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[求助] 请问F型石墨是怎么产生的?

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  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-12-18 20:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    请问F型石墨是怎么产生的?如何防止
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    2025-6-18 15:29
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-19 08:53:04 | 显示全部楼层
    回复 1# zjy95381
    4 z4 _8 W9 f" Z) L8 k# ~
    ' U' D7 h- s/ e4 |" w7 Y% ]" i$ ]7 I* u( U* Q+ u* b9 h0 X
        觉得楼主的提问有问题,有些产品就必须是F+A,那不是矛盾了。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-6 05:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-12-19 09:04:07 | 显示全部楼层
    回复 2# 老鲫壳
    ' R7 ]& Z5 k" N- P% [2 X" A- ~
    ( {% j) N% Z- w: D- ?% }2 c
    ( I! Z! ^7 Y; ~3 w1 R8 B1 ^& Q" S, m    F型石墨对铸件有什么良好影响.还会要求A+F石墨晶型.
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    奋斗
    3 天前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-12-19 09:07:15 | 显示全部楼层
    回复 1# zjy95381 3 H6 X: K$ X, T

      p% ~  R( a' ]$ G过共晶的薄壁铸件(如活塞环),凝固初期首先形成C型石墨,由于结晶潜热的释放,. Y/ B2 U' q% A
    冷速变慢,在C型石墨基底上长出A型石墨。整个称为F型石墨。
    # @5 i* M2 g% t3 E
    $ A; A% \8 _' E! i如果是要获得A型石墨的铸件产生了F型石墨,我认为降低碳当量会比较有效;
    ( F0 U8 `5 E, R( E* Q" u7 }. E. w. r" w如果是要获得C型石墨的话(有这种要求吗),我认为降低冷速会比较有效。
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    2025-6-18 15:29
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-19 15:54:15 | 显示全部楼层
    回复 3# worker * ]- K1 t8 D& c* V
    8 {; z) p1 n3 p4 p8 t

    / ^* [) B+ P) o    楼下已解。
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    开心
    2017-8-6 05:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-12-19 17:26:53 | 显示全部楼层
    回复 5# 老鲫壳 9 Y! }2 `% x3 V- H: n! h/ H
    , n+ {7 u! {1 W

    6 p( V5 W0 Y2 A  J- n: D6 rF型石墨对铸件有什么良好影响???你能解释一下么.和4楼解释无关.
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    奋斗
    2025-5-22 15:38
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-19 18:54:06 | 显示全部楼层
    回复 6# worker
    1 [6 d" Q2 K4 Q" c我也想听听。
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-12-19 21:20:50 | 显示全部楼层
    活塞环铸件允许存在F型石墨,但F型石墨的优点还真不太清楚,耐磨导热性好?rexxar解答应该非常到位,我们是生产活塞环铸件的,最近一种比较厚实的油环在加工油槽时发现有缩松缺陷,经分析孔洞附近F型石墨偏多,化学分析C3.8,Si2.0 P0.35其他元素不予列出主要是一些贵重合金,该环相对比较厚实,碳当量又高达4.6,如果浇注温度偏高必然出现石墨厚大,加工时出现石墨剥落造成缩松假象。
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-12-20 21:27:51 | 显示全部楼层
    回复 8# zjy95381 9 G5 B1 ~( a0 Z& i

    ; V' Z: M  H! d  v, T: [' [) e# |) |& `; \$ k- L' }/ V( n, c
        看来前辈对活塞环有研究,找对人了,我不是研究活塞环的,这个工艺是以前搞工艺的人定下的,他们的措施正好违背常理,要高碳高硅,问他们 为什么,他们道不出所以然,我觉得不对提出来,我个人认为出现空洞,是加工过程造成石墨剥落形成的,碳当量高是主因。冷却慢是诱因,前辈不知我分析对否
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    开心
    2025-6-18 15:29
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-21 20:12:14 | 显示全部楼层
    回复 9# zjy95381 ! M7 h3 j5 q! G) k4 j
    7 m0 w- l- |! `2 s4 z

    ( N* u3 s# {" r% l. ~$ |2 R    搞了20年活塞环,已离开4年,但留有些许遗憾。其中感受较深的:1、企业重加工轻铸造;2、毛坯直接影响后续工序,如口不均、镀铬、通桥或漏光、二道环不耐磨、包括楼主的油环心部疏松等不足。哎。
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    难过
    2022-9-1 16:39
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-12-21 21:33:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 582775955 于 2013-12-21 21:36 编辑
    9 j" y. }9 P" h4 \  r+ N1 r
      @) `) i9 j6 r  l0 b  j* R回复 4# rexxar
    7 ?2 S- _) q; V% t  ]    冷却变慢后再长成A型石墨?是不是说反了,怎么和B型石墨的形成不对路?
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    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-12-23 20:30:00 | 显示全部楼层
    回复 2# 老鲫壳 ' E4 c- l/ `) T- o: n1 m9 Y# W: e
    ! W. n8 D! j* b3 f# y6 |- z3 _

