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关于倒包后衰退过快的情况?

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该用户从未签到

发表于 2008-9-16 16:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

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还是上次说的冲500公斤。倒包后,
! P6 K1 y. P, A; H2 `7 S, d球化测得基本85以上。剩余几十公斤容易衰退。4 @, h* U- r1 i+ g
谁给出个主意解决下谢谢了。这种情况十分频繁出现。! j1 D; @( d# g: I* F' l
球化剂增加加入量试验了下更本不管用。个位前辈. z6 ]! K/ Q6 i/ d9 E; ~0 b
多多指教了。
  • TA的每日心情

    2017-8-24 14:21
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2008-9-16 16:21:49 | 显示全部楼层
    几十公斤就倒掉了哇,
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-9-16 17:35:39 | 显示全部楼层
    对于普通球化剂:从球化反应开始,8分钟内要求浇注完毕。这是硬性规定!
    ( {7 c( l9 O- i5 |$ W# A问提若再不能解决,只有用长效球化剂了。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2008-9-16 17:41:51 | 显示全部楼层
    我公司是一家小厂。造型机浇铸用吊包倾倒入推报然后再倒如端包浇铸8 t  c7 B; r6 s# m) ?  w
    吊包冲500公斤。铁水成分 碳3。7-3。9 硅出炉1。3-1。5
    1 F6 f3 l) t! P& A" y( O  f球化剂加入量为1。3 孕育硅加入量为 1。3 3 J+ x/ G% x8 I- S
    4 U/ S" y. L, F
    倾倒入推包时测量球化率85+基本,但是在实际浇铸过程中最后的50-70公斤铁水
      ~- H" I' {, b* O$ |9 e基本就会衰退彻底。# P/ k: ?4 }0 A7 \& N' D6 a# x" n
    我试着将球化剂加入量调到1。4不行。孕育硅为70硅,颗粒比较大。大概在30MM左右。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-9-16 18:39:26 | 显示全部楼层

    回复 4楼 的帖子

    可以将C略降一点,降到3.65%附近。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-8-4 02:06
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2008-9-16 19:19:10 | 显示全部楼层
    LZ可以考虑增加倒包时的孕育量(在总孕育量不变的情况下。1。3%的孕育量不低)。孕育衰退也会有这种现象。有条件的话,瞬时孕育效果会更好。如果能确定不是孕育造成的,而原铁水的含硫又无法再降低时,那就再加球化剂。500公斤包孕育颗粒也太大了吧!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2008-9-16 20:27:46 | 显示全部楼层
    你们是用冲天炉熔化铁水吧,硫有多高,脱一下硫是不是会好一些,孕育剂粒度有点大,500KG一包铁水不要超过20,最终化验S不要超过0.02%,试一下,会不会好一些
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2008-9-16 20:37:52 | 显示全部楼层
    孕育剂粒度不是有点大是太大了,关键浇注时间控制好
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2008-9-16 20:43:29 | 显示全部楼层

