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铸件大量产生气孔

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发表于 2008-7-23 08:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

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x
各位老师好:0 P) e# X) z* Z! X0 i. J! x
    我厂是生产汽车制动鼓的专业厂,从今年六月份以来,我厂生产的大型制动鼓(材质:HT300、重量在50—70KG左右)大批量产生蜂窝状皮下气孔(同一包铁水浇注的50KG以下的铸件不产生气孔),我们作了很多实验,还是不能把这种缺陷消除。我们用的是8吨热风冲天炉,湿砂造型(人工造型)。型砂水分控制在6%-7%左右,砂型透气性还可以,我们用的是平顶山牌高效煤粉。我们从资料查到铸件含Al在0.015%-0.2%之间,最易发生皮下气孔,我们在铁液中加入了铁液净化剂,没有什么效果。现向各位老师求教,希望各位老师多多指导。
7 ?3 z( s3 e0 x: L
) J7 }5 r2 |/ P2 |$ D$ N" u" c; T5 T6 i+ G% d% w
(气孔多出现在上平面和铸件的加强筋内表面)

铸件气孔密集分布

铸件气孔密集分布

铸件气孔内夹杂有氧化渣

铸件气孔内夹杂有氧化渣

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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2008-7-23 08:53:58 | 显示全部楼层
    请问楼主浇注温度多少?这个是铁水析出性气孔由于顶层结壳不 能排出。工艺设计时有扁明出气孔吗。有明显的方向性吗?个人认为你这个浇注温度低了
    2 `" _- j8 W- I9 u! w& B% X0 Q" N' H5 i6 O' M/ h7 s( D1 S0 {6 Z1 G
    [ 本帖最后由 范恋雪 于 2008-7-23 08:55 编辑 ]

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    发表于 2008-7-23 09:38:58 | 显示全部楼层
    铁液中含Al超过0.1%吸气很厉害,但就图片来看,应是铁水温度低,铁液中S含量过高所致。4 T) w* X7 }# d& w! }; L" u" P8 ~
    注意浇冒口的开设位置、砂中的水分控制在5.5-6即可

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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2008-7-23 10:24:56 | 显示全部楼层
    从照片分析,是内源性气孔.
    4 m( f4 w5 T( x8 r5 p4 p5 r- n产生原因可能有:
    3 e2 g2 D3 ?% @2 x) ]1.浇注温度偏低;(HT300材质黏度大,低温气孔不容易外逸)
    * P2 v# S4 m5 G2.铁水氧化严重;(HT300材质,废钢加入量大,容易氧化)
    8 p* j  }7 @2 T9 x, p& |4 l. p3.铁水铝含量偏高;(A.废钢中含有一定的铝,HT300材质大量加入废钢会使铝超标;
    ! d. J6 f+ e! s. o( A; N. l6 m4 U                                  B.孕育剂硅铁含有一定的铝,HT300材质需大量孕育会使铝超标;)
    ( y: {# n' M7 E. v( C0 m4 c建议:  ]. ]# z6 b7 c
    1.采用低铝废钢;4 A/ f! P8 v5 Y; s
    2.提高出铁温度;(适当提高底焦,增加层焦)
    $ R% ?* ?8 v( J4 Z1 ^, M: j6 [3.适当提高石灰石加入量;
    ) M# b$ ~2 d5 _' G* @! i# E4.采用低铝硅铁孕育;+ N. r: ^  L5 B# s, g$ |2 u" M
    5.提高浇注温度;! R. Y1 y) e! R- q
    6.提高铸型透气性(减少铸型气压便于内源气体外逸);
    * }# F; E+ b$ [2 Y7.放置合适的溢流冒口(浇注温度提高要考虑补缩);
    " ~4 y3 H1 m# s1 P; m8.多放出气片配合合适的浇注系统,(将脏铁水溢出);

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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-7-23 13:21:55 | 显示全部楼层
    使用冲天炉做熔炉,控制不好很容易产生这种气孔,这种气孔叫析出性气孔,也可叫内反应性气孔,也可叫源生性气孔。在铸件的各个断面都可以出现这种气孔,有时形状反应为裂纹状气孔。解决措施:提高冲天炉操作水平,使用风铁焦三者维持动态平衡关系,要不就别怕浪费提高底焦高度(先检查一下热风炉胆是否破裂,呵呵)。
    6 d5 p' c! f" [2 }3 s6 \6 M/ Z  含铝高(0。01-0。01%)这在个范围铸件易产生皮下气孔,但从照片来看,不象,含铝高为皮下针孔,1-3MM,细长形;
    7 G& j! j+ K3 m1 C3 I: i$ W( e   废钢加入过量的话,也容易产生氮气孔,但氮气孔一般表现为裂逢状,这种情况,可以加钛试一下就知道了。氮80-110PPM容易出现气孔。$ X+ Z6 `, X, o7 i, q% o
       从您所提供的型砂水分有点偏高,个人认为水分最好控制在4%以下,如果加水超过4%以上型砂水分用手捏还不呈团,脉纹不清晰 话,含泥量过多,需洗砂,多加新砂。
    1 ]& S# m5 B+ M2 N   含硫量的问题:一般情况下灰铸铁硫在0。06-0。15%都是正常的,除非原材料焦碳含硫过高。   
    ! k8 H, q$ [% l7 p  本人认为还是从铁水质量上功夫。
    9 ]2 {# i/ D, L& f1 v$ e, }2 p( \   

