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[求助] 请教关于400-18L成分里面Si含量的控制

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    2019-11-25 08:51
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-11-25 09:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    最近在做一个产品,400-18l,冷冲要求>12,以前用冲入法球化,一直ok。现在用喂丝,艾肯的球化线,但是延伸率一直不合格,冲击基本上没问题。当然可能跟结构有点关系,取样部位为产品身上相对壁薄的部位,但是同样的位置冲入法没问题。最近做了一次验证,孕育量换算后大概是0.4左右,我们都是在浇注前孕育,一个喂丝,一个随流,所以孕育量可能不大;炉后Si到2.5了,这次延伸率刚好合格,冲击也没问题,以前由于担心冷冲所以Si一直不敢弄这么高。昨天又把Si降下去到2.3左右(孕育量大概0.35左右),然后延伸率又不合格了只有14左右了。其他的我们的Mn基本都不超过0.12, mg0.055左右,s0.011左右。总的来说我还是觉得跟这个球化方式有点关系,不知道大家有用喂丝做400-18L的不,交流一下。  O' w1 e! p' Y' g
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-12-2 09:31:01 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-12-2 09:32 编辑 7 \) M6 ^8 c: h/ K# ^6 f/ d+ {9 ?
    1234lixin 发表于 2020-12-2 09:203 a& [( x" M" {, g6 w
    行,我今天去把那个金相重新腐蚀放大把照片发上来大家看看
    , T5 f7 i' ~9 f% j% ~0 E' |

    ; V' J1 M4 H+ i* @# ]1 w5 d6 z既然是一包铁水,如果可以,最好把壁厚的合格的金相也做一下。
    8 q4 w: R- L& n这样好有一个球数和晶间最后凝固区金相的对比。才能解释为什么壁薄珠光体%比率大的原因。
    / i; V; T& c( x7 e; L$ q3 L再一个,回忆一下,壁薄的件是否与壁厚的件浇注时间有多少差别 ,是否与壁厚件比较,有孕育略微衰退的可能。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-25 14:06:35 | 显示全部楼层
    1、建议你做个金相对比:冲入法与喂线法石墨形态、数量,及珠光体含量的对比。
    ) J' `6 D; {! l2 W* N- M2、相对来说喂丝孕育效果比冲入孕育、或者倒包孕育效果要差一些,原因是喂丝孕育剂的颗粒≤3mm,比较小,比较容易衰退。$ a7 w) \# G/ w
    3、球化剂中的稀土与球化线中的稀土种类是否不同?, @: X" Z, i( w$ }8 t; ?
    4、如果你球化处理后分包浇注,建议你增加倒包孕育。如果不分包,随流孕育量适当加大,然后看效果怎样?
    ' g; w* \& l- u( y$ G" c" O  H8 D9 S+ C% n5、你取样部位的铸件壁厚多少?如果有可能,你可以考虑适当减少球化线加入米数,把残Mg再降低一些。5 j" X4 W, t" C
    以上供参考。
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     楼主| 发表于 2020-11-26 10:30:46 | 显示全部楼层
    高山流水 发表于 2020-11-25 14:06
    9 ]: w7 h3 `+ s" t, O1、建议你做个金相对比:冲入法与喂线法石墨形态、数量,及珠光体含量的对比。6 ?' x% I% ?$ n2 _9 I
    2、相对来说喂丝孕育效果比 ...

