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[求助] 球铁铸件的缺陷问题请各位帮个忙

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该用户从未签到

发表于 2011-4-14 13:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

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这个产品是QT400-15的牌号,用的是潮模做的!2 u) t& H: G5 t: @
C        3.39: z  g; U+ L8 O  o: s
Si        2.52
3 u  Z; w2 |0 d" H, e  qMn        0.25
& Y( _  o2 \- {) U3 K8 nP        0.029
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$ K  s+ p2 R* t; b% xMg        0.05
& V, o' c! t. r! f4 r浇注温度是1350-1380℃
* [5 [: ?) l' }- |! g怎么解决这个问题呢,谢谢

缺陷

缺陷

缺陷

缺陷

上模

上模

下模

下模

上型

上型

下型

下型

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-4-14 13:33:01 | 显示全部楼层

铸件表面都是气孔

这个产品是QT400-15的牌号!
. W0 I, z) v; WC        3.39
1 j$ ~! |6 \& K' q5 `0 [" E8 T/ TSi        2.52* X! O4 a5 o* T  z& N9 ^' X3 \, k7 b
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Mg        0.05
" f: d! `0 X) k; W9 H# G浇注温度是1350-1380℃

表面都是气孔

表面都是气孔

表面都是气孔

表面都是气孔

上模

上模

上型

上型

下型

下型
  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-4-14 13:49:30 | 显示全部楼层
    本帖最后由 StoneFeng 于 2011-4-14 13:54 编辑
    ' s% [6 o- Z, m6 h  j  ]$ x9 z% ?3 t. [6 T* [3 u
    放大图片后看到部分气孔里有铁豆,怀疑是浇注系统设计不合理,右侧的内浇道冲到泥芯上造成“铁豆气孔”。另外一些处于上部法兰上的“气孔”像是渣子造成的。
    5 ^* {( c$ N/ K) G; D5 |另外最好能在盖箱吊芯位置扎排气孔,增加泥芯排气。
    截图1302760361.jpg
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-9-10 11:30
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-4-14 14:34:33 | 显示全部楼层
    浇道避脏不好,加过滤块或过滤网;浇温偏低,提到1400左右试试

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-4-14 14:55:53 | 显示全部楼层
    回复 3# kyboZ 3 D: w. O2 Q2 y& E! C

    " L1 o8 |) P) ?9 f: k2 H$ w
    1 K+ k+ ]: ?/ e* Q1 V4 D6 H2 R% p    过滤网加了,看上型

    该用户从未签到

    发表于 2011-4-14 15:34:03 | 显示全部楼层
    看上去是渣及气孔,浇注系统中把过滤网改成过滤块试一下,另外在砂型上箱放点排气片或扎点排气孔.
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-9-10 11:30
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-4-14 15:34:16 | 显示全部楼层
    回复 4# blackcat2009 $ k0 L  O; g3 S" h  E  A) Z
    这种过滤网效果不是很好,过滤块会好些,另外你的铸件大小、重量、浇注时间多少?型砂的性能?看你的浇道有扒砂的现象
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    2016-2-27 14:01
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-4-14 15:48:22 | 显示全部楼层
    回复 2# StoneFeng
    & `1 i7 w3 K: q- V2 ?. Y" P
    ' [+ a2 x# X: P/ N2 W) a0 [
    6 f. Q) A: p- g2 n: d( B    不完全是气孔了,还有类似渣孔或砂孔的缺陷。请注意浇注温度提高一点,型腔的排气等,
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-4-14 15:56:15 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xiayaxi 于 2011-4-14 12:00 编辑
    ; z$ U4 l) _- ]1 S5 i
    " M* j3 h: D* p应该是型砂影响产生的问题6 ]6 _9 p1 e- V: d: j; }8 D+ g: E
    C是真实数据吗?

    该用户从未签到

    发表于 2011-4-14 16:02:23 | 显示全部楼层
    残余镁似乎高了些。保证球化的提前下,少加点球化剂。从照片上看有部分铁液进入型腔不进过过滤网。
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    开心
    2018-5-28 23:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-4-14 16:17:55 | 显示全部楼层
    主要是渣孔,其中包括因意外而产生的碎屑造型材料。说是气孔也不为过,因为:有渣必有气。
    : i9 i: P7 n/ n# c/ {# r9 K. x道理很简单:渣在铁水中形成负压区,便于气体汇集。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-4-14 18:31:14 | 显示全部楼层
    感觉这个应该是砂眼类缺陷,不是所谓的气孔。这个是个和你型砂的性能有关系
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    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-4-14 19:20:10 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyzhlan 于 2011-4-14 19:21 编辑 ) X/ Q2 _# W& D- W( y; o
    $ [8 U4 R  M5 O2 S- h
    这个不是气孔,是渣孔,这样的浇铸系统肯定会有渣孔的,放置的过滤网不合理,容易进渣,改成搭接式的,过滤网放置在搭接位置(水平放置)。顺便问下楼主这个件热处理吗?如果不热处理,这样的成分应该难以满足QT400-15.
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    无聊
    2023-7-26 09:59
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-4-14 19:25:37 | 显示全部楼层
    这种过滤片没用,缺陷主要是渣孔。
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    开心
    2016-7-9 08:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-4-14 21:24:46 | 显示全部楼层
    优化下浇注系统,不要直接冲砂芯,浇温提高到1360,化学成分也不太合适
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-2-19 20:42
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-4-14 22:30:59 | 显示全部楼层
    是渣及气孔,砂眼。型砂性能
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-4-15 07:36:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2011-4-15 10:54 编辑
    . r6 f; O( ?+ [; k7 ^  i7 }3 A: |# T8 x/ @8 _/ F. [
    建议:
    ' J0 X: ~! n  J1 f$ A' M7 S1:按图改浇注系统.
    * \, m: f1 d1 Y2:浇温提到1420-1450℃.
    QQ截图未命名.jpg

    该用户从未签到

    发表于 2011-4-15 08:31:52 | 显示全部楼层
    按照我的经验,可以改进一下几个方面:
    & D9 _% B) {/ C# c# N  j1、提高出炉温度(1530)。现在的浇注温度也有点偏低,不低于1380, 有利于渣子和气体的上浮。净化铁液。& e; \& n! e' N6 D+ u
    2、其他充分可以,但是MG的残留量过高,控制在0.035即可。" I. i- {5 c$ J+ d, i
    3、控制型砂的含水量,因为你是手工型,水分太低可能做不成的,但是也要降低到6%以内,机械造型可以降低到3.5%。型砂水分高了,球铁出气孔的倾向也就越大。
    & h5 c- W9 C! y" @4、改善浇注系统,让铁水的杂质都聚到聚渣包里。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-8-25 18:18
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-4-15 09:18:48 | 显示全部楼层
    也应注意浇注的速度控制,不知道楼主的浇注时间是多少,象这中平面铸件,铁液的上升速度是需要关注的,如果浇注时间过长,铁液对上箱的砂层烘烤时间过长,会造成砂层膨胀起皮、及落砂。
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-2-19 20:42
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-4-17 10:59:57 | 显示全部楼层
    注意操作工操作
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