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如何将空腔铸钢件做工艺。

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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2008-8-21 17:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    如何做空腔铸钢件做工艺。空腔内的泥芯砂子如何清除。尤其是粘渣。, K/ G" k/ c* Q
    7 a) Z  H% t" Z
    [ 本帖最后由 范恋雪 于 2008-8-21 18:34 编辑 ]
    7K)M61ARC@YBNYECCY6{V67.jpg

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    发表于 2008-8-21 18:40:19 | 显示全部楼层
    中间的芯子用壳芯.30MM的孔用直径22的实心当做芯头内放8MM空心管做芯铁.就是做芯比较麻烦
    , p, a2 _% S7 p% X% L( x) C/ C% N; l2 n6 Q' L" b6 o  |
    [ 本帖最后由 范恋雪 于 2008-8-21 21:31 编辑 ]
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    发表于 2008-8-21 19:20:03 | 显示全部楼层
    这个件的难点是芯排气问题、铸件清理问题。厚大铸钢件的粘砂,是一个比较难解决的问题。有一种型砂做铸钢件从不粘砂,那就是树脂铬铁矿砂,树脂用呋喃树脂即可。排气问题不难解决,可在芯中间位置放置尼龙排气绳或做成小的空洞。7 ^4 ~1 m/ Q  P/ [
    铬铁矿砂的价格是5000元/吨# E5 Z. a% C$ W2 I  E: b/ w- F3 ]
    - P1 j! j( O5 D$ ?- j3 H
    [ 本帖最后由 cummins 于 2008-8-21 21:19 编辑 ]
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2008-8-22 14:20:07 | 显示全部楼层

    我们第一次试验

    这个是我们第一次试验,方法类似于上述同行的工艺。
    # O5 c; t/ t5 I" B: {! j7 k$ O! j* z7 `3 W, `( J! e/ Z7 }% B
    [ 本帖最后由 范恋雪 于 2008-8-22 17:20 编辑 ]
    ZE{X]JR49SB~CXIBULM`M8U.jpg
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-8-22 14:55:59 | 显示全部楼层
    是型砂高温变形的问题,铬铁矿砂的比重是5Kg/立方分米、且耐火度高、或许可以。另外把钢棒做成1000mm长。% q8 v  \, }5 h4 ~0 s1 h
    如过再不可以,用铁丸或钢丸拌树脂做芯。$ M2 l) H7 K# T: g) M' j
    % @/ H9 m- n0 i' e- R- h
    [ 本帖最后由 cummins 于 2008-8-24 11:03 编辑 ]
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2008-8-22 17:25:36 | 显示全部楼层
    把20的圆钢换成不锈钢的应该会好些吧如果芯子加重会不会下锤啊.这样的话芯子中间注钢丸看看怎样,太重容易把细长孔处压坏啊
    . m9 y! w# C$ ^1 i! p* W# w- b0 z$ B& W# G; H# j7 o  c/ V% `
    [ 本帖最后由 范恋雪 于 2008-8-22 17:41 编辑 ]

    该用户从未签到

    发表于 2008-8-23 10:46:43 | 显示全部楼层
    个人认为可以在铸件结构上考虑一下,在保证铸件强度条件下,在两端直径200处轴向靠大空腔再设计一小空腔,其它的工艺如上几楼所说的,这样有利于砂芯浮力的分散,也避免了钢棒在钢水中的烘烤面积过长而变形,直径30的孔如果只是为方便清砂和下芯的工艺孔,这样也利于清砂
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-8-24 11:07:00 | 显示全部楼层
    原帖由 xianjun0797 于 2008-8-23 10:46 发表
    # N6 D+ ?9 M+ D/ c4 ?0 i个人认为可以在铸件结构上考虑一下,在保证铸件强度条件下,在两端直径200处轴向靠大空腔再设计一小空腔,其它的工艺如上几楼所说的,这样有利于砂芯浮力的分散,也避免了钢棒在钢水中的烘烤面积过长而变形,直径30的孔如果只是为方便 ...

