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楼主: 乌合之一

[求助] 大家帮忙看看这个缺陷,什么原因造成的

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  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-5 08:19:44 | 显示全部楼层
    b]回复 20# 乌合之一
    , w: ^4 U+ l% ?% O: _% _2 T
    的反应影响你的皮下气孔的生成.
    0 a4 [& c! y0 X6 Q1 T你说的二次渣(熔性渣)是MgO吗,那你说渣致气孔的可能性比率性较大主要是指MgO + C  = Mg + CO这个反应生成的气孔吗?
    6 t0 x" m1 i& F2 i3 `6 S% L7 H
    ) E* F$ G$ T- d& E3 e3 N: E/ @

    0 o$ s- `' U; D9 k    对于你的缺陷.可涉及的化学反应,应当有两种.Mg + H2O = MgO  +  H2
    : `+ z  n6 p/ W3 F: d                                       MgO + C  = Mg + CO) ?$ {# d9 {' X
    , |  M! x4 z) k- v, J8 Y2 {1 ?
    这要看你的皮下气孔内的颜色.一皮下气孔都是在喷砂后被发现.由于表皮被打破.气孔内的颜色被破坏.不好鉴别是H2.或是CO型的气孔表面.从我的角度看:( o4 v, Y. @  S1 W
    1:不知你的件以前都正常.还是这批件偶出.
    ; C$ m1 ]6 w# m# `' i4 T# b: O- s2:不知你的型砂是否水份是否过高.如不是水份过高,就应是MgO + C  = Mg + CO.如水份过高,就不能排除Mg + H2O = MgO  +  H2.
    % g% j8 V6 M  `( c- ?$ p0 M; {  A1 c! R4 k$ H
    9 i/ k5 a3 y2 C% x2 W
    3:不知你的件的浇注系统或在模板上的位置和配置.如晨曦2008所言.你的那个件的端头的气孔缺陷的积聚.可能就不是单纯的渣致皮下气孔了.是"呛".是固态渣的集聚所致?
    8 l/ I6 h# A1 W. E如是这两种情况.就要考虑是否要如老翻砂匠谈的那样,要加溢流或排气了.& ^/ D, q4 q% n; M; Y. A8 B
    4:大体看,你的缺陷应与MgO + C  = Mg + CO有关.比如你只测出炉温度,不测浇注温度,这就不好.比如我的案例.为什么他7月到10月.比较可以,那时我们这面温度尚可.在进入11月后,温度大降.他还用他原来的出炉温度.并且控制严格.他就没考虑到.温降.包凉.包内铁水降温.铁水倒包的温降.模凉.模型.芯寒气大等因素.后来由于严格要求炉前包倒浇包的温度.问题就大有改观.这种渣致气孔,主要是在手浇茶壶包时形成的二次渣,和铸件浇注过程中,液流温降形成的二次渣.或浇注过程中紊流形成的二次渣.固态渣所致.
    ! X& J& e5 x+ D前面所谈的熔性渣的几种表观现象,也是我根据资料为依据.戴墨镜观查到的特征.因你出炉温度可以测.你总不能炉前包到浇注场地了,你还测.那不添乱么.我的原则,是在茶壶浇包,在观察到.液面有有30%的熔性膜时.就停止浇注.铸造是一个.如锈花细心.又辛苦的工作.最后根据这个过程的温降.反推出炉铁水必需保证的温度./ }: B% Z) K/ {% K+ {  L
    谈这些,只不过是看图说话.只不过是自己的看法谈一点观点.如气孔里究竟是H2. CO气体.是否是由其它的原因.因球铁皮下气孔的类型有多种, 形成原因也不一样…  J% q8 q5 x- K4 f7 b! g
    最好,你把你的所有素材资料尽量提供给大家.论坛里有许多专家.他们的的实战经验丰富.想必能给你提供一个解决问题的思路.
  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-12-20 10:11
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-5-5 09:12:11 | 显示全部楼层
    估计包末浇注温度只有1340左右或更低,首先要测浇注温度再来反调出铁处理温度
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    开心
    2018-8-29 11:03
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-6 22:21:37 | 显示全部楼层
    回复 21# castengineer
    0 G3 h3 U; L5 H$ `- F2 R2 U9 [; A& q& N1 S: Q3 N# E2 B( x1 J2 y
