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[求助] 铸件变形怎么解决?

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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-29 15:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x

    铸件

    铸件
    501 砂芯盒2.JPG 501 上.JPG [attachimg]
    7 u- R* A# w5 }. C5 b
    7 d5 Z1 p' R) R( Z& m1 |铸件的壁厚为4mm  中间会变形查看铸件图  
    ' }+ x9 h2 K/ r* w$ q9 }& G 浇注系统采用封闭式的 中注式  湿砂机器造型  砂型用树脂砂  铸件单重为8.3kg  材质HT200  L4 i; j* a9 d- u1 _, a
    在砂芯中间的部位即变形的部位已放加强筋  2 U: Z8 S8 ~2 E+ K

    8 k7 T7 b& |* A" t这次做了40个 有9个变形厉害 。报废率满高的
    & y4 h( }2 [0 b- s! n5 N' R0 z2 S2 x不知哪位大侠知道是什么原因?
    % y; b8 y6 ?, l. S5 i3 A7 {5 Y 需要资料的联系我!!在此先谢谢了!
    501 下.JPG
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2010-12-29 15:26:22 | 显示全部楼层
    回复 1# 加油平 " J# G' e; A$ u0 @# Z6 s- l: B
    ; v$ }4 Z2 V' L  n4 H

    下模内砂芯盒

    下模内砂芯盒

    9 q- m( U. E, k  问题补充:第1张图为铸件图   
    ; S' X6 Y+ b; o" O. F; w& U* R          第2张为外砂芯
    * W$ q5 b' l( H' b# O4 F2 e+ a" G7 \           第3张为上外模  
    + G+ L% N& R+ }4 r            第4张为下外模   
    8 T0 ^% C5 e7 i; t) Z太急了,没有条理性 对不住大家了。
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    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-29 15:55:50 | 显示全部楼层
    看似是铸件中间挺出去了吧?关键的图没拍好是不是外芯太松或者和外模间隙有些大造成的,重新上图片
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    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-12-29 17:33:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 blue_knife 于 2010-12-29 17:46 编辑
    % l. v/ e% q4 x" `2 n- @( g2 l) e6 s, b/ B' i0 s! `( n* n2 A
    1,上下箱是否都鼓出去了,还是只有上箱(或下箱)鼓出;或者上下箱变形程度差异较大。* |. w4 k6 J4 r& h* O9 Q  @: ?, C
    2,加强筋的厚度大小(难道就是浇注系统)?
    6 e; M/ V8 m1 D" H) Z4 _6 Q5 g' \+ I& _
    个人从图片上看(可能看的不准确),下箱鼓出多些,因为下箱内部是树脂砂,尽管理论上树脂砂的溃散性好,但由于铸件壁厚太小,因此基本上大部分可能没有溃散,收缩受阻;而上箱内部是湿砂,加上两侧有缺口,相对来说收缩受阻小且收缩的影响小。+ ^/ g1 E3 V, p4 j! S" Q2 m
    只是个人从照片上判断和分析,可能不对!!
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-12-29 18:37:05 | 显示全部楼层
    楼主你把内浇口每边多加2个再向两短端靠近试试看
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2010-12-29 23:52:47 | 显示全部楼层
    回复 4# blue_knife 8 }! ~/ n2 [# t# B% C- Y5 `
    / F2 Z# N% b, v8 Z
    5 ?, e7 k! q4 m( [1 Z4 A; I5 n
        谢谢大家的讲解!!
    5 R# h) D. e1 H# Z9 H* x  7 N2 ]: g% |1 F3 [7 \% M
    1。下箱鼓出来,跟量水器配合间隙太大了
    6 L- W( t  C4 q2。加强筋由下模砂芯做出
    1 J* p8 Q2 L: C2 bblue_knife 你看下有什么办法解决这个变形。
    7 |, ]( ]/ ?) A9 c# n需要资料请及时联系!!* M8 @/ V" Y9 U/ T# }# `
    再次谢谢!!
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    慵懒
    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-12-30 11:55:07 | 显示全部楼层
    1,中间的拉筋不能太厚,建议不要超过3MM!!(不知道好做不,况且浇口也在中间,某种程度上也起到拉筋的作用)针对出现的问题,这个拉筋的位置不对,应该放在底部。" p0 B$ K7 E1 S$ x# Y# Z
    2,看有没有减少下部位收缩受阻的可行性,比如提高下部芯的退让性、提前开箱让下部自由收缩等。: w( ^  Y2 c; n" S( N; f/ d9 L

    + u, @8 F* P' }, G1 z4 y+ \有成功的解决方案,希望能和大家共享哈!!
  • TA的每日心情
    开心
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2010-12-30 21:47:13 | 显示全部楼层
    回复 7# blue_knife
    2 d0 }2 b' Y2 }2 r% q# Y$ `, F+ a5 `8 E( H
    2 ^4 {3 H, w) W% M4 d$ C  h* D
       我现在是在浇注系统中加了2根内浇道(即加强筋)是30*32 c: o+ k; c3 `5 r) R
       因为我发现铸件的中间的部位也有鼓!不知行不行!
    8 m1 k! I) B9 k( z& s" `
    6 m3 x9 W9 X# ?3 e* _3 E1 Y2 l等下次铸件出来,便于大家分享!!
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-8-25 18:18
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-1-6 18:14:03 | 显示全部楼层
    从图片看,你的模具就已经变形了,首先要考虑模具的问题。如果没有问题,再检查造型后的砂型,以上各位都是控制变型在浇注及浇注完后的变形,如果不好解决,可以考虑反变形手段。

    该用户从未签到

    发表于 2011-1-15 12:32:50 | 显示全部楼层
    自己解决吧 大家只能凭感觉来说 见不到实体不行的
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