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楼主: feixi

[求助] 灰铸铁消失模铸造缺陷

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  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 11:29
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-3-15 08:15:18 | 显示全部楼层
    有几点看法;1、加工面上有白点,应该是砂子进入造成,原因该是浇注系统涂料过薄或浇道连接处粘结封不严造成有漏点,使砂子随铁水进入型腔;2、有气孔和褶皱:考虑EPS容重是不是过大而增加了发气量,铁水浇注温度低或浇注速度过大,使EPS没完全气化而卷入铁液中,而造成气孔和褶皱;3、有冷豆,应该是浇注系统尺寸过大或比例不合适,造成铁液喷溅而产生冷豆,因铁液温度低而使产生的冷豆没有熔化所致;4、夹渣:浇注系统尺寸过大,没有挡渣作用而产生。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-2-13 17:05
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-3-15 09:24:24 | 显示全部楼层
    1,浇铸温度偏低,提高至1380以上。, a  S  K2 s; j$ B- v
    2,改变浇铸系统为侧铸或阶梯浇铸。* i$ k0 ]" a% E; Z  ], i6 e
    3,改箱内组接为箱外组接(4件一组)并将所有连接部位涂刷好。) m- U8 q* s) P( K# H2 w" e0 \  x% Z
    4,顶部安排渣冒口。; ~: D. X) Z7 K! z3 x* J
    5,加强烘干。

    该用户从未签到

    发表于 2013-3-15 22:11:45 | 显示全部楼层
    1.提高浇注温度,解决皱皮现象。  r6 x9 j: S3 D2 ^& n7 T
    2.直交道涂料刷三遍,保证足够的厚度和强度,防止夹砂。
    ! }5 O. Z+ A) z, s! g' j! k6 z( J3.出了问题要从多方面考虑。

    该用户从未签到

    发表于 2013-3-15 22:12:05 | 显示全部楼层
    1.提高浇注温度,解决皱皮现象。3 ]6 j3 t  ~; K8 l! q9 w: |' n) d
    2.直交道涂料刷三遍,保证足够的厚度和强度,防止夹砂。
    5 x! {* z0 |* }7 |/ @& g3.出了问题要从多方面考虑。
  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-11-3 00:27
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-3-18 04:19:52 | 显示全部楼层
    1,加大浇口杯,9 R  N% A9 F% C
    点通直浇道后大流浇铸,切不可戏如空气。                           
    2 K: o0 G- g. x1 T' E; w8 f# M2,改底铸,横浇口设计撇渣。
    9 Z  {) _* A4 R6 ^) s
      T  S! N. d$ b- q3浇铸温度体高些。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-3-22 17:15:03 | 显示全部楼层
    回复 21# 晨曦2008 0 P: \2 N9 R0 J' c7 y+ {, f
    很多请来的师傅都说:消失模浇注系统没有挡渣的功能?
    % }, ^. u- k  e, O请问:消失模浇注系统如果要具备挡渣功能该如何设计?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-3-22 17:16:52 | 显示全部楼层
    回复 25# 亿万年的光 / \  P. O) E: N  h/ J& J' |
    提高浇注温度至1450℃,除了冷隔消失,渣孔问题依旧!
    & T, m( W- |% |' B3 `3 z采用底注并提高浇注温度,除了冷隔消失,渣孔问题依旧!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-3-22 17:19:06 | 显示全部楼层
    回复 22# xiaoshimo 3 ~4 ~( ?, K: E
    顶部采用铸钢件设计冒口的原则安放了四个超级夸张的冒口,除了冷隔问题依旧!
    2 _% ]9 T/ l6 F" o8 i) z另外采用阶梯浇注并安放上述冒口依然问题依旧。
    % x4 f) s2 W! A! w6 L( r只是没有冷隔,渣孔依然存在。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-3-22 19:02:00 | 显示全部楼层
    其他先不用说了
    3 g9 ?5 C; k2 |1浇注温度低造成的皱皮夹渣。  h" S  L2 f' K8 t  l, z6 `
    2.白点是冲砂现象,这个要处理好直浇道和浇口杯连接处或者是浇口杯本身,还有内浇口处。! k8 _- H( w* z, I$ ?3 J/ X
    3,冲砂就伴随着冲涂料。注意操作这些细节问题
  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-11-3 00:27
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-3-27 05:33:29 | 显示全部楼层
    渣孔你要看清楚,是炉渣一样的渣子还是白色砂粒或是成团的黑色粉末。每种的成因不同,解决的方向也不同。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-2 15:35
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-3-27 19:38:45 | 显示全部楼层
    上图
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    开心
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-21 22:45:28 | 显示全部楼层
    上个侧面也加工出来的图片,现在砂的问题已经解决,积碳的问题只能用增加加工余量的办法解决。
    1 K4 N/ g! N! j; f% d, Q* Z5 m% f IMG_3192.jpg
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-5-5 01:37
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-5-22 16:11:19 | 显示全部楼层
    浇铸工艺  顶部 4冒口  锥形冒口: x5 L" U4 @9 I( Q% W+ e

    5 f/ S! L7 H5 D7 c% l6 O采取 底注 上补浇道   浇注温度提高 消失模浇铸温度要比砂型高  
    + |0 ]5 E' g/ y% o, B( x/ F! {! f" d* u& p9 u
    砂用10-30目砂  40-70目砂不要加 影响透气性
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    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-22 22:23:49 | 显示全部楼层
    回复 33# yzytd $ P$ z- _( O8 u9 \4 s
    你说的工艺,我在两个月前做了。冒口不能起到“集积碳”的作用,工艺宣告失败。至于温度1350、1370、1380、1400、1420、1450、1460、1470、1480、1490、1500、1520、1550都试验过了。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-22 22:25:34 | 显示全部楼层
    回复 33# yzytd ' w- E5 C1 L3 H; V; P

    " Z: d  W! G1 L而且我顶上的冒口各种形式、各种大小都弄过。最夸张的一次试验是采用12kg一个的冒口共4个。
  • TA的每日心情

    2019-3-25 09:48
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-5-23 14:03:29 | 显示全部楼层
    碳黑和白点好像还有,细节控制上可能还有问题
  • TA的每日心情

    2019-3-25 09:48
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-5-23 14:03:42 | 显示全部楼层
    碳黑和白点好像还有,细节控制上可能还有问题
  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-2 15:35
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-5-23 22:52:26 | 显示全部楼层
    尽量压低泡沫密度 不粘砂前提减薄涂料厚度 涂料可扎小针眼增加排气 负压尽量低 浇注系统可以用阶梯 上内浇口倾斜角度大点(最好空心浇道)
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-13 09:17
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     楼主| 发表于 2013-5-24 00:14:54 | 显示全部楼层
    回复 38# 豆豆族
    # y& g0 ~. B; F0 ^3 \
    $ L0 ]- j' v) N/ y. ]& f$ P# l  Q5 k9 J$ J/ I! K
        空心直浇道且阶梯浇注确实有明显的缺陷减少迹象。

    该用户从未签到

    发表于 2013-6-9 23:29:19 | 显示全部楼层
    1.浇注温度低,或浇道过小,或浇注过程不顺畅。3 A5 @3 v& @/ y
    2,。浇注系统涂料太薄,或浇注系统不严谨,冲砂。而且冲涂料。
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