    . {$ o3 F' f+ ^7 v我是新接受的,了解一下以前的孕育剂加入量是0.8左右,现在喂丝加入量只有0.4不到,但是现在孕育是在浇注前,从边孕育边浇注。包涵喂丝和随流。. u8 y, t$ h: L
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    半小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-11-29 19:35:06 | 显示全部楼层
    同意2楼的意见,观察一下金相。/ V7 n0 o. n8 P$ F2 K/ B

    - _  k! B9 Y- S5 h* A- Y个人认为,有低冲要求或高延伸率的球铁,喂丝不太好做,不知道同僚们有没有同感~
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-30 09:31:53 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-12-2 20:38 编辑 4 Z+ u! Y) L7 k; }4 u- E7 r
    老翻砂匠 发表于 2020-11-29 19:35
    ) ]0 V  ?" a" J同意2楼的意见,观察一下金相。0 x) \% @  y7 p" `4 E5 V
    : \1 x2 q7 P0 [( A2 v& s
    个人认为,有低冲要求或高延伸率的球铁,喂丝不太好做,不知道同僚们有没 ...

    6 }$ c' C* y; j8 |' P- a( J. l& R# l
    从上世界60年代开始的包底冲硅的球化工艺,发展到今天的球化.孕育后的二次孕育,随流孕育,型上孕育,是球铁熔化工艺的进步。8 @$ V& B" S( Z) M2 L2 y
    双丝同时球化.孕育或分丝球化.孕育,之不过是老式球化.孕育的翻版。
    9 G) s3 U+ @; G$ R4 i加之送丝球化.孕育对不同工厂的适用性问题,就使的送丝工艺的稳定性困扰着现场工艺人员。" h, F, [& @- B) ~
    楼主的问题:
    ( u, l6 U1 r! i$ o3 ^/ u1:无论试棒低冲的脆型形变还是延伸率的弹性形变,硅高于2.0%,是不可取的。, v& x: ^; J, W- t- R
    2:楼主的送丝孕育,孕育量太低。这样炉前硅必然略高,并且孕育持续性也短。孕育效果也必然不尽人意。& a, ?& [/ G8 L1 U$ d1 L0 C$ k3 ]
    通过国外试验,—20度以下的低冲韧性与石墨球数和球化率有直接关系。6 i. m# A( U) d0 p: L4 s! j
    3:再现场工艺执行中,因素是多变的,而又是潜在的多因素的影响。工艺人员往往顾及不到。: G2 e5 o6 U; K% ?+ ]2 i5 ~
    所以,陈工要求的金相检测很有必要,根据金相状态,回推工艺的改动和掌控是比较准确的。
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     楼主| 发表于 2020-11-30 11:16:29 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-11-29 19:351 r  x& u$ B2 U5 L" P: {5 r
    同意2楼的意见,观察一下金相。
    . t+ I2 K) j. J7 s! ?$ ]' H4 }2 ?/ E* T, j
    个人认为,有低冲要求或高延伸率的球铁,喂丝不太好做,不知道同僚们有没 ...
    " }, k( X$ A5 V6 D
    陈工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道是不是因为太薄了。因为同样的成分去浇注另外一个50mm左右厚度的产品就没问题。而且这个产品换线生产了,现在下线的时候还有500℃左右。由于我刚来不久,这些情况都是近期才了解到的。所以分析还是冷却条件导致的,所以我本周要求他们做的时候单独放一箱冷却4个小时,到时候有结果了我再分享出来。
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     楼主| 发表于 2020-11-30 11:18:56 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 09:311 G3 D7 y' F* `1 n! ^; q+ Z
    从上世界60年代开始的包底冲硅的球化工艺,发展到今天的球化.孕育后的二次孕育,随流孕育,型上孕育,是 ...
    # f  _: K# J4 D
    董工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道是不是因为太薄了。因为同样的成分去浇注另外一个50mm左右厚度的产品就没问题。而且这个产品换线生产了,现在下线的时候还有500℃左右。由于我刚来不久,这些情况都是近期才了解到的。所以分析还是冷却条件导致的,所以我本周要求他们做的时候单独放一箱冷却4个小时,到时候有结果了我再分享出来。
    : Y1 C+ _/ j3 \; D补充一下孕育量的问题,最近的一次试制我把孕育加到了0.85,由于是保温炉浇注,所以我分了三次孕育,分别是球化时孕育一次,出铁槽孕育一次,随流孕育一次,效果还是有,延伸率提高了3个点,但是依然还不合格。
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    发表于 2020-11-30 11:33:53 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 11:44 编辑 ! `! F9 ]8 M: @  ^, c7 f1 `
    1234lixin 发表于 2020-11-30 11:18
    2 B- x8 `- A) Q9 K8 d; d% F: n1 F董工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道 ...

