签到天数: 57 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-25 19:06:38 | 显示全部楼层
    Mg0.045-0.055证明你的铸件残留镁的含量偏高,稀土的残留量也会很高,这就你出现疑似砂芯缩孔现象的主要原因。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-11-25 21:06:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2010-11-26 19:47 编辑
    : Q+ ^8 {: t7 P/ J" d1 D) j
    Mg0.045-0.055证明你的铸件残留镁的含量偏高,稀土的残留量也会很高
    * Q& q+ E" W" _+ ~! `1 g9 Q) W0 x
    同意楼上的观点.* a: |' {, Z& F6 W& t8 d
    谈几点看法,供参考:
    : T5 H6 `% C+ V: X/ U1:"树脂砂造型,内孔有树脂砂芯,轴颈处上下箱皆有冷铁,缩孔均在轮幅中间,上下各一半处 ".这应当是砂芯缩孔.2 d4 a; K% m1 C' n& }% A& u0 {
    2:铸件残留镁的含量偏高,稀土的残留量也高,虽然"铸态试棒抗拉强度720N/mm2".这里可能有高残镁和高残稀土,增大铸件渗碳体形成的因素.这也可能增大铸件珠光体型收缩对砂芯缩孔形成的加剧.: E* v- B! P" `' d8 i7 l9 o; P
    建议:- l  A4 s& |2 f+ U! F% V8 Y
    1:如内孔孔径大,内孔加工量不大,可下分体冷铁.    但看图片,孔细而长,可加厚下冷铁,取消上冷铁.内孔做成实心的,加中心冒口,后期打出中心孔.
    . N/ A- m3 ?3 S- h2:把残镁和残稀土降到合理的范围内.
      _: c% l9 m% H5 ?0 m! D3:为了综合分析.最好有残稀土量和试块金相图.
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-26 11:22:59 | 显示全部楼层

    ' w6 X5 ^6 U# V* w4 X& J
    8 j7 g" M: |0 Y( e! H$ w0 T- q
    & n" z3 o" s, P7 V1 L* S  d    缩孔原因可能是冷铁放置不合理造成,轴颈处上箱不应该放冷铁。如去除上箱冷铁,缺陷会轻些。
    ( v6 n# o$ `: o+ s' E& X% ]      最好内孔放冷铁。
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-27 14:44
  • 签到天数: 161 天

    连续签到: 2 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-11-26 11:32:27 | 显示全部楼层
    中间下一覆砂冷铁芯,覆砂厚度8~10mm,缠耐火布!

    该用户从未签到

    发表于 2010-11-26 14:43:27 | 显示全部楼层
    回复 13# blue_knife
    2 M1 U) Q4 N9 l7 d2 H6 {% w" y7 I( x/ k1 `) n7 _6 D1 b

    ! p5 G5 ]- E4 \* n. Q% L, U7 M    调整上下箱冷铁厚度比例为0.8:1.2

    该用户从未签到

    发表于 2010-11-26 14:46:51 | 显示全部楼层
    回复 14# 3311396
    2 c' k5 X4 ~3 }9 S" z2 r6 K
    ! }  _! U" Z+ z: X
    9 i( S& F+ R" V. N    另外内孔树脂砂芯改为铁覆砂芯
  • TA的每日心情
    开心
    2017-4-14 17:42
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-26 15:29:23 | 显示全部楼层
    上、下都放冷铁,请问是上箱还下箱出缩孔的原因 。这很重要。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-11-26 16:15:59 | 显示全部楼层
    内孔直径多少,是否可以考虑放中心冷铁。注意涂料一定要刷好
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
  • 签到天数: 491 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2010-11-27 14:39:40 | 显示全部楼层
    11楼言之有理:铸件残留镁的含量偏高,稀土的残留量也高,虽然"铸态试棒抗拉强度720N/mm2".这里可能有高残镁和高残稀土,增大铸件渗碳体形成的因素.这也可能增大铸件珠光体型收缩对砂芯缩孔形成的加剧.其余工艺不变,经调整稀土镁球化剂加入量(电炉熔化),由1.45%调为1.35%,缺陷消除。
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-28 10:26:56 | 显示全部楼层
    回复 18# daguzl-425
    0 o) L$ |2 K6 ]
    . g  E" Y9 `" P' |* l# G. I/ d- k! J& H
        各位都向楼主学习,告诉大家结果!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
  • 签到天数: 491 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2010-11-28 10:45:40 | 显示全部楼层
    采取措施:1、将直径80的3只靠边冒口增加到4只;2、轴孔内树脂砂芯不变,轴颈处上下冷铁不变;- W: J2 P$ T3 ~% f5 j, a1 [
    3、球化剂加入量由1.45%减少到1.35%。经一次浇铸12只产品,全部无缺陷。谢谢各位指教。

    评分

    参与人数 1热加工币 +6 收起 理由
    范恋雪 + 6 感谢分享,感谢您的辛苦劳动! ...

    查看全部评分

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-25 02:54 , Processed in 0.146989 second(s), 29 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表