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楼主: 乌合之一

[求助] 大家帮忙看看这个缺陷,什么原因造成的

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  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-5 08:19:44 | 显示全部楼层
    b]回复 20# 乌合之一
    $ A$ S( F( F8 q, @; i( L  O6 H
    的反应影响你的皮下气孔的生成.
    # Q  `8 O. Y& |你说的二次渣(熔性渣)是MgO吗,那你说渣致气孔的可能性比率性较大主要是指MgO + C  = Mg + CO这个反应生成的气孔吗?
    ' Q- H8 o% S/ n
    # p% W6 s% E) O* `! W3 J' G

      a% I' b! j& b  H' V/ N( T    对于你的缺陷.可涉及的化学反应,应当有两种.Mg + H2O = MgO  +  H2
    - j* `3 G3 q$ }7 F! k2 V6 |                                       MgO + C  = Mg + CO/ K6 k; s- `" c9 M
    + C$ D; M# v4 k9 D/ {0 E
    这要看你的皮下气孔内的颜色.一皮下气孔都是在喷砂后被发现.由于表皮被打破.气孔内的颜色被破坏.不好鉴别是H2.或是CO型的气孔表面.从我的角度看:  W& v9 d1 m  Q. k$ a
    1:不知你的件以前都正常.还是这批件偶出.
    ) }/ W4 j+ {9 a5 Q0 i' b2:不知你的型砂是否水份是否过高.如不是水份过高,就应是MgO + C  = Mg + CO.如水份过高,就不能排除Mg + H2O = MgO  +  H2.
    * m* T. V* p( ?1 P/ w. d
    : R( Q/ E/ }1 L$ x3 L+ r5 c
    # f5 b- Y4 p) t5 @1 ?  S3:不知你的件的浇注系统或在模板上的位置和配置.如晨曦2008所言.你的那个件的端头的气孔缺陷的积聚.可能就不是单纯的渣致皮下气孔了.是"呛".是固态渣的集聚所致?; ?9 R& N5 {* g( `6 ^
    如是这两种情况.就要考虑是否要如老翻砂匠谈的那样,要加溢流或排气了.8 t0 r9 k3 R9 ~. B& b
    4:大体看,你的缺陷应与MgO + C  = Mg + CO有关.比如你只测出炉温度,不测浇注温度,这就不好.比如我的案例.为什么他7月到10月.比较可以,那时我们这面温度尚可.在进入11月后,温度大降.他还用他原来的出炉温度.并且控制严格.他就没考虑到.温降.包凉.包内铁水降温.铁水倒包的温降.模凉.模型.芯寒气大等因素.后来由于严格要求炉前包倒浇包的温度.问题就大有改观.这种渣致气孔,主要是在手浇茶壶包时形成的二次渣,和铸件浇注过程中,液流温降形成的二次渣.或浇注过程中紊流形成的二次渣.固态渣所致.. G) y* x8 _  S
    前面所谈的熔性渣的几种表观现象,也是我根据资料为依据.戴墨镜观查到的特征.因你出炉温度可以测.你总不能炉前包到浇注场地了,你还测.那不添乱么.我的原则,是在茶壶浇包,在观察到.液面有有30%的熔性膜时.就停止浇注.铸造是一个.如锈花细心.又辛苦的工作.最后根据这个过程的温降.反推出炉铁水必需保证的温度.3 Y6 V& d' \2 o6 i. Q
    谈这些,只不过是看图说话.只不过是自己的看法谈一点观点.如气孔里究竟是H2. CO气体.是否是由其它的原因.因球铁皮下气孔的类型有多种, 形成原因也不一样…/ g0 [, U& S+ C$ A. o
    最好,你把你的所有素材资料尽量提供给大家.论坛里有许多专家.他们的的实战经验丰富.想必能给你提供一个解决问题的思路.
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    2022-12-20 10:11
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-5-5 09:12:11 | 显示全部楼层
    估计包末浇注温度只有1340左右或更低,首先要测浇注温度再来反调出铁处理温度
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    开心
    2018-8-29 11:03
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-6 22:21:37 | 显示全部楼层
    回复 21# castengineer ) X: |1 `2 v- x$ T! P" L

