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[求助] 有关HT250汽车制动鼓生产出现大量气孔问题

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该用户从未签到

发表于 2011-6-30 10:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

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我厂潮模砂手工造型生产汽车制动鼓铸件多年,模具及工艺一直未变化。用的原砂产地也没有变化,碾砂主操作手仍是原来的那几个人基本未动。我们采用3T中频炉化水,所用原材料也没有什么变化。但自今年以来差不多有三四个月了,因气孔及渣孔报废造成的比例较大,想了很多办法仍未有效解决:" F. X- J- Q" g0 J% h7 i
   1. 为造型方便及工艺出品率的考虑,我们从制动鼓的中间引入直浇道,从制动鼓底部内圆切向三道(或四道)内浇口进水,浇口杯点浇自补缩。这些年来一直还算正常,但今年年初以来,在正对内浇口的制动鼓底部有大面积气孔(有的从铸件表面就能看到,有的在加工后看到里面有蜂窝状孔洞,报废较多。" G) l) d5 D( y. `4 x6 R& B- c. T: r
   2.在正常对内浇口位置,一直有很多稀渣孔在底部上平面非常明显,如果说浇注系统尺寸有问题,以前浇的没有这么严重,有是有但比例不大。我们强化了浇注挡渣(大吊钵再转抬钵浇注),稍稍提高了浇注温度但没什么效果。
4 y) g5 a4 s) }9 m' [+ ^; m在此求助,还望各位多多指教。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-30 10:56:51 | 显示全部楼层
    1.如果正常情况下,气孔突然增多,要考虑覆膜砂芯存放时间,受潮不容忽视。或者刚制好的砂型、芯温度高,下型后遇潮湿的气体,浇注后气孔增多。/ f7 o9 `2 m0 ~8 W$ e1 ^7 v# A
    2.如果树脂加入量过大,或者树脂质量不好,都有可能造成发气量大。5 v& d2 p0 |! A
    3.回炉料,增碳剂的改变,可能导致渣眼的增加.

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-6-30 11:37:11 | 显示全部楼层
    回复 2# chp01861 , N$ Y( H. I0 Z0 B

    $ h7 R2 f' B5 q8 P6 Q& V9 d8 A5 q' \0 R& M, |
        我们用的是普通粘土潮模砂手工造型

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-30 15:24:15 | 显示全部楼层
    水砂比控制在多少呢?  H1 C9 y1 S4 `" I9 g
    最近强度的检测有什么异常没有' }* [) j7 S! R4 E0 w/ k
    线上是否跟踪检测呢
  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-30 21:04:01 | 显示全部楼层
    回复 1# yyfsmr ) D5 C3 b1 X+ z3 ]
    / C7 Y7 E. s2 A
    6 @& d- ^) ]; v7 K% w$ ^
    如果不是6 w4 S* M8 Y( N( d. n- H& V) F" k
       大量加入废钢,你可以查查孕育剂的烘干和炉料铁锈和增碳剂几个方面。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-6-30 22:47:44 | 显示全部楼层
    这种现象我以前也遇到过,当时生产线上的很少这样的缺陷,而手工用的型砂也是人工混制的,底圆部位出气比较困难砂子水分不能超标,你们的煤粉最近有变动吗?

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-30 23:32:23 | 显示全部楼层
    我也做过制动毂,我想从已下几方面入手吧:
    % L( z/ B, K* R, K* Q3 R1、型砂水分问题。最好把新砂加入量加大,由于型砂的灰分过高,为保证强度使用,在生产的时候自然的必须提高水分,加入大量的新砂有利于减少水分。" v# Y9 L. M- Y: e# ^% [! ?* ]
    2、中频熔炼本身有一个问题就是铁水白口倾向大,流动性较差,铁水粘度较高,在一定程度下可适当提高碳当量,来解决问题。
    8 B$ K* y4 k/ E, E- h3、可适当提高点浇注温度。0 a. N. f  j0 I8 }/ n% R4 S0 A
    总的来讲,铸造问题最好是多方面同时入手,多做加法。一般情况下都是多种问题复加的结果。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-30 09:41
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-6-30 23:48:00 | 显示全部楼层
    缺陷照片呢?工艺参数呢?是什么缺陷呢?
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-26 14:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-7-1 06:53:32 | 显示全部楼层
    查一下硅铁或孕育剂的含铝(Al)是否偏高。

    该用户从未签到

    发表于 2011-7-1 08:44:48 | 显示全部楼层
    不是水分的问题,不是浇注系统的问题。没看出来
  • TA的每日心情
    难过
    2016-8-18 09:40
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-7-1 11:20:35 | 显示全部楼层
    查看一下型砂的性能数据,是否有变化
  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-19 08:54
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-7-1 16:32:27 | 显示全部楼层
    如果是KW自动线的话,问题分析还较为简单。手工操作的话,变化因素特别多,估计就有从原材料、操作工序等方面一一排查了。最好是给个照片,便于直观的判别

