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楼主: zlj1226

[交流] HT250飞轮出现缩松

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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-6-11 09:14:48 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-6-11 08:596 H% n& y& k; h0 [9 }) E8 m
    是对的.  D2 b/ k: {" B/ E. E& W; O5 E
    8 |& }5 }: _. X: {
    现在怀疑是花斑的表现.进而推测相偏析.这种相偏析可能和型腔内高温区有关.如有高温区,出现局部 ...
    7 X2 u3 _' L3 w
    感到 稍斜进铁  缩松 对策之一
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-11 09:17:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-6-11 09:21 编辑 3 j' L( u% P8 V! |- |9 |$ c
    dlee 发表于 2018-6-11 09:14" Q4 X! N/ a/ [' u1 E7 ]; A
    感到 稍斜进铁  缩松 对策之一

    # p5 l& U3 N0 S9 W6 m0 H/ `6 |, J, ?1 I, X: @9 [9 h
    对.
    0 L+ k+ v% z- h/ c; M5 a同向略旋转进水.平衡型内温度场.因此件壁厚均匀.不应有几何热区.  x( A% j3 s8 t& [
    7 Z/ b- A3 ~" x. A9 h$ X
    推测而已.
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-11 11:08:12 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-6-11 08:59
    ( A& X7 P  J, [5 ]# N是对的.
    ( Z0 ^& L7 o2 z
    ! M. y8 }: P* N: J7 ]现在怀疑是花斑的表现.进而推测相偏析.这种相偏析可能和型腔内高温区有关.如有高温区,出现局部 ...

    6 r, E' C/ O9 E1 o因此说,铸造的热平衡很关键!很重要!
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    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-6-11 11:24:46 | 显示全部楼层
    灰铁HT250产品,加钼和铬都偏高,产生缩松的可能性极大。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-6-11 17:39:53 | 显示全部楼层
    个人观点:1.浇注温度太高,2.怎么未设置冒口(是所谓的无冒口工艺吗);3.交口再分散些。
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    2023-11-9 10:47
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2018-6-17 08:05:45 | 显示全部楼层
    上次进水方向改进后,相同部位加工后仍然有缩松存在,请各位同仁继续关注,并支招

    点评

    这就应和铸型热场无关.  发表于 2018-6-17 11:52
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-17 08:14:24 | 显示全部楼层
    zlj1226 发表于 2018-6-17 08:05
    / P3 P+ i4 F' |  k, }# D0 E上次进水方向改进后,相同部位加工后仍然有缩松存在,请各位同仁继续关注,并支招 ...
    9 Q" P" [5 [+ O! E
    怎么改的?流向?还是内浇口面积?
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    2023-11-9 10:47
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2018-6-17 08:18:14 | 显示全部楼层
    主要是流向改变,面积没有改变
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-6-17 09:08:30 | 显示全部楼层
    仔仔细细又看了一遍这个帖子,感觉楼主的这个材料不是做一般的铸件,铬钼铜铸铁,用于有耐热要求的材料上的,我以前做玻璃模具时,也用过这种材料。也出现过类似的问题,楼主加我微信私聊吧,有些真不太方便在坛子里说。
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-6-17 10:57:33 | 显示全部楼层
    别私聊啦,在这上面讨论大家都了解下。
    0 Q* B2 J/ u" W/ z7 N: ^" U应该不是普通的HT250,否则不应该加Cr 和Mo,这两种元素特别容易导致缩松,迫不得已不要用。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-17 12:28:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-6-17 21:19 编辑 % }' K. c4 _; ?  R5 `; A* X' q" z# r
    zlj1226 发表于 2018-6-17 08:183 ]+ Q: n. _# Q9 D* P- z
    主要是流向改变,面积没有改变
    " G2 ]9 T$ S2 W3 v  j
    - g* W# e; Z1 N  U6 v( [4 ^: T
    谈一点看法.
    ' E* q3 }" L4 p4 U& }你先哪也别动.一切照旧.希望你能拍一下以下几个图片:
    " |) y$ P# k* a3 }1 b* c3 h1:炉转大包后.打渣干净.静止一下.看有无渣由包边向中心聚集.
    4 b' B3 a5 g& @# P: U2:炉转大包转小包后.打渣干净.静止一下.看有无渣由包边向中心聚集.
    * n1 Q7 o5 p+ }5 i# B; t8 c3:浇铸后,在直浇口或冒口顶面缩孔内,有无渣出现.
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2018-6-17 15:00:56 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-6-17 12:289 P  r' _( _; Q
    谈一点看法., t+ \+ L, t5 Z
    你先哪也别动.一切照旧.希望你能拍一下以下几个图片:
    % G  G7 w' ~4 U/ S# I' V1:炉转大包后.打渣干净.静止一下.看有 ...
    / o8 @* r: `; U0 n; H* C  M) w
    谢谢董工,再生产的时候我拍照片
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2018-6-17 15:01:48 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-6-17 10:578 _# ?0 G8 b8 V1 N& [; @
    别私聊啦,在这上面讨论大家都了解下。
    , N3 Z& q1 n( r3 i应该不是普通的HT250,否则不应该加Cr 和Mo,这两种元素特别容易导 ...

    : ~& I- z9 M4 o' {1 Z* r2 ]2 o5 L是啊,是图纸要求的,没有办法
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-6-17 15:38:30 | 显示全部楼层
    zlj1226 发表于 2018-6-17 15:01% D3 B$ o: M% C& y6 n2 ~
    是啊,是图纸要求的,没有办法

    ; ]% `; G7 d. D& ]0 b$ F, W是用来做什么的材料?
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-6-17 15:42:32 | 显示全部楼层
    提一点工艺上的建议,目前浇注系统明显对冲,容易紊流和热量不均导致偏析和缩松,尽量将浇口分散或者直接由一侧浇口(扁而宽)进铁。另外横浇道尽量高一点,利用浇注系统补缩。
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     楼主| 发表于 2018-6-17 16:44:11 | 显示全部楼层
    是发动机上的飞轮
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     楼主| 发表于 2018-6-17 16:45:25 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-6-17 15:42# r: Q; A% g/ e* E7 x4 t
    提一点工艺上的建议,目前浇注系统明显对冲,容易紊流和热量不均导致偏析和缩松,尽量将浇口分散或者直接由 ...
    $ n: Z5 o! f" q3 @1 |* }
    缩松位置距离浇口部位很远的,100mm
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-6-17 17:41:27 | 显示全部楼层
    建议把冒口也标注上,看看是不是冒口的补缩能力不够?
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-17 20:21:54 | 显示全部楼层
    不会是无冒口工艺吧?!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-17 20:52:15 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-6-17 21:04 编辑 6 |* ~" ^5 ~" Z
    zlj1226 发表于 2018-6-17 15:00( O; O9 ?3 D4 j; x  ~+ G
    谢谢董工,再生产的时候我拍照片
    : t. k0 g* P* {8 a3 b" p! g
    ! D# O( ~/ t) _' x( S  U! _
    再做时:
    + H; p6 k% h  C" U" A1:恢复原对冲内浇道设置.
    3 c/ l1 _# l( r: u6 f, b2:打件后.连浇.冒口一起喷砂.拍多角度图片.
    ( M, ^# Y+ ]; b2 j* `0 O( b! l3:在内浇道和冒口部分打标记.保证加工后.能追溯原内浇道和冒口和缺陷的位置关系.
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