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[求助] 高铬铸铁淬火硬度达不到要求

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    2017-7-31 21:10
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-9-24 07:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    求助各位前辈今遇到非常辣手的问题:
    ( ^7 l: c' p, P7 U( J
    3 m6 w/ c0 ?7 ^5 H. u8 `  v3 @我厂今年一至九月份共生产五批高铬铸铁双合金锤头(材质Cr15Mo2Cu1),热处理工艺为:铸件浇注后冷却800度后,直接装入厢式电阻炉升温至950度,保温2小时随炉冷却500度出炉(此工艺主要是铸件切割后降低硬度易加工)。铸件加工后在厢式电铸加温淬火,工艺为:200.400.600.800度分阶段升温970度保温3小时出炉空冷淬火。' w7 L# }( Y! v6 t% w8 a( J9 k
    按照此工艺前四批硬度HRC分别在58左右,一、三月环境温度低硬度偏高(60左右)、五、七月也在57左右。第五批硬度在46左右。我对照前四批工艺参数主要不一样的是淬火的厢式电铸炉有所改变,以往工作的厢式电铸炉有些故障无法使用,采用新的电铸炉进行淬火(温度表没进行校正)出炉时看铸件的亮度与以前的偏黑,但液晶表显示970度。淬火后铸件硬度为45左右。发现铸件硬度偏低后,把淬火后的的铸件出按淬火工艺重新进行淬火但硬度到不到要求(在46左右)。此批铸件材质光谱分析达到要求。1 w4 x( ]! L+ h, E7 D$ m( h# P
    求助各位前辈我厂的铸件硬度为什么偏低?
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-9-24 08:33:24 | 显示全部楼层
    回复 1# 追风
    9 F8 E, u  r2 q5 v' V( F  d8 |) g) K' o
    ) u  k7 L9 x( E3 J) z* a9 S% h6 x. `! Z- G( d; b7 s
       