    * e/ J0 Y* C0 ?2 b4 k首先以前偶尔有比例不大,后来连续出了好几批比例较大的大概20-30%,后来又正常了半个月偶尔出点比例不大,这次图片显示又是大比例出的,就这么个情况
    ) n# [. X& h# P: p: t其次,应该不是端头,都是在铸件的上顶面位置,如果是固态渣积聚所致起码能看到点固态渣的形态,现在是未发现一点渣的痕迹。
    7 r9 G# e3 x2 M  q. W最后浇注温度,出炉在1520-1540,大包转4小包测温最后一小包初浇1380-1400之间吧,即使要保证初浇在防止二次渣形成的1450(末浇肯定更低)以上,出炉温度起码要1580-1600,这样球化肯定不稳定,温度太高对于我们这种无冒口铸件还会出现缩凹等其他缺陷,感觉再提浇注温度空间有限。
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-7 06:20:35 | 显示全部楼层
    回复 23# 乌合之一
    9 R; V: E; c" x, N! w
    5 d; F4 ~, n1 G) `. F% t0 k( S& f; I) p" O+ a
       
    其次,应该不是端头,都是在铸件的上顶面位置
    * I7 y- }) z, X# b; Z
    * O- Y! e! i0 l6 A3 f% o5 }
    看一下,模板图吧.
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-7 07:10:29 | 显示全部楼层
    回复 23# 乌合之一 : q- m4 B: @- K& T' U

    ( q% X8 l) R! K6 J6 M
    / U0 [$ e& j  _7 r3 ^0 t4 d0 Z) I    大包转4小包测温最后一小包初浇1380-1400之间吧:
    5 H, `$ Z2 C8 g4 L% L& y5 Z戴个墨镜观查一下,在茶壶浇包,在观察到.液面有有30%的熔性膜时.其问温度也就大该如此吧.观察一下.搞铸造很辛苦.但要掌握第一手资料.又不得如此.1 N  Z3 C9 C3 C+ ]' `4 E$ d
    出炉温度起码要1580-1600,这样球化肯定不稳定,
    * l# L; I/ v7 R( S2 [) E$ B 1:对于这点.大可不必担心.在我的案例中.11月份时我的出炉温度约1580-1590.但到后来时.三九天时,室外温度都在-20度左右.最后把出炉温度定在1610-1620.使用的是,硅-钡-钙-铝孕育剂,抗衰性比教强.2 A8 B  R' [3 @2 Q7 d  o7 O
    2:对出炉和浇包采取烫包制度.可以减少出炉到浇注过程中的温降.
    : J+ r  X7 h1 L0 Y* j5 C5 `# D1 k* \# D5 V
    温度太高对于我们这种无冒口铸件还会出现缩凹等其他缺陷
    ( U% E) `/ J+ N对于无冒口铸造.浇温只是影响其效果的一个因素.并且适当控制浇温也不会影响太大.从我的经验,对薄壁小件.并不适合无冒口铸造.0 Q. E" C% G/ }7 \1 c
    但对于你的工艺,确实是用的很好.这就有一个问题.从并不适合无冒口铸造---到确实是用的很好.想必这里有一个最适和你的工艺的控制范围.而你又是最近发现和严重的.这就有一个问题了.应是在执行整个工艺过程控制中.出现了偏差.这种偏差往往是隐型的.到最后出现问题时,这种隐型偏差达最大点.再一个你的型砂参数和性能最近有无变化?7 E: y& |) A& f6 L, [3 ^
    .....几点看法.供参考.
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    开心
    2018-8-29 11:03
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-7 22:23:46 | 显示全部楼层
    本帖最后由 乌合之一 于 2013-5-7 22:27 编辑
    3 _% X* i$ J' t" E/ i: u8 f
    5 L; _9 X: T$ x3 |9 Z% M谢谢老师们专业的指教,让我受益匪浅。  H# q9 j( g7 B% U
       我还有一个问题,为什么渣气孔却看不到一点渣的痕迹呢,天气热了气压高了是不是更容易产生气孔?
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    无聊
    2023-7-26 09:59
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-5-7 22:25:51 | 显示全部楼层
    渣孔。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-8 06:11:03 | 显示全部楼层
    回复 26# 乌合之一   f. p6 {8 P% V" M
    ; C( ~; W8 ?! m( M$ \3 ~
    ( [; [0 W  r( p. n
       
