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[求助] 静压线铸件粘砂

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    6 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-2 16:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 ljy112511 于 2020-8-2 16:59 编辑 # y+ y0 {9 W6 ~9 V! y! `/ E
    5 C8 X4 z+ F$ C( `
    帮分析下这种粘砂缺陷产生的原因。目前已知型砂参数   水分3.4   紧实率38   湿压强度185MPa   透气性120   含泥量12  灼减4  AFS56  有效土8.2  8 ^2 t7 X  h% @, _; _' {* L
    粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%   
    微信图片_20200802165157.jpg
    微信图片_20200802165149.jpg
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    3 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-9-6 22:58:10 | 显示全部楼层
    henrysong6514 发表于 2020-8-31 17:34
    , B& c* p; k. z, n1 z这种缺陷似乎是被美国AFS缺陷手册称作Scalling(Scars),由于砂型表面过硬造成。 ...

    ; j! x6 v; Q5 f6 I& ~我倒是持相反意见,认为这个地方的砂紧实度低了~
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    2023-7-24 08:08
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2020-8-31 17:34:26 | 显示全部楼层
    ljy112511 发表于 2020-8-3 16:53
    $ K. @* _  n# `6 T# e, p董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下 ...

    . n: f' b8 U; S: Q这种缺陷似乎是被美国AFS缺陷手册称作Scalling(Scars),由于砂型表面过硬造成。
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    2022-10-23 04:26
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-8-2 17:22:02 | 显示全部楼层
    有带浇口冒口没有清理前的铸件啊
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-8-2 19:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-2 19:06 编辑 * V2 J% v' `% d
    7 F% s+ z. j/ q2 f
    把壳体立面的脉状凸起磨掉,看一下里面的铸件本体的状况
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    2023-11-29 17:34
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-8-2 21:15:10 | 显示全部楼层
    这型砂参数太漂亮了,估计出问题的铸件用砂不是这个参数,观察一下现场,看看什么时间段型砂偏湿和偏干,看看等铁水时,未合箱的那几箱和每包开浇的那几箱。
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    3 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 07:41:09 | 显示全部楼层
    @weixing9110 也怀疑此砂非彼砂~
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    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-8-3 08:00:03 | 显示全部楼层
    分析下这种粘砂缺陷产生的原因。目前已知型砂参数   水分3.4   紧实率38   湿压强度185MPa   透气性120   含泥量12  灼减4  AFS56  有效土8.2  
    7 _- m$ A8 f* h0 P& r粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%   $ c% e2 f, q, ^& z) w: b
    8 ^' h4 ^! K6 Q! u' B/ ?' Q) N
    紧实率、湿压强度、含泥量、有效土都高,不怎么样的一个型砂配比方案。紧实率30-36,湿压强度0.14-0.16 ,含泥量7-11,有效土4-6 ,试一试。
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    6 天前
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     楼主| 发表于 2020-8-3 10:22:28 | 显示全部楼层
    还不是全部有,有一定比例  30%左右。当时实际的型砂参数没办法核实了  只能看记录。像这种情况与浇注速度有没有大关系?模重171kg   浇注时间20-25s/模
    微信图片_20200802173553.jpg
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    发表于 2020-8-3 10:32:13 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 10:43 编辑
    6 b2 o9 J% f9 B1 [" ^7 R
    ljy112511 发表于 2020-8-3 10:22
    6 g& Y/ J5 @' _, [5 ?7 h4 \还不是全部有,有一定比例  30%左右。当时实际的型砂参数没办法核实了  只能看记录。像这种情况与浇注速度 ...
    3 B3 [' w# h$ K0 f( x

    9 U# f) m4 u1 w! ~( a: D1 r+ W整体喷一下砂再发上来,模拟一下看内浇口流速:米/秒多少。
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     楼主| 发表于 2020-8-3 16:53:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-8-3 10:32+ g: W8 @3 [- a
    整体喷一下砂再发上来,模拟一下看内浇口流速:米/秒多少。

    3 ^& u7 [2 a+ ?. Q& j董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下

    打磨之后,轻微的可以打磨掉

    打磨之后,轻微的可以打磨掉

    严重的是有一层壳

    严重的是有一层壳
    微信图片_20200803164329.jpg

    能掰掉一层

    能掰掉一层
    微信图片_20200803164335.jpg
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    2018-3-18 07:14
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    发表于 2020-8-3 18:54:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 19:42 编辑 6 K4 J0 \, G9 P7 P. n; q& z
    ljy112511 发表于 2020-8-3 16:53
    2 {4 O6 `$ n  U董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下 ...

