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楼主: 乌合之一

[求助] 大家帮忙看看这个缺陷,什么原因造成的

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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-5 08:19:44 | 显示全部楼层
    b]回复 20# 乌合之一 0 u) w7 w. G6 I  O  q
    的反应影响你的皮下气孔的生成. 9 A# E! m) Z. @9 K' m/ Y- N
    你说的二次渣(熔性渣)是MgO吗,那你说渣致气孔的可能性比率性较大主要是指MgO + C  = Mg + CO这个反应生成的气孔吗?

    - j. _- R: N8 X9 x0 F: n, |" S# f0 D9 R* \; b
    & x' e3 }3 x, L' ~5 {9 A
        对于你的缺陷.可涉及的化学反应,应当有两种.Mg + H2O = MgO  +  H2/ _- q/ g' L. d( c1 g
                                           MgO + C  = Mg + CO( V4 r5 J" r8 Z3 @
    $ {' b9 }" M! g; `
    这要看你的皮下气孔内的颜色.一皮下气孔都是在喷砂后被发现.由于表皮被打破.气孔内的颜色被破坏.不好鉴别是H2.或是CO型的气孔表面.从我的角度看:
    + H1 c3 [: z$ ]0 o, P$ L2 g1:不知你的件以前都正常.还是这批件偶出.
    % [+ k1 p5 p8 N; h/ ]4 z2:不知你的型砂是否水份是否过高.如不是水份过高,就应是MgO + C  = Mg + CO.如水份过高,就不能排除Mg + H2O = MgO  +  H2.  _2 t+ Y1 k: o- k7 }3 U: A+ B" E' i

    6 K' m( j( G) R! S
    $ l5 n6 `  v( D; Y3:不知你的件的浇注系统或在模板上的位置和配置.如晨曦2008所言.你的那个件的端头的气孔缺陷的积聚.可能就不是单纯的渣致皮下气孔了.是"呛".是固态渣的集聚所致?
    ' N+ R0 Y' U/ e3 s; F' e' j. t7 V如是这两种情况.就要考虑是否要如老翻砂匠谈的那样,要加溢流或排气了.( G) l, W1 K- G) W$ W, C
    4:大体看,你的缺陷应与MgO + C  = Mg + CO有关.比如你只测出炉温度,不测浇注温度,这就不好.比如我的案例.为什么他7月到10月.比较可以,那时我们这面温度尚可.在进入11月后,温度大降.他还用他原来的出炉温度.并且控制严格.他就没考虑到.温降.包凉.包内铁水降温.铁水倒包的温降.模凉.模型.芯寒气大等因素.后来由于严格要求炉前包倒浇包的温度.问题就大有改观.这种渣致气孔,主要是在手浇茶壶包时形成的二次渣,和铸件浇注过程中,液流温降形成的二次渣.或浇注过程中紊流形成的二次渣.固态渣所致.
      N$ G$ }6 t: P) E; T9 c' A$ u前面所谈的熔性渣的几种表观现象,也是我根据资料为依据.戴墨镜观查到的特征.因你出炉温度可以测.你总不能炉前包到浇注场地了,你还测.那不添乱么.我的原则,是在茶壶浇包,在观察到.液面有有30%的熔性膜时.就停止浇注.铸造是一个.如锈花细心.又辛苦的工作.最后根据这个过程的温降.反推出炉铁水必需保证的温度.
    ! X0 U: p. e1 \+ ]5 a/ H4 }. n; x谈这些,只不过是看图说话.只不过是自己的看法谈一点观点.如气孔里究竟是H2. CO气体.是否是由其它的原因.因球铁皮下气孔的类型有多种, 形成原因也不一样…
    ) i7 Y! H9 {4 J; a2 u- w: k4 t/ p5 p' E最好,你把你的所有素材资料尽量提供给大家.论坛里有许多专家.他们的的实战经验丰富.想必能给你提供一个解决问题的思路.
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    2022-12-20 10:11
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-5-5 09:12:11 | 显示全部楼层
    估计包末浇注温度只有1340左右或更低,首先要测浇注温度再来反调出铁处理温度
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    2018-8-29 11:03
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-6 22:21:37 | 显示全部楼层
    回复 21# castengineer
    ! b( k" H( `  {7 a1 |5 l- `6 @7 t- r) g. B* s1 \! t
    首先以前偶尔有比例不大,后来连续出了好几批比例较大的大概20-30%,后来又正常了半个月偶尔出点比例不大,这次图片显示又是大比例出的,就这么个情况
    # L( N- c3 v( s8 j其次,应该不是端头,都是在铸件的上顶面位置,如果是固态渣积聚所致起码能看到点固态渣的形态,现在是未发现一点渣的痕迹。* J2 g4 Y) n/ Z3 Q2 Y6 L) C
    最后浇注温度,出炉在1520-1540,大包转4小包测温最后一小包初浇1380-1400之间吧,即使要保证初浇在防止二次渣形成的1450(末浇肯定更低)以上,出炉温度起码要1580-1600,这样球化肯定不稳定,温度太高对于我们这种无冒口铸件还会出现缩凹等其他缺陷,感觉再提浇注温度空间有限。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-7 06:20:35 | 显示全部楼层
    回复 23# 乌合之一
    + l- N% L1 C& x& |: C& M
    , k$ B- d& e" Z2 [, a
    % }* x1 l' W+ M   
    其次,应该不是端头,都是在铸件的上顶面位置
    " w. G/ Y; X0 z# z8 V1 l* W: f

