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[求助] 如何提高个体企业的铸件质量--水玻璃熔模铸造-WCB产品

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    2017-8-29 08:04
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-10-10 11:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 lgsdaqq 于 2013-10-14 13:52 编辑 8 [6 F! n1 F' ~0 u; |

    / Y/ I( z% }2 F2 S
    + _+ U4 z& G( ~$ D
    $ F* t9 u' |& [) X4 e0 k  p由于个体企业考虑的比较繁琐,导致铸件的质量不能稳定,这个事情我头疼了N久。: j8 V' x& O. _" R6 v8 E
    介绍下这个企业状况:
    - `1 h, P  y( Q* p! P4 I, q5 h" ]33人左右,$ D. J' R6 `$ \* M3 _# J
    两个电炉150kg的( |( u6 [+ s; I% }  y% t8 U  `, }
    水玻璃熔模铸造的铸造工艺8 H1 J3 \. }* d' C4 W
    铸件重量在1-66kg
    0 l& a" H" c6 a7 `8 D6 F材质WCB  CF8(两个电炉,各干个的材质), _' R5 s, N! b/ `( C
    没有测温枪,只凭老师傅们的经验来浇注。- T! O3 h/ S  @- m/ L5 Y8 A
    下面说问题:
    " |( y* |6 i% `我司产品WCB材质,由他们铸造,但是反映出的问题为:% D' r$ a  D4 i7 t( I$ |- T- U8 q
    加工法兰面,(不同批次的)发现有夹渣;砂眼;缩孔* k9 L  H6 f4 z) P) O' M3 Y2 v
    打压发现有的泄漏。
    " H' N$ |1 T' {; y  {' Z铸件重量在15-66kg
    2013-10-10_114002.jpg
    2013-10-10_113609.jpg
    2013-10-10_113812.jpg
    2013-10-10_113705.jpg
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-10-10 11:50:29 | 显示全部楼层
    本帖最后由 lgsdaqq 于 2013-10-15 13:10 编辑 : K/ n- ]* W# z4 {

    : [! f2 a) s+ [% U帮我看看如何能保证加工无砂眼,缩孔,夹渣,
    - k% g$ l6 F  r! o. m: `3 w" Q0 _" i打压不泄漏。/ I/ I& W# l! O* X& o( X  O, y: t
    版主看看我这个问题。能解决下最好。
    : Z9 \, v  i5 _+ B" h谢谢。
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-10-10 21:03:59 | 显示全部楼层
    朋友,什么图片,怎么看不见?
    7 r9 y2 E* A; t0 O% l& n, _从你介绍的情况看缩孔、试压漏可能与温度有关,当然,组焊工艺不合理也会产生;砂眼、夹渣主要还是操作上存在问题。测温仪一定要上的,毕竟有经验的老师傅太少!

    该用户从未签到

    发表于 2013-10-11 09:56:02 | 显示全部楼层
    机密的东西就不要拿出来问了 你就挂一天图片 没有人上赶着给你解答
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-10-11 10:04:33 | 显示全部楼层
    看产品结构,熔炼是个技术性很强的工序,要求不同的产品不同的温度,不是每个掌炉工都掌握的了得。对于试压的产品,跟你的工艺也会有很大关系。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-10-11 11:55:01 | 显示全部楼层
    楼主谈论机密问题,大家看来也只好机密回答了。/ H+ F$ n& j. |/ @! q

    & n& I: J; k) F5 ]! c3 e5 w' i) c# N1 ?% d: Z: N
    请问楼主,你们有技术人员吗?+ Y  O7 E; v* N. X7 A7 b
    产品缺陷,尤其是批量性的质量问题。不是但一个工序操作失误产生的。
    + e* g2 w& m0 T- N# U* V产品质量而是一个系统工程,需方方面面都要严格控制盒提高。
    7 [! W# P! W6 ~8 }  D. _
    7 j8 Z5 H  ~0 J收集各个工序的原始记录,统一针对性进行讨论拿出改进方案。
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-10-12 00:06:41 | 显示全部楼层
    可以看看QQ1363994079的日志荥阳生产。里面有熔模生产的全过程照片
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-10-14 15:27:33 | 显示全部楼层
    从图上感觉横浇道部位有点小,你现在将回炉料切开看看应该里面有大的缩孔,另外虽然有补贴,没起到多大效果
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-10-14 17:51:57 | 显示全部楼层
    蜡模组焊工艺的那张看不全,从法兰补贴看还要向下加长点,这样利于法兰颈部的补缩;还有最后一张照片渗漏处好像在法兰下面的筋处,不知你那地方怎么补缩的(此处热节大)?夹渣还要在现场操作上找原因。
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    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-10-14 18:07:07 | 显示全部楼层
    工艺不合理,老板应该找你赔钱。法兰的浇口没办法做补缩通道,WCB一定要通道通畅。
    - A, e0 l' f. r& D渣的问题就比较麻烦,看你情况这个工厂现场比较乱,那么加上浇注工水平不高,这个很难解决,换浇注工吧。0 f) V! _0 T2 ?
    另外不要老说南方的铸件质量差,南方经过这么多年和老外接触,质量有很大的提高的。
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-10-14 19:26:38 | 显示全部楼层
    筋处一定要求补缩,要不质量很难保证;不能为了后道打磨难,就不补缩到位!或者有其它工艺可以解决也可以。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-10-15 16:27:53 | 显示全部楼层
    回复 1# lgsdaqq
    ' x2 Y) p, N# Z/ n' E# }0 x  w
    ; ?& A; l6 v7 x5 i
        你上传全面的组树图片和铸件图片,我就可以提供改进的组树方案。9 h0 v$ c/ s! @% Z) C* I, ^* ]- _

    - w8 J  L8 Y: H/ w如果没有实物,我就不能空想,这样会误导你。

    该用户从未签到

    发表于 2013-10-16 10:01:25 | 显示全部楼层
    QQ截图20131016095947.jpg 浇口杯压力小 高度加高

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    发表于 2013-10-16 10:04:28 | 显示全部楼层
    QQ截图20131016100000.jpg 法兰上面横浇道挖下去一个倒圆锥 深度40~50mm

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    发表于 2013-10-16 10:05:55 | 显示全部楼层
    你上传图片太片面 只能说针对你法兰面缩松可以改善
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2014-9-16 11:20:35 | 显示全部楼层
    各位,现在总结下,这个件的工艺改进,还望各位有所收获。# x- L! w, @* v6 j
    第一,与法兰相连的内浇口(内浇道)需要改下:在原有的基础上,加楔形补缩通道,大口朝向横浇道。法兰补缩得到解决。0 ?8 I: y) G# r- L! I- ?
    第二,夹渣与工人熔炼工序的扒渣和浇注前的挡渣有一定关系。这个无法用工艺控制来说那么具体。反正工人浇注这块是重点(现在)* {$ F, e2 @: K/ I: e
    有什么疑问,发信息给我。别在这里发,不容易见到。
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