TA的每日心情 | 开心 2018-3-18 07:14 |
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签到天数: 752 天 连续签到: 1 天 [LV.10]以坛为家III
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发表于 2010-11-25 21:06:32
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本帖最后由 castengineer 于 2010-11-26 19:47 编辑
: Q+ ^8 {: t7 P/ J" d1 D) jMg0.045-0.055证明你的铸件残留镁的含量偏高,稀土的残留量也会很高 * Q& q+ E" W" _+ ~! `1 g9 Q) W0 x
同意楼上的观点.* a: |' {, Z& F6 W& t8 d
谈几点看法,供参考:
: T5 H6 `% C+ V: X/ U1:"树脂砂造型,内孔有树脂砂芯,轴颈处上下箱皆有冷铁,缩孔均在轮幅中间,上下各一半处 ".这应当是砂芯缩孔.2 d4 a; K% m1 C' n& }% A& u0 {
2:铸件残留镁的含量偏高,稀土的残留量也高,虽然"铸态试棒抗拉强度720N/mm2".这里可能有高残镁和高残稀土,增大铸件渗碳体形成的因素.这也可能增大铸件珠光体型收缩对砂芯缩孔形成的加剧.: E* v- B! P" `' d8 i7 l9 o; P
建议:- l A4 s& |2 f+ U! F% V8 Y
1:如内孔孔径大,内孔加工量不大,可下分体冷铁. 但看图片,孔细而长,可加厚下冷铁,取消上冷铁.内孔做成实心的,加中心冒口,后期打出中心孔.
. N/ A- m3 ?3 S- h2:把残镁和残稀土降到合理的范围内.
_: c% l9 m% H5 ?0 m! D3:为了综合分析.最好有残稀土量和试块金相图. |
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