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[讨论] 灰铁缺陷探讨

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  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-18 09:14
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-4-25 14:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    缩孔1

    缩孔1

    缩孔2

    缩孔2
    现在有一批HT200产品,0.5吨电炉熔炼,共浇注60个产品,全部缩孔,粘土砂造型,铸件断面打开是接近黑色的,化学成分如下:C,3.34,  Si,2.35,     Mn,0.91,   p,0.045,  s,0.04,     配料:生铁185,废钢125,回炉料190,增碳剂4,. y+ f/ |4 U7 `0 G: _
    原因估计是生铁
  • TA的每日心情
    开心
    2025-11-25 14:48
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-4-25 16:11:48 | 显示全部楼层
    怀疑生铁无疑是先走了弯路,还是从模板上下下功夫比较实际,充型时保证足够的补缩,其次再从CE、浇注温度、孕育剂进行适度调整
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-28 23:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-4-25 17:28:11 | 显示全部楼层
    型砂刚性不足,浇注温度又偏高,造成热节部位缩凹。
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-4-26 07:35:53 | 显示全部楼层
    楼主的重点是:“铸件断面打开是接近黑色的”
    5 ?* Y3 \& f- S( H* C我也遇到一例,是30试棒断面,也是黑色
    1 o( a3 w& K9 ^& x3 w- G  q IMG0908A.jpg
    3 H" t5 i, a! w$ A4 ?2 I    同楼主所发的
    ' t7 {& s% s* y- ~ abbr_3e17d17619bc06421f5be6b882d98e6f.jpg
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-4-26 07:43:56 | 显示全部楼层
    根据铸件图片,灰铁HT200,含Mn0.5-0.8%即可,S0.05-0.08合适.控制浇注温度不宜过高.
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-18 09:14
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2012-4-26 07:54:22 | 显示全部楼层
    小件才9KG,全部是这样报废,这是老产品,总浇注时间16分钟,你们说温度高吗,前几天的这产品还是正常的,同一个人造型

    该用户从未签到

    发表于 2012-4-26 09:26:29 | 显示全部楼层
    可能是凝固膨胀过程中涨箱造成的缩松
  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-4-26 10:04:46 | 显示全部楼层
    查一下这批使用的什么回炉料?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-4-26 10:14:44 | 显示全部楼层
    回复 4# dlee
    # {% Q9 q+ f6 X3 Q2 Q# Y
    7 w2 u1 U& Z0 Z. D  p+ |1 O# G7 Q2 K- P$ v9 d8 R) U- Y: w" C; H
        如果是灰色的应该正常,但是如果是黑色的,说明铁素体较多,过冷石墨很多
  • TA的每日心情
    开心
    13 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-4-26 13:49:22 | 显示全部楼层
    Mn含量偏高了点,对于这样的铸件,0.6~0.8就够了,还有原因,估计是浇注温度。; C: u2 p3 A1 b7 A+ q

    ; |5 c- H. ~* w1 X, G, k适当降低点含锰量,降低点浇注温度,提高压力头,试试吧!
  • TA的每日心情
    开心
    2025-12-2 10:40
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-4-26 18:37:11 | 显示全部楼层
    型砂方面是否做过检验,含泥量是否偏高
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-4-27 06:48:52 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2012-4-27 06:51 编辑 # c2 {0 O" j8 o4 r% G% G
    3 j+ o5 D, E% n" H, ?" b7 c8 R
    建议楼主按9#xyzhlan  意见做金相看看
    . o2 G8 h5 N- u1 t% n5 U( i- Q& q: k% i% |9 |
    “前几天的这产品还是正常的”,那就有可能是铁水问题聊。
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-4-27 08:18:12 | 显示全部楼层
    楼主你加4公斤增碳剂的作用不大,减少型砂煤粉加入量不要大。
  • TA的每日心情
    开心
    半小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-4-27 09:38:43 | 显示全部楼层
    楼主很谨慎,只给看缺陷,不让看铸件结构、浇注系统。你自己说说,能提出好的对策吗?
    0 E3 X) l. g4 t6 Q1 @4 J要想真正解决问题,就必须将现场的实际情况说明白。

    该用户从未签到

    发表于 2012-4-27 11:03:11 | 显示全部楼层
    怀疑生铁无疑是先走了弯路,还是从模板上下下功夫比较实际,充型时保证足够的补缩,其次再从CE、浇注温度、孕育剂进行适度调整
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    开心
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2012-4-27 12:28:00 | 显示全部楼层
    9楼的说对了,金相组织确实都是过冷石墨,因不好拍照没有图片,另外这是粘土砂,没有煤粉,铬0.086,钛0.099,我怀疑就是过冷石墨引起的,和D型图片那是一个样
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-4-27 13:27:57 | 显示全部楼层
    浇注系统看看哇···估计是铁水在此处过热引起  另型砂灰分高么?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-29 14:10
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-4-27 20:34:24 | 显示全部楼层
    TI太高了,很容易形成过冷石墨导致石墨生长滞后,膨胀量变小,未能充分发挥灰铁的石墨形态优势,所以引起大的收缩。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-5-23 08:40
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-4-27 21:32:14 | 显示全部楼层
    MN0.91高一点了;S0.04过冷石墨多;Si2.35高了,容易缩松。成分先搞好。(黑色看看生铁是不是也是黑色)在说吧。
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    开心
    2018-1-18 09:14
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2012-4-30 17:14:54 | 显示全部楼层
    到不是锰高,另一种产品也有缩孔,化学成分是碳3.42,硅2.05,锰0.80,磷0.075,硫0.070,钛0.12,铜0.16,不存在过热,都是铸件的上部,厚壁和薄壁的交界处,缩孔内部氧化严重,这回用手机拍了几张金相图片,大家可以看一下
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