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[交流] 大家交流下,铸件碰伤的解决方法.

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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-8-2 21:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 pp0537 于 2012-8-2 21:26 编辑 # q0 _0 E  a7 Q: [
    + G7 f8 T9 p4 {- k0 e5 `
    Z02.jpg 我现在负责的一种小的轴瓦,碰伤不良高达6.3%,一炉5桶  一桶11模 一模16件, 碰伤44件,   ACE-5造型线,砂型铸造工艺,模具图见图示.    浇注后直接解箱,开箱时间16-20分钟,解箱后进入MTB大滚筒落砂,大约20分钟后上后处理裙板(图示),进行分离作业,分离前已经碰伤,碰伤位置见图示, 材检后强度300MPA左右。因是刚接手,不良急待解决,请大家给点意见,有什么还需要的我再传上来 Z01.jpg Z04.jpg Z01.jpg Z03.jpg
    7 d# Q% {. ?% w6 ?( u
    / i+ S3 k8 t8 `  K4 [/ R9 e: x/ m6 ]! I  U" ~3 V

    , V9 E# n5 h4 I+ c: o1 y$ v" S( _' A: Y# c8 F- t  |  L
    因为是手机拍的,不清楚请见谅.
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-8-2 22:00:31 | 显示全部楼层
    前期开发的时候就得考虑到,你的冒口都封顶了,对于这种磕碰,工艺上可解决的,多动动脑筋
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2012-8-2 22:08:41 | 显示全部楼层
    回复 2# leon335
      u1 Z" d9 T+ V; ^  F* J9 m* |1 e" R( P7 y; E+ k- q! z  _- M$ H

    - l2 v! Y5 c3 V3 P2 m3 F    这东西我们是第二次做,第一次做冒口缩不良最高,后来改好了, 我们分析的结果是 碰伤这种不良主要发生位置是在滚筒里边,因为铸件与冒口连接汤道不容易分断,在落砂的时候是一整模在滚,重力大,滚筒里边铸件东西多,导致碰触多,就会受伤,这种不良一直存在,其他产品是把滚筒里的导流条间隙加大就基本解决了,这个也这样做了,可结果就是不行,发在这里是想让大家给点意见, 我们初步对策是把汤道改成上下模合在一起不单独把汤道放在上模OR下模, 对策已经提出,还没实施,想问下大家,这样做可不可以?还有没有更好的见议.
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-8-2 22:13:20 | 显示全部楼层
    FJW的
    0 {6 Q( d8 |! {如果碰伤位置固定,你在那加个型腔排气不就行了吗
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    2017-8-12 19:06
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-8-3 00:39:58 | 显示全部楼层
    冒口的砂窝不错,可以再深一些。一个冒口压两个铸件不行?压一点边、就容易分断了。或者热冒口偏置。压边。浇冒口与铸件分断是重要的。滚筒导流调节一下,让带砂铸件集中一点,摩擦滚动被砂子缓冲。  J- T6 b- j1 K; ?& r7 P3 n, ^
    最好提供铸造工艺图纸
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-8-3 10:23:24 | 显示全部楼层
    想办法在铸件落砂后翻身。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-8-3 10:25:10 | 显示全部楼层
    看你模板。有点像新东线···

    该用户从未签到

    发表于 2012-8-3 14:13:31 | 显示全部楼层
    位置固定就在旁邊加個防撞塊,再磨掉就好,大小自己看一下
    # o4 z. p, u& e, R5 j0 B8 ]* U不過你拋丸沒撞傷嗎?
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2012-8-3 16:50:15 | 显示全部楼层
    回复 6# ajizhouji / @: o: O( G+ P9 R2 m+ [4 a+ u$ v
    4 \% Z/ i/ u  t9 i
    4 K5 k  D) P' N! V4 K' [3 Z
        落了砂你不觉得碰的更厉害吗,有砂还能缓冲下,不知道这样理解可以不
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-8-5 20:55:49 | 显示全部楼层
    o 你们是哪家公司的?
    " q8 e" o) r6 w1 @" _我们也在用ACE
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    发表于 2012-8-7 12:13:01 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dengniaiwo75 于 2012-8-7 12:15 编辑
    4 B2 `0 S# p/ c/ H) r, A$ {8 V; @1 Q; q' C  r
    改设备不现实,看你圈的位置刚好还在分型面,如果单一型腔单一位置的话,在此型腔磕碰的位置,直接加个R10mm的长6mm左右小蹶子,撑着它撞,落砂结束后这小结构也伤个三四分了,直接打磨搞定,无非是打磨工段多了这么额外6.3%的工值而已。一个工件多0.2元了不起了。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-8-8 17:36:25 | 显示全部楼层
    回复 10# ajizhouji
      W& u& p1 F4 ]
    8 C" I5 x3 s( {/ n) Q( }哈哈 明白 知道了··其实说公司有什么关系的呢? 可能你们的砂子溃散性好了点  我们刚开始的时候铸件下面都是有砂子 现在都没有了 只有刻意的去调砂子才会有··
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