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[求助] 胎膜锻,预制坯时发现设计不合理

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  • TA的每日心情
    难过
    2016-7-22 07:59
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-4-18 09:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    锻件图.jpg 装配图.jpg 0 ~9 q3 [/ T5 K5 h" D* O
    6 @) ~! `# f( h* }! b& m; M' Q, }$ n% d
    此锻件在对方供料的情况下,选择了Φ220×506,问题很快出现了,预制坯卡小端后,热锻件插入胎膜,还有219mm长露在胎膜外,锤击镦粗的话,会发生弯曲,以致镦粗到胎沿的时候,帽子无法与胎配合,只能加高胎膜和帽子厚度以此来导向,这无疑加大了胎膜的重量;若改成大料径直接镦挤,恐怕短轴端难以成型。
    1 P( u7 [! {2 X% \0 C! n0 j( |; R! r7 m8 S- S) D- E  t
    之前是如下设计过:
    3 Z7 a9 H; i' [( ~" B/ k# P; E- i1 h- F, [- A
    之前锻件图.jpg 之前装配图.jpg
    1 e% z: u5 T5 Q4 F( r: F$ h2 ~1 W# S0 m& {9 Y3 W. Y" S
    这种锻打方法,假如下料过大的话,镦粗到最后,多余的料会产生飞边,导致成型环无法取出,所以被否定了;然后设计了小下料,锻打到最后,用代垫锻打中间使之成型,但又因为会在间隙产生毛边,使垫和成型环都被卡死,无法取下。
    ( x! {& t# u5 t1 g* A7 J- V% g
    4 }7 }& V; f& l2 t本人才疏学浅,无法想到什么好办法,还请大家帮忙,谢谢了

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  • TA的每日心情
    难过
    2016-7-22 07:59
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-4-19 09:40:44 | 显示全部楼层
    目前,将此锻件的短轴加粗,便降低了胎膜和帽子的高度,从而减轻了重量
  • TA的每日心情
    开心
    2022-8-20 14:05
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-4-19 09:52:22 | 显示全部楼层
    回复 2# blazetalent
    3 e/ }# d# f5 s/ `! M5 q5 l+ K' [, U, w2 }$ M; O5 U) r
    ) S' R5 _# c. y
        问题解决了吗?
  • TA的每日心情
    难过
    2016-7-22 07:59
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-4-19 14:48:07 | 显示全部楼层
    回复 3# huahua 7 R% h. y& @. o
    5 Z. s# t( N, _  J9 v$ z
    $ N2 F4 m" c! i
        仍在讨论中,方向还是要加大轴端,现在加大到Φ250了,但还是在胎膜高度(导向)上和车间生产人员有分歧,一方希望加高以保证导向,一方说不需加工生模具材料,导向会由操作者保证
  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-2-4 21:38
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-4-19 21:36:02 | 显示全部楼层
    感觉直接加高模套比较好,锻件高度本来就不高,加高模套高度也在锻锤的有效行程内。如轴端直径加大到250,一是浪费材料,二是你说的来料尺寸已定,轴端加大了的话还有料吗?
  • TA的每日心情
    难过
    2016-7-22 07:59
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-4-22 08:29:13 | 显示全部楼层
    回复 5# yangqh19 ! h$ W! H1 Z+ O2 O* ]* s7 s

    , g* ?9 A: w- x/ M0 j. G; `$ E( Q$ D1 p* ^! t- z% \/ K4 U" Z
        经营说又成了自己定料了,所以料径可以自己掌握了。模套要加高的话,为避免镦粗过程中产生弯曲,以致帽子戴不进去的情况,配合高度要达到900~1000mm,工人师傅说此种操作不平稳,在数量很大的情况下吃不消,如果将坯料锻成阶梯状再插入模套的话,高度反而增加,插入的部分不足以降低高度,而且卡料的长度也不够,且卡料还要换高砧子,而胎内成型要换矮砧子,此种情况只能两火完成,第一火后的氧化皮无法去除,会影响第二火成型的质量,最后选择了加大端部轴颈直接镦挤
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-3-6 17:38
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-4-23 10:00:45 | 显示全部楼层
    闭式模锻坯料下料时一定要准确,如果无法保证,只有放高法兰的高度来自由调整。第一套模具设计的就可行
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