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楼主: StoneFeng

[求助] 大断面风电铸件上箱面存在夹渣缺陷

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    开心
    2016-11-17 12:35
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-4-24 08:26:08 | 显示全部楼层
    回复 40# 四海人士
    , d$ a; ]6 i' \& O& W. N
    / Y9 u! f" I) n/ k0 _以前干汽轮机厚大球铁件也遇到该情况,请关注碳当量、液面上升速度、浇注温度。
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    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-4-24 09:29:29 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2015-4-24 09:33 编辑
    " x* j, ?/ D2 r- F# q. h+ J$ `& U* a8 ~
    回复 41# cc68 $ @# t6 U( W" P* u% O1 s6 q
    0 b1 ~) @3 f' }3 q' t
    " Q! A( G  s; G$ Y& z& G1 C
       
    请关注碳当量、液面上升速度、浇注温度。

    " a4 E2 u( e5 d) Q. o# Q% g/ t
    ' E0 t- w- e1 r3 L! K, i
    # y/ p  U5 @$ S  h& u. S, Z2 M. K还是看不懂,请你说明一下吧,依据你的经验以上三方面是高了还是低了出此情况?
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    2022-8-9 11:10
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-4-25 15:47:05 | 显示全部楼层
    该铸件应该全部在底箱。如果过滤室设置在分型面上,采用滤布过滤,效果不会好,因为经滤布后的铁水底注进入铸件时,仍然会有紊流。5 A6 r7 r1 P5 v1 O. S% @
    配料加60%的废钢,应该非常关切废钢的质量,防止铁水氧化
    - q0 ]' A' P  {) K- g8 t! S! q+ N# ]建议在中间芯子的芯头处设置过滤室,采用泡沫过滤片% w- U, b$ t; ~( e, j* Z" X
    充型应该快速、平稳
    ) `5 r2 s# w' O8 S7 l5 R* v分型面设置出气
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    2018-5-17 16:47
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-6-3 11:18:00 | 显示全部楼层
    现在问题解决了吗?

    该用户从未签到

    发表于 2015-6-5 16:22:51 | 显示全部楼层
    是铁水沸腾氧化吧,浇注速度快点应该好些。
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    2018-5-16 06:18
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-6-5 17:09:09 | 显示全部楼层
    到头来,还是没有建设性的结论。望经历过此事,又有解决经验的同仁,不吝赐教!

