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[交流] 球铁钉状石墨

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    2024-10-28 13:53
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-12-24 16:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    前天生产QT700-2,出现钉状石墨,大家看下。出现钉状石墨的原因:在没有稀土的情况下,少量的铅、砷、铋、钛会引起此缺陷,对性能有极强的破坏作用。
    ! k7 F- M1 N+ L7 ?) Q3 S以前取本体抗拉一般在770MPa以上,这一次取了三个,分别是723/729/777MPa。- d- g8 ^( x. s( U8 k

    QT700-2(×100)

    QT700-2(×100)

    QT700-2(×500)

    QT700-2(×500)

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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-24 22:26:02 | 显示全部楼层
    楼主有光谱做的残留稀土的成份吗?根据强度来分析应该是微区稀土偏析造成的。
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    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2010-12-25 09:44:44 | 显示全部楼层
    超级版主:微区稀土偏析的影响机理能否仔细说明一下。0 Y' Z% M/ ]% x- c% y
    认为这种缺陷不像是Pb Ti等合金影响的,图中石墨枝状比较粗大。

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-25 11:02:00 | 显示全部楼层
    钉状石墨分散在整个断面中还是只有中心部位才出现呢?如果是中心部位才出现的话,可否取中心部位的铁屑,进行化学检验,以查找原因。
    ( N  e; N' W5 s) a( V" m; W另外取样部位的截面有多厚呢?
    6 z" W3 K% _. v' u熔化操作如何呢?
    / k: c$ r/ A+ q- Y请楼主一一说明。
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2010-12-25 12:55:11 | 显示全部楼层
    我们的球化剂是Mg8Re2的,早前光谱做稀土Ce的分析,刚刚调出来看了看,有几个批次Ce含量都在0.005-0.006,个别批次Ce含量在0.012-0.014。现在光谱不做稀土了,只保证Mg残量在0.045-0.055。
    2 y5 a0 S3 P6 n, P% B  金相取样在曲轴主轴颈上取的,中心和边缘处都有钉状石墨,取了四个件,也都有这种钉状石墨,只是有的较多,有的较少而已。3 b4 o: m  [0 P; n
      当时是怀疑球铁生铁中微量元素超标,或者是加生铁料时混进了灰铁生铁。因为之前没有用过生铁,这一次用了20%的生铁,早期从未出现过这种情况。近几天又生产也是加20%生铁,这两次都没有出现钉状石墨,(这两次我把球化剂的加入量稍微调高了一点,使Mg残量普遍在0.05-0.06)。
    6 k+ q" v* a% D7 B/ J/ f  i
    6 z9 a4 Q& l! o9 V1 A, V所以现在怀疑会不会是在以下几方面出了问题:
    3 f7 X% b) d% T4 F5 A1、球铁生铁微量元素(铅、铋、钛、砷等)超标,或加料时混进部分灰铁生铁。
    6 L1 c* Q3 B# }0 O: l2、熔化加料时,混用灰铁回炉料。
      Z2 A7 g% E+ C+ S4 k6 v, m3、球化剂,球化剂中稀土元素含量不稳定导致。
    6 }3 A6 f0 a* B' A2 G/ J希望大家给点意见!

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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2010-12-27 11:56:59 | 显示全部楼层
    稀土含量和吸收率应该是比较稳定的啊,也看到有的厂家也就不做稀土测定的,现在看看我们的Ce含量怎么会偏差这么多呢

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-27 15:13:45 | 显示全部楼层
    残余稀土确实低了,以目前国内使用的材料,残余稀土在0.015~0.02比较适合,特别是做高牌号的铸件
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-27 20:31:47 | 显示全部楼层
    楼主的残留RE差距咋会这么大啊,你光谱做的CE 要乘1.1-1.3倍才是RE的残留量估计你球化剂成份性状都不稳定。
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    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2010-12-28 08:42:02 | 显示全部楼层
    回复 3# 冯达人 1 l% @# r' j9 T9 U' l6 |
    8 k" u8 L: C- r3 U7 n
    ) {3 t) h) i0 \2 P; f
        谢谢范版主,也就是说球化元素容易在A体壳层上富集,影响了A体壳层的稳定性,导致石墨向0001界面生长。
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-1-1 07:57:34 | 显示全部楼层
    这种现象是残稀土量太低.没有抵消铅,砷等元素对球墨畸变的影响.在球缘石墨畸变和共晶团晶界产生水草状状石墨.是在"因为之前没有用过生铁,这一次用了20%的生铁,早期从未出现过这种情况。近几天又生产也是加20%生铁"的情况下.残稀土量和加生铁产生的元素对球墨畸变影响关系没调整好所致.