    首先以前偶尔有比例不大,后来连续出了好几批比例较大的大概20-30%,后来又正常了半个月偶尔出点比例不大,这次图片显示又是大比例出的,就这么个情况
    ( g) ^; V) t$ y% K- i3 h其次,应该不是端头,都是在铸件的上顶面位置,如果是固态渣积聚所致起码能看到点固态渣的形态,现在是未发现一点渣的痕迹。( ~8 t8 }/ D3 x  ~4 `4 Q) K
    最后浇注温度,出炉在1520-1540,大包转4小包测温最后一小包初浇1380-1400之间吧,即使要保证初浇在防止二次渣形成的1450(末浇肯定更低)以上,出炉温度起码要1580-1600,这样球化肯定不稳定,温度太高对于我们这种无冒口铸件还会出现缩凹等其他缺陷,感觉再提浇注温度空间有限。
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-7 06:20:35 | 显示全部楼层
    回复 23# 乌合之一
    7 L1 i9 Y; a+ C; j/ T0 ]+ v
    ' M1 s+ c0 }9 Z+ I" L! n' f
    % A2 Y- i+ K7 v1 H8 `& r( x   
    其次,应该不是端头,都是在铸件的上顶面位置
    7 i- g' w! X% d+ [
      f6 t: b% p6 z0 R( ?
    看一下,模板图吧.
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-7 07:10:29 | 显示全部楼层
    回复 23# 乌合之一 4 r7 M5 D, d" }$ r# U% m3 h
    8 `5 X& a$ ~8 ~
    # ^4 Y' U, M0 [2 r7 x0 p
        大包转4小包测温最后一小包初浇1380-1400之间吧:+ h( O/ b  P# j$ v1 `/ d0 [( X
    戴个墨镜观查一下,在茶壶浇包,在观察到.液面有有30%的熔性膜时.其问温度也就大该如此吧.观察一下.搞铸造很辛苦.但要掌握第一手资料.又不得如此." z4 ]* Q5 j! A5 K
    出炉温度起码要1580-1600,这样球化肯定不稳定,& w4 \: l, U2 ~
    1:对于这点.大可不必担心.在我的案例中.11月份时我的出炉温度约1580-1590.但到后来时.三九天时,室外温度都在-20度左右.最后把出炉温度定在1610-1620.使用的是,硅-钡-钙-铝孕育剂,抗衰性比教强.
    + i4 D5 {2 z1 S0 H; I, @2:对出炉和浇包采取烫包制度.可以减少出炉到浇注过程中的温降.
    ' g  K* P+ K9 D) ~
    ( x9 D, _  v1 h/ R1 Z温度太高对于我们这种无冒口铸件还会出现缩凹等其他缺陷0 g0 a: I4 @5 e) [
    对于无冒口铸造.浇温只是影响其效果的一个因素.并且适当控制浇温也不会影响太大.从我的经验,对薄壁小件.并不适合无冒口铸造.
    # x! `% o; _- Z9 h但对于你的工艺,确实是用的很好.这就有一个问题.从并不适合无冒口铸造---到确实是用的很好.想必这里有一个最适和你的工艺的控制范围.而你又是最近发现和严重的.这就有一个问题了.应是在执行整个工艺过程控制中.出现了偏差.这种偏差往往是隐型的.到最后出现问题时,这种隐型偏差达最大点.再一个你的型砂参数和性能最近有无变化?
    1 ?$ S4 E3 H  T+ W. ~1 _4 I.....几点看法.供参考.
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    2018-8-29 11:03
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-7 22:23:46 | 显示全部楼层
    本帖最后由 乌合之一 于 2013-5-7 22:27 编辑
    0 Q  g" W! @* F9 E
    5 a5 _1 w+ Y( _5 t) |. H1 w& n谢谢老师们专业的指教,让我受益匪浅。6 O, {: p6 Y+ j4 `
       我还有一个问题,为什么渣气孔却看不到一点渣的痕迹呢,天气热了气压高了是不是更容易产生气孔?
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    无聊
    2023-7-26 09:59
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-5-7 22:25:51 | 显示全部楼层
    渣孔。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-8 06:11:03 | 显示全部楼层
    回复 26# 乌合之一 7 f/ `% m* b4 Q0 k& I# N5 b

