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[求助] 天冷了,如何解决低温蜡脆性问题?

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  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-12-18 21:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    最近天冷了,某个较大的蜡模件焊组后经常在涂料上砂操作时断落,分析原因,一、焊组有问题、二、蜡脆  已经采取了提高焊刀温度、降低硬脂酸加入量等措施,但效果不明显,所以请教各位
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-12-18 21:51:34 | 显示全部楼层
    回复 1# zjy95381
    $ ~3 `3 V7 `3 H% L' j3 E  D6 z3 d$ X* }
    兄弟,你的帖子我是绝对要回复的!哪怕在凌晨3点我都会回复!
    : ?$ {: T5 x1 P; N  c9 F. U实话告诉你,我在浏览新帖子的时候,我是特别注意你发的主题帖子、你回复的主题帖子、你回复的帖子,哪怕是贴内回复,我都是十分关注的。$ Q5 p- _1 L/ w9 @
    其实我在浏览新帖子的时候,特别注意你的名字,还有另外几位朋友的名字,只要有你们几位的名字,我都会打开帖子看看,有能力回复,就绝对回复,不能回复的,就慢慢品尝。
    4 S7 [; ~: d8 Z- @. r# [我上论坛这么久了,那些人值得关注和那些帖子值得关注,我还是知道的。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-12-18 22:00:45 | 显示全部楼层
    回复 1# zjy95381 + U' w5 u: V% F: N

    $ E+ G0 _0 S  Q, u
    * @) H0 E  O7 l8 w5 h    最近天冷了,某个较大的蜡模件焊组后经常在涂料上砂操作时断落,分析原因,一、焊组有问题、二、蜡脆  已经采取了提高焊刀温度、降低硬脂酸加入量等措施,但效果不明显,所以请教各位。
    5 Z* r' f8 J1 y, N& |" M3 Q* A6 ~3 e" \/ h
    哥们,你这个帖子的主题,好像写的不正确呢!应该是:天冷了,怎样防止低温蜡蜡件断损。3 @2 H" H9 D1 C0 a) Y2 N
    别介意,我算是托大了!
    6 C. }8 O; z, r( F4 K( q7 ]一、焊组有问题,焊组不牢固,是对的。& b; Q6 U3 h' R# E: `2 ?; E
    二、蜡脆,这就好像不贴切。不过,我懂的。其实就是蜡件的低温强度差,容易折断;也就是说,蜡件的内在质量太差了!不过浅观的理解,是蜡件脆性大了!
    / c: P3 ~. e0 j- H8 r$ T
    9 q: p9 S/ P$ A你不要介意呀,我是一个看到熟悉的人就喜欢指正和挑毛病的人,喜欢调侃的人。喜欢实话实说的人。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-12-18 22:59:26 | 显示全部楼层
    回复 1# zjy95381
    2 g5 }7 E' p' {' L) [3 ~$ W4 x- c  v4 Z$ q2 `- b, f
    最近天冷了,某个较大的蜡模件焊组后经常在涂料上砂操作时断落,分析原因,一、焊组有问题、二、蜡脆  已经采取了提高焊刀温度、降低硬脂酸加入量等措施,但效果不明显,所以请教各位* `- g# T6 q9 R. T; b

    ( n' S6 S0 f$ b" a' h. X以下是回复的问题,语言比较犀利,不要生气!) L- B& R5 x6 z4 f5 p" W2 H$ a' E
    你的问题没有解决,其实你们对缺陷问题的认识错误,误导了自己!
    $ K" x; X5 S6 P. O$ Q, q" V2 j0 `- ]+ y( R: i$ M. G( T
    最近天冷了———天冷了,就低温蜡来讲,温度越低,脆性越大,这是对的。! `$ [; r/ i; o( M) ]' m; r8 u
    而对硬脂酸来讲,就平常的配比是硬脂酸与石蜡各加入50%,硬脂酸加入,是提高蜡件的硬度同时也相对提高了强度。但是,硬脂酸是一把双刃剑,加的越多,硬度提高了,却脆性却加大了,强度也随之降低了。对于硬脂酸的加入,是随着季节的气温的变化而调整加入量的。夏天温度高多加一些,冬天温度低少加一些。对于加入的量要自己在日常积累经验。. E0 J$ l- v: S2 S2 b8 m

