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楼主: 13864719610

[交流] 铸件精加工表面出现“黑色斑点”

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  • TA的每日心情
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    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-2-20 13:52:37 | 显示全部楼层
    做大了的老板也难,请看帖子:中新网2月20日电 近日,皇明集团董事长黄鸣实名举报山东德州市委书记懒政不作为一事,引发关注。
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    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-2-21 10:17:15 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2018-2-20 08:07  t3 \& @" r+ h
    春节快乐!
    6 `4 x4 ?5 u/ s0 y
    / [3 Y: W$ r. u, p9 M- k0 k* C好多问题不是技术问题而是管理问题!

    9 y1 L9 I& |2 w. U3 H' b任工新年好!同意你的观点,往往很多问题都是出在管理上,说超过70%绝不过分~
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    2019-1-30 08:13
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-2-21 16:05:32 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-2-21 10:17
    / Y' y& e7 x: t% d0 R6 F任工新年好!同意你的观点,往往很多问题都是出在管理上,说超过70%绝不过分~ ...
    $ s3 I7 [' F3 Q4 V) S
    新年好!& b2 B0 J, M4 I* R2 G
    0 d6 R6 [  i) B* l5 @/ U# D  h
    做不做出是技术问题,做好做不好是管理问题。
    ( _8 Y3 P8 ]: E; P; U; R/ J
    ! p# w: o! _* P& m往往我们这些人总是从技术上去思考。
    4 [. l5 o# _: R8 x+ U, B: v8 `0 l2 ^# A! H
    论坛对于管理上的问题谈论的少而且不透彻。值得开辟一个专栏出来。
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    2023-12-22 09:48
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-2-22 15:10:55 | 显示全部楼层
    13864719610 发表于 2018-1-22 17:55- d7 X# }4 T- |8 H5 Y1 r. L
    再请教一下,这是增碳剂导致的吗? 非常感谢

    ) x, b5 k3 |& A" ?) N: S9 A很有可能,你们那可以做N的分析吗?是多少?大致分析是N气孔缺陷。
    % t5 h7 \- r2 q  X* s产品壁厚和浇注温度是多少?
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-2-22 17:40:40 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-2-22 15:10
    % t' @* T- B/ E- n* A* d4 ^很有可能,你们那可以做N的分析吗?是多少?大致分析是N气孔缺陷。; d* Z0 L! a- p- `, b  }
    产品壁厚和浇注温度是多少? ...

    : N4 A5 n/ |+ |; Z' C7 ^  f( F* E既然做废钢+增碳剂,就必须用好的增碳剂和质量稳定废钢,石墨化沥青焦不会有什么N和S产生的问题~
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-2-23 07:08:34 | 显示全部楼层
    严重跑偏了,赶紧刹车调头!; i' h. H) R5 x% n3 C1 b
    楼主现在问题解决了吗?如果允许,欢迎做一下分享。
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    2018-12-4 10:24
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-2-23 08:15:24 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2018-2-23 07:08: h4 h9 E4 r, ?* X( {. C
    严重跑偏了,赶紧刹车调头!; n; E/ p  [  Y; J0 Y7 s
    楼主现在问题解决了吗?如果允许,欢迎做一下分享。 ...

    5 g: A: C0 l" V' @# u( T没有彻底解决,我在想能不能先把有这种缺陷的产品挑拣出来,然后隔离,会不会能减少。
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-2-23 08:31:40 | 显示全部楼层
    13864719610 发表于 2018-2-23 08:15
      S; {/ I& |9 b# |. ?6 o没有彻底解决,我在想能不能先把有这种缺陷的产品挑拣出来,然后隔离,会不会能减少。 ...

