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[交流] 想请教T10淬火后线切割开裂的问题!

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该用户从未签到

发表于 2008-8-18 22:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

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前两天我们这来了两件T10料,客户说淬火后是要线切割的,我们把T10淬火到HRC55左右,经过高温的,而且回火回了3次。但是客户拿回后线切割还是开裂。测开裂件硬度,中心才HRC20几,不知道是什么原因开裂的,有解决的办法吗?
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2008-8-18 22:50:17 | 显示全部楼层
    硬度高也容易出问题,前段时间我们公司有件718的料,重量也在10吨左右,在电脉冲时开裂。这种多数是应力没消除好。建议回火时间适当延长。
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2008-8-18 23:26:59 | 显示全部楼层
    可以采用多次长时间回火充分消除应力后再线切割或许会有改善。
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2008-8-19 12:28:03 | 显示全部楼层
    如果是大截面产品(大尺寸产品),首先可考虑在需要线切割的地方开工艺孔,以减小后期的内部应力。; ~4 J5 K/ L1 x( y

    ' L+ ^* ~. o# S- ~9 v- ]5 h你的产品表里硬度怎么相差那么大。还有原材碳化物的分布是否合理。这些都会影响内部应力的分布程度,而导致后期线切割的不良。
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-3-30 09:04:25 | 显示全部楼层
    大家T10淬火液用的什么?

    该用户从未签到

    发表于 2014-3-31 10:20:13 | 显示全部楼层
    线切割前用震动的方法去一下应力,可能比单纯的长时间低温回火效果要好,这是以前在一本热处理杂志上看的,自己没试过,所以只是个建议。
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    2018-8-17 20:35
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-3-31 22:44:00 | 显示全部楼层
    长时间回火充分消除应力后再线切割
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