    6 e9 B4 R' M2 J. x) G. R) k: U4 F" o# ~9 z2 V- R
    看图。
    4 k' l5 D" Q0 p* j: `! M是否在内浇道一侧粘砂严重。
    0 {4 X- B9 _: o2 k
    截图01.jpg
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     楼主| 发表于 2020-8-3 20:36:38 | 显示全部楼层
    不是的。内浇口测反而少些。反常; D$ m3 i1 H% m0 }5 `
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    发表于 2020-8-3 20:56:06 | 显示全部楼层
    @ljy112511  在楼上的图片里标一下“粘砂”的部位,谢谢!
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    2018-3-18 07:14
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    发表于 2020-8-3 21:08:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 21:13 编辑 . m+ M  e7 N7 |9 U: a) k
    ljy112511 发表于 2020-8-3 20:36; M- w9 ^6 G+ j1 Z9 o
    不是的。内浇口测反而少些。反常
    ; C8 e& I, D/ Z: p+ |2 t

    , y( R$ i# D% @- g8 W6 @看图。
    截图02.jpg
    截图04.jpg
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    3 小时前
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    发表于 2020-8-3 21:10:43 | 显示全部楼层
    感觉又进入了“猜、猜、猜”的模式了~
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     楼主| 发表于 2020-8-3 21:14:13 | 显示全部楼层
    我明天多标几个位置。位置不太固定。
    3 |8 [% e0 `0 M2 y8 B* t- z( _
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    2018-3-18 07:14
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    发表于 2020-8-3 21:37:10 | 显示全部楼层
    ljy112511 发表于 2020-8-3 20:36, U+ x& x  T  y. f# A
    不是的。内浇口测反而少些。反常

    , N  M0 g4 m# ?8 b" ]4 O4 z粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%。' q+ A( F4 h% l! c# m

    # j! @) ^- h' G9 U* t4 ^! k1:增加排气孔数量。减少充型时的型腔内压。
    1 T2 R, ~, L0 r3 J* ^2:看那个剥片,砂型紧实度低,你检定的数值不能说明就是粘砂处的紧实度。况且粘砂并不在浇口侧。这就说明型腔内,粘砂侧的紧实率低。在非浇口侧的粘砂侧的压砂板上做一个120度的压砂凸块。增加此侧的紧实度。4 \& \& E9 r# j
    仅供参考。
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    3 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 21:57:32 | 显示全部楼层
    30%的占比,说明还有70%的好的,对于工艺、型砂都是一样的,那这30%的差异化在什么地方?这是我所关心的~
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    发表于 2020-8-3 22:02:36 来自手机 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-8-3 21:57
    ' [2 W0 ^5 z) h% B1 y) ~: u30%的占比,说明还有70%的好的,对于工艺、型砂都是一样的,那这30%的差异化在什么地方?这是我所关心的~ ...
    ( c* D6 {8 m7 F4 n
    应该是和浇注温度有关。
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    2022-10-23 04:26
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    发表于 2020-8-3 22:07:57 | 显示全部楼层
    这个产品肯定是多箱浇注,开始的温度和结束的温度不一样,时间也不一样,董工说的在理,排气面积偏少,浇注速度可以略微提高一点,具体情况还需要楼主现场解决
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 22:50:49 | 显示全部楼层
    @castengineer  对的,也只有浇注温度呈现出差异,所以,出现异常的究竟是先浇的还是后浇的,这点很重要。既然有70%是没问题的,那么,其它的都不要去改动,毕竟是静压线上的生活,造型与型砂方面,相对来讲一致性还是比较强的~
    . s) m! A# S( z. Z- g: y/ x
    0 o5 ^6 S! _* p上述,个人愚见,仅提供楼主参考~
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