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[求助] 灰铸铁HT250,大家来分析下如下铸件缺陷产生原因

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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-8-9 10:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 wubin3188 于 2011-8-9 18:10 编辑
    . D+ b" b: R7 t: {/ q; F3 I) g' X; A; `) p! L
    5T感应电炉,DISA231造型线,出炉温度1460,浇注温度1410,炉前孕育量0.3%,随流硅钡5克每秒,曲轴小铸件,一模48件; _8 v1 d# s: d( A
    炉前成分控制C:3.28 Si:1.75 Mn:0.65 S:0.06 P:0.02 Cr:0.06 Cu
    " P4 j, S; f3 d, a- M:0.23,在模板上有所调整加大铁水流量,有所好转但还是存在,小概率出现如图铸件,有的内部直接是空的,重量直接可以感觉出来,缺陷铸件模号集中在下模
    20110809712.JPG
    20110809719.JPG
    20110809720_conew1.jpg
    20110809728_conew1.jpg
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    2023-6-30 07:25
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-8-9 11:45:01 | 显示全部楼层
    C是不是少了些?$ h0 V, v! F( B4 P) Z- \2 c
    电炉熔炼C尽量走上线( f5 V0 g. c4 R2 T7 R' I# d
    我们以前也遇到过这样的问题 但是没这么严重2 z7 ^1 [2 Q9 H% j% C
    后来在出炉前加点增C剂就解决了
    # x8 h9 ^- h! _$ ]/ ]6 Q0 x
    5 X# O* p" g: u6 w. \1 t呵呵 至于是啥原理 我也不明白# N) f7 n" I1 C6 e5 P0 @  N5 k
    还是请懂的说说 我也学习学习
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-8-9 12:16:38 | 显示全部楼层
    回复 2# 翔龙铸造 / z6 P2 f4 @# F
    8 n; l5 _  v  r: m. S
    6 t# V( ^0 c% M
        有的铸件里面基本是空的,单纯从CE和提高浇注温度很难彻底解决吧
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    奋斗
    2021-9-10 11:30
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-8-9 13:50:15 | 显示全部楼层
    浇注工艺,浇注速度?成分能达到250以上了,浇注温度有点低吧,你的应该是小件吧
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-8-9 13:56:59 | 显示全部楼层
    回复 4# kyboZ
    ! c1 i" N% O+ Y* _. D$ B: O0 q. E) U7 x* _

    % B0 ]& p7 h: f9 `) ^4 z# U    一箱浇完基本在7秒左右,每箱30kg,一包铁水浇完11分钟,每包1.8T,曲轴小件0.264kg,已在模版上做过修改,加大内浇道宽度和加高竖浇道高度都没改善
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-8-9 13:58:08 | 显示全部楼层
    也打算下次试的时候提高CE和提高浇注温度再看看效果
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    2018-1-13 08:56
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-8-9 15:04:52 | 显示全部楼层
    根据上述楼主的数据,感觉有点问题:
    ' U% `( p$ Y1 H4 _/ @- N1、48件一箱,单件0.264KG,0.264*48=12.672KG,12.672/60=42%的工艺出品率,如此低的灰铁工艺出品率,是怎么布置的型板,该有多大的浇冒口啊?希望上传型板一探究竟。) O+ t4 x! d0 @# f) m. R
    2、按楼主的数据,1.8T铁水,每箱30KG,也就是60箱,11分钟浇完,每箱11秒,差不多每小时330箱的造型速度,DISA231造型线能稳定运行这么快?* f: K8 {1 L6 D8 r
    3、30公斤铁水要在7秒浇完,浇注速度也太快了吧?搞过高速造型的同行来证实一下,能不能做到?是手工的还是浇注机的?手工的无论如何做不到,但浇注机浇注,好像国内没有这么大的浇注机吧?7 }, D& C/ a  c% z" M. _
    4、DISA是垂直分型的,不知道楼主所说的下模是什么意思?是指靠下面一点的铸件吗?因为是垂直分型的,下面的铸件压头高,理论上是出现缩孔的机率更低?9 d! {  a# E# j, c- S" h# f/ I( s
    5、

