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[求助] 硅溶胶铸造缺陷

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  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-12-14 16:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 真实的我 于 2012-12-15 13:40 编辑 0 u4 q6 o) K, i4 G
    # r% f, x8 j9 D9 J' `
    请大家分析一个表面的缺陷,如何防止,最好说一下细节,还有就是中间孔里面有缩松在里面,(加工完之后才看见的) 大家给一些建议
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2012-12-14 16:09:30 | 显示全部楼层
    补充  材质是QT400的 重量是4Kg  是横梁焊接只焊接一个  型壳是5边半  浇注温度是1530-1550
  • TA的每日心情
    无聊
    2025-10-14 14:14
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2012-12-14 17:45:37 | 显示全部楼层
    球铁的浇注温度那么高,出炉温度得多少高啊?
  • TA的每日心情

    7 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-12-14 20:16:47 | 显示全部楼层
    浇注温度偏高,做铸钢这个温度还差不多
  • TA的每日心情
    奋斗
    2026-3-3 13:43
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2012-12-14 20:38:33 | 显示全部楼层
    看照片像是模壳掉的小块层,或是夹渣。你的浇口在什么位置?解剖两只模壳看看情况。8 A: P3 R6 E( d/ b3 ]
    浇注温度确实高了点。

    该用户从未签到

    发表于 2012-12-15 09:01:35 | 显示全部楼层
    本帖最后由 shjnhm88 于 2012-12-15 09:03 编辑
    + b3 l: T1 n& R' [0 J; r3 H0 z' b
    第一个温度太高,不知道为啥用那么高的温度。第二,不知道具体是砂孔还是气孔还是渣孔,感觉什么都有。. {, F: Y( k4 w  }) H
    可以用我们的钢铁水清净剂试试,它可以让您的铁水更纯净,流动性更好,可以适当降低您的浇注温度。13584329848
  • TA的每日心情
    开心
    2020-12-28 10:32
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-12-15 09:11:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 gzqin 于 2012-12-15 09:14 编辑 1 q/ z9 p: i+ e: B  p
    / r- n8 a8 t7 {" v
    是否写错啦!1350还差不多,型壳焙烧温度多高?面层用什么耐火涂料?
  • TA的每日心情
    开心
    2020-12-28 10:32
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-12-15 09:12:51 | 显示全部楼层
    硅溶胶做球铁,这个成本也太高啦
  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2012-12-15 13:37:49 | 显示全部楼层
    回复 7# guoke & B7 b: r- p: X0 G. H
    8 B' |' D/ e- P3 ]2 q

    - J7 ^+ W8 V+ x! M$ p+ ^+ S    面层浆是锆粉  砂子是 棕刚玉   焙烧温度是1170  出钢温度是1600  因为我们做小件基本都是这样子做的 这个件的温度已经往下调了温度了啊 这么大的件还是第一次做,还发现中间的孔里面有缩的(加工完之后看见的)   希望大家给些建议   这个是在一个掉件上看见的 应该是有焊缝,造成砂眼。

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    无聊
    2020-10-4 09:03
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-12-15 13:52:25 | 显示全部楼层
    1600℃处理、1530℃浇注,这么高的温度能球化成功、佩服啊!球化能到几级?球径大小?
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    开心
    2023-4-9 20:06
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-12-15 15:37:33 | 显示全部楼层
    侧面像缩松,浇不到,其他地方感觉有多肉少肉的,应该是面砂没挂好,浇注温度偏高,冲砂造成,建议微调浇注系统冒口,降低浇注温度
  • TA的每日心情

    2026-1-27 19:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-12-15 18:38:19 | 显示全部楼层
    我们也经常出现这种问题,就是很难解决0 L7 |- A2 z& R7 o7 h
    不过这个浇注温度确实比较高
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    昨天 08:50
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-12-15 20:40:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 孤独寒松 于 2012-12-15 20:42 编辑 $ X% i4 [0 Q0 N

    ( H9 f4 Q4 ?* D. \. {回复 9# 真实的我
    % a' o. ~; a6 O8 j5 Y4 g
    , v6 S9 ?1 y; K8 f/ ?# P- D  m, r4 _
        根据你提供的情报来分析,你铸件产生的应该是渣气孔。
    $ y6 n0 I9 l+ ~. I7 I因为你的组树结构不合理,脱氧不好造成的。
    ) X& o8 d+ r- s1 z你现在是顶注,顶注必然会产生这样的缺陷,是避免不了的。% a2 h: A! U* ?' g1 o
    你应该将组树工艺改为侧注,加组排气通道。加强炼钢是脱氧,浇注时防止二次氧化。
    2 a  F$ c( f, E5 D0 O# ~7 V0 r5 W你按照这样做应该有所改善,如果改进后,请你告诉我你的改进结果,谢谢!
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    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-12-16 15:01:23 | 显示全部楼层
    回复 13# 孤独寒松 $ z* `7 g; P5 B' U

    ; N2 e- z1 L. n  F. g8 f, U
    % T7 e/ e: s" S- Z5 z2 U1 e    王兄,他的是球铁,我认为两个原因。一、铁水渣多,二、面层壳强度不够。如果是热壳浇注1380度的浇注温度足以,如果冷壳,浇注温度一定要1450以上
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    开心
    2020-8-31 17:31
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-12-16 16:49:12 | 显示全部楼层
    回复 13# 孤独寒松
    8 |5 u* Q$ m" E. t0 A7 e
    + a% u2 d/ o& ?
    3 ]3 z, U! }6 m; h: W    同意寒松老师的说法,这个位置肯定不是缩孔。硅溶胶工艺的型壳这个组法最好改一下,不用这个顶注方式。
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    奋斗
    2026-3-3 13:43
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2012-12-16 16:51:49 | 显示全部楼层
    如果是砂孔,除了消除焊缝外,还应注意前两层浆层是否硬化到位,以及从脱蜡、焙烧到出模壳过程中,是否有砂粒(块)掉进模壳内;中间孔的缩松先降低浇注温度试试,要不只能放冷铁或冒口了(麻烦)。还有,按13楼换种浇注方式的建议,也是个办法。
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    开心
    昨天 08:50
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-12-16 20:13:04 | 显示全部楼层
    回复 14# zjy95381
    ! ?* d0 ^+ e9 i0 x( H; w# I# E8 ~. k7 J: q
    也许你是对的,楼主可以每样的方法都试一试,看看结果!
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 08:50
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-12-16 20:14:18 | 显示全部楼层
    回复 15# gavin
    & {% L2 P/ T# a( S8 W9 k9 k) L1 e/ r9 V6 C9 v
    / e, C* _0 A$ O% X
        哥们,谢谢你赞同!
  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-18 12:17
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-12-17 21:18:34 | 显示全部楼层
    应该是砂孔

    该用户从未签到

    发表于 2012-12-18 15:31:29 | 显示全部楼层
    铸铁我没有做过,如果是铸钢这样的浇注补缩系统不出这样的问题,那才是怪事。
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