    % b* a1 |" m3 F4 P1 q( R某个较大的蜡模件焊组后经常在涂料上砂操作时断落,分析原因———这个问题又不是一个单一的问题,蜡件的强度不好,是掉件的原因之一。但是制壳操作不当,也会造成蜡件掉件的。制壳纠正:1),模组插入浆料中,一定要顺着浆料的流动方向的流向,逆向就会断件,因为阻力加大了。2),从浆料中提出的时候也要顺着蜡件的侧方的势能,画着弧线提出浆料液面。3)模组挂砂时与上涂料一样的要顺着势能。对于制壳的方面的改正方法的操作要点,没有现场操作给你看,不知道你可以理解否?6 _9 k. n. n8 B6 [; S8 L6 V: J+ M
      f: Y+ B6 Z' O. |9 \
    一、焊组有问题、 已经采取了提高焊刀温度————你的这个措施的确错了,而且是大错特错。提高焊刀的温度,只会适得其反,???答:1)焊刀的温度过高,把蜡件表层烧掉了,进入了内层强度低的层面与之粘结,这样岂不是更容易掉件?因为,就低温蜡蜡件而言,表面的致密度比心部的致密度要高。2)焊刀的温度高,把蜡都烧损掉了,浪费啦!3)石蜡,有半精炼石蜡与精炼石蜡之分,58#半精炼石蜡,65#精炼石蜡。这58#,65#就是指,它们的熔点是58度,65度。试想,温度只要达到65度就可以把蜡件熔化,为什么要提高焊刀温度?
    9 y* i6 c* S% o5 D( X$ R6 ]
    # Q3 V2 A. w1 O0 f# V二、蜡脆 、降低硬脂酸加入量等措施,但效果不明显——————蜡脆,可能主要是蜡件的内在质量、是天气的温度低引起的,硬脂酸的影响次之。这是你断件的主要原因,也是你们的判断出错的主要地方。断件,主要是蜡件的强度引起的。改正:1),降低硬脂酸的加入量。2)蜡膏的配比:热蜡液与蜡屑(片)之比例,热蜡液提高加入量。直至不影响蜡件收缩后的尺寸。因为,热蜡液加的越多,蜡件的收缩率越大。3)加长蜡膏的搅拌时间,蜡膏达到柔润滑腻的手感,注意这是主要的!4)加大注蜡压力,加长注蜡时间。确保蜡件的致密度均匀,注意,这也是主要的!!!对于注蜡,注蜡枪的嘴一离开模具的注蜡口,立即堵住模具注蜡口,以其防止蜡膏在压力下反吐出来。5)刨削蜡片,要薄。一般在0.2mm的厚度。以前我量过的。3 Y/ U. x( ^# u

    6 E) y/ v! V- Q2 T& r以上只是我的理论推断,只是一个提示,你要用排除法来试验,因为毕竟我不在现场。
    8 V! r: A3 A0 |2 H但是,提高焊刀温度是绝对错误的!请记住!!!. w8 ?+ x' @( ?8 y( x# m
    如果断件的问题解决了,请你告诉我一声!!!!!!!!!!!!!1
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-12-18 23:12:52 | 显示全部楼层
    补充4楼:7 e+ s' Y5 I) ^: Q
    6),蜡件组树后在空调的室内停置放一段时间,保证稳定以后,拿到制壳的地方是否有空调?如果没有空调,尽量在制壳的地方的低温状态下,停留的时间要短,及时制壳面层!切记!

    该用户从未签到

    发表于 2011-12-19 07:52:02 | 显示全部楼层
    回复 1# zjy95381
    : N/ l. P- c7 ~6 u) V8 S2 E/ d( i+ _9 n/ k& D! G& D6 G/ s
    5 f. f" o; k/ @: r9 i
        若单一调整硬脂酸加入比例,在实际操作中不好操作,模料都是经过长期使用了的,量多,不纯。理论上质量份数可降到30%左右,实际中如何把握,确实不易。倒不如在涂料前对模组采取必要的加固措施,常用的如用细铁丝扎一下加固等。你和寒松以为呢?
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-12-19 11:41:52 | 显示全部楼层
    本帖最后由 孤独寒松 于 2011-12-19 11:54 编辑
    4 U! ~8 @9 x( W  L1 Q% K
    . v7 H  [; k: o) z* C5 B回复 6# 晨飞
    ; y' e/ v" L* c1 \# I8 P
    1 T$ \! o. Y5 |& [7 ^$ Z* o9 _2 R1 ~6 R* V; d  g
        你好,他的蜡件断掉,是指内浇口与浇道的连接处断了,不是蜡件破损、断裂。8 R2 ]) [0 ~; G: h9 _7 D( O7 n
    如果加用细铁丝捆绑加固模组的话,那么面层怎么做?
    8 R$ G. `: r$ u# M. }+ O如果要用细铁丝加固的话,那只有在压制蜡件和压制蜡棒(浇道)时候,将铁丝安置在模具的型腔内。并且将铁丝扎成网状效果比较好。
    $ ^6 j) F. Q( M% _* K你认为那呢?
    4 P9 B: P0 }7 }% P5 ~- v. x  H+ N但是,脱蜡后型壳的型腔内的铁丝拿出也是一个问题,这个办法值得斟酌!