    # b* H* n4 I7 l0 N" D    今天我做了一炉 试验,成分是这样的C3.55,Si2.05 Mn0.7  P0.3 S0.02 Cr0.3  Mo0.23  Cu0.4  V0.07  与原来的C3.85 已经大幅下降,但加工的结果却仍然不见好转,这就使得我比较迷惑了,所以来请教前辈
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    2025-6-18 15:29
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-24 12:32:20 | 显示全部楼层
    回复 12# zjy95381
    7 A  I) e6 l3 L2 ?8 @9 C" C1 t7 ?" L$ M! F, R5 m9 a' ^
    * s: x1 v+ W; O) z
        根据成分感觉你的金相可能不好(F墨多且粗大,硬度不均,P共晶不明显),你可添加废钢、Si调在2.5-2.6、P0.4-0.5、浇温满足亮环在3%左右,最终控制石长在160以内,P共晶呈细小断续网状,如做到以上还出现该问题,那就去检查机加的刀具及切削参数。
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-12-24 19:48:12 | 显示全部楼层
    回复 13# 老鲫壳 ) G2 p7 h- K  m' y9 @$ O% T1 _
    / p* \6 Z- S  `3 D" a

    3 |8 ]2 r( ]( }    C控制在多少?浇温控制3%的亮环,怎么理解?我不太明白,请教。我们的工艺是这样的,500Kg炉子熔炼500Kg铁水分2次出炉每包250Kg,孕育剂低铝硅钙钡0.7%孕育完到浇注完6分钟,每包浇注16幢,每幢10道环,潮模砂叠箱造型。我们的环高11.7宽13.我们P共晶是看网孔级别的(1-4级)1级最小,P共晶块度(1-4级)1级最小,一般都在3级,2级较少
    # M3 s' n' j; i$ a; w5 v* \4 |9 G% A: }   之前老师傅说回炉料有影响,我们改用另外一种回炉料(同样成分,只是检测发现该种回炉料的F型石墨较少2%,而原来回炉料F墨达10%),机加工后发现明显好转。; U5 ^& z  b% L6 Z) G' b
    有几个问题想和大家探讨下:; o, w1 n/ \+ Z+ I3 @
    1,灰铁回炉料能否反复不停的使用?
    " d7 x, ]$ m  p$ T1 f2,回炉料的遗传性真的这么明显吗& F, B: e& i! y- L, U9 I; G6 Y; K
    3,本帖所讨论的缩松缺陷是否和F型石墨有关* N. M4 J# A% h' v9 E
    4,F石墨如何防止?
    ! l9 ]1 `% |7 o) s9 l, x! B0 i9 T请各位坛友不吝赐教,谢谢
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    发表于 2013-12-25 10:25:20 | 显示全部楼层
    回复 14# zjy95381
    5 F  B- ~1 X& Z' P4 W( z/ v& _2 y+ q# p4 H1 @/ r
    6 e2 O# G9 G$ q" }% A0 O
        1、C的控制:C、Si比应大于0.7,以本帖油环为例,量满足石长不超过180.# e: g) F; _; F5 t; D2 m
         2、3%亮环:如浇16幢无亮环,说明浇温高了,同等成分下F墨增多、变粗。" @: Z1 a. @) A/ _" ~
       3、孕育剂量直接影响疏松。1 i1 B$ x' o, c& _, n' j+ N
       4、回炉料能正常滚动使用,条件许可下平环、油环、不同材质分别使用。% ?  y) U3 C9 A- t; s
      5、心部疏松直接与F墨相关,缩松与F墨有关。
    ) v. {3 d9 T. a  6、F墨的控制:参考1、2、3项。
    - F7 V0 }/ l# M7 Y2 G" w  7、个人看法,仅供参考。
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     楼主| 发表于 2013-12-25 20:51:14 | 显示全部楼层
    回复 15# 老鲫壳
      u" B) E6 ?! u6 [
    + G! o7 X- y, b6 |
    & `  _2 y: k/ t" P    ( R- b  k0 m  m
        感谢前辈指点,还有几个疑问请教,1、应该是硅碳比大于0.7吧,不是碳硅比,2、由于出品率低只有50%,可否用废钢增碳的方法解决回炉料的问题3,回炉料50%是否偏多,多少比较合适4本案例中0.7%的孕育剂是否偏高
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    发表于 2013-12-26 21:01:02 | 显示全部楼层
    回复 16# zjy95381
      z/ S2 ], q! O6 g. x" n5 m' e( P$ m

    , Z" F0 A  F' `9 N    1、谢谢指正。
    * u: s/ g4 K/ o: _7 W3 E   2、回炉料配料时综合考虑一下好解决;本人加废钢只是调整F墨,未长期大量使用,不便回答,但建议应先期试验,活塞环不同于普通灰铸铁,主要是后期的机械性能主要靠毛坯的内在质量来保证。
    # l) w% o  n" I& x* h$ @   3、孕育剂的量本人基本控制在0.4%左右(Si含量75),以本例看,此类大缸径、大断面环确有难度,但均应控制在0.5%以内,如孕育效果不行,可更换孕育剂规格或微调工艺来解决。

    该用户从未签到

    发表于 2014-1-4 22:08:26 | 显示全部楼层
    过共晶成分下过冷形成
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