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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2008-7-25 22:08:14 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    大家的分析都有一定的原因和经历,但是我认为主要是以下几种,请楼主看后表态。1,如贵厂这种情况只发生在春夏季,那么就是,因潮湿空气的影响。2,冲天炉最佳的供风湿度在7克/M3左右,在春夏季节,空气湿度可达20克/M3以上,严重影响铁水的温度,增加铁水的含汽量。3,以上情况对灰铁300这样的低碳硅灰铁,更加严重。4,孕育剂不注重烘干,加重含汽现象。5,你厂如在南方或沿海地区,也加重铁水含气,如在北方,遇春夏季节,也要发生这种气孔缺陷,如,内蒙呼和浩特机床附件厂,它是国内冲天炉生产灰铁300历史最长的工厂,冲天炉的管理,全国知名,地处干燥的北方,每遇夏季,空气潮湿,也引起气孔废品增加。
    7 e) E3 T9 D1 z近几年,由于铸造焦的使用,铁水温度适当提高,气孔废品大大减轻,但是,春夏季节,炉温降低,气孔废品增加是必然的,只是各厂冲天炉管理水平不同,反应的轻重程度不同罢了。不知我的说法是否能认同?我在自己的博客中较详细谈了冲天炉因空气潮湿对灰铁300熔炼的影响,有意可在搜狐博客中搜索“铸冶艺人”的博客查看。谢谢!# u) G2 e  J9 f1 |& L
    : s& r5 f; J; ^4 m) g, x/ M
    [ 本帖最后由 铸冶艺人 于 2008-7-25 22:12 编辑 ]

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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2008-7-26 09:27:51 | 显示全部楼层

    回复 6楼 的帖子

    铸冶前辈也有道理.孕育剂烘烤处理是一项技术规范.冲天炉的空气含水量对铁水质量有很大影响.
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2008-7-26 09:34:17 | 显示全部楼层
    铸件质量控制是一个许多环节相扣链子式的工艺保证,只要有一个链子脱节就会造成整条链子失去作用.

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    发表于 2008-7-26 09:41:47 | 显示全部楼层
    说话请注意# t4 E  R" P, v; ]5 q- C6 G
    " x& E' f0 V4 s' ^; h
    [ 本帖最后由 范恋雪 于 2008-8-3 16:08 编辑 ]

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     楼主| 发表于 2008-7-26 09:44:28 | 显示全部楼层

    谢谢各位老师的指导

    各位老师的建议和防治措施都是有道理的,都是非常宝贵的,我公司地处河南许昌,这段时间是雨季,我们的炉子温度提不起来,底焦2.4米的高度,层焦1:7,温度提不起来,

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     楼主| 发表于 2008-7-26 10:26:11 | 显示全部楼层
    这次我们又把铁液净化剂的加入量加大了,从铸件外观看不到气孔,加工后铸件断面内有夹渣现象,我们分析是净化剂内主要成分是铝,铝在铁液中熔化后和铁液中的气体发生发应,形成残渣,由于铁液静止时间太短(我们的铁液温度不酸太高,由于铸件的特殊性,浇注温度又不能太低造成静止时间短),夹杂在铁液中
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2008-7-26 10:57:07 | 显示全部楼层
    你用的焦碳质量好象不好.十几吨的炉子底焦和层焦也没有你加入的多.
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-7-26 12:46:23 | 显示全部楼层
    我再补充一点题外的话,就是关于一个浓度单位方向的PPM:. R* F! z  A0 w$ t/ L4 l/ {
    气体溶解度三种浓度表示方法& k' M( Q/ N2 l- y& `  {6 n% N4 w
    一.        质量百分数浓度 以100g金属中所溶解的气体克数表示,符号为%(质量).在符号%后括弧中注明质量二字,明确表示为质量百分比浓度,有时变可不注." t5 F0 g3 [  s7 N
    二.        标准体积浓度  以100g金属中所溶解的气体的标准体积cm3 表cm3 表示 其单位为cm3/100g以摄氏度℃,标准大气压强101325Pa下的气体体积cm3 数为标准状态下的体积,常直接简写为cm3 .) E' [* u# V, u+ ~7 Q
    三.        质量百万分数浓度  以溶解气体质量 的百万分之一为浓度的基本单位,用符号ppm表示.即1ppm=1*10-6=0.0001(质量)=1*10-4%(质量).1 i  y! T1 _8 N; Y6 _
    标准体积浓度和质量百万分数浓度相互换算的关系为:
    , H% y; f" S7 l" x% y9 E氢 1cm3/100g=0.00009%=0.9ppm
    ' R& {: E1 @* r( G4 c2 c氮 1 cm3/100g=0.00125%=12.5 ppm
    # ?: q2 X# d* X& Y( ?氧 1 cm3/100g=0.00143%=14.3 pp m
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-7-26 12:52:25 | 显示全部楼层
    以冲天炉做熔炉熔炼孕育铸铁,炉工水平及控制过程不可忽视。 在这方面我有深刻体会。
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2008-7-26 13:58:09 | 显示全部楼层

