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楼主: 四方通行aaa

[交流] 关于床身上平面缺陷解决方法与硬度提高的求助

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-3-28 15:37:35 | 显示全部楼层

    & A% J' \# F) u4 S* }0 y浇注时间越长,大平面掉砂越严重,工艺设计是第一位的,没有浇注时间浇注系统等等,就下结论有点不明智
    % u( @4 ~2 @/ v8 z; g6 h) Z% F
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-3-28 16:32:58 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2020-3-28 15:375 v) x3 y9 D* o6 }; Q
    浇注时间越长,大平面掉砂越严重,工艺设计是第一位的,没有浇注时间浇注系统等等,就下结论有点不明智: Y2 T9 @. t6 q) r4 E
    ...

    6 O1 p0 y* m* c2 t但是,这个缺陷应该与掉砂无关,对于潮模砂而言,大平面主要是防止夹砂缺陷~
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-3-28 16:43:24 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-3-28 16:32
    - }" }4 r: b, |' Q2 l但是,这个缺陷应该与掉砂无关,对于潮模砂而言,大平面主要是防止夹砂缺陷~ ...
    . }" k3 |# ^- Z8 e2 E- a& r
    老板,是树脂砂造型
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-3-28 16:49:33 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-3-28 16:32 0 ~! ~4 R' x- |3 v3 ]3 e4 M5 F6 c
    但是,这个缺陷应该与掉砂无关,对于潮模砂而言,大平面主要是防止夹砂缺陷~ ...

    2 ~, y& u/ b( [- d9 r; `' l6 _那个明显就是砂气孔,怎么说没关系呢,潮模砂强度更低,难道我眼花啦
    ( j& D" o9 Z4 O- x) k+ Z. W

    点评

    应该说是我眼花了  发表于 2020-3-28 17:37
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    2021-2-6 14:17
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-3-28 17:16:07 | 显示全部楼层
    缺陷图及部分造型
    缺陷图.png
    缺陷图2.png
    缺陷图3.png
    缺陷图4.png

    下箱浇铸系统

    下箱浇铸系统

    中箱浇铸系统

    中箱浇铸系统
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:23:24 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-3-26 23:298 o& q7 u( t( J% N% w9 J
    原则同意!根据图片以及楼主的叙述,应该是气孔,加强排气,另外,这浇注温度1400°C能确定吗? ...
    ( R& j$ H9 W- H; t) T3 R
    是的,首件确定为1400摄氏度,第二件浇铸时温度在1380左右。我曾跟了1个月的浇铸,时间基本在1分20秒左右。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-3-28 17:25:07 | 显示全部楼层
    图2渣的倾向多,也有气的因素
    # v3 \0 ]  `9 y% H/ @/ ^" p图4气多一些
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:25:09 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2020-3-28 15:37% \: S4 j2 z  q9 ~* l+ i8 P
    浇注时间越长,大平面掉砂越严重,工艺设计是第一位的,没有浇注时间浇注系统等等,就下结论有点不明智
    : a/ e1 u( g, ?/ V ...
    1 W( t7 D2 r8 F
    时间基本在1分20秒左右,造型部分图我已发
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:27:37 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2020-3-27 06:17
    6 Y6 x: x& s* S  L1 e浇注时间肯定不少于4分钟吧,直径30的管子浇这么多水,搞笑的事情

    & d+ e; T5 o1 U( I% X) G不好意思,没描述清楚,浇铸时间为1m20s左右
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:34:58 | 显示全部楼层
    其实我也觉得看着就不对,但是师傅改的,相比以前的楔形冒口,缺陷有所减少,但还是没有根治,虽然师傅没说,但我认为是不是浇铸完,气体从出气孔排除,造成气孔沙粒脱落,加大平面本来排气不畅,造成渣与气的集合?! H0 Q0 R1 g; M, f$ k5 Y0 p. U
    以上,个人看法,最重要的还是想多听下各位师傅的意见。学习学习