    6 G- b" L' Y: F4 r# l* v+ a" [0 ~# s) o1 O, s" z
    φ30孔最好φ80孔,这样不会影响强度。另外铬铁矿砂有很强的激冷能力(不亚于金属冷铁)。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2008-8-26 00:37:50 | 显示全部楼层
    不妨做几个工艺孔,在附带用几个芯撑,铸件出来后把工艺孔补焊
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    发表于 2008-8-26 11:03:08 | 显示全部楼层
    这个其实把30孔和芯子端部200处该成100的变相做了大芯头这样应该就没事了
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2008-8-27 09:46:47 | 显示全部楼层
    几位同行的建议都不错,阿亮和范工的方案我们都做了。有一定改善。不过还是没达到老外的苛刻要求(内腔基本光滑,内腔为储油用,两侧长孔老外回去车成直径40mm的孔,然后穿某种类型的轴)。目前此产品的售价为大约14000美元/吨。此产品400公斤左右,售价40000元人民币每件。据悉此产品为某矿山机械极其重要的关键部件。估计老外也没做成,后送入印度没做成,而后送入中国,我们公司有幸接到此样品试制机会,但未能成功。希望大家集思广益。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-8-27 10:08:49 | 显示全部楼层

    回复 11楼 的帖子

    铬铁矿砂工艺用了吗?绝对不会粘砂;因为有极强烈的激冷作用和重力作用,漂芯问题也可以解决。
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     楼主| 发表于 2008-8-27 14:19:19 | 显示全部楼层
    第一次就是铬铁矿砂的方案,结果如上图所示,两侧长孔变形上浮,其实此产品还有两个重要难题未解决:一是如何做成致密度高的铸件,有模拟软件的同行可以试一下,想做成无重大缺陷的工艺极其困难,材质32NiCrMo,上部需加如干个大冒口,这样又增加了热效应,使泥芯更易上浮;第二就是产品还需调质处理,但如此小的长孔,以至在油中出现剧烈气泡和油膜蒸汽爆燃现象。看来价格高是有难度的呀???无奈!!!
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    发表于 2008-8-27 17:39:06 | 显示全部楼层

    回复 13楼 的帖子

    想办法让芯铁不变形。芯铁采用耐热钢的,Gr12Ni25。7 P' F6 x. H2 t5 V
    或用中空管做芯铁,浇注钢水时中空管通风冷却,让管不变形.
    ' N* C, y4 C: i8 o: O- u
    . d) w& c; ?' H" @[ 本帖最后由 cummins 于 2008-8-28 07:41 编辑 ]
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     楼主| 发表于 2008-8-28 08:12:43 | 显示全部楼层
    cummins同行的提议非常及时,我们三天前以将通风方案讨论了,原本想通水,后来考虑到如果中空管某处漏水则极易发生钢水于水的爆炸,所以改用压缩空气通风。近两天就要试验。高价铸件不易做呀??
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2008-8-31 08:44:41 | 显示全部楼层
    通水和通气基本上可以提高芯骨的高温下强度,但是芯子里的气怎样排出就成了问题了
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    发表于 2008-9-1 19:56:17 | 显示全部楼层
    还有最后一着:抽真空冷却,即可以解决冷却问题,又可以解决排气问题。

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    范恋雪 + 3 高招

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    发表于 2008-9-1 21:28:21 | 显示全部楼层
    不知楼主的试验有没有成功?急切期盼!
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    发表于 2008-9-1 21:35:07 | 显示全部楼层
    这个中空管用水冷却应该是没问题的,用真空的确是高招
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     楼主| 发表于 2008-9-3 17:06:03 | 显示全部楼层
    实在对不住关心此贴的各位同行,上次方法没有成功。
    ! d, y- g) L  M4 g6 t不过我们经过艰难的论证和研发思考,最终做了一个相对成功的工艺。+ n9 `+ n# h5 j5 w+ \: X4 O1 z
    大约在8号前后就有最终结果。
    9 y* i- M& l& N% m到时候我把结果以铸件照片形式发给大家。: x2 F2 o' [% [
    在此,大家再次看一下此话题的前后过程:了解此产品的三大难点:泥芯如何做?,内腔粘砂如何解决?,调质处理(淬火加回火)如何对空腔内起作用?
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