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楼主: 四方通行aaa

[交流] 关于床身上平面缺陷解决方法与硬度提高的求助

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-3-28 15:37:35 | 显示全部楼层

    1 i& K  _) `/ p) P浇注时间越长,大平面掉砂越严重,工艺设计是第一位的,没有浇注时间浇注系统等等,就下结论有点不明智/ p( W/ }3 ]; s/ R% d" p) R( p8 {
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-3-28 16:32:58 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2020-3-28 15:37
    " I3 H& {4 S6 ^$ q8 ?浇注时间越长,大平面掉砂越严重,工艺设计是第一位的,没有浇注时间浇注系统等等,就下结论有点不明智: P4 a: H1 z; k3 R' W
    ...
    1 Z9 w, C: S5 p, \& N. m
    但是,这个缺陷应该与掉砂无关,对于潮模砂而言,大平面主要是防止夹砂缺陷~
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-3-28 16:43:24 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-3-28 16:32
    1 E' O8 B; F  v% y. \. P; w但是,这个缺陷应该与掉砂无关,对于潮模砂而言,大平面主要是防止夹砂缺陷~ ...
    0 Y( r. @  N. _  d  `8 \
    老板,是树脂砂造型
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-3-28 16:49:33 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-3-28 16:32 ! Z6 G5 V6 j$ x. O
    但是,这个缺陷应该与掉砂无关,对于潮模砂而言,大平面主要是防止夹砂缺陷~ ...
    ( u, U0 A. m, B+ }, J
    那个明显就是砂气孔,怎么说没关系呢,潮模砂强度更低,难道我眼花啦
    0 G0 N+ k( P2 h0 w5 l  t

    点评

    应该说是我眼花了  发表于 2020-3-28 17:37
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    2021-2-6 14:17
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-3-28 17:16:07 | 显示全部楼层
    缺陷图及部分造型
    缺陷图.png
    缺陷图2.png
    缺陷图3.png
    缺陷图4.png

    下箱浇铸系统

    下箱浇铸系统

    中箱浇铸系统

    中箱浇铸系统
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:23:24 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-3-26 23:29
    ! P/ X" V  q3 m: s原则同意!根据图片以及楼主的叙述,应该是气孔,加强排气,另外,这浇注温度1400°C能确定吗? ...

    9 g( O+ w$ p( P是的,首件确定为1400摄氏度,第二件浇铸时温度在1380左右。我曾跟了1个月的浇铸,时间基本在1分20秒左右。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-3-28 17:25:07 | 显示全部楼层
    图2渣的倾向多,也有气的因素
    0 g1 i* w' W. i+ L9 x' M0 Q图4气多一些
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:25:09 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2020-3-28 15:37
    - N- X/ u9 F0 r5 X; m! A9 t浇注时间越长,大平面掉砂越严重,工艺设计是第一位的,没有浇注时间浇注系统等等,就下结论有点不明智9 A4 `  Y& d5 ~, I6 d4 A6 X
    ...
    + ~% Q, R" l; e& C2 K7 H
    时间基本在1分20秒左右,造型部分图我已发
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:27:37 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2020-3-27 06:17- A% ^1 P3 e/ K! y+ P9 Y7 [+ ?
    浇注时间肯定不少于4分钟吧,直径30的管子浇这么多水,搞笑的事情

    , `9 ]1 o* |& e1 \# f不好意思,没描述清楚,浇铸时间为1m20s左右
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:34:58 | 显示全部楼层
    其实我也觉得看着就不对,但是师傅改的,相比以前的楔形冒口,缺陷有所减少,但还是没有根治,虽然师傅没说,但我认为是不是浇铸完,气体从出气孔排除,造成气孔沙粒脱落,加大平面本来排气不畅,造成渣与气的集合?; U) Y5 T$ |' v9 r% V# S
    以上,个人看法,最重要的还是想多听下各位师傅的意见。学习学习

    上排气系统

    上排气系统
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:36:57 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2020-3-26 19:46
    8 ^/ R8 y" u4 J: N: e; [, b) ~/ `$ H看上去你这个不像缩,感觉排气方面有更大问题。" U! B& H4 G& ]$ y5 }' @+ ?$ @$ J
    最高点处的排气以及整体排气看不出。
    ) s) B  F6 v8 f; l% t有刚开箱出来的铸件照 ...
    $ h5 z& p$ ]0 O2 M
    排气,加多加少,都没解决~~
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:38:15 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-3-27 08:14
    / d; J: {; v$ ]) Z7 b把浇冒系统也拍上来。如保密就算了。