    2 V* B1 k& j  O9 ^/ b' M8 g) I看一下,模板图吧.
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-7 07:10:29 | 显示全部楼层
    回复 23# 乌合之一 + W7 z0 ]$ e& U3 \! I5 p

    6 w4 Z, Z4 P6 v( b4 o7 T
    5 N4 s2 |- F  N/ |. }# e+ T$ A    大包转4小包测温最后一小包初浇1380-1400之间吧:
    ! T6 k- S8 ?+ \4 G8 Z1 T戴个墨镜观查一下,在茶壶浇包,在观察到.液面有有30%的熔性膜时.其问温度也就大该如此吧.观察一下.搞铸造很辛苦.但要掌握第一手资料.又不得如此.( v1 F8 X3 a' O& l& l) S0 o
    出炉温度起码要1580-1600,这样球化肯定不稳定,
      J2 X: a8 M& y; I 1:对于这点.大可不必担心.在我的案例中.11月份时我的出炉温度约1580-1590.但到后来时.三九天时,室外温度都在-20度左右.最后把出炉温度定在1610-1620.使用的是,硅-钡-钙-铝孕育剂,抗衰性比教强.
    4 ?8 g: F# o4 `2:对出炉和浇包采取烫包制度.可以减少出炉到浇注过程中的温降., `+ L5 A6 P* i

    * ]& G: L* a: c, r% s温度太高对于我们这种无冒口铸件还会出现缩凹等其他缺陷2 i$ z) `# }6 N+ {; P  m0 S
    对于无冒口铸造.浇温只是影响其效果的一个因素.并且适当控制浇温也不会影响太大.从我的经验,对薄壁小件.并不适合无冒口铸造.8 P" t% N9 ~0 X( l9 T7 d
    但对于你的工艺,确实是用的很好.这就有一个问题.从并不适合无冒口铸造---到确实是用的很好.想必这里有一个最适和你的工艺的控制范围.而你又是最近发现和严重的.这就有一个问题了.应是在执行整个工艺过程控制中.出现了偏差.这种偏差往往是隐型的.到最后出现问题时,这种隐型偏差达最大点.再一个你的型砂参数和性能最近有无变化?8 s8 ]6 n- |! j$ H) m  E- j
    .....几点看法.供参考.
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    2018-8-29 11:03
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-7 22:23:46 | 显示全部楼层
    本帖最后由 乌合之一 于 2013-5-7 22:27 编辑 2 x; L5 w- h# q' h

    9 v  `5 t6 [: D* [7 h谢谢老师们专业的指教,让我受益匪浅。
    % ]; _8 ]4 u$ G- Y0 k4 L! A   我还有一个问题,为什么渣气孔却看不到一点渣的痕迹呢,天气热了气压高了是不是更容易产生气孔?
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    2023-7-26 09:59
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-5-7 22:25:51 | 显示全部楼层
    渣孔。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-8 06:11:03 | 显示全部楼层
    回复 26# 乌合之一
    5 F& J4 j& k- J. S. {6 B1 u
    # i4 t+ s5 w2 }7 ^" p* U7 J1 j4 `' ~1 C
       