    该用户从未签到

    发表于 2015-6-16 17:12:40 | 显示全部楼层
    回复 43# 攀登者 明明s上箱
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    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2015-6-18 23:10:32 | 显示全部楼层
    这个问题困扰我们几个月了。时好时坏,我现在把原因归结于型砂发气,该件的浇注系统是直浇道从中间大泥芯下去,到泥芯底部横浇道环通,然后内浇道底注。0 P7 t- F1 f! `$ `* D9 H$ `
    我怀疑是高温铁水与横浇道处的型砂长时间接触,树脂燃烧形成氧化性气氛并与铁水反应(之前取样能谱分析“千层饼“是铁氧化物),然后这些氧化物随着铁水一层一层的上浮,最后达到铸件上表面。
    $ n) D4 A) H2 e; S  U1 |我目前采取的工艺是把浇注系统全部移到铸件外侧,降低发气量以减少氧化性气氛对铁水的影响作用。老板已经下最后通牒了,如不成功我都不知道怎么待下去了。铸件下周才能出结果,赶紧烧香。1 p- }  ^1 ~8 }1 H$ }4 B6 r
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    2024-5-18 07:30
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-6-24 23:39:23 | 显示全部楼层
    提高点浇注速度试试,大件液面上升速度慢很容易出各类问题,特别是下过很多冷铁的
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    2023-11-22 21:06
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-6-25 16:07:38 | 显示全部楼层
    结果出来了吗?俺们还在等结果哦
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    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2015-6-25 21:34:58 | 显示全部楼层
    回复 50# w94nyl 7 _9 D) I; r5 A# D. G3 H8 }5 L! v6 k
    还得等三四天,铸件较大正在保温。不过从夜班浇注的情况看,浇注工反映整个型腔的发气量明显要低。估计成功的概率较大。
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    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2015-7-1 08:51:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 StoneFeng 于 2015-7-1 08:52 编辑
    / X2 K+ B+ l6 H9 L% I; A) z8 J, c1 w1 y+ P" }$ K& f8 \, w
    一颗悬着的心终于落地了,试验的一件结果还没完全出来,不过从外表面看,基本可以断定90%成功,最终结果需要等到MT磁粉探伤。6 o$ K! b1 s0 F% I3 F- }% \
    现在可以先总结一下:
    3 F. {, l+ ^7 i' A0 A3 l1.缺陷状态:千层饼,每层厚度0.5mm,两层之间有疑似析出石墨的物质出现。
    1 I9 J# T* _& E( f, g2.能谱分析:Fe的氧化物
    1 Z( \% Y: {1 C9 a/ j6 H3.根本原因:铁水被氧化,形成氧化物。从缺陷状态分析,铁水氧化持续时间长,一层被氧化后上浮,接着后续新鲜的铁水又被氧化一层,这样一层一层的叠加形成“千层饼”- X& _; V' @0 A+ }2 Y. ^  B! V
    4.根本原因:如之前判断,直浇道和内浇道由陶瓷管包裹,不大会产生这么多气体,横浇道是由砂型形成,铁水不断对这部分砂型加热,树脂燃烧,持续发气,并且发气从铸件底部开始,气体与铁水接触形成氧化薄膜。
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    开心
    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-7-1 10:35:06 | 显示全部楼层
    回复 52# StoneFeng
    % {/ _8 H7 s( v! j0 p% u* ~( h
    ( }! D$ M$ P/ R: ]- C1 l谢谢分享
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-7-1 16:09:11 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
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    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-7-2 17:26:50 | 显示全部楼层
    最好把你的浇冒口设计画出,大家看下浇冒系统是否合理,有助分析。用60%废钢,是要增碳的,碳有无问题。
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    开心
    2022-3-27 07:27
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-7-4 14:13:32 | 显示全部楼层
    谢谢分享经验,气和氧化联合形成,排气不畅占很大关系。
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    郁闷
    2024-3-5 08:28
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-7-15 07:03:53 | 显示全部楼层
    1、建议用合适的过滤网;2、建议用底注释浇铸;3、纯净铁水成分!
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    郁闷
    2024-3-5 08:28
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-7-15 07:04:06 | 显示全部楼层
    1、建议用合适的过滤网;2、建议用底注释浇铸;3、纯净铁水成分!
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     楼主| 发表于 2015-7-21 20:09:20 | 显示全部楼层
    zjy95381 发表于 2015-2-3 20:01
    5 B# B6 w# P8 J+ S8 ?% x7 R) F# W记得有个坛友也发过这种缺陷的图片,地址如下http://www.rjghome.com/viewthread.php?tid=133845&extra=pag ...
    & e$ g* F! u( u! I
    张工,你的那个连接能否再发一次,原地址看不到内容了
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-7-21 20:24:48 | 显示全部楼层
    StoneFeng 发表于 2015-6-25 21:34
    # E0 k9 H" O4 o; f/ V; [8 k回复 50# w94nyl / C9 g* R' c& H5 t
    还得等三四天,铸件较大正在保温。不过从夜班浇注的情况看,浇注工反映整个型腔的发气量 ...
    $ s9 o' {, C3 q# ^, J! R8 K# M
    如要根本上解决问题建议型腔充分预热。

    点评

    我们现在一直采用烘型操作,温度200度左右,时间5-6h。现在这个缺陷又有反复了,问题更加严重了。毫无头绪!  发表于 2015-7-21 20:27
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