    上排气系统

    上排气系统
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:36:57 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2020-3-26 19:46
    / E9 J- L( p1 g/ l! b4 H6 a/ D看上去你这个不像缩,感觉排气方面有更大问题。! B  s; j7 ?) m5 E8 Z& M) r/ h4 U
    最高点处的排气以及整体排气看不出。; i# o- H" P/ g  |  Y& e9 u& q
    有刚开箱出来的铸件照 ...
    " k& V4 |7 h1 M' j3 D5 S4 f3 X
    排气,加多加少,都没解决~~
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:38:15 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-3-27 08:144 U* |0 K- V; ?! f5 a8 y9 l+ e5 N
    把浇冒系统也拍上来。如保密就算了。
    * d# W5 G- R7 }5 x  m  r, ?
    师傅,发上来了部分~~
    * I, v9 i, V6 w. S' ^; i还请多指点下,我学习学习
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:39:33 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2020-3-27 09:55
    ( ~. J3 L; ]. Q) ]% Z看看工艺吧,估计还是与溢流口的设置问题!

    3 ]+ a, s" q; T0 u的确没有溢流,,,但怎么加比较合适呢?
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-3-28 17:39:44 | 显示全部楼层
    四方通行aaa 发表于 2020-3-28 17:34" O: g: M) n) S+ n
    其实我也觉得看着就不对,但是师傅改的,相比以前的楔形冒口,缺陷有所减少,但还是没有根治,虽然师傅没说 ...

    6 Z0 {( p9 [0 U! l3 E注意排气,做好溢流,再试试看~
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:45:03 | 显示全部楼层
    maohongyu 发表于 2020-3-27 11:171 k2 P  R8 ]% s: _0 l, ~
    楼主银丰的?这个床身很眼熟。导轨没加冷铁么?上面气孔芯子做好排气吧。 ...
    & r6 m2 p2 N  a- V, k. E
    尝试着加过冷铁,但效果不好,导轨面还是容易缺陷,最后加冷铁实验取消了
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:54:28 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2020-3-27 11:30
    ) D( A4 y# C! W' s9 Z, y# e! ?不知道是出于什么考虑,S比较低,不了解情况,不做评价
    " u2 K) e6 R0 O1 d& ?大比例废钢,可以考虑用点碳化硅。
    - J! R* \- L0 C6 E' f5 W孕育剂是怎么分 ...

    . Y2 k: p1 R' c2 f$ q4 P1 B9 A加硫方案还在实验中,对硬度提升方面很不稳定,我主要归因为原材料的成分、炉工操作、成分配比不稳定,加硫降锰实验中,最成功的一次,大件导轨平均硬度达到211HB,但奇怪的是,相同成分,在下一次实验中又回到170附近,小件我原推测会在180,结果几次实验下来,导轨硬度反而降了不少~~
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-3-28 18:03:07 | 显示全部楼层
    四方通行aaa 发表于 2020-3-28 17:54
    . L3 I3 L9 H8 B. T+ b3 u1 b加硫方案还在实验中,对硬度提升方面很不稳定,我主要归因为原材料的成分、炉工操作、成分配比不稳定,加 ...

    1 Q' `2 z# M+ U( h) L, W% n2 H关于调整成分,个人认为,必须结合金相观察,看看是否有过冷组织,再决定S的问题,毕竟,你的含锰量不低~
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-3-28 19:55:21 | 显示全部楼层
    四方通行aaa 发表于 2020-3-28 17:38
    ' P4 t! d! w2 Q2 ^+ ?师傅,发上来了部分~~# m4 k. L) [4 o6 a3 k$ N, a* U
    还请多指点下,我学习学习

    ) J" G$ M6 H4 v9 s1 g% ]# K* i! {
    : J6 H" i) {4 T/ R+ J  x浇注系统问题大,渣的滤过性能大,加过滤单元了么?基本渣致缺陷据多。
    截图00.jpg
    截图01.jpg
    截图02.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-3-28 21:01:46 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-3-28 19:55: m8 X  M9 X; @/ }; E
    浇注系统问题大,渣的滤过性能大,加过滤单元了么?基本渣致缺陷据多。 ...

    1 S/ c/ D' Z9 ?, Z感觉还是冷脏水导致!
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    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-3-28 23:16:10 | 显示全部楼层
    四方通行aaa 发表于 2020-3-28 17:54
    4 }9 C; n' @5 n. q, z加硫方案还在实验中,对硬度提升方面很不稳定,我主要归因为原材料的成分、炉工操作、成分配比不稳定,加 ...
    . r! g# L) x( P/ R2 d  S+ m
    说明你现场的变量太多了! r5 J! f8 a0 f
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