TA的每日心情 | 开心 13 小时前 |
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签到天数: 1143 天 连续签到: 17 天 [LV.10]以坛为家III
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发表于 2011-12-18 22:59:26
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回复 1# zjy95381
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最近天冷了,某个较大的蜡模件焊组后经常在涂料上砂操作时断落,分析原因,一、焊组有问题、二、蜡脆 已经采取了提高焊刀温度、降低硬脂酸加入量等措施,但效果不明显,所以请教各位* `- g# T6 q9 R. T; b
( n' S6 S0 f$ b" a' h. X以下是回复的问题,语言比较犀利,不要生气!) L- B& R5 x6 z4 f5 p" W2 H$ a' E
你的问题没有解决,其实你们对缺陷问题的认识错误,误导了自己!
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最近天冷了———天冷了,就低温蜡来讲,温度越低,脆性越大,这是对的。! `$ [; r/ i; o( M) ]' m; r8 u
而对硬脂酸来讲,就平常的配比是硬脂酸与石蜡各加入50%,硬脂酸加入,是提高蜡件的硬度同时也相对提高了强度。但是,硬脂酸是一把双刃剑,加的越多,硬度提高了,却脆性却加大了,强度也随之降低了。对于硬脂酸的加入,是随着季节的气温的变化而调整加入量的。夏天温度高多加一些,冬天温度低少加一些。对于加入的量要自己在日常积累经验。. E0 J$ l- v: S2 S2 b8 m
% b* a1 |" m3 F4 P1 q( R某个较大的蜡模件焊组后经常在涂料上砂操作时断落,分析原因———这个问题又不是一个单一的问题,蜡件的强度不好,是掉件的原因之一。但是制壳操作不当,也会造成蜡件掉件的。制壳纠正:1),模组插入浆料中,一定要顺着浆料的流动方向的流向,逆向就会断件,因为阻力加大了。2),从浆料中提出的时候也要顺着蜡件的侧方的势能,画着弧线提出浆料液面。3)模组挂砂时与上涂料一样的要顺着势能。对于制壳的方面的改正方法的操作要点,没有现场操作给你看,不知道你可以理解否?6 _9 k. n. n8 B6 [; S8 L6 V: J+ M
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一、焊组有问题、 已经采取了提高焊刀温度————你的这个措施的确错了,而且是大错特错。提高焊刀的温度,只会适得其反,???答:1)焊刀的温度过高,把蜡件表层烧掉了,进入了内层强度低的层面与之粘结,这样岂不是更容易掉件?因为,就低温蜡蜡件而言,表面的致密度比心部的致密度要高。2)焊刀的温度高,把蜡都烧损掉了,浪费啦!3)石蜡,有半精炼石蜡与精炼石蜡之分,58#半精炼石蜡,65#精炼石蜡。这58#,65#就是指,它们的熔点是58度,65度。试想,温度只要达到65度就可以把蜡件熔化,为什么要提高焊刀温度?
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# Q3 V2 A. w1 O0 f# V二、蜡脆 、降低硬脂酸加入量等措施,但效果不明显——————蜡脆,可能主要是蜡件的内在质量、是天气的温度低引起的,硬脂酸的影响次之。这是你断件的主要原因,也是你们的判断出错的主要地方。断件,主要是蜡件的强度引起的。改正:1),降低硬脂酸的加入量。2)蜡膏的配比:热蜡液与蜡屑(片)之比例,热蜡液提高加入量。直至不影响蜡件收缩后的尺寸。因为,热蜡液加的越多,蜡件的收缩率越大。3)加长蜡膏的搅拌时间,蜡膏达到柔润滑腻的手感,注意这是主要的!4)加大注蜡压力,加长注蜡时间。确保蜡件的致密度均匀,注意,这也是主要的!!!对于注蜡,注蜡枪的嘴一离开模具的注蜡口,立即堵住模具注蜡口,以其防止蜡膏在压力下反吐出来。5)刨削蜡片,要薄。一般在0.2mm的厚度。以前我量过的。3 Y/ U. x( ^# u
6 E) y/ v! V- Q2 T& r以上只是我的理论推断,只是一个提示,你要用排除法来试验,因为毕竟我不在现场。
8 V! r: A3 A0 |2 H但是,提高焊刀温度是绝对错误的!请记住!!!. w8 ?+ x' @( ?8 y( x# m
如果断件的问题解决了,请你告诉我一声!!!!!!!!!!!!!1 |
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