    该用户从未签到

    发表于 2011-12-19 20:17:02 | 显示全部楼层
    回复 7# 孤独寒松
    7 i$ w/ M0 u. V1 b! |8 V- u+ T. I
    0 `1 Q2 c3 b6 o! b* ^( }9 Z
        你的标准高些,我们在内地就在焊好模组上用细丝扎下起加强,再涂面层,工件上留较少印记。可能要因件的工艺结构而异。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-12-19 20:34:12 | 显示全部楼层
    回复 8# 晨飞 ! I; ^4 L! r5 g4 d( s; r/ e

    ) o' Q. r& B* W, v
    $ Y5 h$ y' q4 j; B# L4 W: Z    你使用过,用细铁丝捆绑模组加固,那么脱蜡后铁丝不用拿出,仍然滞留在型壳的型腔内吗?3 ?+ ~6 j: X. K
    那么在浇注后,铸件的表面质量不是很差吗?客户会接受吗?

    该用户从未签到

    发表于 2011-12-20 20:20:59 | 显示全部楼层
    气温低的时候,我觉得特意增大焊接面积,这样会好点,蜡模会损坏的少些。压蜡的时候要特别留意下蜡 膏的情况,我觉得会有帮助。
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    2017-2-16 11:35
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-12-22 22:27:48 | 显示全部楼层

    标题

    回复 8# 晨飞 6 }/ p3 i. I4 X0 H: Z: R
        您好,您说的用细铁丝绑,但脱蜡后,要是不能及时的培烧那铁丝不就锈了,这样浇注不就容易出现气孔吗,我们以前在一些件中放入铁钉就出现过这样的问题。
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    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2011-12-31 21:27:04 | 显示全部楼层
    感谢各位的应助,现在问题得到一定的改善,采取了两个措施,一、是焊接时防止虚焊,感觉不实,及时重焊,二、根据寒松兄提出的焊组完后及时放置到恒温间,减少在低温间停留
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    发表于 2012-1-1 21:52:59 | 显示全部楼层
    回复 12# zjy95381
    # |5 G7 j7 I9 w& K& C3 S( q( h
    ! a% P: Z6 E6 l
    8 p1 K$ @  }+ Z/ D2 i    哥们,你的问题还没有完全解决吗?" S/ S5 N- D, E8 K/ {3 [7 x% Y2 n
    / W" Q5 n1 Q9 D% v
    唉,这么还的主题帖子,竟然没有几个人跟帖,郁闷啊?, g  v% n- r" ]( h3 Y; f

    4 {, A$ H9 |0 X9 X6 w. A$ r哥们,是不是熔模铸造的专业人才太少,还是坛友们懒得关注?
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2012-1-2 17:32:06 | 显示全部楼层
    回复 13# 孤独寒松
    2 e5 v3 ]) Q6 Y1 m1 U+ b* z+ f" i- [

    : f* @* n2 o& N) F4 v    天冷了,人少,再说现在是铸造业的冬天,我的问题不能说解决,只能说有所改善,增长保压时间和加大保压压力,对于我们来说有点困难,现在该产品需求大,不能延长时间,否则跟不上节奏,如果加大大压力,保压冷却时间不够会导致蜡模某个面鼓起,所以只是根据你的提示采取了减少在低温环境中的时间,但是确实起到了作用
  • TA的每日心情
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-1-2 19:58:47 | 显示全部楼层
    回复 14# zjy95381 2 v+ d2 P. r2 @0 Q8 m

    3 D- e+ _/ C% y) r; j$ V0 L3 i7 \! ^1 C; _- H1 s$ E. n
        有了初步改善也好,因为我的提议终究还是起了作用。; c: n8 v1 e# w5 j& e+ I
    等你完全改善了,解决了的好消息!
    + j, e: _6 }6 M9 A) y再好的技术水平也要受制约于生产条件,实在是无可奈何!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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