    & `; `( r5 q2 v" z还是对缺陷处做个显微观察吧,感觉一直没有对症诊断。
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    2018-12-4 10:24
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-2-23 16:01:10 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2018-2-23 08:31! }$ x7 o- N3 I
    还是对缺陷处做个显微观察吧,感觉一直没有对症诊断。

    , P! H8 M7 m4 w1 l: u IMG_20180223_153545.jpg 13.JPG 14.JPG 7 `: V/ D3 R0 p

    " n. ^7 Z8 u" g还是那个最初的试块,侧面的金相,大的块状应为石墨,理化人员说试块磨得好的话大的块状会少一些,没验证。磨完以后表面光滑,原来的”黑色斑点”缺陷消失。再发一个断面的金相

    圆环断面金相

    圆环断面金相
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-2-23 19:15:47 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-2-23 19:59 编辑 ; T1 s$ d! [: B7 N- `! G" f/ ^
    13864719610 发表于 2018-2-23 16:010 r; U7 P2 n) O3 R, {! \& l
    还是那个最初的试块,侧面的金相,大的块状应为石墨,理化人员说试块磨得好的话大的块状会少一些,没验 ...

    % x4 o: M) m8 F
    + }; [% t3 I, A2 l4 _6 I1:截图00.jpg块状石墨不会形成截图01.jpg宏观缺陷.
    + Y8 \6 `- o4 z; r0 Z2:截图01.jpg是偶发宏观缺陷.
    % `1 L- ^- {7 \9 D+ a3:截图00.jpg是非正常缺陷.不是宏观处的金相.应是正常区域的金相,不会形成明显宏观.而目视可见.- A+ N) r/ g/ W9 j8 e% h( W% g/ z
    这个问题不应当再纠结了$ ?, y+ W! z  h
    如近千件有十几个,其熔化工艺有问题.既便或许增碳剂氮的问题.在离心铸造高离心力的液压下.再加之离心模高冷速的条件下.也不会在晶间析出,致使缩松产生....如果,从开始做.总是近千件有十几个.那就是离心工艺要检讨.,
    & N( b* V0 }* G. _& r; s2 K如果,从开始做.不是这样.那就另当别论.
    / T  s5 G! l5 s2 j0 ?4 u  q! H是否从开始做.总是近千件有十几个.....?这很关键!!!
    截图00.jpg
    截图01.jpg
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    2021-10-28 10:45
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    发表于 2018-2-24 06:45:50 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-2-23 19:15+ ^; f! E2 s' m/ V
    1:截图00.jpg块状石墨不会形成截图01.jpg宏观缺陷.* \9 L1 `, H2 |4 _: `" R
    2:截图01.jpg是偶发宏观缺陷.
    / a4 n# q/ L" ?2 t3:截图00.jpg是非正常缺 ...

    3 h5 I/ T' g1 z/ s实在是跟楼主无法有效地沟通,我们只是拜托他将"黑斑"处打磨、抛光,然后观察其”细节“,看其"孔穴”究竟具有何特征!这种请求不止两三次了,而上传的又是金相图片,且还不是指定的部位。
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    2018-12-4 10:24
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     楼主| 发表于 2018-2-24 07:39:04 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2018-2-24 06:45
    0 I3 T) `$ I/ E  e8 }# Q实在是跟楼主无法有效地沟通,我们只是拜托他将"黑斑"处打磨、抛光,然后观察其”细节“,看其"孔穴”究 ...