    # K4 L* X" d' A& C. r6 A& t5 N4 H; \
       
    天气热了气压高了是不是更容易产生气孔
    4 {  N- c4 H+ ~/ e8 t# E* `; J( Q
    应和天气热没关系,天气热.空气密度低.较冬天要小8-10%.如不谈铸型与金属液界面的反应性气体状态.如谈铸件的气孔和大气压力的直接关系时.如是金属液的析出性气孔,应是有加大的可能.但对这种,渣致气孔.是铸型与金属液界面的反应型气孔,应当没关系.但从炉前球化.孕育过程的降温,和转包时的降温.和包本身对金属液的吸热.倒有利于这种皮下气孔的防止.& v( y, `6 @2 ~2 Y- p- n/ R4 C5 o
      但,天气对型砂水份的影响,要格外注意.
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-8 06:19:37 | 显示全部楼层
    回复 26# 乌合之一
    8 [/ N5 [% ^# s& ?: j) q; O) {+ ]% m' g4 `0 ]3 @  h

    ) M% q, \" `! Y$ D: c    这种渣,是很小的,大部分是在其和液体呈一体时或略高于液体表面时,导致的气孔.我观查过.得用10X左右的放大镜.(一般市场上的8X.或用显微镜的10X物镜)可以观察到.在孔的内表面.在铸件的一侧.有异样的,不规则得凸出物.但这种缺陷,大都由于喷砂后发现.内表面被破坏.就更不好观察了.) V) q! s: h6 @$ W

    9 S/ e3 @6 s  B一般二次渣都很小.
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    无聊
    2016-2-27 14:01
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-5-8 07:37:39 | 显示全部楼层
    回复 1# 乌合之一
    ( h: W9 |' D3 d# M
    0 C5 z  o) H3 l! V8 @汽扑,而且造成铁豆。
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    开心
    昨天 08:11
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-8 08:00:53 | 显示全部楼层
    回复 26# 乌合之一 4 Z$ }7 _" d! x* W9 g
    $ l4 x4 A7 p& V' Z/ I. B5 L
    ( c( T  q/ \0 i
        夏季天气潮湿,空气中含水汽量大。气温高,砂型中水分易在型腔内产生水露珠,所以产生气孔的几率较其它季节大。
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    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-5-8 09:53:39 | 显示全部楼层
    我问几个问题:1.是新产品或者刚出现这样的情况吗?以前正常吗?或者其它类似产品?2.多大浇注包,这样的件出炉温度1540有点偏低,当然这个主要取决与你的包子的保温效果。如果是老产品出现的问题,你盯下熔炼,应该是熔炼问题。气孔出现在铸件上部的吧?
    * ?' n# W8 s; ^) |& t# n; D2003年的时候专干DISA扣件和管件,或许你现在做的业务就是我以前总公司做的。
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    开心
    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-5-8 13:05:15 | 显示全部楼层
    CASTENGINEER难得有说这么多的帖子,标记一下,之后细看
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    奋斗
    2018-3-16 16:00
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-5-8 14:53:51 | 显示全部楼层
    问题解决了没有啊,依个人浅见,主要有两种缺陷,一种为夹砂,与操作有关。一种为内渗豆,出现内渗豆主要实现出先了气孔,主要与型砂有关。
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    无聊
    2017-8-31 16:33
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-5-11 00:54:53 | 显示全部楼层
    前辈们的侃侃而谈让我对铸造 的兴趣又浓厚了。。。谢谢了

    该用户从未签到

    发表于 2013-5-11 12:43:47 | 显示全部楼层
    回复 1# 乌合之一 . s! N# z, }. s1 V1 Z" U

    1 M4 ~2 l. V8 M  R
    0 L# Z! X4 \3 n  |    干了好几年这种管件,深有体会,真不好整呀!稍有不慎就给你点颜色。体会有几点供参考。
      u6 J/ q0 x& V. d2 Q1.配料要往共晶点配,因共晶点处铁水流动性最好,一是便于充型,二便于铸清铸件上的字,三便于铁水内气体排出,减少皮下气孔产生。* p9 b2 U4 R) z2 x9 m8 w( l
    2.控制铁水温度,主要是控制浇注温度,保证浇到最后一件时也不能太低,出炉温度及处理包和浇包烘烤好坏都影响浇注温度,不能浇的太慢,应控制好。
    9 h+ |, I: @* o" M# A8 g) Z3.控制好铁水内含硫量尽量低些,在能球化的情况下尽量降低球化剂的加入量,加多了渗碳体.珠光体产生的倾向会增大,会达不到Q丅45-12的性能。( W# `+ O2 I- F  |9 |
    4.球化处理后的要尽快浇完,防止球化衰退,防止浇温降的太多,降太多了皮下气孔就会随之而来。
    8 [% r- s( j. c& a$ b# g5.为防止渣孔产生最好使用茶壶浇包。
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