    回复 14楼 的帖子

    我更偏爱用冲天炉来做孕育铸铁.基本上不加生铁,全部是回炉料和废钢.靠冲天炉自身来增碳.组织非常细腻,不但强度高(基本上过了300MP抗拉强度),而且还发现很少产生缩孔.并且切削性能也好.

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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2008-7-26 22:04:26 | 显示全部楼层

    回复 10楼 的帖子

    10楼回答证明了我的判断!88年,我在知名的乡镇企业工作,他们90%以上的铁水都是300,产品是国家银质奖,国内冲天炉专家黄承谟先生亲自指导我,当时对空气湿度引起冲天炉气孔废品,有血泪的教训!!!10楼小伙子,你听我的,用铸造焦,加大焦耗,控制好炉况,马上能见效!
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-7-26 22:29:02 | 显示全部楼层
    路过,有点忙,先留个记号,以后再写。

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     楼主| 发表于 2008-7-27 10:45:24 | 显示全部楼层

    回复 16楼 的帖子

    铸冶艺人你好,您的见解非常宝贵,我是刚刚步入这个行业的学生,对炉子的有些知识还不是太了解,我们的热风炉上排风风眼有没有必要让它下倾斜,我看炉子的技术参数上风眼角度为零,下风眼角度为五度,我们现在把炉子改造了一下,上风眼向下倾斜3度,对炉子是否有影响,您说的加大焦耗,铁碳比应该怎样才为合适,请指教
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    发表于 2008-7-27 12:33:34 | 显示全部楼层
    楼上朋友,我提几点你可按下列写出来供大家分析参考:1。热风炉是几吨的?2。炉膛内径是多少?3。炉缸深度是深?4。有效高度多高?5。热炉炉胆下沿距离主风口多长?4。风温是多高?(可在主风口风带测量,有这方面的测温仪)5。两排风口内 径,风眼数,排距,倒置还是顺置?6。目前熔化率是多少?7。风量多大?8。还有一个比较容易忽视的问题,风压是多大?个人认为这个很重要。涉及到进风量及在炉内分布的问题。
    # o0 V! W& H  w9 E: l' n   我们主要生产HT300灰铸铁,冲天炉主风口角度5度或直接不要角度,第二排风口角度为5度,主风口角度大小有有利用的一面,但也有不利的一面,风直接吹到炉缸底,遭到铁水氧化。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2008-7-27 13:12:09 | 显示全部楼层

    回复 18楼 的帖子

    你提的问题,关于风口的斜度,基本上是对的。但不是关键。第一排风口向下,是加强炉缸的焦炭燃烧,现有风口排距合适,则第二排风口可水平,当风口排距较大时,将第二排风口向下斜,则是减小风口排距的好办法。冲天炉的炉型尺寸各种各样,都是根据自己的长期使用而来,但是关键参数不能违背!如,风口比,在用铸造焦后要适当加大,风量最好不要倒置了。提高入炉风温,可以提高铁水温度等。冲天炉最关键的是熔化中要保持正常的底焦高度,就是风碳要平衡!送风强度要合适。炉膛随熔化侵蚀加大,风量也要随之加大,每20-30分要有风量检测,调整,记录。空气湿度加大,在炉内加重了水煤气反应,这个反应是吸热的,所以炉温总是上不去,要加大焦耗,就是多加焦炭,减小熔化率。这样,就可以适当提高铁水温度,减少气孔缺陷。我在烟台牟平,沿海地区,夏季很潮湿,以前用冶金焦,年年出问题,废品很多,近几年,特别注重铸造焦的质量,情况已大大好转。再有:这种气孔缺陷,通过废品回炉重熔,温度不高,将有很强的遗传性!!!

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