    2 r! B% \$ }6 i- ~" e5 u4 I! e最好按标准试棒性能检测。, h5 f- ^# W- A1 L* A8 y5 m6 i+ p; ~& ^
    发个图片。球数多少?
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     楼主| 发表于 2020-11-30 13:41:30 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 11:33 ( l+ `% I) b- V# k; ?
    最好按标准试棒性能检测。. j) M! I5 ^, J* ]
    发个图片。球数多少?

    + Y6 [1 w+ v6 P! q这个是本体试棒腐蚀后的照片
    + U- T$ s" K* h 134129na9sryz9i3sys4ls.jpg ! y5 U1 D' K$ T4 y, S
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    发表于 2020-11-30 13:51:47 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 15:27 编辑
    / t" Y/ A% y& _
    1234lixin 发表于 2020-11-30 13:41
    8 D/ n5 L. ], d, I. J- z这个是本体试棒腐蚀后的照片
    3 z$ v, s6 q4 k( L9 J

    / @, J) `" [# A# W; {5 _有部分珠光体。但铸态QT400—18L. 比较难搞。8 K' i0 H) a' L0 k8 }; ~# Q$ G  P
    1:10毫米壁厚和50毫米壁厚有区别,是同样的成份还是同一包铁水?6 g' ~& S$ `9 h. |
    2:这个图片是多少壁厚的?; E% X' k# ^3 T5 F# m% u
    3:有具体的铸件光谱成份吗?看图片这点很重要。! e: q9 b; w- q0 D; S3 f) @) f
    4:炉前硅多少,孕育后增硅多少?
    * W/ }! u; {/ d7 c& r" u
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     楼主| 发表于 2020-11-30 15:52:43 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 13:510 ^& ^& H0 ^) x7 y! n$ ^
    有部分珠光体。但铸态QT400—18L. 比较难搞。( \& J- j$ U# R! \. e! v
    1:10毫米壁厚和50毫米壁厚有区别,是同样的成份还是同一包 ...

    6 d' O5 F8 F! y$ v  J3 \具体厚度应该是8-10的样子,炉前Si1.4-1.45,第一次孕育0.6左右,第二次孕育0.15左右吗,第三次孕育0.08左右,炉后Si2.3左右。以前炉后si控制在2.1以内,但是强度有时候不够,所以si提了一点。炉后si2.3左右冷冲也是合格的,13左右。光谱这里查询比较麻烦,我就按记忆里的来说一下主要的元素,Mn0.1左右,不超过0.12,S,由于每包水要取好几个样 ,所以基本上S都是光谱打的,CS仪做的都是抽检。炉后S光谱打出来0.08左右。对了,我统计过往数据的时候发现,以前的S都是0.12左右,那个时候没有不合格的,不过当时冷却时间比较长。有点乱,想到那些说那些了,后续再补充。
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     楼主| 发表于 2020-11-30 15:53:56 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 13:51
    6 o+ W8 j) [6 I. G/ f有部分珠光体。但铸态QT400—18L. 比较难搞。' j/ s# k2 ^' \' t' f
    1:10毫米壁厚和50毫米壁厚有区别,是同样的成份还是同一包 ...
    6 m1 w1 b) E' a. C' r5 E
    厚壁件和薄壁件用同一炉铁水浇注的,理论上成分和各种条件都是一致的。
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    发表于 2020-11-30 15:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 16:20 编辑
    9 U- Q2 {% E8 F0 E; \% f! S
    1234lixin 发表于 2020-11-30 15:52, K8 R5 Q5 ]" L  Z& }; U6 i5 s1 u
    具体厚度应该是8-10的样子,炉前Si1.4-1.45,第一次孕育0.6左右,第二次孕育0.15左右吗,第三次孕育0.08 ...
    1 b$ A5 w4 q3 ^1 S6 `3 L
    % x7 |7 l) L8 O: w
    硫的数据对吗?7 H, j) y8 U# l% q, i2 y/ c
    0.12,0.08。是0.012和0.008吧# o5 R/ }  D# l  Q
    C多少?
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     楼主| 发表于 2020-11-30 16:20:02 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 15:55
    * g) v0 a! d5 f% p) ?5 |硫的数据对吗?/ d' s7 p6 ~0 x4 V- W; b) R$ J
    0.12,0.08。# ~  z  l9 e. L! K) r6 u+ r9 k
    C多少?