    天气热了气压高了是不是更容易产生气孔

    $ v2 r% D( L$ {3 |$ S应和天气热没关系,天气热.空气密度低.较冬天要小8-10%.如不谈铸型与金属液界面的反应性气体状态.如谈铸件的气孔和大气压力的直接关系时.如是金属液的析出性气孔,应是有加大的可能.但对这种,渣致气孔.是铸型与金属液界面的反应型气孔,应当没关系.但从炉前球化.孕育过程的降温,和转包时的降温.和包本身对金属液的吸热.倒有利于这种皮下气孔的防止.
      p- Y3 \6 ]  @8 }  但,天气对型砂水份的影响,要格外注意.
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-8 06:19:37 | 显示全部楼层
    回复 26# 乌合之一
    ; t; ?% `; |# X( b# v
    ) c# i! y0 r( ~4 X1 _. K; ~, ^4 l! M/ \, h4 [2 O- X0 R$ S8 Z
        这种渣,是很小的,大部分是在其和液体呈一体时或略高于液体表面时,导致的气孔.我观查过.得用10X左右的放大镜.(一般市场上的8X.或用显微镜的10X物镜)可以观察到.在孔的内表面.在铸件的一侧.有异样的,不规则得凸出物.但这种缺陷,大都由于喷砂后发现.内表面被破坏.就更不好观察了.
    $ E/ S+ q1 d5 f  [
    1 z% _6 s6 l, w0 L一般二次渣都很小.
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    2016-2-27 14:01
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-5-8 07:37:39 | 显示全部楼层
    回复 1# 乌合之一 2 I; I: ~& q1 T) u

    2 Q, X$ B/ O& |6 D3 g汽扑,而且造成铁豆。
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    奋斗
    昨天 11:29
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-5-8 08:00:53 | 显示全部楼层
    回复 26# 乌合之一
    5 l& |6 s% g: m6 d% X
    , _7 G, r8 _* z9 a- {' |) c3 F; J2 t7 G" N# _* Y* e1 b4 ?' H
        夏季天气潮湿,空气中含水汽量大。气温高,砂型中水分易在型腔内产生水露珠,所以产生气孔的几率较其它季节大。
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    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-5-8 09:53:39 | 显示全部楼层
    我问几个问题:1.是新产品或者刚出现这样的情况吗?以前正常吗?或者其它类似产品?2.多大浇注包,这样的件出炉温度1540有点偏低,当然这个主要取决与你的包子的保温效果。如果是老产品出现的问题,你盯下熔炼,应该是熔炼问题。气孔出现在铸件上部的吧?
    " u& D  s1 G( F: g/ b4 n# T2003年的时候专干DISA扣件和管件,或许你现在做的业务就是我以前总公司做的。
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    开心
    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-5-8 13:05:15 | 显示全部楼层
    CASTENGINEER难得有说这么多的帖子,标记一下,之后细看
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    奋斗
    2018-3-16 16:00
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-5-8 14:53:51 | 显示全部楼层
    问题解决了没有啊,依个人浅见,主要有两种缺陷,一种为夹砂,与操作有关。一种为内渗豆,出现内渗豆主要实现出先了气孔,主要与型砂有关。
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    无聊
    2017-8-31 16:33
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-5-11 00:54:53 | 显示全部楼层
    前辈们的侃侃而谈让我对铸造 的兴趣又浓厚了。。。谢谢了

    该用户从未签到

    发表于 2013-5-11 12:43:47 | 显示全部楼层
    回复 1# 乌合之一
    1 H/ q+ R9 J; W! `0 }8 D( p: ]! M) \2 e+ ]) ?  N5 }
    - ]6 J5 h  J+ w( `, n
        干了好几年这种管件,深有体会,真不好整呀!稍有不慎就给你点颜色。体会有几点供参考。
    3 v, j2 r* c+ `" h1.配料要往共晶点配,因共晶点处铁水流动性最好,一是便于充型,二便于铸清铸件上的字,三便于铁水内气体排出,减少皮下气孔产生。
    . c1 S' ~1 I9 g2.控制铁水温度,主要是控制浇注温度,保证浇到最后一件时也不能太低,出炉温度及处理包和浇包烘烤好坏都影响浇注温度,不能浇的太慢,应控制好。" B) ^# V# o9 J
    3.控制好铁水内含硫量尽量低些,在能球化的情况下尽量降低球化剂的加入量,加多了渗碳体.珠光体产生的倾向会增大,会达不到Q丅45-12的性能。# ]: ^( H0 v8 @) Z! R
    4.球化处理后的要尽快浇完,防止球化衰退,防止浇温降的太多,降太多了皮下气孔就会随之而来。
    2 K; q$ v6 W: L2 @  s' b5.为防止渣孔产生最好使用茶壶浇包。
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