    [quote]出炉时看铸件的亮度与以前的偏黑
    [/quote]# u+ X) w+ {+ _# O: D1 s/ k' U1 J

    ; V& ]4 K: J8 Y* a7 _$ c8 S8 @先把炉温调准.再谈问题.
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     楼主| 发表于 2011-9-25 18:37:50 | 显示全部楼层
    回复 2# worker
    1 ?. t% r7 y% v4 b& K. c/ @$ c
    ' R8 D' ^) o9 Q9 q4 b我个人感觉970度保温3小时空冷淬火的工艺,是不是温度偏低可否上调些温度。
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    发表于 2011-9-25 20:01:36 | 显示全部楼层
    铸件的最后具体成份是多少.
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     楼主| 发表于 2011-9-26 14:43:11 | 显示全部楼层
    回复 4# worker
    , p8 M! S7 a: g( V/ u5 w7 o& ^. k* {C:3.0%  Cr:16%    Cu:0.9%    Mo:2.1%      Si:2%(偏高)
    ) v2 f) V2 R9 T锤头高铬合金尺寸为150mm*100*100
    ! j% T: L) |3 q1 O还请教淬火后20%左右铸件有裂纹
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    发表于 2011-9-26 14:47:28 | 显示全部楼层
    本帖最后由 worker 于 2011-9-26 15:26 编辑
    8 M% b6 L2 ^- D/ J2 Z
    0 n, R! V1 t8 H9 a! i. K热处理工艺为:铸件浇注后冷却800度后,直接装入厢式电阻炉升温至950度,保温2小时随炉冷却500度出炉3 o) X5 }7 t* Y( Z' V/ v
    在没换炉之前,这种工艺铸件20%有裂纹的现象么.; N0 K# X# x; j; K* Y
    为什么采取铸件高温直接进炉的工艺?
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    发表于 2011-9-26 14:49:24 | 显示全部楼层
    硬度合适和硬度偏低的铸件,有金相图片么.
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    发表于 2011-9-26 14:52:54 | 显示全部楼层
    按照此工艺前四批硬度HRC分别在58左右,一、三月环境温度低硬度偏高(60左右)、五、七月也在57左右。第五批硬度在46左右
    4 ]$ a- A  L& Q3 f2 R/ i
    是否与天气的温差,而导致空冷的效果有关.
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     楼主| 发表于 2011-9-26 19:21:04 | 显示全部楼层
    回复 6# worker
    7 z. `1 P# y5 \. R: v3 L
    6 W$ S5 J* V( c9 Z9 V2 i) x   多谢前辈的指教
    5 A  g0 l  V7 I/ Q0 b# M& E    500度出炉时没有裂纹,铸件切割时能听到一两下咔咔声,但看不到裂纹淬火后出现裂纹。. x: K( z3 N7 B4 B! T
      高温退火的工艺是工程师告诉的。6 R5 r* @( L( L+ ]. {& q
      下批我准备实验Cr20Mo2Cu1的,资料介绍此材质韧性好于Cr15的
    0 F7 j( k) f# t) a8 T  晶相组织我们观看不了
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    发表于 2011-9-26 20:35:21 | 显示全部楼层
    "铸件浇注后冷却800度后,直接装入厢式电阻炉升温至950度,保温2小时随炉冷却500度出炉(此工艺主要是铸件切割后降低硬度易加工)。".) r; H; }) j5 K/ Z4 q
    这种工艺会使铸件在冷却后,金相组织中形成一定的珠光体.使切割时铸件有应力产生.在淬火后形成裂纹., y2 h% c# R( A3 |! q% H0 [' s
    淬火后20%左右铸件有裂纹,应与在铸件冷却800度后,的这个温度人为的控制状态不准有关.
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     楼主| 发表于 2011-9-27 06:40:01 | 显示全部楼层
    回复 10# worker ! I$ q; d6 y% x; A( q; u
    8 ~4 y" {5 \3 p! b- c$ b, {, r, }
    多谢前辈指教
    # {7 K. `/ D; X, _) `请问我们应当采取什么工艺
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    发表于 2011-9-27 08:07:16 | 显示全部楼层
    这种工艺是可以使切割浇口加工性好,如采用Cr20Mo2Cu1后,cr/c值增高.这种现象会减少.但不要因小失大.把铸件在铸型正常冷却后.切割浇冒口.再热处理.  既便是切割浇口后加工性不好.
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     楼主| 发表于 2011-9-28 18:30:07 | 显示全部楼层
    回复 12# worker
    . }, K. h& T1 ?6 l) _* J" ^+ B7 k$ b! e  g* n, C' D! c
    8 r8 R; @7 D- S0 U/ x; L
        多谢指教
    ; C/ E  S+ u9 c; D$ @: r  ]/ S2 g6 Z  10月份我按照此工艺试验一批
    : ^4 ^; \- @% x% R+ j  Cr20MO2CU1的退火是阶段升温至950度适当保温炉冷500度出炉吗?7 q1 z% M% v1 B2 U7 N% f  c
    退火后的铸件升温970度保温3小时空冷淬火,温度可否提高些。
    1 E8 O  w8 n5 F; t  硅含量大于2%是否影响淬火硬度。
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    2023-6-11 21:28
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-10-13 09:40:17 | 显示全部楼层
    工艺没有问题。夏季硬度低也正常,如想提高,可采取风冷。另外46HRC应为退火后的硬度,是否弄混了,淬火后不可能这么低。
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-10-16 20:01:40 | 显示全部楼层
    回复 14# wcm896600
    ) o- a- H- Q( L9 A4 Y% O; B5 V$ V% l3 E: z- }. w
    多谢
    ; f# E* y! t# Z+ D; ~熔模铸造锤头,浇注工艺为液液合金浇注,感觉表面缺陷很多,请问哪里能找到详细工艺

    该用户从未签到

    发表于 2011-11-11 10:39:46 | 显示全部楼层
    硅高了,对淬火后的硬度是不利的,应低于1%。另外熔模铸造的生产的高铬铸铁件的硬度通常较砂型铸造的低。

    该用户从未签到

    发表于 2011-11-11 10:42:22 | 显示全部楼层
    500度出炉时没有裂纹,铸件切割时能听到一两下咔咔声,但看不到裂纹淬火后出现裂纹。0 V, }( q0 R0 x4 W6 _

    2 b/ \' O. K( q' o----冒口怎么切割的? 这也可能是出现裂纹的一个原因
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