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-9 16:00:11 | 显示全部楼层
    楼主的设备是迪砂231-b,理论造型速度500箱以上每小时,该曲轴产品是给我们公司做的,单件重量约0.26,48件每箱,出品率大约60左右,一箱应该是没有30kg,浇注速度大约7秒每箱,采用英达自动浇注机。下模应该是指楼上说的那样在模板下部。
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-8-9 16:00:46 | 显示全部楼层
    回复 7# pigeon ; c( P$ d9 h5 U
    . h3 a# E& L+ n0 T3 m: T
    + a3 G# A, p7 B1 z# S' |4 {
        确实出品率没到50%,能在7.3秒左右浇完,模板浇口杯较大,冒口较多
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-8-9 16:01:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wubin3188 于 2011-8-9 16:03 编辑
    * g! O: V' W; E" n5 G# g& X  v$ q! ]8 Y: V( Y
    回复 8# ningjianyu
    9 E6 L. E- I2 \& T* {. x$ B" B: k* _% Y2 U! z

    + l* j; L% {: n; M. v! [! o    宁师傅,我们的曲轴出品率确实蛮低的,每箱没到30kg也接近了

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-9 16:06:45 | 显示全部楼层
    可能是的,你们的浇注速度快,冒口要大些,加上浇口杯横浇道都大,出品率是不高。
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     楼主| 发表于 2011-8-9 16:17:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wubin3188 于 2011-8-9 16:22 编辑 * r# n: {1 l7 h2 R. i* K; q% h

    ( Z: m2 v" H5 }$ P回复 11# ningjianyu - L7 C; f' Q3 {6 P) l
    ' k- c% g  ~; G8 E2 ^! b

    , ^/ t! X. [8 P9 `$ `: H    我推敲了下你说的卷入性气体,之前我们浇注速度在9-10秒左右的时候没有这种情况出现,很大可能性是浇注速度加快后,气体排出时间缩短,来不及排出
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    2017-1-10 14:43
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-8-9 17:05:41 | 显示全部楼层
    回复 1# wubin3188 + Z' ^  C: J) O3 @0 ^
      w$ x$ {+ t+ ]+ `! ?5 Q

    9 ?+ H6 K0 n  e) K0 G    转一下型板图,看看再定。
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    12 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-8-9 17:33:53 | 显示全部楼层
    要看看具体的工艺才好判定
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    2020-12-28 10:32
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-8-9 17:41:14 | 显示全部楼层
    本帖最后由 gzqin 于 2011-8-9 17:45 编辑 1 A& Q0 X* y1 p) t) n. U0 P8 H

    ' k+ K4 s/ z. }从断口看,不像气体,很像缩孔,建议降低浇注温度,CE控制的应该是可以。最好发一张完整的工艺照片上来,看看再说啦!是不是铁水熔炼没有控制好,用什么原材料啊?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-8-9 18:15:22 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wubin3188 于 2011-8-9 18:21 编辑 # n- ~- o/ P# S7 O0 h1 y% X% P
    " P* W4 f$ v1 f$ v
    回复 15# gzqin
    % S1 k! t% C+ z3 }2 M
    ' S) e  G' W7 [2 K8 N6 \8 h9 v6 ]; O( D' Z( v. {
        整个熔炼的过程都已成熟应该不成问题,曲轴小件本身浇注温度不算高,再降是不是有点低了,我们也考虑过了,如果是缩孔,铸件不可能完整,而且是固定下排模号,只是内芯有缺陷,图片已上传,研究研究
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-8-9 18:58:39 | 显示全部楼层
    感觉为浇注铁液夹杂形成,考虑浇包炉渣清理不够。
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-8-9 19:04:11 | 显示全部楼层
    回复 17# xiayaxi - \6 B: Y# ?' w2 j6 N0 l
    . A( g, I) z. o8 f/ p
    3 P9 q  N3 `( H) Y
        如果是夹渣,那怎么解释有的铸件外表面完整,长轴内芯全是空的,而且铸件内部无渣的痕迹,空余部分就是铁水没浇的样子

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-9 19:19:09 | 显示全部楼层
    各位大侠发表发表高见啊,个人认为缩孔是不太可能的。
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     楼主| 发表于 2011-8-9 19:57:02 | 显示全部楼层
    回复 19# ningjianyu
    1 H. B: A& a6 m% z' Q1 W/ r# o6 Z. C/ v2 `  |' E1 A5 A- q
    3 a3 J! @8 U, I' V3 k
        宁师傅,你觉得出现缺陷的那排优先充型效果会有吗
    未命名.jpg
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