    ; T0 W; v1 E. ^% C6 E+ i不好意思,S的含量少打了个0;C炉前是按3.9-3.92控制的。
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    发表于 2020-11-30 16:28:52 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 16:31 编辑 3 k" A4 B' L- V3 i

    7 Q) g4 G) y- J, L& y/ ^& D. D+ S/ v看金相图:
    5 O' D# N9 n5 V% l1:球数再多一点,硫控制在0.008—0.01。8 b/ P) W$ k1 @: L# v! c, M
    2:终硅在2.2左右。  [- w; w2 J5 f9 {4 {- z5 F
    3:碳现在可以。* A2 {( L0 e# _  V5 b& z
    4:把金相图放大到400X,看一下晶粒间界有无偏析元素。这点很重要。1 c' B6 ]7 @+ E0 s* t
    铸态400—18L,做到无珠光体不易。
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     楼主| 发表于 2020-11-30 16:43:19 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 16:284 j0 h0 n6 s2 K; i& j
    看金相图:
    " n4 ~9 `. S1 u$ W& h( F. v1:球数再多一点,硫控制在0.008—0.01。0 Z- H( ?/ ]5 |
    2:终硅在2.2左右。

    5 b4 @# W* K( O/ H- w嗯,收到。上周已经安排本周会有一次试制,方案是提高C含量,然后就是单独放一箱延长冷却时间。看结果下一步再采用您的建议进行优化验证。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-11-30 19:06:02 | 显示全部楼层
    1234lixin 发表于 2020-11-30 11:16
    ' V3 J1 n0 y' d+ i9 x5 K3 D陈工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道 ...
      O- u0 y6 \) G$ G; v: p' X
    残余镁和残余稀土几何?球化剂的稀土含量?
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    发表于 2020-11-30 19:11:09 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-12-1 06:14 编辑
    1 ]- _# j* T5 }0 I
    老翻砂匠 发表于 2020-11-30 19:06
    ' {0 ?2 M% T1 ~  p% U. B5 B) @) L0 d残余镁和残余稀土几何?球化剂的稀土含量?
    6 Y' k4 }- k# G. p/ f% _! L

    & t% ?7 Z" e3 b. M对的。$ W6 c9 m$ g% T- P$ `' ?
    1:需要残镁.残稀土及其全部检测的数据,2:做好400X腐蚀图。
    5 O3 p+ `  `' Q/ G& Z如再有珠光体,用以推测珠光体的成因和予以调整。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-12-1 00:22:59 | 显示全部楼层
    注意看下残余稀土含量,原铁水的微量元素含量,CR等高了容易产生珠光体偏高的情况
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     楼主| 发表于 2020-12-1 08:34:58 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-11-30 19:06
    9 P. j: B0 Y! d残余镁和残余稀土几何?球化剂的稀土含量?
    3 }" k+ I8 A% ]4 P  B
    mg:0.05-0.06,残余的话我还没注意这里的光谱是否有通道。球化线本身的稀土是0.55,mg是15的。
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