    5 m) I7 a( R& s5 }# `" _0 L师傅,发上来了部分~~- w! \" g- S$ ~  F" p7 m$ P
    还请多指点下,我学习学习
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:39:33 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2020-3-27 09:55
    , H$ q; N% _2 z3 y% H看看工艺吧,估计还是与溢流口的设置问题!
    + c" ^- w9 K, s3 K
    的确没有溢流,,,但怎么加比较合适呢?
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-3-28 17:39:44 | 显示全部楼层
    四方通行aaa 发表于 2020-3-28 17:343 [0 }) e/ U0 x$ R& W
    其实我也觉得看着就不对,但是师傅改的,相比以前的楔形冒口,缺陷有所减少,但还是没有根治,虽然师傅没说 ...
    7 K* G0 m$ \! e/ ^- {
    注意排气,做好溢流,再试试看~
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:45:03 | 显示全部楼层
    maohongyu 发表于 2020-3-27 11:17
    - [2 O$ \* A+ b9 J: M0 V楼主银丰的?这个床身很眼熟。导轨没加冷铁么?上面气孔芯子做好排气吧。 ...

    , z3 j3 M# P+ v: d尝试着加过冷铁,但效果不好,导轨面还是容易缺陷,最后加冷铁实验取消了
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:54:28 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2020-3-27 11:30* m! l# }, M9 X, \; ?8 `
    不知道是出于什么考虑,S比较低,不了解情况,不做评价9 F# |( J; _- e# G3 e
    大比例废钢,可以考虑用点碳化硅。
    ) ~' T5 S: V! e6 j9 l孕育剂是怎么分 ...

    % h1 w! d% J  U4 Z0 \/ H2 q; a! N  R加硫方案还在实验中,对硬度提升方面很不稳定,我主要归因为原材料的成分、炉工操作、成分配比不稳定,加硫降锰实验中,最成功的一次,大件导轨平均硬度达到211HB,但奇怪的是,相同成分,在下一次实验中又回到170附近,小件我原推测会在180,结果几次实验下来,导轨硬度反而降了不少~~
  • TA的每日心情
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-3-28 18:03:07 | 显示全部楼层
    四方通行aaa 发表于 2020-3-28 17:54, h* _, U5 H+ E& j
    加硫方案还在实验中,对硬度提升方面很不稳定,我主要归因为原材料的成分、炉工操作、成分配比不稳定,加 ...
    ! i. g5 `* o- b* L) Z5 R+ m1 e
    关于调整成分,个人认为,必须结合金相观察,看看是否有过冷组织,再决定S的问题,毕竟,你的含锰量不低~
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-3-28 19:55:21 | 显示全部楼层
    四方通行aaa 发表于 2020-3-28 17:38
    2 d# y% r$ Q7 N! j& a0 N师傅,发上来了部分~~' |+ c  f% e: x2 a' }- s' p5 f) c
    还请多指点下,我学习学习
    ' H# P* k  i- E0 F4 q

    8 k5 ]2 h  d1 A浇注系统问题大,渣的滤过性能大,加过滤单元了么?基本渣致缺陷据多。
    截图00.jpg
    截图01.jpg
    截图02.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-3-28 21:01:46 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-3-28 19:55
    , `% p! L+ T) \+ @4 s9 f浇注系统问题大,渣的滤过性能大,加过滤单元了么?基本渣致缺陷据多。 ...
    ; \' q+ b7 {  f$ P
    感觉还是冷脏水导致!
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    7 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-3-28 23:16:10 | 显示全部楼层
    四方通行aaa 发表于 2020-3-28 17:54 ( S/ c8 u9 i9 n0 ~/ b% J0 D! `
    加硫方案还在实验中,对硬度提升方面很不稳定,我主要归因为原材料的成分、炉工操作、成分配比不稳定,加 ...

    8 W. |/ M8 K* m" M2 z说明你现场的变量太多了
    7 M; Q% c# A3 H2 @  E- A6 A
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