    * a- E% L4 l" Q8 S那个镶嵌的试块就是抛光后的啊,原来有斑点的,抛光后没有了。
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     楼主| 发表于 2018-2-24 07:41:37 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-2-23 19:15& z4 ?# r* x1 W
    1:截图00.jpg块状石墨不会形成截图01.jpg宏观缺陷.
      m) t" Y1 [' k; K0 o/ b2:截图01.jpg是偶发宏观缺陷.
    " Z' ?3 D/ C$ u3:截图00.jpg是非正常缺 ...
    9 M; g4 W" b( E. q6 o6 K
    产品做了两三年了,是最近几个月出现的
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-2-24 08:10:43 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-2-25 19:46 编辑
    " a; r) E* ?5 |( z# K( v+ ~8 {/ I9 w% j4 [# {1 u$ ]: V3 y* ~
    应当说,你的缺陷的偶发,暴露了你离心工艺的不合理性。
    # G7 B. T; G( m) t
    : D  q% F0 \& n: P
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-2-24 12:46:24 | 显示全部楼层
    我奇怪的是那斑点是什么东西?抛光就没有了,加工就出来了,看图片应该还挺严重的!
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    发表于 2018-2-25 08:28:09 | 显示全部楼层
    13864719610 发表于 2018-2-24 07:39$ s: p$ @, z4 `0 M7 c) H, L/ a
    那个镶嵌的试块就是抛光后的啊,原来有斑点的,抛光后没有了。

    ; g8 W3 s# t2 l$ E9 U* j- d. N2 j* A8 N现在怎么样了?还有没有出现?如果有的话,取最严重的一块,然后切成10mm×8mmx20mm的试块,缺陷部位在10×8的平面上,缺陷面不要做任何处理,然后寄过来,我来看看。
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    发表于 2018-2-25 19:47:15 | 显示全部楼层
    13864719610 发表于 2018-2-24 07:41" T" W) ~% n8 O" j8 e2 n
    产品做了两三年了,是最近几个月出现的
      I( q$ M! x9 Q: L. C! I
    大的块状应为石墨,理化人员说试块磨得好的话大的块状会少一些----抛光时石墨有拖迤痕.这无碍于缺陷分析.
    + y5 O0 d# O1 p/ [" }+ I/ f
    + X2 p9 t3 }6 j1 P如此.应当说以前也有这种可选择的加工件.只不过这几次严重.没法放检.现在应还有这种差别件.以后还会有.
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-2-25 19:54:55 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-2-25 19:47- e* ]# a% H% Q- G
    大的块状应为石墨,理化人员说试块磨得好的话大的块状会少一些----抛光时石墨有拖迤痕.这无碍于缺陷分析. ...

    & ?/ N" P4 {, x现在的问题是,好像不止一个现象,而是几个现象混在一起,理不清了,也只有像铸造小狗说的那样,有针对性地亲自做个观察,才能做出正确的判定!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-2-25 21:51:30 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-2-26 09:39 编辑
    9 c- ^: v5 u- n/ Q; ]6 V3 _
    njrzm 发表于 2018-2-25 19:54
    ' r/ O5 Z8 V! ?/ i5 T, m: @2 e现在的问题是,好像不止一个现象,而是几个现象混在一起,理不清了,也只有像铸造小狗说的那样,有针对性 ...

    1 q7 L" R- r3 r) h$ g- C1 L: I) c4 A
    按排除法推理.根据楼主的介绍.应当是石墨偏聚的缺陷.1 ~' `3 M5 {5 l" f6 W) n
    这种有石墨偏聚的现像.按楼主的离心机浇注位置的设置.应当在每炉铁水的浇注过程中.在加工后总能挑出一小部分"不良品",只不过以前也有.但缺陷宏观不可见.而放检.这次太严重.挑了出来.在熔化工艺更改后.又可放检而已.....4 T5 W% M, k7 K: O, Q# p; ~

    ! d: L8 _3 r6 _. H9 R+ p1 a% j2 t
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-2-25 22:15:02 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-2-25 21:515 a- I" v1 N. K5 y% E. m( X
    按排除法推理.根据楼主的介绍.应当是石墨偏聚的缺陷., l9 [! O! M' _+ o4 N
    这种有石墨偏聚的现像.按楼主的离心机浇注位置的设 ...

    9 Z! h2 B0 o$ P4 L, t如果是石墨偏聚,那么抛光后依然还会有孔穴的,即使在磨抛的过程中有石墨拖尾的现象掩盖,但还是能看得出的。
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