纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 5480|回复: 20

[求助] 该产品缩凹如何解决

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2023-10-22 10:40
  • 签到天数: 1003 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-9-5 19:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    材质HT200,不能有砂眼,气孔缺陷,轮廓尺寸:2000X1500,铸件大平板处壁厚为100,现在工艺为大平面朝下,最高点放两个120颈的大冒口,但最后的地方经常出现缩凹现象,请各位前辈多多指点。 QQ截图未命名.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2023-10-22 10:40
  • 签到天数: 1003 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2011-9-5 19:20:51 | 显示全部楼层
    最高处有400mm厚,长500mm

    该用户从未签到

    发表于 2011-9-5 20:15:32 | 显示全部楼层
    采用阶梯式浇口看看。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-9-5 22:06:08 | 显示全部楼层
    这个要从几个方面找原因,首先是楼主的工艺叙述的不详细,浇注温度没说,大概建议顶冒口掉加在分型面出。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-7-1 08:10
  • 签到天数: 700 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-9-6 00:39:09 | 显示全部楼层
    最后那个地方出现凹陷啊
  • TA的每日心情

    2016-3-30 18:47
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-9-6 08:01:20 | 显示全部楼层
    可以用压边冒口看看,
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
  • 签到天数: 931 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-9-6 09:07:31 | 显示全部楼层
    楼主既然要大家分享,就要谈谈你工艺准备怎样,及技术要求,不然大家都在纸上谈兵。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-2-19 10:12
  • 签到天数: 16 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-9-6 09:14:33 | 显示全部楼层
    楼上说的是。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2015-12-22 14:11
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-9-6 12:48:44 | 显示全部楼层
    如果表面缩凹,加大尤其加高冒口应该能解决
  • TA的每日心情
    无聊
    2025-8-27 17:10
  • 签到天数: 198 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-9-6 13:14:52 | 显示全部楼层
    尺寸较大,属于大平面,厚度又较厚,仅靠冒口难解决问题,还得从浇注系统想办法
  • TA的每日心情
    开心
    2023-10-22 10:40
  • 签到天数: 1003 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2011-9-6 20:10:05 | 显示全部楼层
    我们的工艺是整个件都在上箱,底面铺石墨冷铁,水口开在2000这一边,然后在最高的两个地方放两个120颈的冒口,浇注温度1250-1290。

    该用户从未签到

    发表于 2011-9-7 10:29:58 | 显示全部楼层
    从楼主的说明中我个人分析冒口应该是用了顶冒口吧,建议使用侧冒口或压边冒口冒口处为厚大面,所以不大适应采用顶冒口,如果使用会增大其接触热结,这样的结果就是冒口下面的缩孔没有办法消除,冒口越大,缩的越严重

    评分

    参与人数 1热加工币 +5 收起 理由
    丁文会 + 5

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-4 14:28
  • 签到天数: 66 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-9-7 11:11:54 | 显示全部楼层
    不放冒口试试我做过类似件没事. j! _# u5 c% Q4 u7 }
    或者将冒口变小,你的接触热解大了,将冒口的第放热解减小4 Q. w3 c7 N9 ~2 y& B* }
    或者用纯顺序凝固,你以前的处在顺序不是顺序,均衡不是均衡的过度

    该用户从未签到

    发表于 2011-9-7 16:25:55 | 显示全部楼层
    此问题应该还是局部过热造成的,考虑一下冒口缩小或增加冷铁
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-6 05:38
  • 签到天数: 41 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-9-7 18:04:11 | 显示全部楼层
    最后那个地方出现凹陷啊
    9 I. S, B) k* W* P

    , \+ N$ F% ]# r6 m; D真的,还不知哪个地方出现凹陷.如何去解决问题.. D( C7 ~& O1 i
    俗话说"望山跑死马."
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-9-8 07:34:18 | 显示全部楼层
    还无人建议大平面朝上
  • TA的每日心情
    开心
    2023-10-22 10:40
  • 签到天数: 1003 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2011-9-8 18:28:52 | 显示全部楼层
    大平面朝上是行不通了,因为以前就是这样干的,结果由于砂眼和渣孔废了很多,就改成大平面朝下了
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-9-9 06:50:48 | 显示全部楼层
    回复 17# miffoe 2 B, h5 B8 H+ u! }) {9 w

    1 k  [- H1 l1 o2 I4 ~2 g3 ^
    ' n0 f* H# j" h, I2 C    那就想办法解决气孔、渣孔吧!
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-6 05:38
  • 签到天数: 41 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-9-9 07:46:26 | 显示全部楼层
    造型工艺?
  • TA的每日心情
    开心
    2023-10-22 10:40
  • 签到天数: 1003 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2011-9-9 18:31:03 | 显示全部楼层
    树脂砂造型
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-23 07:32 , Processed in 0.172700 second(s), 29 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表