    天气热了气压高了是不是更容易产生气孔

    9 M. s4 |! W: q1 s5 p: q应和天气热没关系,天气热.空气密度低.较冬天要小8-10%.如不谈铸型与金属液界面的反应性气体状态.如谈铸件的气孔和大气压力的直接关系时.如是金属液的析出性气孔,应是有加大的可能.但对这种,渣致气孔.是铸型与金属液界面的反应型气孔,应当没关系.但从炉前球化.孕育过程的降温,和转包时的降温.和包本身对金属液的吸热.倒有利于这种皮下气孔的防止.$ }$ }* F4 l) t$ @( V1 K
      但,天气对型砂水份的影响,要格外注意.
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-8 06:19:37 | 显示全部楼层
    回复 26# 乌合之一
    1 a; E# g+ U/ H, k
    " c# e# s8 @% A9 l* ?
    ! n3 |0 d' g3 j2 y) {    这种渣,是很小的,大部分是在其和液体呈一体时或略高于液体表面时,导致的气孔.我观查过.得用10X左右的放大镜.(一般市场上的8X.或用显微镜的10X物镜)可以观察到.在孔的内表面.在铸件的一侧.有异样的,不规则得凸出物.但这种缺陷,大都由于喷砂后发现.内表面被破坏.就更不好观察了.8 z( ^5 ^7 g  P" {' Z7 i

    ; D& B% b9 C5 \  q6 A一般二次渣都很小.
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    无聊
    2016-2-27 14:01
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-5-8 07:37:39 | 显示全部楼层
    回复 1# 乌合之一 , I6 J/ y; g% s( E5 ]  j: E; g9 j# E

    0 w  h! l& X8 @3 d- ?汽扑,而且造成铁豆。
  • TA的每日心情
    奋斗
    8 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-8 08:00:53 | 显示全部楼层
    回复 26# 乌合之一 1 o4 ]: m) D* z0 K2 S# D
    6 x1 {: O* Q& M# @4 B

    % C$ H% q/ ^0 M. W& r0 K    夏季天气潮湿,空气中含水汽量大。气温高,砂型中水分易在型腔内产生水露珠,所以产生气孔的几率较其它季节大。
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    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-5-8 09:53:39 | 显示全部楼层
    我问几个问题:1.是新产品或者刚出现这样的情况吗?以前正常吗?或者其它类似产品?2.多大浇注包,这样的件出炉温度1540有点偏低,当然这个主要取决与你的包子的保温效果。如果是老产品出现的问题,你盯下熔炼,应该是熔炼问题。气孔出现在铸件上部的吧?
    ( p1 o- m/ m" a9 v6 X2003年的时候专干DISA扣件和管件,或许你现在做的业务就是我以前总公司做的。
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    开心
    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-5-8 13:05:15 | 显示全部楼层
    CASTENGINEER难得有说这么多的帖子,标记一下,之后细看
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    奋斗
    2018-3-16 16:00
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-5-8 14:53:51 | 显示全部楼层
    问题解决了没有啊,依个人浅见,主要有两种缺陷,一种为夹砂,与操作有关。一种为内渗豆,出现内渗豆主要实现出先了气孔,主要与型砂有关。
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    无聊
    2017-8-31 16:33
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-5-11 00:54:53 | 显示全部楼层
    前辈们的侃侃而谈让我对铸造 的兴趣又浓厚了。。。谢谢了

    该用户从未签到

    发表于 2013-5-11 12:43:47 | 显示全部楼层
    回复 1# 乌合之一 , Z2 C8 y8 \* e1 k0 z' P5 W

    3 U) u5 \3 H3 Q( _6 n/ a8 V8 F* W/ Z* o
        干了好几年这种管件,深有体会,真不好整呀!稍有不慎就给你点颜色。体会有几点供参考。
    - Z+ S  b5 C  B) k: n8 O1.配料要往共晶点配,因共晶点处铁水流动性最好,一是便于充型,二便于铸清铸件上的字,三便于铁水内气体排出,减少皮下气孔产生。8 \8 s  K8 O4 u( u' q
    2.控制铁水温度,主要是控制浇注温度,保证浇到最后一件时也不能太低,出炉温度及处理包和浇包烘烤好坏都影响浇注温度,不能浇的太慢,应控制好。/ `5 x9 l( {3 S
    3.控制好铁水内含硫量尽量低些,在能球化的情况下尽量降低球化剂的加入量,加多了渗碳体.珠光体产生的倾向会增大,会达不到Q丅45-12的性能。8 r( Q& T- V( V( J- d
    4.球化处理后的要尽快浇完,防止球化衰退,防止浇温降的太多,降太多了皮下气孔就会随之而来。* a; M5 j! j# s& z' i
    5.为防止渣孔产生最好使用茶壶浇包。
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