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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-1-7 17:01:19 | 显示全部楼层
    现在钉状石墨的原因找到了,确定是球化剂有问题,但球化剂什么方面出了什么问题,还不确定。
    - f1 R! x+ I! V7 |关于钉状石墨问题总结:) J4 L; p1 A2 g: I9 j
    12月15日,生铁20%,20%回炉料,其余废钢,有钉状石墨,抗拉723/729/777MPa,延伸率2.9%/2.6%/3.9%,不合格(要求是QT740-2)。
    2 s" A+ y( z. o' r  J12月19日,生铁20%,20%回炉料,其余废钢,钉状石墨少量,抗拉829MPa,延伸率3.9%。3 ?5 A0 F* {) |
    12月24日,生铁20%,其余废钢,钉状石墨少量,抗拉785/823MPa,延伸率2.4%/2.6%。
    1 K: x7 q  s9 Y  J+ x0 q12月29日,生铁20%,其余废钢,钉状石墨稍多,抗拉659/769/776MPa,延伸率2.0%/3.6%/4.4%。
    9 A& S) x- m- f6 {12月31日,生铁10%,其余废钢,钉状石墨较多,抗拉677MPa,延伸率1.7%
    " X) @* y. P9 k7 i& [, R& o9 N1月2日,全废钢(不用生铁、不用回炉料), 钉状石墨较多,抗拉721MPa,延伸率2.4%
    " V  J. E: S' C$ o2 z6 _' N4 M              当日使用埃肯球化剂(普通型球化剂,Mg6Re2)试验一包,珠光体含量85%,抗拉820MPa,延伸率2.7%,没有钉状石墨。而我们专门用作生产曲轴的球化剂(珠光体型球化剂,Mg8Re2)时,珠光体含量95%,性能及不稳定。
    . }$ F; d: ~1 b' w( ]6 C1月5日,全废钢,球化剂全部用埃肯球化剂球化剂等级4级,珠光体含量90%,性能826MPa,延伸率3.6%,没有钉状石墨。
    ; x. l/ |7 [0 [) [ 图片2.jpg ) V! c! y' O) p3 i& r
    对于出现钉状石墨的曲轴,主要集中在轴颈大断面处,平衡块位置没有或者极少。; v# t# t2 m, R6 j/ t
    473HQZ(10102 50倍).JPG / I$ V1 \. N/ B: ?1 x
    全废钢配料下的钉状石墨(×50倍)
    $ C. Q- O9 ^4 M8 X& ~& S 473HQZ(10102平衡块100倍3).JPG 8 w$ ]% o' H5 g8 q* P
    平衡块处无钉状石墨(×100倍)6 D- J+ C3 v# s/ B8 ^2 A
    473HQZ(10102  200倍2).JPG
    ! W0 z, m4 N' h& ]; c6 z: d7 I8 X' l: G5 D轴颈钉状石墨(×200倍); G4 I5 ?, U( @1 v, S
    473HQZ(10102  200倍4).JPG
    : C, {6 U% |: x轴颈钉状石墨(×200倍)
      d7 @- f+ B# X' x" ~" ^ 473HQZ(顶撞石墨6  500倍).JPG
    + B% \; }; K! g/ R. j$ y4 t' w轴颈钉状石墨(×500倍)
    ) v4 I" E5 _" _0 M* h7 s. e+ c$ X8 F- ~2 Y
    轴颈钉状石墨(×500倍)/ b6 u% @: q& ]% u. S3 R% p4 r

