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楼主: xyzhlan

灰铁表面缺陷

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  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2008-10-20 12:44:34 | 显示全部楼层
    换耐火度搞的原砂不是解决的办法(如果现在用的硅砂),刻意的降低浇注温度会带来很多铸造缺陷,我认为原砂杂质比较多并且比较粗,换些干净的原砂用焦砟特性比较好的煤粉问题应该能解决
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    2021-8-4 02:06
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2008-10-20 15:19:31 | 显示全部楼层
    原砂杂质少,耐火度自然高。结果应该是相同吧。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2008-10-20 15:26:50 | 显示全部楼层
    是呀,杂质含量低,二氧化硅的含量就高。耐火度自然高。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2008-10-20 15:44:05 | 显示全部楼层
    一个经历供LZ参考:几年前一家小厂干一个600公斤HT轴承座,厚度100mm,粘土干型砂造型,水基石墨涂料,原砂用当地河砂(杂质较多,未检测),出现这种缺陷,改用烟台海砂,OK!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2008-12-6 23:06:50 | 显示全部楼层
    顶起来。陆斑竹可参考。

    该用户从未签到

    发表于 2008-12-9 13:59:02 | 显示全部楼层
    看样子应该是型砂的原因
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2008-12-9 23:22:43 | 显示全部楼层
    原帖由 范恋雪 于 2008-10-20 12:44 发表
    " n) H4 r. c2 O& Y( a- t8 a( z换耐火度搞的原砂不是解决的办法(如果现在用的硅砂),刻意的降低浇注温度会带来很多铸造缺陷,我认为原砂杂质比较多并且比较粗,换些干净的原砂用焦砟特性比较好的煤粉问题应该能解决 ...

    4 r8 q9 `2 p4 U$ x7 s$ r% n我同意范版主意见加煤粉可以形成保护氛围减少反应
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    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-12-10 00:54:29 | 显示全部楼层
    型砂质量问题!!!干脆回炉“重炼”吧。
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    2023-3-6 21:16
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2008-12-10 12:37:04 | 显示全部楼层
    原帖由 xyzhlan 于 2008-10-15 22:35 发表   k9 G. }- R# m0 z; g' s* a2 U
    这是一个朋友做的,我帮忙分析一是浇注温度高,二是面砂耐火度低,透气不好,三是铁水吸氧厉害,可他上了涂料,因厂小没有检测设备

    + }4 b' \) s1 P; ?9 X潮模砂也用涂料的啊?

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-11 15:30:58 | 显示全部楼层
    我们的球铁件也出现过类似缺陷,是派普树脂砂造型,分析是气孔,主要原因是砂处理设备和混砂机的问题,砂子的酌减偏高,发气量偏大,后提高新砂加入量,降低树脂加入量,问题解决
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    昨天 08:12
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-11 20:24:21 | 显示全部楼层
    1.型砂有问题。
    * b" j- Z* @: G7 [. J% J对策:
    4 @9 Z; f4 g/ ]3 Q/ i0 K3 r" O! t加入新砂,煤粉,膨润土(总砂量10~20%),提高型砂的耐火度,减少死粘土的含量。
    : U) u. z3 t2 v, Y2.铁水氧化严重。2 `: ?) L4 U) A) j
    对策:
    ; j4 `' s- K% s; P加强脱氧(用硅铁)。

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-11 21:13:18 | 显示全部楼层
    这种现象应该从型砂上找原因,我认为是粘砂。更换新的细一点的型砂,有种光亮剂的试试效果会不错~
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    无聊
    2023-7-26 09:59
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-11 21:23:22 | 显示全部楼层
    潮模砂没有加入煤粉吗?
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    慵懒
    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-4-12 10:32:24 | 显示全部楼层
    嗯!学习了不少东西!' g8 J+ E* Q8 X6 k+ C. ?

    8 n- A5 P, }% Y& t: v1 E/ K. d; a250公斤的铸件我们一般都使用树脂砂做!看楼主朋友用粘土砂做的铸件,尽管有问题!但已经相当不错啦!
    , M- J# m6 U+ R% ^9 s4 R* s# e
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    2024-7-1 08:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-12 15:20:08 | 显示全部楼层
    把它做成球铁
    8 q2 l; X8 ^) E0 z0 q缺陷是在侧面啊,其他面有吗?
    : l+ L5 w# T1 ~5 f; {8 e( G缺陷应该只在表皮有6 r/ A  P$ w9 ^3 r. m3 T" |: O
    不是粘砂,是气体缺陷# O9 [$ E8 |& h" _1 M: l
    解决办法:一是像楼上同事们所说的从型砂质量下手,减少型腔的发气,煤粉质量,型砂透气性都很关键
    / S) f" A1 O# V0 k/ I: R二是减少熔炼的氧化吸气,观察是否原材料锈蚀严重,使用机加工铁、钢屑,
    / x$ B' B. `6 t0 p9 u2 n. k高温熔炼,适当的低温浇注
    4 z- g, y: Z- b( R4 L改变浇注系统分布
    % F$ \7 c2 J) d- A' q% F检测铁水含铝量
    6 L3 h  y1 u* b+ w0 h, N
    & H' p* C! U/ N4 B[ 本帖最后由 ddhdgpa 于 2009-4-12 15:25 编辑 ]
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