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[求助] 高压造型湿型砂性能对HT件的缩松影响原理

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该用户从未签到

发表于 2011-8-11 15:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  前两周因郑州天阴,雨水较多,空气湿度比较大,型砂含水量较高。导致我司一种稳定产品,成品率下跌到50%左右,主要问题出在铸件进火口底部缩松,而且其它同类产品都比较正常。经多次调整成分/原材料,此问题一直没得到解决。我司技术人员一直认为是型砂水分较高导致的问题,但我想不明白型砂水分高是怎样影响铸件缩松的。
( O' m- t3 |0 r  希望各位行业前辈指点,谢谢!
  • TA的每日心情

    2025-12-12 11:57
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-8-11 17:04:45 | 显示全部楼层
    水分影响紧实率,水分高型砂流动性差,不易紧实,离触头远,或模具凹处不易紧实,铸铁石墨化膨胀时未紧实处易涨型引起缩松。
  • TA的每日心情
    奋斗
    前天 10:22
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-8-11 17:05:39 | 显示全部楼层
    那你是否测量过水分高时型砂的湿压强度和硬度呢?
      F; L! }) b/ B6 \希望能提供这一方面的数据!
  • TA的每日心情

    2025-12-12 11:57
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-8-11 17:06:22 | 显示全部楼层
    不知出现问题时与正常时型砂检测性能有何差异

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-8-12 12:38:59 | 显示全部楼层
    很简单的一个圆环状铸件,就是铸件壁太厚,我们称此产品为厚圆盘。出现缩松后我们测了尺寸,没发现异常或超差。型砂数据因旧砂含泥量和有效膨润土含量高,导致水分偏高。下面是铸件型板跟出现的缺陷照片,请指教!

    铸件缺陷

    铸件缺陷

    型板下箱

    型板下箱

    型板上箱

    型板上箱
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-8-12 14:16:51 | 显示全部楼层
    你这毛病主要为型砂的灰分过多,在缩的进水口铁水进得太多  在进水口出引起热节。
    1 ^$ W4 e: i0 e1 G' g1 f0 l/ q修改建议:
    - _2 S, l( E2 j1.去掉辅助跑道,或将辅助跑到放到离冒口近的位置
    % H7 a- R2 q6 z- Y2.调整风机,将灰分去除

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-8-12 16:10:30 | 显示全部楼层
    回复 6# ajizhouji ; {8 G+ k4 h$ C6 e

    7 k# k, [3 B; G, f2 S" e6 ~9 S3 x" {  嗯 ,谢谢!那还是工艺引起的缺陷吗?有一位业内人土讲:将两处进火口顺时针倾斜,若者将横浇道及冒口稍向后移动。应该也是为了避免热节吧!
  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-8-12 17:28:49 | 显示全部楼层
    你能够确认以前铸件进火口底部不缩松吗?我想不会的,大概以前这种缺陷也在5-10%之间吧!我想这于型砂水分较高没有多大关系,从炉料和温度控制上找找看和以前有没有变化?
    # m; [' \3 A. x5 x, x/ C两处进火口减薄,将横浇道稍向后移动,是可以减少这种缺陷。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-8-12 18:22:02 | 显示全部楼层
    你下次做的时候将辅助跑道堵住,试试··

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-13 06:30:54 | 显示全部楼层
    接触热结
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-8-13 07:47:41 | 显示全部楼层
    材质?! k- \+ F* m$ s1 N; A9 m- S# a
       不是砂缺陷!
    , ]8 U4 m* e; b' B- b3 f   两处进火口(冒口颈)减薄加宽。
    9 f4 ]" _4 b9 c2 {+ l2 g   如果内部允许缩松缺陷,两辅助内浇口对减少两处进火口(冒口颈)处缩孔有益。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-6 05:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-8-13 08:30:20 | 显示全部楼层
    "空气湿度比较大"# h; C2 s) p& ?+ ?0 F- C" r  U3 J
    流水线生产,空气湿度对铸造车间的影响,会导致型砂水份增加???
  • TA的每日心情

    2016-3-30 18:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-8-13 09:21:37 | 显示全部楼层
    两个冒口处都有缩松吗,还是只有一个?

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     楼主| 发表于 2011-8-13 09:38:25 | 显示全部楼层
    回复 14# wuhaijun8229
    : H7 n2 C6 ]' v; o9 q% g2 Y* \8 e; X. u, N  c8 V9 l* o/ l
    6 @. E7 v3 M9 x
        有一是一处疏松,有的是两处都有!

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     楼主| 发表于 2011-8-13 09:51:00 | 显示全部楼层
    回复 9# chp01861 1 D" ~& R& J$ ]* |
    - X* S% K: l5 r6 s' B+ `! M
    * z' B2 J3 \9 I
        从去年改了这工艺后,我们已经交了大约十个货柜(1万多件产品),客户一直反应良好,且此产品还要做渗漏实验都没问题。3 L, @" S4 c+ Z% N
    缺陷出来后,我们从炉料调整试验,到温度调整试验,到成分调整试验都做了,都没得到改观。0 t: H& e. w. E4 B/ @- b
    再在正在调整型砂,这个用时比较长些。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-8-16 08:59:20 | 显示全部楼层
    我认为这是气缩孔,即由于型砂发气量大,排气能力差,在凝固后期聚集与热节处形成的。最有效的方法就是调整降低型砂的含泥量。

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     楼主| 发表于 2011-8-18 14:21:21 | 显示全部楼层
    回复 17# w94nyl + T! g! w# U$ S1 O- e- Z/ D
    1 s! Y2 Z+ n8 s; T& K2 j4 z

    ( w0 z2 ~6 p0 p    嗯 ,调整过来了。现在恢复正常了,也有可能是它的工艺保险性底(其它 的都没问题就这个产品出问题了)。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-13 08:56
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-8-18 14:49:56 | 显示全部楼层
    怎么调整的?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-9-10 11:30
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-8-18 16:05:11 | 显示全部楼层
    回复 18# smld.sun : N5 W# P5 d1 u  C% H
    肯定不是型砂的问题

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     楼主| 发表于 2011-8-19 11:00:46 | 显示全部楼层
    回复 20# kyboZ
    ! Y6 X0 o2 N- Y1 b% P% r  ~7 M  ^6 W$ K7 M, q6 ~& b+ n. t

    : |  d. A. a8 s4 W8 a1 w* D  I    我也在怀疑,可是领导和技术员坚决认为 不是工艺的问题,不让改工艺。后来我们停了一天,让旧砂库的所有旧砂重新在混辊子里混辗了一遍,感觉砂子好多了
    2 [7 T: n  F( |  W0 a1 ]  h  这一次的成品率也上去了……
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