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[求助] 请大家分析一下QT500-7此种断口形成原因

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  • TA的每日心情
    奋斗
    4 天前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-9-18 22:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 Xavier2005 于 2011-9-18 22:35 编辑 $ u1 k  A: a4 k8 }
    / @2 i& o( p( o' ^- q
    大家好,最近的生产中碰到了一件事情。生产的QT500-7的铸件的本体试棒的延伸和抗拉总达不到要求(客户要求:抗拉大于500,延伸率大于8%),总是做下来强度在540左右,延伸率在4.7左右。
      P7 j' `& T- @4 z+ x    先说一下基本情况:铸件重量28Kg,采用造型线生产,浇注机浇注,浇注温度在1410-1400之间,状如下图,本体试棒在铸件左下方杆状处截取,试棒直径8mm14102 S. u* @1 V: Q0 s0 s; D8 H
    IMG_4198.JPG
    & ]  d( W9 F: V, D$ ^) F  Y/ U1 v' a熔炼工艺:配料为废钢和回炉铁。原汤成分为:C 3.85 Si:1.8 Mn 0.2 Cu0.15 6 [( \; ?# j1 U$ C
                 球化后的成分为:C 3.4  Si 2.46 Mn 0.35 Cu 0.2 Mg 0.044
    ! S8 }( g( g: I5 }             我们只有二次孕育和随流孕育,二次孕育量0.2 随流孕育0.15,孕育剂为75SIFE' F8 o/ y6 M  h. l1 h
    我发现铸件冒口处和拉伸试棒断裂后的断口很特别,一块一块的,有点像冰糖。断口形貌如下图。
    # l  C( m# ]6 i: q% t8 H
    ; p3 a; o- x8 [" P) S' ?( o IMG_4460.JPG IMG_4456.JPG IMG_4451.JPG
    * `, w1 i5 Z3 g) i我看了一下光谱:Sb0.005 Sn:0.011 BI 0.0043 Pb:0.005
    1 U& X! e5 X& Z. T这种断口很奇怪,请大家帮忙分析一下原因
    IMG_4451.JPG
    IMG_4456.JPG
    IMG_4458.JPG
    IMG_4459.JPG
    IMG_4460.JPG
    IMG_4458.JPG
    IMG_4459.JPG
    IMG_4451.JPG
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-9-19 07:53:55 | 显示全部楼层
    楼主使用什么球化剂?
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    2024-12-13 09:29
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-9-19 08:39:50 | 显示全部楼层
    出现的是断口黑斑,建议碳降低为3.75%,硅提高到2.6-2.7%,二次孕育量在0.6-0.8%,随流孕育使用硅钡
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    奋斗
    2015-12-22 14:11
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-9-19 10:07:15 | 显示全部楼层
    楼主是光谱化验成分,碳量应该有问题,原汤C:3.85,处理后就降到3.4,太多了吧?按照处理后成分,碳不高了,3楼说的对,加大孕育量,提高终硅量到2.6-2.8。
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    2018-8-6 17:35
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-9-19 11:31:35 | 显示全部楼层
    楼主可做一下球化等级、共晶团大小、组织等检查。
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    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-9-20 21:08:29 | 显示全部楼层
    终硅量提高,加大孕育量
  • TA的每日心情
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    4 天前
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2011-10-13 23:01:52 | 显示全部楼层
    谢谢大家的意见!, i% I1 O; |4 B5 v
    根据我最近一段时间的分析,发现成分上没有什么问题
    * J  {) o& {7 A6 b3 Q8 D试棒性能的不合格与截取位置有关系:当试棒截取位置靠近铸件边缘时,抗拉和延伸率都可以达到;当试棒截取位置在铸件截面的中心位置时,延伸率一般无法达到!: z! Y5 d9 u5 R5 b
    有没有好的办法能使截面中心的试棒能够合格?
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    2025-5-5 11:18
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-10-14 00:22:32 | 显示全部楼层
    截面中心组织不致密,有显微疏松,所以延伸率达不到,应该按单铸试样检测,如果从铸件本体截取试样,抗拉和延伸率的数值根据铸件壁厚不同而变化,查标准,与客户沟通协商。
  • TA的每日心情
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    4 天前
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2011-10-14 01:11:42 | 显示全部楼层
    回复 9# yang888
    5 h9 r5 x6 p( d5 _0 [: L: i* @: f" q: U, y# j9 @
    客户要求截面中心强度和延伸率也必须达到要求!
    # A  d* g# V; y4 b# M我想是不是截面中心是最后凝固的部位,所以晶界内S P等杂质比较多,造成延伸率不够!
    6 D  Y7 i# J4 ?! J, ?% N( D1 D$ L如果是你说的是截面中心存在缩松的话,通过加冒口可以消除吗?
    / R) ^+ x. t* K) K如果是中心杂质比较多的话,有什么办法可以解决这个问题?