    $ T3 [5 o: S& |* ^3 |# K6 D# E7 V
    6 b% ~- \2 C/ Y5 B6 o. m- x* Q3 y换用埃肯球化剂后球化率,球化率很差,但性能很好: ?) l* t. @  L1 t& D
      9 E6 v+ e+ w  O' O
    但现在我还有两个疑问:! S& U* u+ |; a1 `
    1、资料说,钉状石墨出现的原因是:少量的铅、砷、铋、钛等微量元素,未被稀土中和就会出现此缺陷。经过试验不是生铁的原因(即不是微量元素超标),球化剂中稀土含量我们化验的是2.00,稀土含量也合格,那原因是什么,是球化剂中什么成分引起的?- G# ~; D) z% |/ D6 t/ ?1 g
    后来抽查了前期的曲轴,轴颈位置也有钉状石墨,但早期的性能都合格,普遍在760-780MPa。(我们早期因为方便都是从平衡块取金相,刚改成从轴颈取不久,事实告诉我偏差挺大呀)
    3 j# t0 t+ i. y1 \9 `2、我们现在准备用埃肯继续生产几次,同样的处理工艺,Mg残量控制的相同,但球化率要差不少,为什么呢,请问怎么提高球化率,3 V8 x/ r2 f4 l3 A! x3 Q* U2 S( s
    补充一下,稍有不同的是:我们没有倒包孕育,球化处理时,先加球化剂在球化槽内,孕育剂分两半加入,一半加在球化剂上,再加覆盖剂覆盖,另一半孕育剂放在包底另一侧铁水可以直接冲到的地方。: g8 f9 h3 I2 Y8 [8 s
                                    我们用的先前的球化剂是Mg8Re2,加入量0.85%,孕育量0.6%
    1 `2 E- \/ Q- s) V                                                        现在埃肯球化剂Mg6Re2,加入量1.2%,孕育量0.7%,(加入量较多,其他相同)
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-1-7 19:11:43 | 显示全部楼层
    现在埃肯球化剂Mg6Re2,加入量1.2%,孕育量0.7%

      s7 F: ~* d1 g" {5 b( W2 G现在,残镁.稀土多少.
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     楼主| 发表于 2011-1-7 22:47:21 | 显示全部楼层
    回复 13# castengineer
    5 t( h: Q. h- b  q6 c+ A
    / g7 b" e+ y6 Y8 \! u/ |% H埃肯厂家提供的质检报告稀土含量2.2,我们自己做化学检测稀土含量1.87;8 X- L; g3 q- }9 n2 l
    之前用的球化剂稀土2.00(自己做化学检验)。
    * Y! Y) }! b8 q, O球化处理后,残镁都是在0.05左右,使用埃肯球化剂时Ce在0.05-0.07,# L' U8 p1 P+ z" `3 @
                                         之前的球化剂Ce在0.06-0.08,
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     楼主| 发表于 2011-1-7 22:52:35 | 显示全部楼层
    上面最后两张图片没有显示出来:
    8 O# |( p9 A9 |- S$ o9 {$ C( x# { 473HQZ(顶撞石墨7  500倍).JPG
    , U! d8 n& b6 d+ U: Q0 H% x1 \轴颈钉状石墨(×500)3 C, a# ?1 g4 e3 @
    10105(另2).JPG
    0 ~+ Z6 t/ \- X& v# s/ m6 H+ _- l使用埃肯球化剂后,无钉状石墨,但球化率很差(×100)
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     楼主| 发表于 2011-1-9 11:30:34 | 显示全部楼层
    今天晚上我在生产一炉,随流孕育剂准备用埃肯的硫氧孕育剂试试,看球化率怎么样!炉料还用全废钢

    该用户从未签到

    发表于 2011-1-12 15:25:54 | 显示全部楼层
    回复 15# yelei051 # a' Q3 |1 Y7 Z3 f

    5 w' K. v/ P5 ^7 o
    ) U( g! G  O8 B& q8 v! @    建议提高残余镁含量试试
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    2019-4-18 15:07
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-1-13 14:14:43 | 显示全部楼层
    改进方向可能搞错了,请问造型什么工艺?潮模还是铁模覆砂?或者其它?
    0 k8 C7 D8 t; m# D. K8 j6 P+ K! ]! [; E这个东西是有遗传性的,包括使用的炉子和浇包.
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    2016-9-25 08:34
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-1-13 19:19:43 | 显示全部楼层
    楼主真是认真啊。第一次见这种金相。
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    2024-1-4 14:28
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-1-14 08:26:57 | 显示全部楼层
    我碰到过类似的现象,也用过艾肯的球化剂,福士科的球化剂也用过,后来就是用加快冷却的方法解决掉一小部分铸件,但是厚大的2吨以上的铸件还没解决掉
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    2024-10-28 13:53
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-1-14 11:46:28 | 显示全部楼层
    原因已经确定是球化剂的问题,最近几次生产都是用埃肯球化剂生产的,没有钉状石墨出现,性能都可以达标。前天又生产一炉(10包水)做实验,前4包用早前的球化剂,有钉状石墨;后6包埃肯,一点都没有。" J% D4 \' i$ {" j& R3 W
    抗拉:一个720MPa,2.5%(有钉状石墨,但球化率很好,珠95)
    + e0 F9 j; W/ ^6 Z% h& n     另一个840MPa,2.9%(无钉状石墨,球化率不好,珠85)
    % O; j3 C  s: o虽然确定是球化剂的问题,但球化剂哪儿出问题,还不知道,化验两种球化剂的稀土含量都是2.0左右!
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