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[交流] 想和大家交流一下,看看大家对这种渣孔缺陷的认识

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-5-20 08:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 Xavier2005 于 2011-5-20 16:02 编辑 ! E# O/ h( x2 y- i; ^  Y/ u$ _+ Y, d$ s

    0 @4 A& w; s8 S. c最近,我们厂生产的一种端盖产品中,出现了此种缺陷,缺陷位置如图所示。& j: O* |7 F; F) d3 X$ G
    介绍一下工艺情况,壁厚8-12mm,3kg,垂直线生产
    % B! L1 {( n! x  f% P& ~& D9 R材料HT200,Mn0.7 C3.3 Si 2.1  型砂水分4.2%,紧实率35,透气性120; k$ ~% U+ j4 d$ }7 t& n
    浇注温度1430左右,孕育方式,小包内加入0.15%& D& j  G+ A) D6 Q, T
    工艺特点:一型两件,为了避免采用过滤网滤渣,采用了小浇口浇注,浇注时间22S左右,浇口从圆周四周的两个搭子处进入尺寸为15*2.5) w' |/ M+ n  q4 t! R9 N
    结果在下部的搭子附近出现了渣孔和气孔。& Q& u- _. f6 r- m2 u
    个人认为是CO气孔,因为Mn量为0.7左右,且MnO+C=Mn+CO,此反应发生在1420度以上2 K/ S, N3 r$ a" ^- h, v
    FeO+C+FeO=CO (730度)" [+ n# q# `" v3 o/ c3 i
    Co气孔的特是孔径圆,内壁有渣,与观察到得现象相符。
    " D# `& [; U: J8 X/ O) z4 [( [限于工艺的原因,排气措施很难增加,因为周围是一圈薄筋。. `1 x) Y. M5 B( Z8 L
    我的措施是浇注温度降下来准备到1400浇注。Mn量降到0.55左右。
    " o3 b' W, }" c% F/ P- h. ~& ?以上仅是我个人观点。
    , k. n. k0 P, e如有与我意见相左或更好的方法,请不要惜言。  [8 H' v. B8 C+ h
    请提出宝贵的意见。0 ?" b: p* m) T
    DSC02880.JPG ( B" J6 K+ f% {3 K! N; c" _
    DSC02881.JPG
    ! O7 m9 @  H/ o; h: m& h0 _2 M7 t DSC02971.JPG
    2 s1 r& |. T* U; j- Q; B% @ DSC02963.JPG
    . M+ `% V. H; Q# Q DSC02966.JPG 8 u3 Q+ @7 K# q# i# f, s
    DSC02967.JPG
    5 |# {$ b; ~  T0 a DSC02969.JPG
    ! a# s' ^; o, L* B3 [以上是工艺和缺陷的照片!早晨弄错了,缺陷的位置都在下部的两个内浇口附近,误导大家了,非常抱歉!
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-5-20 09:27:25 | 显示全部楼层
    “MnO+C=Mn+CO,此反应发生在1420度以上”此反应也是>730℃( W2 |; v# t$ |% f+ E2 q5 O. X
    铁液的氧化熔渣中有大量FeO、MnO、SiO2等氧化物,在浇注时混入铁液中进入型中与铁液中碳反应产生CO皮下气孔。渣为液态能够润湿石墨和引起反应。三个反应中FeO与石墨的反应是最主要的。
    0 d$ l0 {4 f0 B, N气孔都在搭子附近,薄筋不能加排气,搭子处可以加啊,另外你的型砂水分高,含泥量高。! [% J5 W1 t4 T" a! q: p
    浇温不要降,能加过滤系统更好。富士科有种用在垂直线上的过滤器。
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    2018-1-13 08:56
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-5-20 09:30:30 | 显示全部楼层
    如果楼主说的两个反应能产生足够的CO ,我觉得也不足以造成气孔原因如下:
    / r; b* W* A* F* b& \3 p1、既然楼主说MnO+C=Mn+CO,此反应发生在1420度以上,那么气体有足够的时间从铁水跑出来,(当然我是第一次知道这个反应在1420度以上,希望有权威人士澄清一下);9 |9 d7 N/ N+ s, m! B
    2、第二个反应FeO+C+FeO=CO (730度),既然是730度,铁水早已经凝固,就算有气产生也不可能进入铸件了;
    * C& X5 [/ x  ^6 R" h3 \所以个人认为降锰的措施不一定可行,同时我发现你的第二张照片颜色发蓝,是煤粉多了还是拍照引起的,如果真是发蓝,那么气孔的原因可能是煤粉的问题。所以建议你再补充数据上传,如型砂发气量等。( E* Z) L# P% b. ~3 i' s. O+ `
    一般温度高点对防止气孔有利,为什么你要降温?难道是为了防止第一个反应发生?
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2011-5-20 09:35:54 | 显示全部楼层
    回复 2# kyboZ
    ' n% n7 X0 K/ w: ]7 Z% E8 ], i5 h2 d/ i- t- I* \$ W
    - y6 A& L& q+ Y6 n1 O2 T9 a! k  u
        谢谢你的高见,过量网是没法加了!也是为了降低成本!
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     楼主| 发表于 2011-5-20 09:38:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 Xavier2005 于 2011-5-20 10:09 编辑 / }  M9 z; t: U9 G7 R8 q) o6 K
    / G$ l0 d* ~* \* s  ~
    回复 3# pigeon
    ) Q' ?4 s9 _7 z: P, D
    ' Q' o. M" b) m6 M( z4 U. O
    0 `' G4 j+ y# N; A    对于第二个反应,反应温度在730以上,当然高的温度也能反应了。同意你的看法,第二个反应是产生CO气孔的主要原因!
    ! ~4 z9 A; o1 P; ?+ ~8 I6 d' f铸件表面的颜色不是煤粉过多造成的蓝色,是涂的漆!我们有效煤粉含量是3.2%

