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[求助] 硅溶胶铸造缺陷

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  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-12-14 16:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 真实的我 于 2012-12-15 13:40 编辑
    2 @! C  P: T& b& p' z5 o! ^) D5 _- ~- b1 X7 Q( p& ^8 v. ]0 f/ Y/ p# i
    请大家分析一个表面的缺陷,如何防止,最好说一下细节,还有就是中间孔里面有缩松在里面,(加工完之后才看见的) 大家给一些建议
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    2023-7-26 16:24
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2012-12-14 16:09:30 | 显示全部楼层
    补充  材质是QT400的 重量是4Kg  是横梁焊接只焊接一个  型壳是5边半  浇注温度是1530-1550
  • TA的每日心情
    无聊
    2025-10-14 14:14
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2012-12-14 17:45:37 | 显示全部楼层
    球铁的浇注温度那么高,出炉温度得多少高啊?
  • TA的每日心情
    无聊
    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-12-14 20:16:47 | 显示全部楼层
    浇注温度偏高,做铸钢这个温度还差不多
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    奋斗
    2025-10-30 14:54
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2012-12-14 20:38:33 | 显示全部楼层
    看照片像是模壳掉的小块层,或是夹渣。你的浇口在什么位置?解剖两只模壳看看情况。% q, z1 {& @9 D' s& X4 i
    浇注温度确实高了点。

    该用户从未签到

    发表于 2012-12-15 09:01:35 | 显示全部楼层
    本帖最后由 shjnhm88 于 2012-12-15 09:03 编辑 $ e. c  @% N" C. m( H

    0 P9 t0 m" A1 f' t7 G第一个温度太高,不知道为啥用那么高的温度。第二,不知道具体是砂孔还是气孔还是渣孔,感觉什么都有。
    / H9 }, h: ~8 k" q, G' y9 b/ n可以用我们的钢铁水清净剂试试,它可以让您的铁水更纯净,流动性更好,可以适当降低您的浇注温度。13584329848
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    开心
    2020-12-28 10:32
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-12-15 09:11:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 gzqin 于 2012-12-15 09:14 编辑
    . U6 W; ^' X* G8 Y& d
    ' G8 ]# i8 h7 U& g! }; C2 j是否写错啦!1350还差不多,型壳焙烧温度多高?面层用什么耐火涂料?
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    开心
    2020-12-28 10:32
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-12-15 09:12:51 | 显示全部楼层
    硅溶胶做球铁,这个成本也太高啦
  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2012-12-15 13:37:49 | 显示全部楼层
    回复 7# guoke 1 w: z- X# r& ~* k5 J
    , \  \/ B! p& V; Z

    9 s& H: g+ F# A7 B' D+ o    面层浆是锆粉  砂子是 棕刚玉   焙烧温度是1170  出钢温度是1600  因为我们做小件基本都是这样子做的 这个件的温度已经往下调了温度了啊 这么大的件还是第一次做,还发现中间的孔里面有缩的(加工完之后看见的)   希望大家给些建议   这个是在一个掉件上看见的 应该是有焊缝,造成砂眼。

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    无聊
    2020-10-4 09:03
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-12-15 13:52:25 | 显示全部楼层
    1600℃处理、1530℃浇注,这么高的温度能球化成功、佩服啊!球化能到几级?球径大小?
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    2023-4-9 20:06
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-12-15 15:37:33 | 显示全部楼层
    侧面像缩松,浇不到,其他地方感觉有多肉少肉的,应该是面砂没挂好,浇注温度偏高,冲砂造成,建议微调浇注系统冒口,降低浇注温度
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    开心
    2025-11-22 00:16
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-12-15 18:38:19 | 显示全部楼层
    我们也经常出现这种问题,就是很难解决
    " m$ [7 A0 a& d9 w不过这个浇注温度确实比较高
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    13 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-12-15 20:40:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 孤独寒松 于 2012-12-15 20:42 编辑 & Z. W% ~* R8 x6 |

    : @& f. U, J3 N. E回复 9# 真实的我 $ g2 o: Q! [; ]" ^. v

      H3 x' S7 |+ M/ Y# i% f* ]' ~) u2 I- j* C4 H0 J
        根据你提供的情报来分析,你铸件产生的应该是渣气孔。
    $ y  N) W' F8 h3 c- \+ I4 R因为你的组树结构不合理,脱氧不好造成的。" q3 E3 q  A- I/ n, @' B! k
    你现在是顶注,顶注必然会产生这样的缺陷,是避免不了的。
    3 |6 N7 Z6 F# }  ]你应该将组树工艺改为侧注,加组排气通道。加强炼钢是脱氧,浇注时防止二次氧化。
    4 A. b/ u& p' D0 `9 P你按照这样做应该有所改善,如果改进后,请你告诉我你的改进结果,谢谢!
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-12-16 15:01:23 | 显示全部楼层
    回复 13# 孤独寒松
    1 Z/ `- q  r* P
    5 j  Y3 X& Z3 J/ @% M8 }, {/ m6 T4 z+ h
        王兄,他的是球铁,我认为两个原因。一、铁水渣多,二、面层壳强度不够。如果是热壳浇注1380度的浇注温度足以,如果冷壳,浇注温度一定要1450以上
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    2020-8-31 17:31
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-12-16 16:49:12 | 显示全部楼层
    回复 13# 孤独寒松 . v; @, U- t( X- G/ M" v0 G
    - \$ Z: U# V! ^9 }
    0 M1 {- r! H. X! k
        同意寒松老师的说法,这个位置肯定不是缩孔。硅溶胶工艺的型壳这个组法最好改一下,不用这个顶注方式。
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    奋斗
    2025-10-30 14:54
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2012-12-16 16:51:49 | 显示全部楼层
    如果是砂孔,除了消除焊缝外,还应注意前两层浆层是否硬化到位,以及从脱蜡、焙烧到出模壳过程中,是否有砂粒(块)掉进模壳内;中间孔的缩松先降低浇注温度试试,要不只能放冷铁或冒口了(麻烦)。还有,按13楼换种浇注方式的建议,也是个办法。
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    13 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-12-16 20:13:04 | 显示全部楼层
    回复 14# zjy95381 ) C7 `+ j" Q9 ]$ B8 N, v

    & `, H4 T6 X7 a% m# O也许你是对的,楼主可以每样的方法都试一试,看看结果!
  • TA的每日心情
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    13 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-12-16 20:14:18 | 显示全部楼层
    回复 15# gavin
    1 v* z$ n  B' W4 N0 T' x2 G! X, D9 |! p/ z% A
    2 y4 H5 f- m: p, g- p* c, m% |
        哥们,谢谢你赞同!
  • TA的每日心情
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    2024-3-18 12:17
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-12-17 21:18:34 | 显示全部楼层
    应该是砂孔

    该用户从未签到

    发表于 2012-12-18 15:31:29 | 显示全部楼层
    铸铁我没有做过,如果是铸钢这样的浇注补缩系统不出这样的问题,那才是怪事。
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