    该用户从未签到

    发表于 2011-10-14 10:35:37 | 显示全部楼层
    请问楼主 二次孕育是如何操作的?转包吗?

    该用户从未签到

    发表于 2011-10-14 10:38:44 | 显示全部楼层
    楼主看过断口的金相没有?请上传断口的金相图片
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    2017-11-10 10:18
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-10-14 12:57:39 | 显示全部楼层
    二次孕育量偏少,可提高到0.6%。
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-10-14 21:46:30 | 显示全部楼层
    球化级别是多少?加大孕育,球化剂量再降点
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    昨天 11:09
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-10-14 22:35:03 | 显示全部楼层
    本帖最后由 高山流水 于 2011-10-14 22:38 编辑   d) m* l% ^4 M1 x

    & S' \% I* S5 M. H回复 1# Xavier2005
    . f# ~$ e! t: T+ o* n+ j8 N( y4 T6 S. Q( Q( s1 _& X+ q
    % r! V  M+ z: H! F+ A$ _- G
        这种断口好像看不出所谓“冰糖葫芦断口”的特征。
    6 `) _; z5 \/ V" q9 c6 [作为QT500—7牌号,个人觉得断口基本正常。
    # `& J8 ]! X* |; K8 F; M8 W断口有灰色暗区和白色亮区两种,造成这种颜色差别的原因是断口各处反光程度的不同所致,而造成反光程度不同的原因是,各处的断裂状态不同。暗区是穿过石墨的塑性断裂,亮区是沿着境界的脆性断裂(有人专门研究过这种断口的成因)。高强度球墨铸铁断口基本以银白亮色为主,而高延伸率球墨铸铁,断口则以灰暗色为主。QT500—7牌号是混合基体的球墨铸铁,自然两种颜色的区域都有存在。5 M, l3 Q/ s- y2 F4 W( @
    中心部位延伸率不够的原因是很可能存在微观缩松,但这种心部的微观缩松很难用冒口 补缩的方法解决。只能通过提高碳硅当量,提高铸型强度,充分利用石墨化膨胀的自补缩作用解决。/ D- k4 l/ Y2 m0 V
    你现在的碳含量是合适的(球化前的数据),终硅量可以在提高一些,到2.6—2.8%。" e: @3 L$ @8 ]' i, j3 P; T
    如果你球化前的碳是光谱做的,其数据应该相对准确。球化处理后,碳量很难分析准确。所以,球化处理后3.4%的含碳量是不准确的。- K- {. C* H$ w2 G/ j
    不妥之处,请各位同仁一起交流探讨。

    点评

    分析到位!  发表于 2018-3-13 10:06
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    2023-3-6 21:16
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-10-14 23:40:35 | 显示全部楼层
    本帖最后由 gowhere 于 2011-10-14 23:44 编辑 ; ]3 K' a$ o4 N5 x1 [& z

    9 s7 y: D7 U- p" Q( o我们遇到过一个情况,同样的成分,生铁厂家更换了,性能怎么搞,就是不合格!可见,原料的重要性!
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     楼主| 发表于 2011-10-15 19:57:26 | 显示全部楼层
    回复 9# yang888
    7 G! x& M& U* F" Y
    8 \6 p# V/ _( z2 l0 \! t  y! u; z/ P; E: z' D  `( _
        我给试棒做过X光探伤,根本看不出来,X光的分辨率太低
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     楼主| 发表于 2011-10-15 19:59:57 | 显示全部楼层
    回复 15# 高山流水 3 |7 v! ]& ]+ q  f

    ; B+ n* D  G/ m& T1 W6 o5 v! J" Q8 a/ A1 R# D. ?3 i# R
        我们的C是用做的碳硅仪,球化后的C我们一般不关注!
    7 k7 f- R* G: w, q 前些天我咨询了厂里的一些师傅,有人告诉我说是这种断口是由于液压剪在剪短冒口的过程中,不是一次剪断形成的。
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     楼主| 发表于 2011-10-15 20:04:28 | 显示全部楼层
    回复 15# 高山流水
    5 r9 e+ T  }4 P: e. W3 a8 L& U. W7 w- I4 J

    1 d( k1 c0 P/ f' I# _) G    我做过通过提高SI量来解决中心缩松的方法是行不通的。在中心截取的试棒延伸率还是达不到
  • TA的每日心情
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     楼主| 发表于 2011-10-15 20:05:24 | 显示全部楼层
    现在我已经证明不是材料的问题
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    开心
    2024-7-1 08:10
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    发表于 2011-10-16 02:16:53 | 显示全部楼层
    那是什么问题呢?
    ( h8 X7 Q7 D5 v5 h- P: f关注下微量反球化元素和金相
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