    冲入法处理球墨铸铁

    球墨铸铁熔炼处理工艺:9 \; S" y. y' U# N& ]
    1.        冲入法处理球墨铸铁;( q% Z/ G9 f9 D" c8 Q. T
    1)球化处理包
    # f) O% M5 f$ M1 v+ _球化处理包的深度与内经之比1.5:2常用凹坑()坝式球化包, 坑坝内面积占包底的2/5-1/2,深度刚好容纳球化剂和覆盖剂。
    " {4 }4 k0 E; M, e& q2)球化剂, v! W0 H# f6 |. S# T3 ~) b( }) W( H! G
    处理铁液量0.5-3吨,球化剂的粒度10-30mm, 球化剂粉状物的质量分数不大于10%.& N2 Z. Q  C9 p( z9 w( Q
    3)装入方法
    * p, z7 N. b: s6 D* U  e6 PA、预热球化剂和孕育剂,300℃预热1-2小时。, ?  [# Z/ q. U0 m6 x, c' b$ z
    B、加入量:8 e: c4 I6 _) z3 w: x# _9 B  G
       球化剂(加入量1.4-%1.7%)
    : z6 o" ~# M# `! ]   孕育剂(加入量0.5-0.7%). f, ?: g* ]  `. `- q/ h. `
       覆盖剂:保温覆盖剂0.4%。   (35%硅砂+35苏打%+10氟石%、100%无色玻璃)
    1 h6 z' \3 Y2 r2 f   脱硫剂工业碳酸钠(98%):0.15%.
    3 l6 h0 h3 C  `8 ~1 E+ ?) PC、装入方法:
    3 @5 l1 m) D2 L- c先把球化剂放在处理包底捣固(根据铁液处理时温度),在其上加入覆盖孕育剂捣固(捣固紧密程度根据出铁液温度)、加保温覆盖剂和压盖铁板(厚度10mm),加上脱硫剂。! `+ `$ L. a  W2 a' l
    D、处理
    9 p; [3 |# l: F& `9 C   出铁液速度:10~12kg•S-1
    & e0 H! K. {( H1 W   铁液处理温度要高于浇注温度110~130℃: J* i3 H% K2 e# A/ f
    0.5-3吨包降温50℃-100℃, 冲入法镁吸收率25%-40%,稀土吸收率60%/ j; X# t$ ~8 ?0 Q' F
    处理出炉温度:1480℃-1520℃
    # a4 b& `! e' y7 l4 X先冲入铁液75%,球化反应1-1.5分钟,沸腾结束,补充铁液,铁液的充满高应底于处理包口200-250mm,反复扒渣2-3次,加入0.2%冰晶石粉(食盐也可)。
    * {  a  g- S) p: M6 u; f       球化反应时间控制在:60~100秒
    $ L/ u* C% n/ A/ K7 K       冲天炉电炉双联法冲入法处理球墨铸铁:
    - L& I* q9 c# i! ]           1  冲天炉出铁液时在吊包中加入1.5%-1.6%工业碳酸钠脱硫处理,冲天炉铁液脱硫处理后控制硫量在0.02-0.04%。
    7 l3 B$ l3 `! V  e           2  除渣后吊到电炉升温,调节化学元素。
    & b3 w! ?' _* E3 |% ]           3  按常规装球化剂,加入适量工业碳酸钠(脱硫)在铁盖板上表面。" w$ K6 w  d  n/ W8 }
               & `2 g& X2 i4 {3 ~/ F8 m
    2、球墨铸铁无芯中频感应电炉增碳技术工艺:
    * S1 b$ y7 _2 n7 X1 p5 [1)增碳剂的工艺特性取决于化学元素成份、粒度、温度和加入方式等因素。在铁液温度一定条件下,炉料的纯净,增碳剂的粒度小、铁液吸碳程度就高。在铁液温度和增碳剂的粒度一定条件下,铁液温度1400℃升高到1470℃吸碳速度加快,碳的吸收速度每分钟0.12%。石墨电极增碳剂粒度1-5㎜。0 s9 G8 N1 ^+ [- \' \9 `0 ]( P8 b
    2)例QT450-10:炉料配比%:废钢      硅钢板切边    回炉料    增碳剂
    ) x/ y6 l2 u! V7 r                          40-45        25-30        30-35      3.5-44 C5 g5 T, G& z: ]/ f8 S& o
           加料顺序:硅钢板切边+回炉料+废钢+增碳剂+硅钢板切边(以上每种金属炉料按5%分批加料,采取边熔化金属炉料边增碳的操作方法,增碳剂按1%添加量分批加入。待炉内液柱有一半高时,升温至1430℃-1450℃,保温8-10分钟清除炉内熔渣,在溶池镜面上加入增碳剂,用硅钢板切边降碳,按上述加料方法后,再升温至1430℃-1450℃,保温8-10分钟。
    2 k. b+ q, c7 N3 N: \3 u       调整用20-80目石墨电极或成品石墨型增碳剂增碳,升温至1450℃-1480℃,视碳质量增补量多少核定增碳时间。碳的平均吸收率85%。
    ; X" y5 T' a$ B0 q, C8 c6 S3) 焦碳系的增碳剂的含氮量铸件质量影响(铸铁液中通常含氮量在100ppm,如果超过氮量浓度150-200ppm或更高易形成的龟裂、缩松、疏松等),而且含氮量的提高促进珠光体致密,铁素体的硬化,强烈提高强度。0.6%(沥青焦)  电极石墨0.1%
    " b0 g5 b- s$ s2 f增碳剂吸收与温度的关系
    ) \5 F  j; f4 z9 }) n增碳剂        吸收 %3 N2 C; A( M$ p% X/ n2 k
            刚溶化时        过热到1450º        过热到1530º
    5 ^" }9 M2 B  a# W; b4 `电极削        85-887 U- y1 j/ y! f+ L& q
    80-85
    / O# D9 R) |& W70-75        87-926 P1 ?& h. D9 J* t
    82-87
    * J! t% t3 s- Z5 Z1 q" @. Y77-82        90-95+ N, k( l0 x. Z+ U0 [
    85-90/ `8 i: Q. [& b% d3 i; o
    80-851 z  s, `  K  a. v/ v
    沥青焦炭粉                       
    ; ]7 {5 b/ b7 `% j5 S焦炭粉

    该用户从未签到

    发表于 2008-9-21 22:12:06 | 显示全部楼层
    可在浇注时添加随流孕育,肯定行.试试吧!
  • TA的每日心情
    开心
    2025-12-12 15:48
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-10-7 08:30:33 | 显示全部楼层
    选择长效球化剂、控制S、C,加入微量元素

    该用户从未签到

    发表于 2009-10-7 11:10:37 | 显示全部楼层
    适当的降低浇注温度,缩短浇注时间
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-18 14:59
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-6-19 15:15:58 | 显示全部楼层
    我们规定7分钟内浇完,有铃
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-18 14:59
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-6-19 15:16:30 | 显示全部楼层
    有闹铃定时
  • TA的每日心情

    2018-3-15 16:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-20 09:06:42 | 显示全部楼层
    倒包过程中加一次孕育。
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    开心
    2018-5-28 23:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-6-20 09:56:21 | 显示全部楼层
    问题的关键可能不在孕育上,而是在球化处理时效果不是太好。做过球铁的都知道,铁水量越少,球化处理越不利。500公斤的铁水在球化处理时不是很好操作的。包子太小,热量损失速度很快,球化剂捣得松爆发时间短,反应不充分;捣得过紧,又会爆发不起来,反应也会不充分。反应不充分,球化效果肯定不好。见过一家日本企业,球化坑是一个圆洞,在包口设置一个加料定位工装,处理时捣都不用捣,爆发反应非常充分平稳,倒包浇注,最后一件产品球化率都达到85%。他们在浇注时采用随流孕育。我想,孕育虽然重要,但球化好坏必须是根本,是基础。个人观点,仅供交流时开阔一下大家思路。
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