    该用户从未签到

    发表于 2011-5-20 10:11:01 | 显示全部楼层
    看上好像是气孔导致 能不能放个排气芯
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     楼主| 发表于 2011-5-20 10:22:53 | 显示全部楼层
    回复 6# suxiaowei
    8 ]8 c/ v1 @& z7 E5 J; \% v+ L# e2 L6 w' l& y# Z7 ?' k6 e1 P+ ^

    * M7 a6 D2 x2 I1 y     这是不可能的,垂直线怎么下芯啊

    该用户从未签到

    发表于 2011-5-20 10:27:17 | 显示全部楼层
    我的意思是你要留个排气的地方 缺陷是不是一直都在那个地方 你可以那个加个凸台吗 后来浇出来磨掉  个人见解 不一定准确
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     楼主| 发表于 2011-5-20 13:54:23 | 显示全部楼层
    回复 9# xubailing25 5 e6 o# }, \6 a
    ! ?' ?# c3 n8 y

    ! j( B- s( p/ D    谢谢你的意见,你的问题我回答一下:7 |1 \6 T% P5 r* V" @1 ?
    1 型砂水分是在混砂机旁边测的,在造型机上会有所下降的- F4 W0 W4 i# G! B
    2 上面的气并没有拆掉,只不过是很薄,可能只有0.5mm,因为这个工艺不是我设计的,我猜想做这么薄也是为了阻止横浇道内流速过快,引起冲砂、紊流' M  v8 B9 x2 S5 G1 b) X
    3 模具靠近型板上部,估计也是上面的原因吧。
    ' x6 Y1 J+ p8 E& o2 Q3 t4 水分暂时我也不想降,怕影响其他产品
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    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-5-20 15:05:57 | 显示全部楼层
    你们使用现在的工艺,能把这个铸件做的这么漂亮,已经很不错了
    4 Q4 J3 s* I/ |, d( Z6 f' e5 B上部搭子位置的缩孔可能与你上部的进火有关,能不能考虑把它改到下面搭子处?
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-5-20 20:44:53 | 显示全部楼层
    个人感觉像缩孔,可以增大内浇口试试,或者从下面两个搭子处都进水,个人意见仅供参考
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     楼主| 发表于 2011-5-20 23:11:52 | 显示全部楼层
    回复 12# zjy95381
    & h2 \( m" H3 {. \  J7 m% w" H
    ( t- n; a1 }0 P1 `/ G: z6 O
    6 K+ g# q9 v0 S( @/ {. [1 m    只能从下面一个搭子处进水
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     楼主| 发表于 2011-5-21 08:58:22 | 显示全部楼层
    回复 13# Xavier2005
    : U* C; D) _* o# ^) t' O% L
    - L9 b) ^, G3 R; R* N# K  i  A: E0 \. h  Q
        搭子的厚度只有6mm,现在内浇口厚有3mm,且宽度有只有12mm,所以比较难处理!
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    2016-3-2 06:34
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-5-21 23:38:58 | 显示全部楼层
    浇铸温度再降低的话好像不合适了,浇注温度低时铁液粘度加大流动性差,气体不能在铁液凝固前排出。气孔出现的机率会加大。

    该用户从未签到

    发表于 2011-5-22 18:52:07 | 显示全部楼层
    按楼主说的浇口有3mm厚,看了你的模板工艺浇注时间应该不需要22S,我看如果浇注时保持浇口杯充满的话,应该最多10s就可以了。
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     楼主| 发表于 2011-5-22 18:58:03 | 显示全部楼层
    回复 16# ningjianyu
    # [3 D9 p+ ]! n5 t" G2 R# C
    : }. G( V4 a3 G& g/ \' _- z6 ~' l    下面的不到3mm,上面的有2mm,我测过的
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    2016-3-30 18:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-5-23 07:53:03 | 显示全部楼层
    我感觉是你的横浇道没有挡渣的作用,铁水垂直下来后开始的渣子向上浮,就从下部内浇口冲进去了。你应该考虑怎么不让最初的渣子进入型腔,可不可以从横浇道上考虑考虑,仅是我个人意见。
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     楼主| 发表于 2011-5-23 08:25:59 | 显示全部楼层
    回复 18# wuhaijun8229 0 m2 E, v3 j- q4 @+ T
    # R% P9 x7 T! s2 w/ C9 u
    " z) Y, O2 ~9 Y) Y; I8 X: Q! Y
        准备在横浇道上部加阻流,下部水平内浇道中间局部加高!

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    发表于 2011-5-23 20:14:08 | 显示全部楼层
    增大内浇口 加大进汤速度

    该用户从未签到

    发表于 2011-5-23 20:37:50 | 显示全部楼层
    如果真有这么厚的内浇口,而且浇注时间要22S,说明你铁水的流动性实在太差(不过浇温有1400多流动性应该不会太差)或者浇注时的铁水流太细,无法充满整个浇注系统不利于渣的上浮还有可能卷入气体。
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