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[讨论] 请大家讨论一下此种缺陷的成因

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-5-17 09:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 Xavier2005 于 2011-5-18 12:44 编辑
    , ~  G1 z% [7 Q& E7 S
    4 |+ G  C) u6 h: U# p大家好,我们厂用垂直线生产的产品最近在冒口下面出现缩凹,型板和铸件见下图1 R1 s! j) o  m3 a: Z7 Q
    铸件重量为6.5kg,材质为HT150,C3.4 Si2.4 ,用冲天炉熔炼,出炉温度大约在1400-1440之间,浇注温度在1340-1380 之间,有时候甚至比这还要低。
    # A5 e. T4 v; N% _0 B2 n首先说一下个人意见:4 S2 _5 a2 o5 @+ {& v
    我认为这是浇注温度低造成的,造成冒口过早凝固,无法补缩铸件,此外还观察到冒口下面总有一小块冷隔或铁豆。请问过低的浇注温度会造成这种缩陷吗,或者是其他的原因,请大家发表自己的意见!
    ( b* X+ I& A$ }; L* J我把帖子修改一下:我用magma分别模拟了1420和1300浇注情况的对比,发现,在1300温度下左边的一个铸件产生了缩孔!
    5 M! s) p, ?' U% m7 C5 z3 c1400浇注的缩孔情况
      t5 w% z3 I& L- k POROSITY.jpg
    ! w) I1 f" C: b: a9 |$ s, g. K* f0 c3 |4 ^4 K  l, O
    1300浇注的缩孔情况
    3 u6 _2 j- a  C/ I" | POROSITY1.jpg 0 ^2 C- L6 X$ q* D# X
    实际上就是低温浇注是产生了收缩
    0 x* Y, A/ i2 |1 ?0 k2 B# y
    9 F. D' S5 A1 x; T' E6 F: K- `- x* i DSC02946.JPG
    6 H( u( \0 _: @0 |3 N: h DSC02948.JPG . W; N7 f8 c* f% M
    DSC02949.JPG & @) H: t4 {. C4 L) g
    DSC02950.JPG " s# Y  E2 r# K; X! a
    DSC02958.JPG   t! w$ o' V/ h3 e
    DSC02959.JPG
    3 A1 d# l. e/ S) A: R, V6 ^# v0 Q% I DSC02955.JPG % S; K! E9 a8 ]7 S
    DSC02954.JPG
    3 V* D' F+ `" y DSC02956.JPG 2 Y/ i! |; ?2 _1 }4 v" q  y- C4 q1 F
    & _. O! y' M, {; `9 B
    DSC02953.JPG " t3 N! }7 g& G* t7 K
    主要缺陷是型板上左边铸件冒口下面的缩陷,右面的冒口下面偶尔会有!
    DSC02951.JPG
    DSC02952.JPG
    DSC02957.JPG
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-5-17 10:17:39 | 显示全部楼层
    本帖最后由 老翻砂匠 于 2011-5-17 10:31 编辑
    # S! x0 H' w/ @; i" k3 i2 C9 H
    ( w# ^1 g% ?! ]; i经过图片分析,个人认为,与水分偏大和浇注温度偏低有关,还有补充冒口的横浇口是不是偏小了点?
    * A. C9 [5 N" `8 o  K0 o
    ! u, v, P) _5 i5 B+ W4 P听听其他同仁的意见
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2011-5-17 10:24:27 | 显示全部楼层
    回复 2# 老翻砂匠
    % e; N) b2 \' ^5 e4 ]4 B- `) m6 i1 {4 a0 `3 o
    ! T/ v( A- C  Q  }: Z8 s, [0 `/ D
       我也基本这么认为,横浇口太小导致从冒口进入的铁水太少,再加上铁液温度低,出现了此种现像。
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     楼主| 发表于 2011-5-17 10:25:21 | 显示全部楼层
    回复 2# 老翻砂匠
    : j& x- E9 D2 A# T( z7 V9 ~8 I2 S  Y) D
    0 ^6 a7 M% @3 J, O8 B
        老师傅您好,我想再问您一下,我准备加大冒口颈尺寸,此种方法可取吗?
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-5-17 10:36:39 | 显示全部楼层
    回复 4# Xavier2005
    : g# C# [4 D6 l
    " m0 ~0 P3 v2 A4 g; Y5 w1 r% l7 W$ {. x; z* i) \% Q, b+ \, ]
        没什么必要,冒口颈大了反而不利于自补缩,再说牌号也不高,这样的冒口够了
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     楼主| 发表于 2011-5-17 10:59:30 | 显示全部楼层
    回复 5# 老翻砂匠 / e+ {/ _% t. Z; K2 c

    3 }/ e2 J& r, x- F% }1 c! R% Q" F# z3 W; \+ f( [3 L$ L; ?, }
        牌号高了铸件石墨化比较大,担心膨胀比较多!
    1 e+ i0 |% u8 m  [& @: X在左面和右面的铸件上面各加一根排气条,加强排气,效果会如何?

    该用户从未签到

    发表于 2011-5-17 20:33:23 | 显示全部楼层
    我也认为要加强排气,甚至可以试试无冒口底浇。
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