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[求助] QT450-12材质前轮毂出现大批量气孔是什么原因呢?

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  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-7 14:52
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-6-9 09:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 wudong82005 于 2011-6-9 09:47 编辑 6 S) e+ ~" b* a9 k' W
    ; P" e% a' q, [" n: i
    请教大家:; ]& x/ g- W7 @5 V
       我司生产的QT450-12前轮毂出现大批量气孔,(见附件)炉料配比:40生铁,20废钢 ,40回 炉料 。浇注温度1390-1410度。造型线型砂性能:水分3.4左右 紧实率40 左右 湿压强度0.190MP左右  透气性130左右 产品全部放在下箱,使用两个边冒口进铁水,气孔现在看来不是特别固定,但以在冒口旁边居多。
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-6-9 09:46:37 | 显示全部楼层
    回复 1# wudong82005
    2 ^: m- `5 U& w  p! H
    * L, R6 l5 \# n4 D" w- s# W! |8 V+ B: u" \& S& T2 T. \0 u! W
        这是气孔的照片,基本都为圆形,或椭圆形。
    IMG_0758.jpg
    IMG_0759.jpg
  • TA的每日心情

    2016-3-30 18:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-9 09:49:16 | 显示全部楼层
    把您的浇注系统放上大家参考一下,还有是否考虑加排气针
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-6-9 10:02:19 | 显示全部楼层
    回复 1# wudong82005
    : P! b: ~! o: E' _6 H! C5 ^! e' X5 a, ]# [3 J

    8 d! y( c  ?4 k8 p+ x2 w; {    这是该产品的形状及冒口摆放位置
    1389gy.jpg
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-9 10:13:56 | 显示全部楼层
    楼主的成分晒晒(包括原铁水),还有有效煤粉含量多少
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    前天 10:22
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-9 11:43:42 | 显示全部楼层
    本帖最后由 Xavier2005 于 2011-6-9 11:49 编辑 + A. D4 w  W( @( O8 |( m( P: ^1 Z

    , S: I: T* W# \' }" r+ p" {回复 4# wudong82005 / J$ y9 v$ s" v  v# z- \

    $ }2 a8 G, v  P! Z0 }- i- I" }& T% P/ F& U; D. w* \2 N
        个人认为还是浇注系统设计不当,浇注时发生了喷溅形成了铁豆
    1 o0 P! {6 w0 E* f) V/ M" s; y还有就是在未浇注之前,有部分铁液溅入型腔,形成铁豆,易形成气孔9 \4 l' y$ w0 w/ ~: p4 q
    建议还是首先修改浇注系统0 N7 i+ u' w! T! T, A
    建议提高一下浇注温度会有好处的,我以前就碰到过浇注温度低而产生大量的气孔
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    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-9 12:06:38 | 显示全部楼层
    我在制动盘生产时也遇到过这种现象,是铁水溅进去形成铁豆产生的·2 N8 C0 ?# b" {- Z
    但这个还是建议楼主看看型砂是否出问题了。
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    开心
    2016-7-9 08:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-9 13:28:10 | 显示全部楼层
    应该是浇注系统设计不当,把你的浇注系统设计晒晒
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-7 14:52
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-6-10 07:51:33 | 显示全部楼层
    回复 5# xyzhlan
    1 R  B! G' @# n# `* T+ k1 L8 s. C2 n. i
    6 q! O* C- c" z" @# X
        原铁水:C: 3.5   SI : 1.65  Mn<0.4 p <0.05 s<0.03    球化后:C: 3.4   SI : 2.45  Mn<0.4 p <0.05  s<0.03  mg :0.045 # @6 l' X2 T; ~. J% T$ [9 p
        有效煤粉含量:2.55
    ! a& A% n8 g1 y$ Z) x( F. u; O    谢谢!
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    开心
    2019-5-7 14:52
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-6-10 07:53:58 | 显示全部楼层
    回复 6# Xavier2005 $ a+ w: T$ g& {2 s# O' [

    ! }  j# C0 e) \3 x" m' M7 z: Z# V
    ; o5 S, ]" C0 P    谢谢,浇注系统一直没有改变,原先也是这样的,没有气孔,只是最近出现了大批量的气孔。浇注温度我们已经提高10度浇注了,看看结果。
  • TA的每日心情
    奋斗
    前天 10:22
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-10 08:00:11 | 显示全部楼层
    回复 10# wudong82005
      j; d% b1 _+ U5 ]
    ) T/ C. W6 C7 [, o+ b& X$ P3 D6 d* h' l8 c
        如果你能检查一下N的含量就更好了
  • TA的每日心情

    2018-3-15 16:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-10 08:55:48 | 显示全部楼层
    个人觉得还是应该从调整砂子上面着手。特别值得一提的是现在这个季节,湿度比较大。
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    开心
    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-6-10 09:48:36 | 显示全部楼层
    LZ的型砂发气量最近有较明显变化吗?
    4 m: f: d* X3 y1 y# y- G从气孔的形态和颜色(发暗)来看,有点类似于型砂水分过高造成的侵入性气孔;: B0 g" R+ F" s5 Y5 I8 M* {
    建议采用封闭式浇注系统,快速浇注,减少铁水与型壁接触时间;1 ^0 g3 a/ x! Z  C; a) I: X
    还有就是要注意铁水的氧化;4 ]/ n; W, o# u: N$ X0 J# _4 r- b
    另外,0.03的S有点偏高。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-10 09:49:43 | 显示全部楼层
    回复 9# wudong82005
      p0 U, m1 H, Y% N1 O( X4 b6 p: c8 H
    成分是否准确?如果准确,请把原铁水的碳提高到3.75~3.85,试试,请问现在出炉温度多少?

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-10 10:00:15 | 显示全部楼层
    原先浇注温度?
  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-10 10:39:56 | 显示全部楼层
    浇注系统一直没有改变,原先也是这样的,没有气孔,只是最近出现了大批量的气孔。. F' b( q1 P. ~  A  \( W

    ) F1 m" v) Z+ ]! \4 v- s/ w这样说,可能有三点:- s' d8 k: A( X
    1.原材料有无变化,是否使用了异常的费钢?是否使用大量含油的铁销?是否使用了劣质的增碳剂?
    7 X$ H1 ?% I, Q" _+ e" u2.砂芯十分存放时间过长?是否烘干?
    & M$ l* ^2 f$ I7 m! f+ j3.型砂泥量过高,导致达到同样的紧实率水分过高。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-15 07:33:18 | 显示全部楼层
    请教:
    ' |: m; V2 ?2 `! I( T! E6 m/ D     结果怎样?
  • TA的每日心情

    2018-11-8 19:53
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-15 08:11:22 | 显示全部楼层
    水分控制在3.2% 透气性140
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