    该用户从未签到

    发表于 2011-7-1 22:11:04 | 显示全部楼层
    是不是工艺问题啊、
    ! g) f5 }$ h. b$ V+ k( D, x9 X& q我们制动鼓是边上进铁水
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 14:13
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-7-1 23:16:57 | 显示全部楼层
    认为主要还是从铁水原材料和型砂混制去寻找问题,成熟的成形造型工艺不会发生变化,铸造归根就是一个过程的控制。

    该用户从未签到

    发表于 2011-7-2 20:11:33 | 显示全部楼层
    楼主可以做下型砂各个指标的检测,看有什么变化没有?把芯、型烘干些!控制铁液中强氧化元素的含量。提高浇温。
    7 K+ H3 s2 P+ a楼主现在解决没有?可否告知下具体情况。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-8-25 18:18
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-7-3 12:19:38 | 显示全部楼层
    是不是混砂出现了问题?混砂机的长时间使用后,如果不及时调整,虽然工艺、材料不变,但沙子的强度是有变化的。
  • TA的每日心情
    郁闷
    1 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-7-3 16:43:55 | 显示全部楼层
    上照片看看。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-7-4 15:40:30 | 显示全部楼层
    回复 17# yang888 , O% e% L" w. p9 s9 J& ]6 U9 K
    ' K  v/ y& W8 u( o- C

    ( ^3 H3 L5 C% M9 J& ?    非常感谢各位!这几天有事出差了,没有及时回复。6 m" T; ~. h. {1 Q3 @. a
       这段时间来,本厂制动鼓铸件质量略有好转但还远没达到解决的标准。还望各位能继续指正,不胜感激!
      N, y- O3 `* C$ \8 a5 L   现存的主要就两个问题:一。渣孔!(中频炉熔炼,HT250,炉料配比为:本厂加工的灰铁屑600KG;球铁屑500KG;废球铁200KG;废生铁400KG;山西Z18新生铁300KG;废钢300KG;本厂浇冒口及报废品700KG。熔炼时再加入适量的增碳剂,锰铁,采用长效孕育剂在出水时吊钵中冲入法孕育处理)现在渣报废的比例占总废的比例超过60%!一直未有效解决。提高过浇注温度;强化过浇注时的挡渣工作(大吊钵出水后在吊钵中撒覆盖剂打第一次渣;浇注时是用人工抬钵,在抬钵中再撒覆盖剂进行第二次打渣);也换过增碳剂试验了一下,效果仍不明显。感觉浇注时随温度的下降抬钵中明显有稀渣不断上浮到铁水液面,渣打不干净,铁水感觉不清澈!此方面还望各位多指教!5 ^% |; N) U( ^, {) [7 B5 f  k- F+ t
    二。气孔!主要在内圆正对内浇口的底板位置。时多时少,占报废总数的比例在30%左右,有时与渣孔同时存在。换过新砂(淘汰一部分旧砂,新砂加入比例提高到15%,已有一月之久);也控制了水分(但只能到5~6%,手工造型,太低没办法操作了,现开气又热),也没有有效解决。这回来后准备把煤粉一段时间不加看看情况如何。
  • TA的每日心情
    奋斗
    前天 10:22
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-7-4 16:51:53 | 显示全部楼层
    回复 18# yyfsmr # Q5 F* g" v; }- u8 y

    : N$ Q( y8 }" y2 {0 [; z8 N7 B1 ]9 Q  c
        我也遇到过这种情况,铸件正对内浇口的地方出现大量的气孔,孔中有渣。我们的当时的情况是浇注速度很慢。
    # E# Z# S% y: X# K    我个人这种气孔是析出性气孔,我的解决措施是加大内浇口,减少浇注时间,改了之后,效果很明显,几乎没有气孔。+ [1 c- I. O3 I# T
      个人意见,仅供参考。) K- x5 r$ j" D8 }2 k
       还有一个很重要的情况,就是浇注时铁水不要溅入到型腔当中,这样也会产生大量的气孔
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-7-5 06:35:00 | 显示全部楼层
    回复 18# yyfsmr # t. W) f% n4 l. C8 G! N# o
    ' ~3 e( \' X7 g1 x

    8 W( w2 S4 ^; d! d. X- T  “  现在渣报废的比例占总废的比例超过60%!”
    7 o  l+ o6 o8 x" p9 @& E0 G         放个过滤网吧。
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